文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):1003-0492(2023)06-076-05中圖分類號(hào):TP273
★張文霞,王翠(青島城市學(xué)院,山東青島266106)
★仲崇慶(青島邁斯特科技有限公司,山東青島266106)
關(guān)鍵詞:污水提升系統(tǒng);可編程邏輯控制器;硫化氫傳感器;監(jiān)控系統(tǒng)
污水提升系統(tǒng)在污水處理系統(tǒng)中發(fā)揮著輸送污水的作用[1-3],可以提升系統(tǒng)工作的好壞,直接影響水污染控制的效果。污水提升系統(tǒng)包含污水收集與輸送系統(tǒng)的管道系統(tǒng)和污水提升泵站兩大部分[4,5]。管道系統(tǒng)收集各種污水并輸送到污水處理廠,而污水提升泵站是將地下的污水進(jìn)行高度提升,使其在管道系統(tǒng)中進(jìn)行重力自流[6]。污水提升系統(tǒng)的供配系統(tǒng)設(shè)計(jì)、主要設(shè)備選擇和監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)水平?jīng)Q定著系統(tǒng)性能的優(yōu)劣[7]。文獻(xiàn)[8]探討了中小型污水提升泵站電氣系統(tǒng)的供配系統(tǒng)設(shè)計(jì)、主要設(shè)備選擇、監(jiān)控系統(tǒng)選用等方面的設(shè)計(jì),為確保中小型污水提升泵站的安全性提供了借鑒。文獻(xiàn)[9]在一個(gè)污水提升泵站自動(dòng)控制項(xiàng)目改造工程中采用羅克韋爾公司的SLC500 PLC,在泵站的控制工藝、自控系統(tǒng)硬件、軟件設(shè)計(jì)等方面做了研究。文獻(xiàn)[10]針對(duì)傳統(tǒng)污水處理泵站自動(dòng)化程度低、無法遠(yuǎn)程監(jiān)控等問題,設(shè)計(jì)了一套基于PLC和安卓APP的污水處理泵站遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)。其采用西門子S7-400 PLC采集現(xiàn)場(chǎng)儀表數(shù)據(jù),經(jīng)Wi-Fi模塊并通過工業(yè)以太網(wǎng)上傳到云服務(wù)器。運(yùn)行結(jié)果表明,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,能實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)視并控制設(shè)備的運(yùn)行。
傳統(tǒng)的污水處理泵站采用數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)SCADA或者手動(dòng)操作。SCADA監(jiān)控系統(tǒng)價(jià)格偏高,并且原有的地下污水泵站由于實(shí)施時(shí)間較早、采用的技術(shù)相對(duì)落后,故障率高,而且在定期清掏時(shí),污水散發(fā)的臭味嚴(yán)重污染周邊環(huán)境,同時(shí)沉淀物產(chǎn)生的有毒有害氣體對(duì)維護(hù)人員造成的傷害也時(shí)有發(fā)生。本文針對(duì)傳統(tǒng)污水泵站環(huán)保要求的不足,設(shè)計(jì)了一套以西門子S7-1200為控制核心的智能污水提升系統(tǒng),通過傳感器采集液位、硫化氫氣體的濃度實(shí)現(xiàn)反饋控制,并采用多泵熱切換控制模式,通過增設(shè)一臺(tái)格柵機(jī)來實(shí)現(xiàn)污水和雜物的分離,使得整個(gè)設(shè)備在運(yùn)行過程中實(shí)現(xiàn)了免清掏以及污水的密閉排放,同時(shí)設(shè)備配備了遠(yuǎn)程監(jiān)控接口,并設(shè)計(jì)了上位機(jī)組態(tài)監(jiān)控軟件,實(shí)現(xiàn)對(duì)污水提升系統(tǒng)的統(tǒng)一監(jiān)控和故障報(bào)警。
1 系統(tǒng)控制原理
