張乃祿 徐竟天 楊彩鴿 王東 黃建平
1 引言
焦爐集氣管壓力是焦爐生產中重要的工藝參數,在煤焦化生產過程中,因受多種因素如出焦、裝煤、換向、煤氣發生量變化、工藝設備及管道阻力等影響而使得集氣管壓力常常發生劇烈波動。對焦爐集氣管壓力進行控制,使其穩定在生產工藝所需范圍內,是保證安全生產、提高產品質量、減少環境污染、延長爐齡的重要技術措施。采用北京亞控組態王Kingview和KingACT,運用智能協調最優控制及變參數PID控制相結合的方法,把控制焦爐集氣管壓力穩定在最佳值,使其在整個焦化過程中提高焦碳產量與質量,減少能源消耗,增加焦爐壽命,減少污染物排放。
2 多焦爐系統簡介
山西靜樂焦化廠焦爐為兩爐結構,其中一座為55孔,另一座為35孔。孔數不同,集氣管管線長度也不同,阻力分布差異大,風機非線性嚴重,滯后大。壓力大時爐子冒煙,近距離不能看清設備,壓力小時空氣吸入量大,影響焦爐壽命和焦爐煤氣質量,易引發事故。兩座焦爐共用一套鼓冷系統,兩座焦爐發生的煤氣首先進入各自的集氣管,在集氣管控制蝶閥后匯合進入煤氣總管,再經初冷器和鼓風機將焦爐煤氣送至后續工序。因1、2號焦爐的集氣管并聯,兩臺羅茨風機并聯,集氣管與鼓風機機組串聯,故相互間存在著嚴重的耦合關系。多焦爐系統工藝流程與系統構成如圖1所示。
控制部分主要有三個檢測點:集氣管1壓力檢測、集氣管2壓力檢測、集氣總管壓力檢測;三個控制點:閥門1、閥門2、變頻器1、2。由于兩臺變頻器并聯運行,為防止兩臺變頻器由于控制信號大小不同而產生回流,因此兩臺變頻器由一個控制信號串聯進行控制。其中,蝶閥通過電動執行器進行控制,4~20mA電流對應閥門0~90o開度;風機通過兩臺西門子變頻器進行交流變頻調速,4 ~20mA電流對應變頻器0~50Hz輸出。
圖1 多焦爐系統工藝流程與系統構成
3 系統控制方案與策略
以焦爐壓力為主調,鼓風機前吸力為輔調,并以兩個集氣管壓力的平衡調節作為重點設計目標。由于集氣管1、2和鼓風機前吸力這三個回路控制互相影響、互相制約,因此,在確定控制方案時,既要把每個回路單獨考慮,同時又要考慮到其它參數和各回路間的影響。采取保證重點、照顧一般的原則,應用變參數PID控制與智能協調最優控制原理,對整個系統進行優化控制,具體控制方案如下:
(1) 集氣管1和2壓力獨立單回路控制。集氣管1和2壓力能否控制在正常范圍,這是一個重點保證的參數。系統采用軟件方式實現的變參數PID控制,通過程序就可以隨時改變PID控制模塊中的給定值、P、I、D參數值,即可解決正常情況下的壓力波動問題。
(2) 鼓風機前吸力最優控制是穩定集氣管壓力的輔助保證。在調整集氣管壓力時,一般情況下,不同的吸力都可以保證集氣管壓力控制在工藝指標的合格范圍內。這主要是各集氣管壓力控制閥位不同。同樣的氣體流量,如果翻板閥位開度大,所需要的鼓風機吸力就小;如果翻板閥位開度小,所需要的吸力就大。因此在保證集氣管壓力為正常范圍內,優化條件是集氣管控制翻板是否為最佳開度。程序通過采集當前兩蝶閥開度信息,即可按照協調控制原則,綜合、協調兩閥門開度信息,輸出變頻器的控制信號,使得在滿足控制精度的前提下,變頻器在最低頻率運行,實現最優控制。
(3) 重點解決集氣管1和2壓力不平衡問題。根據焦爐生產運行的實際情況,由于各種因素的影響,經常會出現一個集氣管壓力太高,而另一個集氣管壓力太低的不平衡狀態。在這種情況下,先將集氣管壓力低的給定值提高,將集氣管壓力高的給定值降低,同時修改兩PID 模塊的P、I、D參數值,加強控制作用,以使兩個集氣管的壓力趨于平衡,為調節鼓風機前吸力創造條件。
