張 軍,李 楠
新疆華電昌吉熱電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱為昌吉熱電)除氧器壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)因熱工檢測(cè)及控制設(shè)備特性差等原因,一直未能投入運(yùn)行,因此全廠自動(dòng)投入水平較低,離貫標(biāo)要求相差較遠(yuǎn)。
1 自動(dòng)投入應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求
(1) 按照《熱工自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)及試驗(yàn)導(dǎo)則》的要求,除氧器壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)試驗(yàn)應(yīng)滿足以下要求:① 正常運(yùn)行工況下,低壓除氧器壓力應(yīng)保持在給定值+2kPa范圍內(nèi)。② 低壓除氧器壓力給定值改變5kPa時(shí),調(diào)節(jié)系統(tǒng)應(yīng)在1min內(nèi)將壓力穩(wěn)定在新的給定值。
(2) 昌吉熱電熱工自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)投入率應(yīng)在80%以上。
熱工自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)投入率= (自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)投入總數(shù))/(全廠自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)總數(shù))*100 %。
昌吉熱電熱工自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)總數(shù)為17套,分別為#1、#2、#3爐主汽溫度、給水、主汽壓力、爐膛負(fù)壓、送風(fēng)、#1、#2除氧器壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。因三套送風(fēng)及兩套除氧器壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)未投入運(yùn)行,投入率為12/1771%<80%。不能滿足要求。
2 投入改造
昌吉熱電#1、#2除氧器壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)原使用的調(diào)節(jié)器為 DDZ-S系列模擬式調(diào)節(jié)器,因?yàn)楣δ軉我唬覕?shù)字信號(hào)無法傳輸,不能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)操作器的狀況,不能滿足系統(tǒng)要求。筆者使用了爐側(cè)尚未投入自動(dòng)的系統(tǒng)調(diào)節(jié)器,即川儀生產(chǎn)的KMM可編程序調(diào)節(jié)器,先內(nèi)部做了試“改型”。KMM調(diào)節(jié)器為可編程數(shù)字調(diào)節(jié)器,采用數(shù)字技術(shù),以微處理機(jī)作為運(yùn)算、判斷和控制的核心,具有智能化、適應(yīng)性強(qiáng)、靈活性強(qiáng)、可靠性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。它由CPU、ROM、PAM、輸入輸出接口等硬件及系統(tǒng)程序、用戶程序等軟件組成。KMM調(diào)節(jié)器具有45個(gè)功能運(yùn)算模塊,在調(diào)節(jié)器內(nèi)部,功能模塊采用軟接線,將它們進(jìn)行組和(即組態(tài)),就完成了運(yùn)算控制功能。僅需改變程序就能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制方案的改變。它具有5點(diǎn)數(shù)字量輸入和3點(diǎn)數(shù)字量輸出,5點(diǎn)模擬量輸入和5點(diǎn)模擬量輸出,在CPU內(nèi)部進(jìn)行A/D、D/A轉(zhuǎn)換,充分滿足系統(tǒng)信號(hào)量需求。
在編制程序中,原只接入了一路壓力信號(hào),因?yàn)椋?、#2除氧器壓力之間互相影響,為解決其耦合現(xiàn)象,故在調(diào)節(jié)系統(tǒng)軟、硬件中除本除氧器壓力值外,又增加了一路輸入信號(hào),即另一除氧器壓力。在程序中,將兩者乘以一個(gè)比例系數(shù)后相加,做為此程序的壓力輸入,效果頓時(shí)改觀。
又由于#1、#2除氧器空間壓力接近大氣壓,壓力變送器安裝位置離測(cè)點(diǎn)位置處較遠(yuǎn),壓力修正大。因此,在除氧器水位變化的情況下,空間壓力變化不及時(shí),直接影響變送器正壓側(cè)的信號(hào)隨除氧器空間壓力而變化緩慢,從而不能及時(shí)反映出除氧器空間壓力的瞬時(shí)變化。并且,儀表及自動(dòng)信號(hào)共用一臺(tái)變送器,危險(xiǎn)較為集中。所以,針對(duì)這一情況,筆者又在除氧塔處增加了一臺(tái)壓力變送器,消除了靜壓影響,自動(dòng)信號(hào)與儀表分開,使得送入調(diào)節(jié)系統(tǒng)的信號(hào)更加真實(shí)、可靠,調(diào)節(jié)質(zhì)量更好。
