FANUC 數控系統以其高質量、低成本、高性能,得到了廣大用戶的認可,在我公司得到了大量的使用,就其系統本身而言,經受了連續長時間的工作考驗,故障率較低。而故障多發于外圍行程、限位開關等外圍信號檢測電路上。
在實際工作中,了解和熟悉 FANUC 系統豐富的操作功能,對外圍故障的判斷和排除有著事半功倍的作用。
在這里,舉例談一下使用FANUC系統內嵌的強大、易用的PMC功能對外圍故障的快速判斷和排除。
功能 1
操作方法:按功能鍵|SYSTEM|切換屏幕→按|PMC|軟鍵,再按相應的軟鍵,便可分別進入|PMCLAD| 梯形圖程序顯示功能、|PMCDGN|PMC的I/0信號及內部繼電器顯示功能 、|PMCPRM|PMC參數和顯示功能。
應用實例:本公司的一臺日本立式加工中心使用 FANUC18i系統,報警內容是2086 ABNORMAL PALLET CONTACT(M/C SIDE),查閱機床說明書,意思是“加工區側托盤著座異常 ",檢測信號的PMC地址是X6.2該加工中心的APC機構是雙托盤大轉臺旋轉交換式,觀察加工區內堆積了大量的鋁屑,所以判斷是托盤底部堆積了鋁屑,以至托盤底座氣檢無法通過。但此時報警無法消除,不能對機床作任何的操作。在FANUC系統的梯形圖編程語言中規定,要在屏幕上顯示某一條報警信息,要將對應的信息顯示請求位(A線圈)置為 "1",如果置為 "0",則清除相應的信息。也就是說,要消除這個報警,就必須使與之對應的信息顯示請求位(A),置為 "0" 。按|PMCDGN|→|STATUS|進入信號狀態顯示屏幕,查找為 "1" 的信息顯示請求位(A)時,查得 A10.5 為 "1" 。于是,進入梯形圖程序顯示屏幕 |PMCLAD|,查找 A10.5置位為 "1" 的梯形圖回路,發現其置位條件中使用了 一個保持繼電器的K9.1 常閉點,此時狀態為 "0" 。查閱機床維修說明書,K9.1 的含義是:置 "1" 為托盤底座檢測無效。
故障排除過程:在 MDI 狀態下,用功能鍵|OFFSET SETTING|切換屏幕,按|SETTING|鍵將“參數寫人“設為 "1",再回到|PMCPRM| 屏幕下,按|KEEPRL|軟鍵進入保持型繼電器屏幕,將 K9.1置位為 1" 。按報警解除按鈕,這時可使 A10.5 置為 "0",便可對機床進行操作。將大轉臺抬起旋轉45度,拆開護板,果然有鋁屑堆積,于是將托盤底部的鋁屑清理干凈。將K9.1和“參數寫人“設回原來的值 "0" 。多次進行APC操作,再無此報警,故障排除。
功能 2
在FANUC系統的梯形圖編程語言中,F是來自NC側的輸入信號(NC → PMC),而G是由PMC輸出到NC的信號(PMC→NC)。其中,G130是PMC輸出到NC側的各軸互鎖信號,當其中某一位被置為 "1" 時,允許對應的伺服軸移動;為 "0" 時,禁止對應的伺服軸移動。
應用實例:一國產加工專機使用FANUC21M系統,執行原點返回的NC程序時,當執行到 "G91 G28 GOO ZO;" 時,Z 軸無動作,CNC 狀態欄顯示為 "MEM STRT MTN ***",即Z軸移動指令已發出。用功能鍵|MESSAGE| 切換屏幕,并無報警信息。用功能鍵 |SYSTEM| 切換屏幕,按“診斷”軟鍵,這時005(INTERLOCK/START-LOCK) 為 "1",即有伺服軸進入了互鎖狀態。
故障排除過程:進入梯形圖程序顯示功能屏幕,發現與 Z 軸對應的互鎖信號G130.0的狀態 為 "0",即互鎖信號被輸入至NC,檢查其互鎖原因,發現是一傳感器被鋁屑污染。擦拭后,將 G130.0置為 "1",互鎖解除,重新啟動原點返回的NC程序,動作正常,故障排除。
功能 3
PMC中的眼蹤功能(TRACE)是一個可檢查信號變化的履歷,記錄信號連續變化的狀態,特別對一些偶發性的、特殊故障的查找、定位起著重要的作用。用功能鍵|SYSTEM|切換屏幕,按|PMC|軟鍵→|PMCDGN|→{TRACE|即可進入信號跟蹤屏幕。
應用實例:某國產加工中心使用的是FANUC Oi系統。在自動加工過程,NC程序偶爾無故停止,上件端托盤已裝夾好的夾爪自動打開(不正常現象),CNC 狀態欄顯示 MEM STOP ***,此時無任何報警信息,檢查診斷畫面,并未發現異常,按NC啟動便可繼續加工。經觀察,CNC都是在執行M06(換刀)時停止,主要動作是ATC手臂旋轉和主軸(液壓)松開/拉緊刀具。
故障排除過程:使用梯形圖顯示功能,追查上件側的托盤夾爪(Y25.1)置為 "1" 的原因(估計與在自動加工過程,偶爾無故停止故障有關) 。經查,懷疑與一加工區側托盤夾緊的檢測液壓壓力開關(X1007.4) 有關。于是,使用|TRACE|信號跟蹤功能,在自動加工過程中,監視 X1007.4的變化情況。當NC再次在M06執行時停止,在|TRACE|屏幕上,跟蹤到 X1007.4在 CNC 無故停止時的一個采樣周期從原來的狀態 "1" 跳轉為 "0",再變回 "1",從而確認該壓力開關有問題。調整此開關動作壓力,但故障依舊。于是將此開關更換,故障排除。事后分析,引起這個故障原因是主軸松開/夾緊工具時,液壓系統壓力有所波動(在合理的波動范圍內),而此壓力開關作出了反應以致造成在自動加工過程中,NC程序偶爾無故停止的故障。