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PLC在鋁鍋氧化生產線上的應用
  • 企業:控制網     領域:PLC /PAC/PCC/RTU     行業:其他    
  • 點擊數:2668     發布時間:2003-11-28 10:30:00
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鮑文明  郭  飚  楊曉衛  匡宇國

1  引言
鋁鍋氧化是近年來發展迅速的國際上先進的鋁鍋制造工藝。其氧化工藝過程對低壓、大電流的控制要求非常嚴格,對不同的工件、氧化時間、電流大小都有不同的要求,而人工操作無法保證對產量和質量的要求,而且生產現場酸、堿霧氣、熱水蒸氣對人體健康有極大的損害。采用先進可靠的可編程邏輯控制器(簡稱PLC)和計算機控制技術,對氧化工藝生產線實現自動化生產,完全保證了產品的質量,保護了工人的身體健康,達到了國內先進的技術水平。
2  系統結構
浙江臺州愛士達公司是采用美國制造工藝生產的鋁鍋生產廠,生產的鋁鍋分成硬質氧化和瓷質氧化,氧化的生產工藝共有十幾道流程,一個周期約50~60分鐘。如圖1所示。
 

圖1  氧化工藝圖

整個生產工藝需要對20多個槽位內的工件進行順序控制,同時對在六個氧化槽內的工件實現電壓和電流的控制,要求氧化電源必須在工件放入后再通電,氧化時按不同的工藝規定電流曲線,氧化后自動斷電,并把工件吊走,整個過程由二臺行車完成。
我們選用了國際上先進的PLC和工業組態軟件對整條生產線進行控制。計算機實現對整條生產線的監控和管理以及對氧化電源的控制,并與PLC和氧化電源采用通訊網絡連接,整個網絡結構采用主從式通訊方式,將生產現場的各種數據采集到計算機顯示屏上,并按控制要求將命令發送到PLC中執行。PLC控制器采用日本三菱FX系列,具有128點的邏輯輸入輸出,高度可靠與穩定性,極強的邏輯控制能力。控制系統結構如圖2所示。
 

圖2  控制系統結構圖

3  功能實現
(1)  人機界面
整個控制系統由一臺工業控制計算機實現管理與控制,主要功能有行車運行狀況動畫監控、溫度測量、參數設置、氧化曲線記錄和打印等。
在計算機畫面上有動態的工藝生產線。行車位置將隨不同的槽位而移動,槽位中間有時間設定和顯示,鼠標移到數字上時有方框顯示即可修改,可根據提示修改參數。生產工藝監控畫面如圖3所示。
計算機內設置了數條工藝流程,操作工可以根據不同的工件選擇不同的加工過程。
 