污水提升泵站系統(tǒng)分上位機(jī)、下位機(jī)和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備3部分。上位機(jī)部分由基于西門子組態(tài)軟件開發(fā)的上位機(jī)組態(tài)監(jiān)控軟件組成,如圖1所示,用來監(jiān)控污水泵站各類設(shè)備的運(yùn)行情況并收集數(shù)據(jù)。下位機(jī)部分主要由S7-1200 PLC組成,負(fù)責(zé)將現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備發(fā)送上來的數(shù)據(jù)經(jīng)處理后上傳到上位機(jī)組態(tài)軟件。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備部分主要由配電柜、各類儀表、相關(guān)機(jī)電設(shè)備組成,液位計(jì)、硫化氫氣體變送器等儀表把檢測(cè)出來的信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)發(fā)送給PLC,經(jīng)過處理后對(duì)提升泵、啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí),PLC采集配電柜的電壓、電流信息,并對(duì)其運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控,如圖1所示。當(dāng)PLC對(duì)提升泵進(jìn)行啟動(dòng)控制時(shí),PLC數(shù)字量模塊先發(fā)出一個(gè)高電平信號(hào),驅(qū)動(dòng)繼電器閉合,繼電器閉合后給提升泵啟動(dòng)端子一個(gè)高電平,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)提升泵的啟動(dòng)控制。提升泵池春夏季液位較高而秋冬季液位較低,是污水處理泵站耗電量最大的設(shè)備之一。為了節(jié)約能源、延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命,本文采用液位控制模式,PLC程序中計(jì)算每臺(tái)提升泵的運(yùn)行時(shí)間,程序控制優(yōu)先啟動(dòng)長(zhǎng)時(shí)間未運(yùn)行的提升泵,優(yōu)先停止運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)的提升泵,從而實(shí)現(xiàn)合理選擇提升泵的啟停,延長(zhǎng)設(shè)備壽命。在污水泵站控制系統(tǒng)中,PLC與上位機(jī)之間通信采用的是PROFIBUS協(xié)議。本地控制面板上使用三擋位開關(guān),分別用于“自動(dòng)-手動(dòng)-停止”。靜壓差液位計(jì)用于正常水泵液位,依照箱體水位變化,從下往上分設(shè)停機(jī)液位、啟動(dòng)液位、雙泵液位和報(bào)警液位4個(gè)液位,設(shè)計(jì)出單泵運(yùn)行與雙泵運(yùn)行的水位處理原則。單泵運(yùn)行方式是水位第一次到達(dá)單泵啟泵液位后A泵啟動(dòng),然后水位下降到停機(jī)液位,A泵停止運(yùn)行,水位第二次到達(dá)單泵啟泵液位后B泵啟動(dòng),然后水位下降到停機(jī)液位,B泵停止運(yùn)行,水位第三次到達(dá)單泵啟泵液位后C泵啟動(dòng),然后水位下降到停機(jī)液位,C泵停止運(yùn)行。若水泵運(yùn)行過程中C泵出現(xiàn)故障,則自動(dòng)切換到A泵運(yùn)行,若A泵故障則切換到B泵運(yùn)行。雙泵運(yùn)行是當(dāng)A泵運(yùn)行后水位繼續(xù)上升到雙泵運(yùn)行時(shí)候,則將B泵投入運(yùn)行,直到水泵下降到停止液位2,雙泵一起停止運(yùn)行。在此期間若任意一臺(tái)水泵故障,則C備用泵作為替換泵投入運(yùn)行,直到水泵下降到停止液位2雙泵停止運(yùn)行。當(dāng)C泵運(yùn)行后水位繼續(xù)上升到雙泵運(yùn)行時(shí)候,則將A泵投入運(yùn)行,直到水泵下降到停止液位2,雙泵一起停止運(yùn)行。溢流報(bào)警液位是當(dāng)液位達(dá)到溢流液位后,需要同時(shí)啟動(dòng)三臺(tái)泵,正常是不會(huì)出現(xiàn)該種情況,但是為了預(yù)防壓力傳感器失效,故設(shè)置此液位。干轉(zhuǎn)液位是當(dāng)液位達(dá)到干轉(zhuǎn)液位后,即干轉(zhuǎn)浮球斷開后需要關(guān)閉所有運(yùn)行的水泵,該功能是為了預(yù)防壓力傳感器失效或故障,引起無法停機(jī)。
圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
2 系統(tǒng)硬件功能設(shè)計(jì)
智能污水提升系統(tǒng)采集液位、硫化氫氣體的濃度等,利用西門子PLC實(shí)現(xiàn)對(duì)3臺(tái)污水提升泵、1臺(tái)格柵機(jī)、1臺(tái)風(fēng)機(jī)等設(shè)備的控制,如圖2所示。污水泵功率為200kW。為了防止高壓電誤入信號(hào)線造成設(shè)備的損壞,在每個(gè)DI/DO中加隔離繼電器,并且在每個(gè)AI/AO中加浪涌保護(hù)器。根據(jù)污水提升系統(tǒng)的流量、功率以及控制方式和控制精度等控制要求選擇污水提升泵、格柵機(jī)、風(fēng)機(jī)的型號(hào),根據(jù)需要采集的傳感器信號(hào)的量程和精度選擇液位傳感器、硫化氫傳感器,根據(jù)控制輸入輸出點(diǎn)數(shù)選擇PLC的電源、數(shù)字量輸入輸出以及模擬量輸入輸出模塊。
圖2 PLC需要采集的輸入信號(hào)示意
2.1 污水提升泵
污水提升泵具有防纏繞、無堵塞、自動(dòng)耦合和自動(dòng)控制等功能,可以排送固體顆粒及長(zhǎng)纖維垃圾,如圖3所示。該泵排出水口徑為400mm,流量3000m3/h,揚(yáng)程為30m,功率為200kW,通過固體顆粒直徑最大可為100mm。該泵電機(jī)額定電壓380V,頻率50Hz、三相交流電源。輸送介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,輸送液體介質(zhì)pH值為4-10,輸送介質(zhì)中固相物容積比在2%以下,輸送介質(zhì)密度小于1.2×103kg/m3。
(a)
(b)
圖3 污水提升泵(a)及組成(b)
2.2 格柵機(jī)
格柵機(jī)能將污水管網(wǎng)中的木片、布片、餐廚垃圾等雜物垃圾進(jìn)行粉碎,可以解決垃圾過多堵塞水泵問題,保護(hù)水泵正常運(yùn)轉(zhuǎn),如圖4所示。電機(jī)啟動(dòng)后,格柵機(jī)的刀片及立式轉(zhuǎn)鼓同時(shí)不等速轉(zhuǎn)動(dòng),污水中的固體漂浮物隨著污水進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓后被旋轉(zhuǎn)的柵網(wǎng)截留并送至切割區(qū),兩組不等速轉(zhuǎn)動(dòng)的刀片迅速進(jìn)行軸向和徑向切割,將其粉碎成8-10mm的細(xì)小顆粒,粉碎后的小顆粒由水泵抽水一起流走,有效防止水泵纏繞、堵塞。
圖4 格柵機(jī)
2.3 硫化氫傳感器
為保障系統(tǒng)運(yùn)維人員安全,需要對(duì)泵站內(nèi)硫化氫氣體濃度進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)。在線式硫化氫傳感器(如圖5所示)能夠有效地檢測(cè)泵站中對(duì)人體有害的硫化氫的濃度,該傳感器檢測(cè)量程為0-200ppm,分辨率為0.01ppm,響應(yīng)時(shí)間小于30秒,工作電源為24VDC,本質(zhì)安全型,防爆防腐蝕,接口為4-20mA電流信號(hào)輸出,最遠(yuǎn)傳輸距離為1200米。PLC控制程序通過采集硫化氫傳感器的4-20mA輸出,并在程序中判斷實(shí)測(cè)值與超量閾值的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)超閾值報(bào)警的模式,以此來保障人員的人身安全。硫化氫濃度超標(biāo)報(bào)警時(shí),需要同時(shí)啟動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)降低硫化氫氣體濃度。
圖5 在線式硫化氫氣體傳感器
2.4 主電路圖
3臺(tái)水泵和1臺(tái)格柵機(jī)采用380V三相交流供電,污水泵有單泵運(yùn)行和雙泵運(yùn)行兩種運(yùn)行方式,水泵和格柵機(jī)均采用PLC控制接觸器的通斷實(shí)現(xiàn)對(duì)主回路的通斷電控制,其主控制電路如圖6所示。
