郭 強
1 引言
某軋鋼廠是70年代我國自行設計建設的一座寬厚板軋鋼廠。該廠4200mm軋機主輔傳動系統(tǒng)均為發(fā)電機―電動機機組供電方式,控制系統(tǒng)為繼電邏輯+交磁控制系統(tǒng),由于設備陳舊老化、故障率高、性能下降,與現(xiàn)代軋機的控制系統(tǒng)水平相距甚遠,已不能滿足當前生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的要求,需要進行升級換代。我們在分析了現(xiàn)場實際情況后,本著跟蹤國際先進水平,順應網(wǎng)絡化和數(shù)字化的控制思想,為該廠配置了一套自動化控制系統(tǒng)。
2 現(xiàn)場總線的選用
2.1 現(xiàn)場總線網(wǎng)絡的選擇
當前世界上比較流行的現(xiàn)場總線有PROFIBUS,DeviceNet,Interbus-S,Modbus,CANopen等。它們在我國也都有廣泛的應用,其中有些總線已經(jīng)在某些特定的行業(yè)中得到了廣泛的認同。我們在比較了幾種總線協(xié)議并結合該廠的特點后最終選定PROFIBUS。一方面由于它是目前數(shù)據(jù)傳輸率最快的一種現(xiàn)場總線,傳輸率最高可達12Mbps,另一方面它能夠很好的與西門子的傳動設備相配合,并與西門子PLC(Programmable Logic Controller)結合緊密且組態(tài)簡便。
PROFIBUS現(xiàn)場總線技術是隨全數(shù)字控制系統(tǒng)的發(fā)展而產(chǎn)生的,是于1987年由德國西門子公司和其它十幾家企業(yè)聯(lián)合開發(fā)的,1996年成為歐洲工業(yè)現(xiàn)場總線標準之一(EN50170 VOL.2),1999年成為國際現(xiàn)場總線標準IEC 61158的組成部分。
PROFIBUS協(xié)議是基于ISO的標準OSI七層參考模型的,但它只定義了第一、第二和用戶層(如PROFIBUS-DP)或第七層(如PROFIBUS-FMS),而第三層到第六層未加定義。另外,它的3個組成部分(FMS、DP和PA)可以滿足不同的應用對象和通信速率場合的要求且開放性很好。
PROFIBUS現(xiàn)場總線的數(shù)據(jù)鏈路協(xié)議是帶主從方式的令牌傳遞,主站與從站之間以主從方式通訊,各主站之間由令牌協(xié)議決定總線數(shù)據(jù)發(fā)送權。物理介質(zhì)通常采用雙絞屏蔽電纜,總線接頭采用9針D 型插頭,接線方便簡單,容易擴展,網(wǎng)絡上最多可連接127個站點,若采用光纜最大傳輸距離可達90公里。
2.2 控制系統(tǒng)介紹
系統(tǒng)分為兩級,一級為數(shù)字傳動系統(tǒng),二級為基礎自動化系統(tǒng)。
基礎自動化級采用西門子S7-400系列PLC,CPU選用414-2DP,傳動級采用西門子6RA70系列直流數(shù)字裝置并配置CBP通訊網(wǎng)卡。PLC通過PROFIBUS-DP網(wǎng)一方面迅速響應操作員發(fā)出的操作命令,另一方面與傳動設備進行高速數(shù)據(jù)通訊,以便PLC根據(jù)傳送上來的電機電流、電壓的實際大小作出及時必要的處理。HMI(人機界面)選用可靠性高的IPC+CP1413+WinCC,通過以太網(wǎng)連接到PLC完成人機交互控制、數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄和報表統(tǒng)計等工作。系統(tǒng)結構如圖1所示。
圖1 自動化系統(tǒng)配置圖
3 主要通訊功能的實現(xiàn)
由于HMI上要實時地顯示電機速度、電流、電壓、勵磁電流等運行參數(shù)和故障信號等狀態(tài)信息,所以要求每套數(shù)字傳動裝置要向PLC傳送6個字長的數(shù)據(jù),同時還要接收PLC發(fā)出的速度基準和必要的開關量指令。在進行硬件配置時,選擇CBP的類型為PPO5(PKW:4|PZD:10),并選擇基地址,在使用STEP7編程時,由于網(wǎng)上每個站交換的數(shù)據(jù)長度大于2個字長,所以必須使用系統(tǒng)功能模塊SFC14(DPRD_DAT)和SFC15(DPWR_DAT),這兩個模塊在OB1中循環(huán)調(diào)用,一般情況下,SFC14放在程序的開始部分,SFC15放在后面。編程時首先要指定目標地址,即在做硬件配置時所選定的基地址,然后再分配一段內(nèi)存空間(一定要用ANY類型)用于存放讀入或?qū)懗龅臄?shù)據(jù)。當功能正常完成后,會返回一個為零的信息碼,當信息碼為負時,表明通訊存在問題,此時可根據(jù)故障代號進行分析判斷以解決問題,程序框圖如圖2所示。
圖2 通訊功能程序框圖
需要注意的是,西門子的PLC和傳動設備在內(nèi)存數(shù)據(jù)的處理方式上有所不同,主要體現(xiàn)在位信息的傳送上。為了保證信息的對應性,PLC在編程時對相應的寄存器要進行字節(jié)交換。而傳動設備在向網(wǎng)絡上發(fā)送數(shù)據(jù)之前要對其數(shù)據(jù)進行加工,因此PLC要對傳送上來的速度、電壓等變量進行量綱變換后才能使用。
4 應注意的問題
(1) 硬件方面
① 通訊電纜最好用西門子的專用DP電纜,電纜屏蔽層一定要保證接地良好。
② PROFIBUS-DP的布線和插頭接線要嚴格按照規(guī)定進行。
③ 雖然購置現(xiàn)場總線型系統(tǒng)的費用要高于普通系統(tǒng),但是安裝時減少了大量電纜、橋架和鋼管等材料,故安裝費用大大降低,且投資回報率高,運行費用和能耗可節(jié)省20%。
(2) 軟件方面
① 采用數(shù)字信號通訊,有效地提高了數(shù)據(jù)的傳送精度和系統(tǒng)的控制精度。
② PLC可以獲取更多的設備信息且組態(tài)靈活,可以隨時根據(jù)現(xiàn)場要求配置通訊變量的數(shù)量和內(nèi)容,有效地滿足了控制系統(tǒng)對信息集成度所提出的要求。
③ 網(wǎng)絡故障具有自診斷功能,使維護人員可以迅速的排除故障,縮短停機時間。維護和改造停工時間減少60%。
5 結語
該系統(tǒng)投產(chǎn)兩年多來,工況平穩(wěn),網(wǎng)絡通訊穩(wěn)定,死網(wǎng)情況極少發(fā)生。控制系統(tǒng)的響應速度和控制精度明顯提高,顯著提高了鋼板質(zhì)量,該廠鋼板年產(chǎn)量逐年上升。由于采用了現(xiàn)場總線技術,使電纜數(shù)量和接點數(shù)量大大減少,因此減少了潛在的故障點數(shù)目,從而大副度減少了設備的維護量,深受現(xiàn)場工程技術維護人員和操作工的歡迎。