圖3  生產工藝監控畫面

(2)  溫度設定
計算機上可以對封閉槽、除油、堿蝕、氧化槽進行溫度自動控制,運行前必須設置好溫度控制值,設置好后點擊蒸汽電磁閥的控制按鈕,按鈕下面有電磁閥指示燈,當溫度到設定時電磁閥關斷。氧化冷卻循環泵也同樣工作。
(3)  狀態指示
行車運行時的工作狀態均有顯示,左、右鉤,前進,后退,除了在動態行車上有方向箭頭標志指示外,在設備狀態欄內也有指示燈,而且變頻的速度快慢變化也有顯示。此外,還有其他輔助設備運行控制按鈕和指示,當鼠標移動到按鈕上時,點擊有方框的按鈕使設備啟動或停止。
(4)  氧化參數設置
氧化電源是廣州擎天電氣控制公司研制的PLC型硬質脈沖氧化電源,可以以通訊方式與計算機聯網。該電源內部采用松下的PLC控制,具有軟啟動、脈沖輸出、恒流輸出等功能,帶有觸摸屏等手動操作和顯示裝置。鋁鍋在氧化前需設置好氧化電流參數,氧化時就可以自動開關機,按設定的電流運行。
氧化參數主要設置有:氧化狀態、控制方式、基值電流與谷值電流、輸出方式、工作方式、開機方式、開機按鈕以及當前電壓、電流。
(5)  氧化電壓、電流曲線圖
氧化槽的電壓及電流均可由計算機記錄下來(10天),隨時可以查閱,并設有曲線畫面,可以通過調整時間按鈕,將時間坐標放大或縮小,以便觀察曲線。還可將曲線圖隨時打印,以便存檔。
(6)  PLC配置
我們選用了日本三菱的PLC,基本功能包括數字和模擬量輸入/輸出、算術和邏輯運算、定時、計數、鎖存、移位、比較等。擴展功能有通訊聯網、數據傳送、矩陣運算、PID控制、自診斷等。PLC機采用標準的積木式硬件結構和模塊化的軟件設計,可以適應大小不同,功能繁復的控制要求。
PLC硬件包括了主控制器和溫度測量模塊。PLC的前面板上設有輸入狀態、輸出狀態、運行指示燈。其右側擴展了兩個溫度測量模塊,供測量7個槽的溫度顯示和控制使用,溫度傳感器采用PT-100熱電阻。
為了使控制達到速度快而且定位準確,行車上的行走和上、下電機均由變頻器控制調速,PLC內具有計算功能,我們根據行車的控制規律,開發了一種模糊控制軟件,控制變頻器的速度,使行車快速穩定的工作。
4  系統軟件配置
(1)  系統軟件采用了Microsoft的Windows98,其通用性好、功能強。
(2)  工控軟件我們選用了國內產品―“組態王”,該軟件有如下特點:
?  人機界面豐富,組態方便,集成的開發環境,編程效率高,尤其是可以自定義的菜單,使整個畫面具有Windows的風格,操作起來方便、直觀。
?  強大的控制語言,除了方便的組態畫面外,內部的命令語言采用了C語言,能基本滿足控制的要求,內嵌的控制功能構件,如溫控曲線構件、X-Y曲線構件、PID控件等使用極其方便。
?  采集和顯示,保存數據的功能完善,將過程變量的每一次變化精確的記錄到歷史數據庫中,任何時候都可以顯示實時曲線、歷史曲線,并且打印出來作為保存備查。
?  通訊能力強,“組態王”能與各種PLC和智能儀表進行通訊,其數量品種已達到400多種。還可以與各種計算機相連,組成一個企業的分布式管理網絡。在重要的生產場合具有冗余的的能力。
(3)  PLC的控制軟件采用的是三菱的FX-GPWIN梯形圖編程語言,模塊化編程方法,共分成三大模塊:
①  工件流程模塊:主要完成工件的從掛件開始,按槽位輪流工作,直到工件下掛為止的全過程。
②  氧化控制模塊:完成氧化電源的通訊,采集,設定,按工藝要求的曲線對電源電壓、電流進行控制。
③  溫度控制模塊:對所需要的槽位進行溫度檢測,并按一定規律對相應的蒸汽、冷卻泵等控制開停。
5  現場抗干擾措施
PLC在現場投運后,由于整個生產線較長,現場的信號線,變頻輸出到電機的驅動線,都在同一根可以移動的扁平電纜內與行車相連,信號線上的干擾比較嚴重,雖然PLC的輸入是采用了光電隔離,但對強烈的干擾仍無法消除。為解決該問題,我們在PLC的輸入端加裝一個濾波電容。但該電容的選擇必須注意,容量不可太大,否則影響現場的開關響應速度,也不可太小,否則達不到濾波效果,因此應根據實際情況進行調整。
6  結語
鋁鍋氧化自動生產線采用了計算機控制技術和PLC控制相結合的方法,大大提高了生產效率,減輕了工人的勞動強度以及對工人身體健康的危害。這種控制技術,其總體上的技術性能已與DCS控制系統相輔相成,尤其在各種中小型的控制工程中,如電鍍生產線、發電廠、污水處理等行業均得到廣泛應用。

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