圖6 主電路圖
3 系統(tǒng)軟件功能設(shè)計(jì)
設(shè)備監(jiān)控模塊的作用是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的儀表和設(shè)備進(jìn)行信號(hào)采集,經(jīng)PLC處理后,通過網(wǎng)絡(luò)傳送到上位機(jī),并顯示在上位機(jī)監(jiān)控軟件上,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)電設(shè)備及儀表進(jìn)行監(jiān)控。出現(xiàn)故障或異常信息后上位機(jī)監(jiān)控軟件會(huì)發(fā)出報(bào)警信息,同時(shí)在上位機(jī)組態(tài)畫面上顯示報(bào)警信息。我們根據(jù)系統(tǒng)的控制流程和控制要求設(shè)計(jì)了PLC程序和上位機(jī)組態(tài)監(jiān)控軟件。
3.1 PLC系統(tǒng)I/O表
根據(jù)該智能污水提升系統(tǒng)需要采集的傳感器型號(hào)的形式和數(shù)量以及需要控制的外部設(shè)備的數(shù)量,同時(shí)考慮到系統(tǒng)的安全性冗余設(shè)計(jì)等因素,該控制系統(tǒng)由26個(gè)數(shù)字量輸入點(diǎn)、12個(gè)數(shù)字量輸出點(diǎn)和2個(gè)模擬量輸入點(diǎn)組成,系統(tǒng)I/O分配如表1所示。
表1 PLC系統(tǒng)I/O表
3.2 上位機(jī)組態(tài)軟件設(shè)計(jì)
考慮系統(tǒng)遠(yuǎn)程監(jiān)控的需要,我們采用西門子組態(tài)軟件設(shè)計(jì)了該系統(tǒng)上位監(jiān)控程序,上位機(jī)與PLC之間采用網(wǎng)線通信,可以在遠(yuǎn)程對(duì)該污水提升系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)水泵的啟動(dòng)與停止、格柵機(jī)的啟動(dòng)與停止、風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)與停止,并通過設(shè)置報(bào)警液位、啟動(dòng)液位和停泵液位,減少了水泵頻繁啟動(dòng)造成的損壞,增加了水泵的壽命;系統(tǒng)可以對(duì)液位傳感器、硫化氫傳感器和浮球位置實(shí)時(shí)監(jiān)控,通過圖像化組態(tài)界面對(duì)采集的傳感器數(shù)據(jù)繪制曲線、超限報(bào)警,實(shí)現(xiàn)了污水提升系統(tǒng)的高度自動(dòng)化,并且具有故障自投、自動(dòng)輪換等各種實(shí)用功能。組態(tài)軟件界面如圖7所示。
圖7 上位機(jī)組態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)
4 結(jié)論
地下建筑在衛(wèi)生間污水提升和排放的要求上提出了更高的要求。本文設(shè)計(jì)的智能污水提升系統(tǒng)能夠分離污水中的大顆粒物,使其不進(jìn)入水泵,避免了水泵堵塞。該系統(tǒng)采用雙泵節(jié)能運(yùn)行模式,通過增加或減少水泵的運(yùn)行臺(tái)數(shù)來實(shí)現(xiàn)水泵的高效運(yùn)行,從而有效地降低能耗。同時(shí)遠(yuǎn)程組態(tài)軟件可以實(shí)現(xiàn)操作人員對(duì)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控,無需人員長(zhǎng)期值守,系統(tǒng)自動(dòng)化程度高。
★基金項(xiàng)目:山東省高等教育本科教學(xué)改革研究項(xiàng)目(M2022338)。
作者簡(jiǎn)介:
張文霞(1980-),女,山東青島人,副教授,碩士,現(xiàn)就職于青島城市學(xué)院機(jī)電工程系,研究方向?yàn)榍度胧郊夹g(shù)、人工智能技術(shù)與新能源技術(shù)。
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摘自《自動(dòng)化博覽》2023年6月刊