1、前言
為提高鑫寶公司自動化控制水平和設備的安全運行周期,達到減人增效,降低運行人員勞動強度,確保機組保持穩發、滿供、安全、經濟運行, 2004年6月~9月,在機組低負荷運行及熱網全停期間進行了除氧給水和熱網系統DCS(集散型控制系統)改造。改造后,新老給泵控制室、新老熱網控制室和二工區熱水泵站合并為一個集中控制室。除氧給水和熱網系統DCS系統改造的成功,徹底解決了公司多年來汽機零米工作環境差、控制室零散、值班員工作效率低、自動化程度低和運行參數監測控制不完備等諸多問題。
2、除氧給水和熱網系統DCS改造的主要特點
a.采用一套DCS系統在一個集控室實現母管制給水系統八臺給水泵、11臺除氧器及熱網系統的一體化全微機集中監控。最大限度地滿足了八爐九機的母管制運行方式。
b.最大限度地利用了DCS系統資源,采用一體化設計,將原傳統的新老除氧給水、新老熱網獨立監護變為可全能值班的一體化全微機監控。
c.將電氣傳統的強電手動一對一監控變為微機畫面集中監控。
d.最大限度地取消了常規顯示儀表,硬手操,硬開關,只留最低限為后備,是以往的單功能控制系統無法比擬的。
e.將DKJ、DKZ系列執行器的伺服放大器取消,而使用DDS模塊利用DO卡件的輸出開關量控制方式,從而使此類執行器的調節回路和遠方控制回路外部接線完全一致,且簡捷,所以只需在DCS中組態調節器及軟手操,即可將現有遠方控制執行器改為自動調節方式。也避免了傳統外加伺服放大器不可靠所帶來的隱患及維護量,又減少了投資。
f.將事故音響、機爐給水聯絡信號、熱工信號按紐都納入DCS中,增加了DCS的監控范圍,也減少了盤面布置,降低了監盤強度。
g.對機、爐不太重要的金屬溫度熱電偶測量采用就地設補償接線箱,用普通電纜引入DCS進行軟補償,節省了補償電纜的投資。
h.將傳統的人工抄報表變為微機自動存儲定時或召喚打印報表。實現了所有輔機系統性能參數的在線計算,指導經濟運行。
i.采用電氣交流采樣信號板,直接進行電氣量電流測量,取消了電流變送器,在提高測量精度和可靠性的同時,減少了電流變送器備品的投資。
j.取消了原設計的DCS系統傳用接地網,將DCS系統接地改接主廠房電氣公用接地網上,節省了傳用接地網投資。
k.將五個集控室的15面立盤取消,改為5面立盤含有所有給水泵、線路水泵的后備手操和電流指示操作盤。
l.將原熱網采集系統的配電器取消,利用DCS系統的24V電源對熱網112臺變送器進行供電,在提高測量精度和可靠性的同時,減少了配電器備品的投資 。
m.加裝了熱網3臺補水電動執行器,并投入自動調節。加裝了除氧器軟水電動執行器,并投入自動調節。所有除氧器壓力水位調節全部投入自動。這樣,減輕了運行人員的勞動強度,電廠的經濟性得到了提高。
3、XDPS―400系統概述
XDPS―400是一種緊跟當代先進的網絡通訊技術、計算機技術、過程控制技術和CRT顯示技術發展的、廣泛采用國際標準、符合國際標準化組織(ISO)提出的開放系統互連(OSI)參考模型的主流系統,是一種集過程控制、順序控制、數據采集、監視、記錄于一體的標準的、開放的工業控制系統。
3.1系統通信
XDPS―400由高速數據網和連接在網上的MMI(人機接口)與DPU(分散處理單元,又稱現場控制器)三大部分組成,通過符合IEC-1131-3的DPU圖形組態軟件,圖形顯示,報表、控制、記錄統計的生成工具軟件,可以完成實時數據采集、過程控制、順序控制、高級控制,報警檢測、監視和操作,并可完成記錄、統計、顯示、打印等工作。
XDPS―400的人機接口站(MMI)從功能上分成操作員站(OPU),工程師站(ENG),歷史記錄站(HSU)三種類型,它們和分散處理單元DPU間通過系統網絡的實時數據網完成數據傳輸,也可通過系統網絡中的信息數據網相互快速高效傳遞信息,用于操作系統支持的文件及打印共享,也可以通過信息數據網完成與廠級MIS網的通訊。系統網絡具有很高的可靠性和擴展性。
XDPS-400的系統網絡分為實時數據網與信息數據網兩部分,均采用以太網,通訊速率10Mbps,實時數據網(A,B)采用1:1冗余的總線式結構,通訊協議IEEE802.3廣播方式,可支持250個節點。信息數據網為單網,通訊協議TCP/IP。
