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循環水系統故障的原因分析及解決措施
  • 企業:控制網     行業:其他    
  • 點擊數:1047     發布時間:2005-11-25 16:17:32
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本文分析臺州發電廠循環水系統故障的原因,介紹循泵進水口前池和一、二次濾網的改造方案及實施后的效果,并對循環水系統改造后尚存在的問題提出了進一步的建議。




    概述

    臺州發電廠南臨椒江,凝汽器冷卻水從椒江江邊取水,為開式循環,循環水取水受自然條件限制采用明渠引水。電廠自1980年籌建以來,已分別建成一、二、三 、四期工程a6號機運行,系統布置如圖1所示。

    1 存在的問題

    近年來由于進水口及前池出現泥沙淤積,在低潮位時一期循泵進水不足,造成循泵夾帶空氣嚴重,振動大,出水壓力偏低(母管壓力只有0.05MPa)。尤其是1、2號循泵并列運行時水量明顯不足,泵的振動加大,出水壓力最低為0.04 MPa。雖然每年對進水口及前池進行挖泥,但不能解決這一問題。為了保證循泵的安全運行 ,不得不調整循泵運行方式,即避開1、2號泵同時運行,使兩臺泵常年有1臺處于備用狀態,造成循環水系統安全運行方面存在薄弱環節。

    2 原因分析

    循環水系統影響機組安全經濟運行主要表現在凝汽器真空的下降,循環水虹吸的破壞,影響機組的出力。尤其在夏天,由于1、2號機凝汽器真空低,出水虹吸破壞次數較多,機組不得不經常降出力運行。其原因一方面是循環水壓力偏低(0.04~0.05 MPa)。另一個方面是一、二次濾網效果差。一~三期的一次濾網型號為ZH-3000,按66典水標準設計,為無框架正面進水結構,1982年開始投入運行。由于設計標準低,設備老化,存在以下問題:(1)旋轉濾網網板與網板之間間隙太大,約15 mm。(2)濾網兩側無側封板。(3)濾網底部間隙太大。(4)網板骨架剛性偏低。造成攔截污物效果差,特別是夏天或汛期,懸浮垃圾及雜物從濾網大量進入,使凝汽器換熱效果明顯下降,嚴重影響凝汽器真空。

    1、2機凝汽器原設計在廠房內凝汽器入口處裝有2臺Φ1400固定式二次濾網,需沖洗時,開啟蝶閥導流沖洗。二次濾網經過十幾年運行已全部損壞,在大修時已拆除,改成直通管通水。在夏季和汛期,大量的懸浮垃圾及雜物進入凝汽器,影響凝汽器真空,有時甚至影響到循環水出水虹吸,嚴重影響機組的安全運行。

    為了保證機組安全經濟運行,不得不在每天3個低谷時段為凝汽器清掃及運行反沖洗,緩解汽輪機因真空低帶不上負荷的矛盾,減少循環水虹吸破壞現象。

    3 改進措施

    為了增加機組安全性與經濟性,提高設備運行可靠性及減少設備維護的勞動強度,必須盡快解決循環水系統存在的問題,經過詳細的分析與論證,提出了循泵前池及一、二次濾網的改造方案。

    3.1 對循泵前池的改造

    確定了4種改造方案:(1)一、二期與三期前池間隔墻部分拆除。(2)一、二期與三期前池間隔墻全部拆除。(3)在一、二期工程前池增開新的進水口。(4)既拆除一 、二期與三期前池的隔墻,同時又在一、二期前池增開進水口。為了尋求改造的最佳效果,使泥沙量淤積最少,同時盡可能減少改造工程量,對4種改造方案和原設計方案進行水工模型試驗。先進行清水試驗,觀察各種方案在不同運行工況下,即泵的不同運行方式和不同潮位下進水口前池的水流流場,測量前池內各主要部位的流速分布,定性分析進水流道及前池中泥沙可能的淤積情況,以選擇較為合理的改造方案。

    通過清水試驗得出以下結論:各種改造方案完全避免淤積是不可能的,但這些改造對改善淤積都能起到一定作用。第4種方案效果最佳,但工程量最大,施工期間影響機組運行,不可取。第1種方案對改善現有問題有明顯效果,該區域原流速較低 ,淤積嚴重,即部分隔墻拆除后,該區域流速明顯增大,由原來0.076 m/s提高到0.29m/s,前池流速在低潮位時分布矢量圖如圖2所示。這對改善前池在1、2號泵前的淤積以及1、2號泵在低潮位時的搶水現象有明顯的作用,并且工程量最小。對此方案進行混水試驗,可確定進水口流道及前池中各部分淤積情況。從試驗結果來看 ,前池中的主要淤積區域在一、二期與三期的隔墻附近,在拆除后的隔墻附近可減少淤積厚度0.7 m左右。通過上述試驗與分析,決定采用方案1(局部連通法),解決前池進水口存在的問題。

