一、 問題的提出
大慶油田南一油庫主要接收油田兩大主力采油廠-采油一廠、采油二廠來油,總儲量50×104m3,裝備有5臺輸油泵機組。輸油泵機組的主要技術參數見表1。
表1:南一油庫輸油泵機組技術參數
由于輸油泵和輸油管道的特性不匹配(在泵選型過程,不可能選擇到完全與管路特性匹配的輸油泵),在不同的實際運行工況下,需通過調節輸油泵出口閥門來調節流量,據統計5臺輸油泵在單泵、雙泵、三泵并聯運行,三種不同運行狀況下,輸油泵閥門出口最大開度不超過10%(超過10%開度時易造成輸油泵電機超過額定電流而導致電機超負荷運行)。這種運行工況造成在輸油泵出口閥門的前后存在著較大的泵管壓差,由于泵出口閥門的節流造成了大量的能源損失,輸油泵做了大量的無用功,縮短了輸油泵機組的維護周期和使用壽命。不同運行工況下輸油泵出口閥門前后泵管壓差統計情況如表2所示。
表2:不同運行工況下輸油泵出口前后泵、管壓差統計
注:上表中數據以南一油庫2002年實際運行工況數據統計,表中數據為平均值。
由表2可見,南一油庫輸油泵在單泵、雙泵并聯、三泵并聯幾種匹配運行模式下,泵出口閥前后約平均有1.2Mpa、0.7Mpa、0.4Mpa的節流損失。在泵出口閥門前后,三種工況下(單泵、雙泵并聯、三泵并聯)由于泵出口閥節流而產生的節流損失為:
N損i=0.278P損iQi
式中: N損i:不同工況下的閥門節流損失功率,kW
P損i:不同工況下的閥門節流損失壓力,Mpa
Qi:不同工況下單泵的排量,m3/h
N損1=0.278×1.2×750=250kW 250kW/630kW=39.7%
N損2=0.278×0.7×700=136kW 36kW/630kW×100%=21.6%
N損3=0.278×0.4×640=71KW 71KW/630KW×100%=11.3%
由上面計算可知,單泵、雙泵并聯、三泵并聯三種工況下,由于輸油泵出口閥門的節流損失占其額定功率的39.7%、21.6%、11.3%。
可見,能源的浪費是十分驚人的。因此,有必要在輸油泵機組上應用變頻調速技術,以達到依據不同的運行工況,通過變頻運行來滿足運行工況要求。使用變頻調速技術后,泵出口閥全開,就可以避免原運行方式造成的節流損失。
二、 輸油泵機組變頻調速節能技術原理
根據離心泵的特性,其工況的調節主要是調節流量,而離心泵調節流量最常用的兩種方法一是通過調節泵出口閥的開度進行調節,另一種則是通過改變離心泵的轉速進行調節,前者雖然調節方便,但造成能源浪費巨大;通過對輸油泵電機的變頻改變電機的轉速,來實現輸油泵的工況調節,是滿足工藝運行條件下的一條可行的技術途徑。
由離心泵的特性可知,在管路特性曲線不變的情況,改變離心泵轉速后,其性能參數的改變由下式確定
Q∝N,H∝N2,P∝N3
由以上離心泵轉速改變前后的關系式方知,如果離心泵轉速有很小的降低,則離心泵所需的輸入功率會大幅度地降低,從而產生明顯的節能效果。
圖1 :管路特性不變時離心泵轉速改變時特性曲線
A即為額定工況點,C點為調節閥門時的運行點。在變頻狀態下,離心泵轉速為N2時,工況點變為B點,即為新的工況點,此時Q不變,即保持離心泵排量不變,但泵的揚程由H3減少為H2,因此在保證滿足輸油量的情況下,通過削減離心泵揚程節約的能量為ΔP=。這就是離心輸油泵變頻節能的原理。
三、 高壓變頻調速系統的選擇
目前,6kV高壓變頻調速系統處于技術發展階段,其基本原理均為通過“交一直一交”的逆變過程,通過改變電機定子的電壓頻率從而改變電機的轉速。高壓電機調速的方式從技術實現途徑上又可分為“高一低一高”、“高一高”、“IGBT直接串聯”等幾種方式。其中“高一低一高”方案中需多一級升壓變壓器,設備結構龐大,系統效率相對較低,屬于落后淘汰技術。“高一高“方式直接采用6kV電壓輸入,6kV輸出無須升壓變壓器,系統效率相對較高,目前該形式變頻調速系統應用較多。“IGBT直接串聯”型變頻器采用1700V高壓IGBT器件,具有器件數量少,占地空間小等優點,但由于IGBT器件直接串聯從技術性能等方面尚不成熟,在技術上帶有一定的風險性。通過充分調研國內外各種6kV變頻調速系統的應用情況和進行各種變頻調速系統的技術經濟性論證,最終選用北京利德華福公司生產的HARSVERT-A06/076型高壓變頻調速系統應用于南一油庫2#輸油泵機組上。該變頻調速系統的主要技術參數為:
Ø 逆變主回路方式:單元串聯多電平
Ø 額定容量:790kVA
Ø 額定輸出電流:76A
Ø 額定輸出電壓:6kV
Ø 輸入頻率:45 Hz -50Hz
Ø 輸出頻率范圍:0.1 Hz~50 Hz
Ø 輸出頻率分辨率:0.01HZ
Ø 輸入端功率因數:大于20%額定負載時>0.95