DPU是系統的核心,通常由電源、兩臺相互備用的工業微機、I/O卡件、端子板等組成。工業微機采用通用的PC結構,PII233/32MBRAM,模擬量最快掃描周期100ms,開關量最快掃描周期50ms,支持高速事件順序記錄分辨率<1ms,可帶4~8個I/O站,每站可插12塊I/O卡件,即可帶各類I/O點達1000點;DPU軟件運行新華基于windows NT 4.0的RMX-X實時多任務操作系統。冗余的DPU中,處于主控狀態的微機在每一個周期內向跟蹤機拷貝必要的數據,跟蹤機可以在一個周期內實現向主控機的切換。DPU的組態數據和中間執行數據存放于其24MB的電子盤上,斷電或重新啟動系統時均無須人為干預。
分散處理單元DPU的I/O站,通過I/O網絡與DPU相連,I/O網絡采用冗余或單高速串行總線Bitbus工業控制網絡傳遞實時數據及控制操作指令,軟件檢錯與糾錯,I/O網絡通訊率375-2Mbps,EIARS―485規范,命令/響應方式,主從結構。節點可達250個,最大分布距離1.2km,支持遠程I/O。
3.2系統算法
XDPS具有多種標準算法模塊,包括各種PID,自整定控制模塊,算術邏輯運算,手操器,開關操作器,超前滯后,數字邏輯等。SOE分辨率<1ms,提供C語言接口,用戶可生成其它特殊算法,如狀態變量,模糊算法等。
3.3系統接口
通過標準總線(ISA,PCI)和串口(RS-232,-485,Profibus,Hart等)使用不同的I/O驅動,可與不同廠商的I/O卡件或智能儀表相連,而其軟、硬件無需作任何變動,即無需另加網關。
人機接口站MMI(操作員站,工程師站,歷史數據站)采用高性能的Windows NT 4.0為平臺的通用工業PC機,配以19寸或21寸CRT監視器,標準鍵盤或觸摸式鍵盤,鼠標/跟蹤球。
主機:PⅣ 1.8G/256M DDRAM/40G;
顯示分辨率:1280×1024/1600×1200;
圖像刷新頻率<1s 即XDPS-400的操作員站,工程師站,歷史數據站可采用開放結構的相同的硬件平臺。
XDPS-400的I/O卡件是帶CPU的智能型輸入/輸出卡件,輸入/輸出信號的轉換與處理均在卡件內完成。卡件為標準化設計,類型主要有:AI、AO、DI(SOE)、DO,脈沖量輸入卡PI,回路控制卡LC,伺服控制卡LC-S轉速測量卡MCP,伺服閥控制卡VCC,I/O通訊卡BC等10種卡件。MMI站通過自檢窗口可以有效地診斷與檢測卡件及每個通道的狀態。實現I/O卡件的故障自診斷與帶電插撥。
現場的各種I/O信號通過端子柜內的端子板用予制電纜和DPU機柜內的 對應I/O卡件連接,實現I/O信號輸入/輸出的適配調理。XDPS-400的端子板主要有:AI-TC(熱電偶)輸入,AI-RTD(熱電阻)輸入,AI-MA/V(電流/電壓輸入),DI輸入,PI(脈沖量)輸入,AO輸出,DO輸出,LC雙回路控制,Lc-s伺服控制,VCC閥門控制,電氣電壓/電流交流采樣等12種。
3.4系統軟件
XDPS-400的軟件體系是通過人機接口站MMI的Windows NT 4.0平臺加載新華的XDPS2.0版/R05軟件構成。分為MMI軟件、DPU站的過程控制軟件與GTW軟件三大部分,通過系統網絡與I/O網絡的通訊軟件融為一體。為用戶提供最方便、易于調試的組態方法,采用同一方式,既能生成數據采集、回路控制、順序控制,又能完成高級控制,其特點:
a=SAMA圖與組態圖一致的所見即所得的圖形組態方式。
b=可離線、在線組態,并可進行DPU在線操作和下裝組態,而不會對現場產生影響,即具有在線修改和調試功能。
c=全漢化顯示,支持中英文顯示界面。
d=達到卡件通道級的狀態和故障自診斷。
e=通過MMI站畫面可顯示被控對象狀態(斷電、上電、斷線等)。
f=在線調試,功能塊可顯示實時值及開關量狀態。
操作員站OPU完成以下工作:
XDPS自檢,圖形顯示,單點顯示,數據庫一覽,報警一覽,報警歷史,實時趨勢和歷史趨勢,報表打印,條件觸發器。