    3.2 一次濾網改造

    對國內最新旋轉濾網進行了較全面的調研,通過仔細的分析比較后決定采用“圓弧嚙合式”旋轉濾網,整臺更換。“圓弧嚙合式”旋轉濾網優點是:

    (1) “圓弧嚙合式”網板結構,可使網板增加強度。網板與網板之間利用圓弧嚙合式機械自密封原理,間隙始終保持在5 mm以下,使水中懸浮物及污物難以通過濾網,提高濾網清污能力。 

    (2) 網板水阻小,過水量大。

    (3) 采用懸掛式傳動方式,將傳統的保險銷過負荷保護改為利用壓縮彈簧受壓后變形,使行程開關斷電,起到超負荷保護作用,當排除超負荷因素后,彈簧自動復位,即可接通電源使濾網正常運行,維修方便。

    (4) 制造精度提高,運轉平穩、靈活、噪聲小、無卡澀現象。

    3.3 二次濾網改造

    我廠曾使用過的二次濾網型式較多,有固定式、網芯旋轉式、排污斗旋轉式等 。根據實際使用情況以及對同類型機組使用情況的調研結果,認為網芯旋轉式二次濾網較適合我廠。但網芯旋轉式二次濾網原設計為齒輪傳動,小齒輪容易損壞,垃圾容易進入齒輪室造成傳動卡澀,故選用渦輪渦桿傳動網芯旋轉式二次濾網。由于網芯旋轉式二次濾網較原固定式二次濾網外形大得多,只能把二次濾網移位安裝在循泵出口。在循泵出口閥門井內,1、2、3號循環水母管上并列布置3臺Φ1800二次濾網,此方案投資較省、施工工期短。對原閥門井內1、2、3號循環水母管部分管道、閥門進行更換,保留原有膨節及逆止門,將二次濾網布置在循泵出口逆止門及電動門之間,二次濾網前及電動蝶閥前各增設一伸縮接頭,將循泵出口母管及閥門布置在新設切換閥門井內,如圖3所示。

    4 改造后的效果

    在2001年上半年1號機大修過程中,實施了上述改造方案。前池連通工程水下施工難度較大,采用水下爆破,但不影響附近循泵的安全運行。工程歷時90多天,使一、二期前池與三期前池相通。另外對1、2、3號循泵一次濾網逐臺進行更換。對二次濾網改造土建工程在大修前實施并大部份完工,在大修期間對管道、濾網進行改造,加裝3臺二次濾網。

    對循環水進水口改造效果進行驗證,在最低潮位時,同時開啟1、2、9號相鄰循泵運行,循泵振動正常壓力達0.08 MPa,但一期循泵有空氣聲,母管振動偏大,說明進水口總的水量不足,但比改造前狀況有明顯好轉,正常運行母管壓力 在0.08~0.12 MPa,在各種潮位下可靈活安排各臺循泵的運行方式。同時凝汽器進水壓力提高到0.06~0.09 MPa,達到了改造的預期目的。

    5 進一步改進的建議

    由于椒江上游水流的部分改向,影響到電廠循泵進水口前沿水的流向變化,使進水口淤積日趨嚴重。尤其是三期進水口情況最嚴重。在最低潮位時,三期進水口的淤積嚴重影響三期循泵進水量。另外由于一、二期循泵是軸流泵(型號50ZLQ-50),三期是混流泵(型號1400HLQ-16),混流泵揚程高,流量大,存在著搶水現象,造成1號循泵運行時由于進口水位低引起的循環水夾帶 空氣、進出口管道振動等問題。

    本廠已準備對進水口進行徹底清泥,解決進水量不足的問題。建議今后要加強對進水口及前池的定期清淤工作,同時對進水口前沿水流流態及淤積情況要定期測量,為今后更好地解決淤積問題提供科學依據。在循泵運行方式上,應定期更換循泵的運行組合,避免使備泵處于長期備用狀態而引起該泵進水口淤積。

    一、二期循泵從總體情況來看,循泵出力偏低,運行可靠性較差,循環泵循環水流量普遍不能達到額定值,凝汽器端差偏大,在夏季影響最大。建議將軸流泵改成雙速混流泵,在夏季采用高出力運行,以保障循環水系統安全運行,在秋冬季節可降低出力,以節約廠用電。

    另外,二、三期一次濾網未曾改造,存在同樣問題,3、6號機原老式二次濾網也存在問題,有的已不能運轉或已取消。夏季凝汽器清掃頻繁,影響機組正常運行 。建議對老式的一、二次濾網進行改造,提高設備可靠性。只有這樣,全廠循環水系統運行狀況才能得到徹底的改善。

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