Ø 變頻系統效率:>96%
Ø 過載保護:120%一分鐘,150%三秒,200%立即保護。
Ø 加減速時間:0.1―3000s可調
Ø 諧波控制:輸入電流<4%,輸出電壓4%,輸出電流2%
Ø 模擬量輸入信號:0-10V/4-20mA任意設定
Ø 模擬量輸出信號:兩路0-10V/4-20mA可選
Ø 外部通訊接口:RS485
Ø 外殼防護等級:≥IP20
Ø 冷卻方式:風冷;
Ø 運行環境溫度:0~40℃
四、 技術方案
高壓變頻調速系統應用輸油泵機組固然可產生較好的節能效益,但由于輸油系統屬于油庫生產中的一個重要樞紐環節,長時間連續運轉,除對設備本身要求有較高的可靠性之外,在技術方案上必須與現場的工藝特點相結合,充分考慮現場操作,啟動、停機,以及調節等諸方面的安全性,適用性和方便性。本系統在應用中采用了以下技術措施。
① 系統具備工頻、變頻手動切換功能。一旦變頻系統出現種故障,可以手動切換到工頻檔,將變頻系統甩開,在變頻系統維修期間可正常保障輸油泵的運行,滿足油庫生產的需要。
② 系統的運轉頻率的調節采用開環手動調節方式。考慮到輸油系統要求安全平穩運行的特點,本系統不宜采用閉環調節控制。因為受整個輸油系統管網波動的影響,如采用閉環控制,很容易造成系統的自動停機,或者引起整個輸油系統的擾動,給輸油生產的調度指揮帶來不利的影響。而采用開環人工控制,通過一定運行時間的技術摸索,在不同工況下,人為地設定和調整變頻系統的參數,即可減少部分初期投資,又可保障輸油系統的安全平穩運行。
③ 現場設置、啟動、停止以及緊急停機按鈕,控制室內設上位機對運行參數進行實時顯示,極大地方便了現場操作人員的操作和對設備運行狀態的監視。
④ 優化系統的保護參數,確保輸油系統的連續平穩運行。在應用于輸油系統時必須慎重選擇,并對一些保護的參數按實際需要進行設置。避免由于變頻系統的保護過于靈敏而造成輸油泵停機,影響輸油系統的安全平穩運行。
⑤ 在變頻調速系統內設置適合于現場實際的報警功能,并對運行的參數,操作情況,故障情況具有詳細的記錄功能。
五、 應用效果
南一油庫2#輸油泵機組變頻調速系統于2003年4月18號正式投運成功,經過兩個月的試運行,取得了明顯的節能效果,對于在單泵運行,雙泵并聯運行、三泵并聯運行等不同的工況下,對比數據分別見表3、表4、表5所示。
表3:單泵(2#泵單運)變頻前后運行數據對比
表4:雙泵(2#泵與1#泵匹配運行)變頻前后運行數據對比
表5:三泵(1#2#3#匹配運行)變頻前后運行數據對比
注:
①表3、表4、表5中數據為按當月同種工況下統計的數據的平均值;
②多泵并聯運行工況下,其單泵排量無分支計量裝置,由于其額定排量相同,其排量按當天輸量÷24h÷運行臺數而計算得出。
由表3、表4、表5的統計數據可知,在不同的運行工況下,由于2#輸油泵變頻調速運行,可以產生明顯的節電效益,2#泵單泵運行時與原來同種工況下相比節電率達48.6%,2#與1#泵匹配運行時節電率達41.7%,2#與1#、3#三泵匹配并聯運行時節電率達38.8%。據歷年運行數據統計,南一油庫單泵運行時間占總運行時間的30%,雙泵運行時間占總運行時間的55%,三泵并聯運行占總運行時間的15%左右,據此可計算若2#輸油泵機組在全年運行狀況下,與未實施變頻調速前相比,綜合節電率為43.3%,若按每年運行350天計算,年可節電約216.7×104kWh,按6kV工業電價0.465元/kWh計,年可產生節電效益100萬元,一年可基本回收設備投資。
此外,由于采用變頻系統對輸油泵機組進行軟啟軟停,減少了啟動過程中的沖擊,延長了輸油泵的保養維護周期,由于變頻后與原來相比在較低轉速下運行,泵軸、軸承的磨損程度減少,以軸承為例,變頻前2#泵正常轉時軸承溫度達85℃~90℃,而變頻運行時軸承溫度僅為60℃~65℃,這將大大延長輸油泵的軸承,機械密封等易損件的壽命,同時運行時噪音降低,因此,除取得顯著直接經濟效益外,還具有較好的間接經濟效益。
六、 結束語
輸油泵機組高壓變頻調速節能技術是實現輸油系統節能的有效技術途徑,它將閥門節流工況調節方式改為輸油離心泵的轉速改變來調節工況的方式,具有調節方便的特點,泵出口閥全開,有效地避免了輸油泵出口閥的節流損失,產生巨大的經濟效益。同時還減少了輸油泵機組的機械沖擊,降低了運行中的磨損和噪音,延長了輸油泵機組的維護保養周期、增加整個機組的使用壽命等方面的間接經濟效益。但由于高壓變頻調速系統目前處于技術發展階段,且初期投資高,因此必須選用可靠性高,性能價格比好,已有廣泛應用基礎的高壓變頻裝置。應用于輸油系統,應用過程中必須緊密的與現場工藝狀況結合,選擇適當的調速控制方式,才能在取得明顯節能效益的基礎上,保證輸油系統的安全平穩運行。