原除氧器壓力調(diào)節(jié)裝置都為川儀十廠生產(chǎn)的DKJ-4500調(diào)節(jié)閥,屬于雙座式調(diào)節(jié)閥,運(yùn)行中調(diào)節(jié)閥漏流量大,當(dāng)調(diào)節(jié)閥全關(guān)時(shí)除氧器空間壓力仍然上升,執(zhí)行器動(dòng)作遲緩,抗干擾性差,執(zhí)行器位置反饋器零點(diǎn)漂移嚴(yán)重,調(diào)節(jié)品質(zhì)不能滿足要求。執(zhí)行器與調(diào)節(jié)閥改造后的設(shè)備采用川儀十廠同日本橫河先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)合資生產(chǎn)的CV3000型調(diào)節(jié)閥和ZSB6.0-60型智能電動(dòng)執(zhí)行器。
ZSB6.0-60型智能電動(dòng)執(zhí)行器帶有伺服放大器等功能,均與二期設(shè)備功能相同。它適用于各類工藝過程自動(dòng)控制系統(tǒng)之中,它接受上位調(diào)節(jié)儀表的控制信號(hào),輸出直線位移和機(jī)械力,操縱各類閥門的開度,調(diào)節(jié)工藝管路中流體介質(zhì)的流量,實(shí)現(xiàn)工藝參數(shù)的自動(dòng)控制。
它是以單片微處理控制器為核心的智能化儀表,與傳統(tǒng)的模擬儀表相比,具有顯著的優(yōu)越性:① 兼容4~20mA模擬信號(hào)及符合HART通信協(xié)議的數(shù)字信號(hào),系統(tǒng)構(gòu)成靈活、適應(yīng)性強(qiáng);② 一體化結(jié)構(gòu),不需另配伺服放大器;③ 智能定位,精度高、阻尼特性好;④ 具有電制動(dòng)功能,不帶機(jī)械制動(dòng)器,無摩擦磨損,工作壽命長(zhǎng);⑤ 現(xiàn)場(chǎng)按鍵手動(dòng)操作,并帶調(diào)節(jié)信號(hào)及閥位信號(hào)等多參數(shù)顯示;⑥ 無觸點(diǎn)中途限位,確保系統(tǒng)安全;⑦ 具有現(xiàn)場(chǎng)斷線、偏差過大、電機(jī)堵轉(zhuǎn)、過熱等多種故障診斷及報(bào)警、處理等功能;⑧ 具有正反轉(zhuǎn)作用識(shí)別、閥門流量特性變換、用戶設(shè)定任意流量特性曲線功能;⑨ 數(shù)字濾波,抗干擾能力強(qiáng),無觸點(diǎn)位移傳感器,可靠性高。
安裝后,壓力調(diào)節(jié)性能明顯提高,但閥位指示不理想,計(jì)算得知,輸入阻抗過大,因執(zhí)行器本身帶有伺放功能,故將伺服放大器拆除,系統(tǒng)重新布線,隨后閥位指示正常。因ZSB6.0-60型智能電動(dòng)執(zhí)行器接收4~20mA控制信號(hào),故操作器改為DFQ-2103型弱電控制操作器,此操作器操作輸出信號(hào)為4~20mADC,允許負(fù)載0~600。跟蹤精度為±0.5%FS,提高了系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。
3 軟件設(shè)計(jì)
(1) 調(diào)節(jié)器壓力輸入采用兩除氧器壓力各自乘以一個(gè)比例系數(shù)后相加,做為此程序的壓力輸入。
(2) 各通道信號(hào)分布情況:在模擬量輸入第一通道,輸入#1除氧器壓力;在模擬量第二通道,輸入#2除氧器壓力;在模擬量第三通道,輸入#1除氧器壓力裝置閥位反饋。
數(shù)字量輸入包括:操作器手/自切換的數(shù)字量輸入,及外部連鎖信號(hào)。
(3) 正反作用設(shè)置:切換開關(guān)置于OFF。即PID調(diào)節(jié)動(dòng)作為反作用(SP大于PV時(shí),輸出增加)。
(4) 可變參數(shù)的計(jì)算:除氧器壓力量程為(0~60)kPa ,調(diào)節(jié)定值分別是15 kPa和25 kPa,高、低值限幅模塊輸入量P2均設(shè)為5%,故程序中可變參數(shù)PR1=0.470,可變參數(shù)PR2=0.200。
(5) 運(yùn)算周期選擇200ms。
(6) 在能投入的基礎(chǔ)上,提高調(diào)節(jié)品質(zhì),為可用率達(dá)到80%以上,不斷改變比例帶、積分時(shí)間,最后比例帶定值為75.0,積分時(shí)間為0.45。
按照《熱工自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)及試驗(yàn)導(dǎo)則》的要求進(jìn)行試驗(yàn),經(jīng)多次實(shí)驗(yàn),均能滿足要求。
4 結(jié)語
(1) 提高了該廠熱控水平,自動(dòng)投入率大幅提高。#1、#2除氧器壓力自動(dòng)的投入后,使昌吉熱電自動(dòng)投入率提高到82.3%。并達(dá)到技術(shù)監(jiān)督及貫標(biāo)要求。
(2) 采集的除氧器壓力信號(hào)均為在除氧塔處新增的壓力變送器信號(hào),避免因靜壓影響帶來的示值誤差。能夠及時(shí)調(diào)節(jié)除氧器空間壓力,使#1、#2除氧器遠(yuǎn)傳壓力信號(hào)更真實(shí),便于運(yùn)行人員監(jiān)視、調(diào)整。
(3) 提高了除氧器運(yùn)行的安全性。
(4) 減輕了檢修維護(hù)量。