1 引言
在油田的開發(fā)生產(chǎn)中,隨著井深的不斷增加,井下溫度也隨之不斷增加,當(dāng)井深達(dá)到5000m以上時(shí),地層溫度在100攝氏度以上。原有的井下閥門控制系統(tǒng)的耐溫、功耗等指標(biāo)較低,不能滿足高溫,長(zhǎng)時(shí)間工作的現(xiàn)場(chǎng)要求[1]。因此,研制一種能長(zhǎng)時(shí)間工作于井下高溫環(huán)境中的智能閥門控制系統(tǒng)十分必要。
本文設(shè)計(jì)的井下智能閥門控制系統(tǒng),利用單片機(jī)組成的計(jì)時(shí)與控制單元,配合多級(jí)封隔器,實(shí)現(xiàn)一次作業(yè)下井,完成測(cè)試管柱,配合地面計(jì)量和化驗(yàn),進(jìn)行分層和輪番采油。該系統(tǒng)采用雙CPU控制,主機(jī)能在現(xiàn)場(chǎng)完成數(shù)據(jù)的錄入、處理和顯示功能,從機(jī)利用PIC單片機(jī)和硅振蕩器使系統(tǒng)低功耗工作在125攝氏度以下的高溫環(huán)境中,平均工作電流僅為0.2mA,使用10盎司電池供電,可連續(xù)工作1萬小時(shí)以上。
2 系統(tǒng)的工作原理
系統(tǒng)的基本工作原理是根據(jù)既定方案設(shè)計(jì)和測(cè)層需要,在地面對(duì)準(zhǔn)備下入井下不同深度目的層的智能閥門進(jìn)行多個(gè)開關(guān)時(shí)間設(shè)定,然后連同封隔器及防砂管柱一起下入井中。根據(jù)所設(shè)定的時(shí)間打開或關(guān)閉相應(yīng)的控制閥,自動(dòng)切換目的層,再配合地面低壓測(cè)試儀器,定量讀取各層日產(chǎn)液量、油量、含水及動(dòng)靜液面等數(shù)據(jù)。
本控制系統(tǒng)由以下兩個(gè)部分構(gòu)成:閥門時(shí)間設(shè)定器(下稱主機(jī))和油井閥門控制器(下稱從機(jī)),系統(tǒng)框圖如圖1所示。主機(jī)設(shè)計(jì)為手持設(shè)備,可在地面對(duì)數(shù)個(gè)從機(jī)進(jìn)行多個(gè)時(shí)間設(shè)定,并對(duì)設(shè)定的時(shí)間數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和顯示。從機(jī)將連同封隔器和防砂管柱一起下入井中,在主機(jī)設(shè)定的時(shí)間到后,與流量信號(hào)配合動(dòng)作,驅(qū)動(dòng)電機(jī)拖動(dòng)相應(yīng)的油井閥門打開或關(guān)閉,并在電機(jī)發(fā)生堵轉(zhuǎn)時(shí)能夠自動(dòng)切斷電源。
圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
3 閥門時(shí)間設(shè)定器的硬件設(shè)計(jì)
閥門時(shí)間設(shè)定器主要包括人機(jī)界面和通訊模塊,系統(tǒng)采用MCS-51系列中的AT89C52單片機(jī)作為控制核心,系統(tǒng)電路圖如圖2所示。系統(tǒng)共設(shè)計(jì)了5個(gè)按鍵:“加”鍵,“減”鍵,“移位”鍵,“確認(rèn)”鍵和“取消”鍵。顯示的主要時(shí)間數(shù)據(jù)包括“年、月、日、時(shí)、分”,數(shù)據(jù)量較大,因此選用192×64個(gè)顯示單元的LCD顯示器。單片機(jī)能夠直接訪問LCD顯示器,省去了單片機(jī)與LCD顯示器之間的液晶顯示控制器,降低系統(tǒng)成本。主機(jī)和從機(jī)單片機(jī)都帶有通用的異步串行口,因此利用串口通訊十分方便,本系統(tǒng)采用RS-232串口通訊,以半雙工的工作方式完成數(shù)據(jù)和控制指令的傳輸。
圖2 閥門時(shí)間設(shè)定器硬件電路圖
4 油井閥門控制器的硬件設(shè)計(jì)
油井閥門控制器由電池供電,需長(zhǎng)時(shí)間工作于井下125攝氏度以下的高溫環(huán)境中?;谏鲜鲆?,本系統(tǒng)采用PIC16F876A單片機(jī)為核心實(shí)現(xiàn)油井閥門控制器的設(shè)計(jì)。硬件結(jié)構(gòu)如圖3所示,主要包括時(shí)鐘控制信號(hào)、閥門電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊、電機(jī)保護(hù)模塊和流量信號(hào)采集模塊。PIC16F876A是美國Microchip公司生產(chǎn)的一種28腳8位單片機(jī),才采用哈佛總線結(jié)構(gòu),在3V工作電壓、32kHz時(shí)鐘頻率時(shí)的典型工作電流小于20μA,具有-40℃~125℃的寬工作溫度范圍[2],自帶異步串行口等優(yōu)點(diǎn),符合系統(tǒng)低功耗的設(shè)計(jì)要求。