工程師站ENG主要完成:
網絡設置,全局點目錄組態,DPU組態,MMI過程圖生成,報表生成,歷史數據和日志記錄組態,網絡管理,校對網上節點的時鐘等。
4、應用XDPS-400改造后功能配置及效果
我公司改建工程在建設中已將新老給水控制室、新老熱網控制室及熱水站控制取消,采用除氧給水系統、熱網系統、熱水站統一在一個集中控制室監控。
4.1、DCS功能覆蓋范圍:
監控的熱力設備有:11臺除氧器、8臺給水泵及高低壓給水母管系統,工業水系統、生水系統,熱網12臺線路水泵、10臺疏水泵、20臺熱水器、20條送水回水補水和送汽線路。這些系統的壓力、水位、流量、溫度、電流,電機操作、顯示、連鎖,各個熱力系統的自動調節。
功能配置:DAS(數據采集系統);MCS(模擬量控制系統);SCS。(順序控制系統)
4.2、DCS系統網絡及硬件配置:
XDPS-400網絡配置:實時數據網1:1冗余。1:1冗余通訊接口卡,設計了傳輸出錯檢測技術,任何一條網絡故障都不會影響通訊,增強了系統的安全性與可靠性。
硬件配置:操作員站4臺:除氧給水操作站2臺,熱網操作站2臺;工程師站1臺。設2對DPU;除氧給水 1對;熱網 1對;每臺機組設單元電源柜一面;內設UPS電源裝置和蓄電池及控制柜電源分配。
4.3、功能分述:
4.3.1 DAS:a.完成所有參數的當前值或狀態顯示;b.完成對參數報警的記錄、指示、打印及處理;c.完成參數實時、歷史曲線的顯示、管理和記錄;d.完成主輔系統畫面顯示,及畫面操作。e.完成對SOE點的記錄,提示及打印;f.完成對事故追憶的記錄及打印;g.完成有關參數的補償運算,累積運算;h.報表的自動計算及打印功能;i.機組有關效率,性能參數的在線運算功能;j.具備與廠級MIS網的通訊功能;
4.3.2 MCS: a.除氧器壓力調節系統11套;b.除氧器水位調節系統8套;c.生水加熱器溫度調節系統3套;d.熱網補水調節系統3套;e.熱水站儲水箱水位調節系統1套;f.熱水站供水壓力調節系統1套;g.熱水站供水溫度調節系統1套;h.工業水箱水位調節系統2套;共計30套。
4.3.3 SCS:a.電動門:給水系統電動門及調節門7個、除氧器事故放水門4個、熱網回水母管事故放水電動門1個。b.電動機:給水泵8臺、給水泵油泵16臺、軟化水泵7臺、工業水泵2臺、生水泵4臺、線路水泵12臺、熱網疏水泵10臺、熱水站供水泵2臺、熱水站回水泵1臺;c.聯鎖:給水泵子功能組、軟化水泵子功能組、工業水泵子功能組、熱網線路水泵子功能組、熱網加熱器疏水泵子功能組、生水泵子功能組、熱水站供水泵子功能組。
改造后盤面效果:共設置5塊立盤;5個微機站;其中2塊立盤為除氧給水控制屏;3塊立盤為熱網控制屏;共布置70塊熱工光字牌;8臺給水泵、12臺線路水泵的后備手操和電流顯示,熱工信號按鈕都已納入DCS進行軟操,正常情況無需到立盤操作。其余表計,后備開關全部取消,也不在微機臺上另設。
鑫寶公司除氧給水、熱網系統改造后共取消控制盤臺16面、取消24V電源箱2臺、操作器6臺、操作開關98臺、伺服放大器8臺、數字巡測儀2臺、記錄儀15臺、常規顯示儀表157塊;電氣儀表46塊;電量變送器61個和配電器10臺。
5、結束語
除氧給水、熱網熱控系統DCS改造后,于2004年9月14日投入運行。改造后驗收合格。經過實踐證明,自動投入率達100%,效率提高0.75%,廠用電率大幅度降低,此次改造取得了良好的經濟效益和社會效益,達到了預期的效果,為同類型電廠的技術改進提供了較好的范例。
參考文獻:
XDPS分散控制系統 化學工業出版社, 2001
上海新華控制工程有限公司XDPS-400工程師用戶手冊。
上海新華控制工程有限公司XDPS-400操作員用戶手冊。
作者簡介:張建國(1972-),男,2005年7月畢業于東北電力學院熱能與動力工程專業,取得了工學學士學位,現為華電黑龍江亞電鑫寶熱電有限公司熱工車間自動班班長。
作者單位:華電黑龍江亞電鑫寶熱電有限公司
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