4 控制系統的實現
采用Kingview 6.5和軟邏輯控制軟件kingACT 1.5,編程實現對非線性、多耦合、強擾動的多變量時變系統焦爐集氣管煤氣壓力的精確控制。采用智能協調控制及變參數PID控制相結合的思想,將現場集氣管壓力控制在最佳工藝要求的70Pa?0Pa值。
4.1 硬件實現
硬件采用研華公司智能模塊ADAM5000/485,它是一種通過多通道I/O模塊實現數據采集、監測等功能的數據采集系統。它可以通過雙絞線、多站點RS-485網絡與網絡主機相連。每個系統由兩部分組成:基座(主單元ADAM5000)和I/O模塊(ADAM5017、ADAM5024等)。每個基座可以安裝4個I/O模塊(最多64個I/O點)。ADAM5000/485系統模擬量輸入模塊可以配置為電壓、電流、熱電偶、熱電阻等不同類型的輸入。計數器/頻率模塊還可以設置為加/減計數、雙向和頻率模式。除了節點地址外,所有其它參數(包括通信速度、高低限報警和校準等)均可通過遠程進行程序設定。ADAM的靈活設計擺脫了傳統機械式設置的操作方式,避免了由于采用固定量程而需要購置大量模塊的負擔。硬件模塊示意圖如圖2所示。
圖2 硬件模塊示意圖
ADAM5017是插在ADAM5000/485上的8路通用模擬量輸入模塊,有效分辨率為16位。有效輸入范圍為:±150mV,±500mV,±1V,±5V,±10V,±20mA。
ADAM5024是插在ADAM5000/485上的4路通用模擬量輸出模塊,有效分辨率為12位。有效輸出范圍為:0~10V,0~20 mA,4~20mA。
ADAM5050是插在ADAM5000/485上的16路通用數字量I/O模塊,每路是數字輸入還是輸出可通過DIP開關進行設定。
4.2 軟件實現
KingACT 1.5基于PC機上建立的實時軟邏輯控制軟件,它內含各種標準工業控制算法圖形模塊,只需要賦予特定參數,調用各種算法模塊即可實現常見的各種工業控制。它以Windows中文全系列操作系統作為其操作平臺,提供符合IEC1131-3標準的2種PLC編程語言,包括梯形圖(LD)、功能塊(FBD)。
通過組合組態王和KingACT,可以發揮各自優勢。利用組態王界面功能及圖庫來開發顯示界面;利用其通訊能力和良好的開放性,組態王可以與一些常用I/O設備直接進行通訊;利用其靈活的語法和函數庫編寫協調控制系統。利用KingACT軟邏輯控制功能完成變參數PID控制,采集監測信號,并直接輸出控制信號到I/O硬件。軟件模塊結構如圖3所示。
圖3 軟件模塊結構圖
其中,為了實現快速實時控制,使用KingACT通過COM1口實現三個監測點及兩個控制點(蝶閥的變參數PID控制)的I/O處理。其他參數由組態王通過COM2口采集、輸出,如變頻器電流、電壓、輸出頻率及兩個蝶閥當前位置等其他參數,變頻器控制信號由程序計算后由組態王經COM2口輸出。同時組態王與KingACT之間通過IEC1131-3標準進行通信,讀取、設置KingACT中的各種參數。例如,可以讀取、設置PID模塊的P、I、D當前值及PID模塊涉及到的其他參數,如位置型或增量型輸出選擇、正反向作用選擇、是否進行積分分離、輸出高限設定、輸出低限設定等其他重要參數。
5 結語
本系統于2004年3月在山西靜樂焦化廠投入運行。實際運行表明,該系統工作可靠、性能穩定、功能齊全、操作方便、控制精度高。對壓力的最大擾動能在幾秒內快速調節到最佳值,確保壓力穩定在工藝要求值±10Pa范圍以內。經濟效益顯著,在國內焦化行業具有廣泛的推廣應用價值。