時(shí)鐘控制信號(hào)由MAXIM公司生產(chǎn)的MAX7378CMOJ硅振蕩器提供。該芯片能夠?yàn)?V工作電壓的微控制器提供32.768kHz的主時(shí)鐘源,其典型工作電流為11μA [3],能夠工作于-40℃ 至+125℃的溫度范圍,具有抗振動(dòng)和EMI抑制等特性,使其對(duì)污濁或潮濕的工作環(huán)境不敏感,能夠滿足井下惡劣的環(huán)境要求。
閥門電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊使用單片機(jī)的RA2和RA3引腳驅(qū)動(dòng)三極管來控制繼電器J2和J1動(dòng)作,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)電機(jī)的正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn),拖動(dòng)閥門打開和關(guān)閉。當(dāng)電機(jī)拖動(dòng)閥門到位后,電機(jī)發(fā)生堵轉(zhuǎn),電機(jī)電流遠(yuǎn)大于額定電流,如不及時(shí)處理,將燒毀電機(jī),因此,電機(jī)保護(hù)模塊不可或缺。該模塊采用硬件電路代替A/D轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)堵轉(zhuǎn)電流信號(hào)的采樣,不但保護(hù)了電機(jī),同時(shí)降低了電池供電的從機(jī)系統(tǒng)的功耗,延長(zhǎng)了電池的可利用時(shí)間。當(dāng)電機(jī)堵轉(zhuǎn)時(shí),電機(jī)電流增大到額定電流的幾倍,電阻電壓升高,通過阻容濾波器變?yōu)槠交碾妷盒盘?hào),與堵轉(zhuǎn)“門檻”電壓值相比較,比較器輸出高電平,送單片機(jī)控制電機(jī)斷電。電機(jī)無堵轉(zhuǎn)發(fā)生時(shí),堵轉(zhuǎn)電壓低于“門檻”電壓,比較器處于掉電狀態(tài),節(jié)省功耗。

圖3油井閥門控制器硬件電路圖
5 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)采用模塊化思想、應(yīng)用C語言完成主機(jī)AT89C52與從機(jī)PIC16F876A的軟件設(shè)計(jì)。
主機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)鍵盤掃描、LCD顯示、時(shí)間數(shù)據(jù)處理和串口通信等功能,系統(tǒng)程序流程圖如圖4所示。時(shí)間數(shù)據(jù)處理子程序能夠設(shè)定“當(dāng)前時(shí)間”和七個(gè)設(shè)定時(shí)間,并當(dāng)設(shè)定的時(shí)間數(shù)據(jù)不符合設(shè)計(jì)要求或通信失敗時(shí),用戶能夠根據(jù)系統(tǒng)錯(cuò)誤類型的提示,自行檢測(cè)并排除故障。
從機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)中斷計(jì)時(shí)功能,每秒鐘產(chǎn)生一次定時(shí)中斷,采用查詢方式檢測(cè)是否有堵轉(zhuǎn)或流量信號(hào),若設(shè)定時(shí)間到,驅(qū)動(dòng)智能閥門打開或關(guān)閉,系統(tǒng)程序流程圖如圖5所示。
圖4 主機(jī)程序流程圖

6 結(jié)束語
高溫井下智能閥門控制系統(tǒng),利用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,功耗低、耐高溫、現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試方便,能長(zhǎng)時(shí)間工作于125℃以下的高溫環(huán)境。現(xiàn)投入運(yùn)行穩(wěn)定,可滿足不同井況的工作要求。
參考文獻(xiàn):
[1] 譚河清,陳踐發(fā),劉靜等.抽油井智能分層測(cè)試技術(shù)的研究[J].測(cè)井技術(shù).2003,27(4):334-337.
[2] 羅翼,張宏偉.PIC單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)典型應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2005.115-120.
[3] MAX7378 data sheet.MAXIM company.2004.