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高速啟停紡織專用細紗機伺服控制系統(tǒng)設(shè)計
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:PLC /PAC/PCC/RTU     行業(yè):機場    
  • 點擊數(shù):1698     發(fā)布時間:2006-02-14 15:51:19
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提高伺服控制系統(tǒng)速度的變化率可以提高紡織細紗機的生產(chǎn)效率。用一臺PLC控制兩組伺服驅(qū)動電機,兩臺電機啟停時間錯開,通過機械裝置合成可使速度變化率達500次/min;系統(tǒng)采用速度反饋控制,利用RS232與上位機通訊以實現(xiàn)參數(shù)的設(shè)置和監(jiān)控。詳細介紹了基于PLC紡織細紗機伺服控制系統(tǒng)的硬件原理和軟件設(shè)計方法。實際運行結(jié)果表明:該系統(tǒng)設(shè)計合理,工作可靠,滿足了紡織細紗機生產(chǎn)的需要。



    一、引言

    細紗機是紡織廠的專用設(shè)備,具有前后兩個輥子。由于前面輥子的速度比后面輥子快,從前輥子進去的粗紗在兩個輥子之間得到拉延,從后面輥子輸出的紗就變細了。花式紗不是均勻粗細,而是粗細相間。要得到粗細相間的紗,只需讓后輥子的轉(zhuǎn)速時快時慢即可。本文設(shè)計了一套機械差動齒輪減速箱,減速箱的兩個輸入:一是前輥子通過減速齒輪傳動后輥子的運動;另一是一臺永磁同步伺服電機,通過控制系統(tǒng)使其頻繁啟停控制。目前永磁同步電機控制系統(tǒng)最大啟停次數(shù)可達280次/min。差動齒輪系的輸出端接后輥子。如伺服電機不轉(zhuǎn),后輥子勻速旋轉(zhuǎn),紡出的是普通紗,如伺服電機頻繁啟停,經(jīng)差動輪系合成后,后輥子速度時快時慢,紡出來的就是花式紗了。根據(jù)生產(chǎn)的需要,需要提高細紗機的車速,以提高紡紗的生產(chǎn)率,為保持原來花式細紗粗細相間的節(jié)距,后輥子轉(zhuǎn)速變化率需要提高到500次/min,要求伺服電機啟停率也要500次/min。目前,國內(nèi)外生產(chǎn)的伺服驅(qū)動系統(tǒng)難以滿足要求。

    作者設(shè)計了一套驅(qū)動控制系統(tǒng),采用兩臺永磁同步電機伺服系統(tǒng),每臺電機啟停250次/min,兩臺電機啟停時間錯開,通過機械裝置將其合成為500次/min。

    二、差動齒輪系的設(shè)計

    差動齒輪系的工作原理如圖1所示,來自于前輥子的轉(zhuǎn)速經(jīng)過齒輪減速后作為差動齒輪系的一個輸入,另一個輸入由兩臺伺服電動機通過機械合成而成,能實現(xiàn)啟停500次/min。從圖可見,若兩臺伺服電動機不轉(zhuǎn),差動齒輪系輸出到后輥子的為一個低于前輥子的均勻速度,此時細紡機紡出為普通紗。若兩臺伺服電機均啟停250次/min,且啟停時間錯開,通過機械合成后為啟停500次/min,此時差動輪系輸出到后輥子的變化速度為500次/min,細紡機紡出為花式紗。



圖1 差動齒輪系原理圖

    三、控制系統(tǒng)硬件的設(shè)計

    在紡紗過程中需要不斷地改變紗的粗細、紗的長度和節(jié)距3個參數(shù),要求伺服電機不斷改變啟停周期和速度,每種紗常有300多種變化組合,參數(shù)要求方便進行調(diào)整,而且工作環(huán)境較惡劣,可靠性要求高。根據(jù)以上要求本文選擇Mitsubishi的FX2N系列可編程控制器,控制系統(tǒng)的原理框圖如圖2所示。



圖2 控制系統(tǒng)原理框圖

    伺服系統(tǒng)電機采用Mitsubishi的低慣量永磁同步電機,其參數(shù)為12Nm,22A,2.84KW,3000r/min。兩套伺服系統(tǒng)的速度控制號由PLC模擬量I/O模塊FX2N-3A 輸出控制,其模擬電壓為0~10V。A、B兩套伺服系統(tǒng)的啟停控制信號

