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給水全程控制應(yīng)用與分析
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:電源     行業(yè):電力    
  • 點(diǎn)擊數(shù):2475     發(fā)布時間:2005-02-18 10:01:00
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陳劍平 馬吉強(qiáng)

 

1  引言

 

    紅雁池第二發(fā)電廠(以下簡稱為紅二電廠)一期工程單臺機(jī)組裝機(jī)容量200MW,鍋爐額定蒸發(fā)量670t/h(投抽汽),兩臺調(diào)速給水泵一用一備,給水泵最大出力800t/h,額定轉(zhuǎn)速5 834rpm。由于各方面因素影響,一期工程給水全程控制未能很好地利用DCS系統(tǒng)來解決系統(tǒng)組態(tài)的不足,未能實(shí)現(xiàn)真正的給水全程控制。為方便對比分析,筆者將在以下內(nèi)容中同時介紹典型的給水全程控制系統(tǒng)和紅二電廠的給水全程控制系統(tǒng)情況。

 

2  給水全程控制關(guān)鍵問題

 

1  給水系統(tǒng)簡圖

    一般常規(guī)的汽包水位三沖量控制系統(tǒng)只是在機(jī)組負(fù)荷達(dá)到70%以上才能投入正常運(yùn)行,隨著機(jī)組容量的不斷增大,運(yùn)行參數(shù)的不斷提高,運(yùn)行人員在啟動停止過程中的操作越來越頻繁,給水全程控制為這些問題提供了解決辦法。

 

    所謂給水全程自動控制是指鍋爐自啟動到正常運(yùn)行再到停火冷卻全過程均為自動調(diào)節(jié),其任務(wù)是:在從鍋爐點(diǎn)火升溫升壓開始至滅火冷卻降溫降壓的整個過程中,控制鍋爐給水流量保證汽包水位維持在允許范圍內(nèi),圖1為紅二電廠一期工程給水系統(tǒng)簡圖。

 

    若要實(shí)現(xiàn)給水全程自動控制,則系統(tǒng)必須具備以下功能。

    (1)  既可以通過改變調(diào)節(jié)門開度來改變給水流量(即改變給水管路阻力)以維持負(fù)荷下的汽包水位,也可以通過改變電動調(diào)速給水泵轉(zhuǎn)速(即改變給水壓力)以維持高負(fù)荷下的汽包水位。

    (2)  高、低不同負(fù)荷下,隨著負(fù)荷的變化,系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)單沖量和三沖量的無擾切換。

    (3)  在高、低負(fù)荷的不同情況下,給水流量相差較大,必須在測量上采用兩套裝置進(jìn)行測量,并解決切換問題。

 

3  主路、旁路給水調(diào)節(jié)閥的切換

 

    在給水全程自動控制中,低負(fù)荷時通常使用旁路給水閥控制給水流量,紅二電廠旁路閥最大通流量約為260t/h(即最大給水流量的32%);高負(fù)荷時,用主路給水閥控制給水流量,電動調(diào)速給水泵啟動轉(zhuǎn)速約為4 000rpm

 

2  主路、旁路調(diào)閥切換原理

    其中,SFT1:當(dāng)HLM=0時,輸出為200;當(dāng)HLM=1時,輸出為160SFT2:當(dāng)HLM=0時,輸出等于旁路PID;當(dāng)HLM=1時,輸出為0SFT3:當(dāng)HLM=0時,輸出為0;當(dāng)HLM=1時,輸出等于主路PIDS/MA:狀態(tài)信號為“0”自動,狀態(tài)信號為“1”時手動。其中,“MAN”為條件手動;“LMT”為速率限制器;“HLM”為高限報警,報警輸出為“1”;W為主蒸汽流量。

 

    如圖2所示:

    (1)  在鍋爐點(diǎn)火并網(wǎng)后,小負(fù)荷(蒸汽流量小于200t/h,即小于熱負(fù)荷的25%)時,高限報警器HLM輸出為“0”,SFT2輸出為旁路調(diào)節(jié)器輸出。SFT3輸出為0,鍋爐給水由旁路調(diào)閥控制,主路調(diào)節(jié)器PID手動輸出。跟蹤旁路閥閥位值。

    (2)  當(dāng)蒸汽流量大于200t/h時,高限報警器HLM輸出為“1”,SFT2輸出為0SFT3輸出為主路調(diào)節(jié)器輸出。鍋爐給水由主路調(diào)閥控制,旁路調(diào)節(jié)器PID手動,輸出跟蹤主路閥閥位置。此時,SFT1輸出160t/h,即高限報警器設(shè)定值改變?yōu)楦哂?/SPAN>160t/h報警。所以當(dāng)蒸汽流量在大于200t/h而將主路切為自動后,若其流量再次小于200t/h,它不會將主路控制切為旁路控制,而是當(dāng)蒸汽量小于160t/h時,才將其切換為旁路控制,從而起到了一個滯環(huán)作用,防止閥門反復(fù)切換。

    (3)  由于兩個閥門的流量是不同的,所以兩個閥門的開關(guān)速度應(yīng)該不同,可以通過試驗的辦法調(diào)整LMT1LMT2的參數(shù),使兩路調(diào)閥在切換過程中給水流量保持相當(dāng)。

    (4)  調(diào)節(jié)閥的切換與截門的切換應(yīng)密切配合,截門的開啟應(yīng)在調(diào)閥投入工作之前,如用邏輯順序控制,則簡易原理圖如圖3所示,即蒸汽流量大于160t/h時,開啟截門;小于120t/h時關(guān)閉截門。

 

3  截門控制

    (5)  MAN’條件手動的基本原則為:旁站控制、調(diào)閥控制、調(diào)速泵單沖量控制、三沖量控制,這四套系統(tǒng)只能有一套工作在自動控制狀態(tài),即另外三套系統(tǒng)手動狀態(tài)相“與”后取“非”,然后輸入作為本控制系統(tǒng)“條件手動”的信號,如果其它三套系統(tǒng)中有一套是位于自動狀態(tài)“0”,則本系統(tǒng)‘MAN’輸入為“1”,不能切自動。

 

4  主調(diào)節(jié)器閥,給水泵切換

 

    主路給水調(diào)閥控制與調(diào)速泵給水控制切換原理和主路調(diào)閥控制與旁路調(diào)閥控制切換原理相同,但原設(shè)計調(diào)節(jié)閥切換到調(diào)速泵的條件為蒸汽量大于30%(即240t/h),并且調(diào)門開度大于90%,即主調(diào)閥調(diào)節(jié)范圍為160~240t/h,這樣范圍較小,系統(tǒng)切換過于頻繁。一般情況下,當(dāng)蒸汽流量大于400t/h時切換調(diào)速泵控制給水流量,滯回值360t/h,即當(dāng)蒸汽流量小于360t/h時,切回到主調(diào)閥控制。

 

5  單沖量、三沖量切換

 

    與上述幾種情況不同,單沖量、三沖量系統(tǒng)切換是針對同一個執(zhí)行機(jī)構(gòu)―給水泵勺管,即為兩個控制回路分別控制同一個執(zhí)行機(jī)構(gòu),原理見圖4

 

    鍋爐在不同負(fù)荷和參數(shù)時,其給水被控對象的動態(tài)特性是不同的,低負(fù)荷時由于蒸汽參數(shù)低,負(fù)荷變化小,假水位現(xiàn)象不嚴(yán)重,

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