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卡倫賽卷取機在邯鋼酸軋機組中的應用
  • 企業:控制網     領域:工業安全     行業:電梯    
  • 點擊數:1769     發布時間:2005-07-28 09:21:21
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本文主要介紹卡倫塞卷取機的基本結構和控制原理



1 引言

    現今,國內許多大型鋼廠都已采用了連續冷軋生產線。為了實現帶鋼的連續生產,進口段需要采用兩臺開卷機,用焊機將帶尾和下一卷帶鋼的帶頭焊接起來實現連續軋制,所以,出口段也相應需要兩臺卷取機。隨著科學技術的不斷進步,卡倫賽卷取機迎運而生,它具有兩個芯軸,可以隨機旋轉,與傳統卷取機相比,具有以下優點:一是設備布置緊湊合理,節省安裝空間,二是操作簡捷方便,更利于連續平穩地卷取帶鋼。
    邯鋼冷軋生產線出口段的基本組成為:帶有夾緊輥裝置的滾筒剪、板帶轉向裝置、帶有皮帶助卷器和鋼卷車的卡倫賽卷取機。當卷取機達到預設定的卷取鋼卷尺寸時,串列式軋機的出口速度將降低到約250m/min,夾送輥閉合,板帶由滾筒剪切斷,下一卷的板帶頭引入到卷取機的另一個芯軸上。

2  卡倫賽卷取機的工作原理

卡倫賽卷取機基本組成:轉盤,兩個芯軸及其傳動裝置,圖1和圖2所示:



  圖1                                     圖2

圖1中:
    1,2---1號和2號芯軸   3---轉盤   4,5---接近開關   6---1號鎖緊塊    7---2號鎖緊塊
圖2中 : 
    1,2---1號和2號芯軸   3---空心輸出軸   4---轉子齒輪裝置   5---分配齒輪裝置    6,7---1號和2號抱閘  8,9---1號和2號電機
    當轉盤需要旋轉時,1號鎖緊塊先打開,轉盤旋轉至10度,釋放2號鎖緊塊,轉盤再旋轉30度,關閉1號鎖緊塊,轉盤再旋轉180度, 關閉2號鎖緊塊。根據兩個接近開關的情況,可以判斷出1、2號芯軸在卷取機上的位置,并顯示在操作臺和畫面上。
    芯軸安裝在轉子齒輪裝置的空心輸出軸上,在轉子齒輪裝置前裝有一個分配齒輪裝置。兩個轉子齒輪裝置設計相同,由同心安裝的2個驅動軸連接,驅動軸為空心設計。外層管連接和內層插入的軸分別驅動1#、2#芯軸。

3  外圍設備

包括兩個轉輪及其傳動裝置,剝離器,壓緊輥,外伸支撐,皮帶助卷器。

3.1 轉輪及其傳動裝置:
    轉動卷取機轉盤,一個為主傳動,另一個為從傳動。

3.2 剝離器:
    當鋼卷小車卸卷有困難時,起協助作用。
    用于壓住卷完的鋼卷外圈。 壓輥在最后減速階段壓住卷完的鋼卷,即帶頭定位在壓緊輥的上輥和下輥之間,確保將帶頭的牢固。在芯軸收縮,鋼卷由鋼卷車托住后,壓輥抬起。

3.3 壓緊輥:
    安裝在卡倫賽卷取機旁邊。用于壓住卷完的鋼卷外圈。 壓輥在最后減速階段壓住卷完的鋼卷,即帶頭定
    在壓緊輥的上輥和下輥之間,確保將帶頭的牢固。在芯軸收縮,鋼卷由鋼卷車托住后,壓輥抬起。

3.4 外伸支撐:
    安裝在卡倫賽卷取機的操作側。
    軋制時支持卷取機芯軸的自由端,以減小芯軸的下垂。外伸支撐由液壓缸驅動。

3.5 皮帶助卷器
    卷取前幾圈帶鋼,在卡倫賽卷取機上裝有擺動式皮帶助卷器。皮帶助卷器配有液壓驅動的皮帶張緊裝置。當卷取機卷到2~3圈,帶鋼張力建立起來后,皮帶助卷器返回到它的初始位置,而串列式軋機加速到要求的軋制速度。

4 工藝流程:

    卷取機的自動啟動命令來自生產線的線協調指令或者操作臺按鈕。
    動作步驟概括來說如下:穿帶至芯軸1---轉盤轉動----芯軸1至卷取位卷取----芯軸2穿帶---芯軸1卸卷---轉盤旋轉180度----芯軸2至卷取位卷取---芯軸2卸卷---轉盤旋轉180度-----穿帶至芯軸1,完成一個循環。詳細步驟如下:


4 .1 系統配置:

    對于卡倫賽卷取機的控制,使用PLC和TDC共同控制,PLC進行邏輯控制,TDC對芯軸的電機驅動進行控制。
    TDC全稱叫工藝傳動控制,用于中高速閉環控制和同步化處理。TDC是一種多處理器自動化系統,它擅長處理復雜的驅動、控制和通訊任務,在單一平臺上擁有最大數量的框架和最短的循環周期,是一種集成在SIMATIC中的工藝和驅動自動化系統,其組態和變成也可使用SIMATIC工具進行,因此也是全集成自動化理念中的一部分。
    TDC的基本硬件結構同PLC相似,均包括機架,微處理器,通訊板,但機架及其內插摸板響應速度都比較快,所采用的型號也都不同。


    TDC框架中有三種類型的通訊模板,分別提供給Profibus,以太網和GDM網使用。其中GDM全稱叫全局數據內存,傳輸率可達640M波特率,是SIMATIC TDC自動控制系統的中心部件,它使各個TDC功能單元之間實現高速通訊。

5  系統功能及控制特點:

5.1 完善的工藝控制:
    手動模式:操作臺上有相應的按鈕,可由操作工手動控制卷取機的動作。
    自動模式:由生產線的線協調程序給出命令,卷取機按編制好的順序運行。
    維護模式:當生產線停止時,為了測試設備的某個動作時使用,此時所有連鎖條件被忽略,只能響應急停信號,并且設備的動作通過點動按鈕來實現。

5.2 直觀的畫面顯示及故障診斷、報警管理功能
    自動控制時,操作人員可隨時察看系統的配置畫面和報警記錄;手動時,系統會在操作畫面上列出設備的起停控制按鈕,并由設備顏色的變化來反映設備狀態;系統故障或報警時,設備急?;蛟谟|摸屏上顯示故障標簽名稱、報警信息、故障時間等、并對歷史報警資料進行管理和保存。

5.3 可實現遠程控制功能
    各種數據采集后在電控室集中進行顯示,工作人員可在電控室進行遠程控制,并且可以隨時監控工藝參數的變化、設備運行狀態、故障等。

6 后言

    此程序已經過了集中測試,運行良好,完全有能力連續卷取厚度僅為0.25mm、速度達1200米/分的熱軋板。由于采用了TDC和PLC控制技術相結合的方法,大大提高了工藝控制的準確性、快速性,值得在冶金、化工等行業廣泛推廣和使用。
    根據實際生產經驗,對于小于0.4毫米厚的帶鋼,需要使用套筒防止塌卷。

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