    由PLC擴展的脈沖輸出模塊FX2N-1PG輸出端控制,其相位相互錯開。

    為了調(diào)節(jié)紗的粗細、長度和節(jié)距,PLC需要不斷檢測前輥子的速度,根據(jù)設(shè)置的參數(shù)和檢測的前輥子速度計算出后輥子的速度和開關(guān)頻率。本系統(tǒng)中前輥子速度和伺服電機速度的檢測采用光電編碼器,其輸出的脈沖信號輸送到PLC的高速計數(shù)模塊FX2N-1HC進行計數(shù)從而得到前輥子的速度以計算伺服電機速度和開關(guān)頻率。另外PLC選用絕緣型RS232C通訊用適配器與工控機進行通訊,以實現(xiàn)參數(shù)的設(shè)置和監(jiān)控。工控機采用研華AWS-825,用VB開發(fā)工控機的監(jiān)控程序和控制界面。
 
    四、程序設(shè)計

    根據(jù)PLC的工作過程,PLC控制流程如圖3所示。



圖3 PLC控制流程圖

    速度檢測采用M法測速,在固定的時間間隔Ts內(nèi)讀取速度信號的脈沖數(shù)從而計算出轉(zhuǎn)速的大小。設(shè)m1為在固定時間間隔Ts內(nèi)讀取速度信號的脈沖數(shù),P為電機光電編碼器每轉(zhuǎn)輸出的脈沖數(shù),在時間Ts內(nèi)共發(fā)出m1個脈沖,其速度為:。

    串行通信模塊數(shù)據(jù)傳送利用RS指令,其與工控機進行串行通信時可以設(shè)置數(shù)據(jù)長度、奇偶性、波特率、停止位等。本系統(tǒng)設(shè)置的通信數(shù)據(jù)長度為8位,采用偶校驗,設(shè)置1為停止位,通信的波特率為2400bps。

    D/A模塊具有電壓輸出和電流輸出兩種形式,電壓輸出可選0~10V和0~5V輸出,本系統(tǒng)選擇0~10V輸出控制伺服電機轉(zhuǎn)速從0~3000r/min變化。數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊采用FROM,TO指令,其中FROM控制A/D輸入,TO控制D/A輸出,編程指令包含選擇數(shù)模轉(zhuǎn)換通道和輸入輸出數(shù)據(jù)存放單元,設(shè)置數(shù)模轉(zhuǎn)換命令,輸出或讀入轉(zhuǎn)換結(jié)果等。

    五、上位機的編程

    在Windows下用VB實現(xiàn)串行通信有兩種方法:一種為使用Windows應(yīng)用編程接口(API)。API提供了完備的應(yīng)用程序接口函數(shù)和中斷方式的通信設(shè)備驅(qū)動程序(Comm.DRV)。另一種為使用VB系統(tǒng)集成環(huán)境提供的串行通信控件(MSComm)。它包含了Windows API中串行通信的16個函數(shù)所完成的功能,且含有使用戶設(shè)計方便的對象特性。本系統(tǒng)采用VB系統(tǒng)集成環(huán)境提供的串行通信控件(MSComm)實現(xiàn)串行通信。MSComm控件的通信功能的實現(xiàn)實際上是調(diào)用了API函數(shù),API函數(shù)是由Comm.drv解釋并傳送給設(shè)備驅(qū)動程序執(zhí)行的,對于VB開發(fā)者只需知道MSComm控制的屬性和事件的用法即可以實現(xiàn)串行口的通信操作。

    上位機與PLC之間通信參數(shù)包含伺服電機速度、開停頻率等信息,所以必須要有一個標(biāo)識字節(jié)用于區(qū)分傳送信息的類型。同時考慮到傳輸中可能出錯,再增加一個檢驗字節(jié)。所以本文中兩機之間通訊協(xié)議為每傳一次含括5幀,它們分別是:

    1、標(biāo)識字節(jié),用于分辮所傳信息的種;2、所傳信息16位二進制碼的低位字節(jié);3、所傳信息16位二進制碼的高位字節(jié);4、校驗字節(jié),為前3個字節(jié)的異或值;5、結(jié)束位,表明此次數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束。

    每一幀包括:1位起始位、8位有效數(shù)據(jù)位、1位奇偶校驗位、1位停止位。

    根據(jù)以上分析,本文成功設(shè)計了一套基于PLC控制和工控機監(jiān)控的紡織專用細紗機控制系統(tǒng),并成功應(yīng)用于某紡織廠的生產(chǎn)線中。工控機通過PLC串行通信監(jiān)測的伺服電機啟制動時速度的變化曲線如圖4 所示。2個月成功運行表明,該系統(tǒng)設(shè)計合理、工作可靠。



圖4 伺服電機起制動速度變化曲線

    六、結(jié)論

    本文設(shè)計了一套基于PLC控制和工控機監(jiān)控的紡織專用細紗機控制系統(tǒng),系統(tǒng)利用差動齒輪系和兩套伺服電機設(shè)計的后輥子速度變化頻率可達500次/min,滿足了細紗機生產(chǎn)的需要。同時利用工控機通過串行通信對系統(tǒng)進行參數(shù)的設(shè)置和監(jiān)測,運行表明,該系統(tǒng)設(shè)計合理、工作可靠。

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