孟波 馬凈
萊鋼軋鋼廠中小型車間加熱爐為步進爐,用來對連鑄坯進行加熱。使用燃料為高爐和焦爐混合煤氣,鋼坯需要經五段加熱區加熱到適當溫度后出爐。加熱爐燃燒介質各參數的穩定運行非常重要,它直接影響到燒坯的質量,并涉及著安全生產等重大問題。在生產過程中對加熱爐爐壓和溫度的穩定有嚴格的要求,比如燃氣的流量和溫度等等。要想實現這些參數的穩定,并且達到較好地配比有不同的方法可以實現。爐區儀控的熱工檢測控制量共573點,其中模擬量輸入98點,模擬量輸出24點,開關量輸入261點,開關量輸出190點。調節回路16套,分別對加熱爐的煤氣、空氣的流量、壓力,爐內溫度,換熱器的保護等進行控制。
隨著微電子技術的發展,PLC產品在其功能和性能指標上都大大地豐富和完善,因此,筆者就應用PLC的一些特殊功能模塊和一些普通的I/O模塊對加熱爐的各個參數進行自動控制,包括前面提到的各種參數,以及通過PLC和變頻器的通訊實現對變頻器輸出頻率的控制。
1 系統構成
本系統上選用一臺上位機MASTER VIEW,一臺監控站Operate Station520配以ABB ADVANT BUILD軟件包,PLC部分選用ABB MASTER PIECE200/1,它具有成本低、運行可靠、功能較強的特點。本系統大致可以分為三個部分;系統構成框圖如圖所示:① 儀控系統以及PID調節部分,② 雙交叉限幅燃燒系統,③ PLC和變頻器的通訊部分。系統構成框圖如圖1所示。
2 儀控系統組成及控制功能
現儀控系統16套自動調節回路中,均采用PID調節,操作方式分為自動、手動方式,執行機構有14套電動方式,2套液動方式。操作站實行對爐子的狀態監控、意外事件報警等功能。
(1) 儀控系統的檢測
入爐煤氣、空氣的流量檢測由管路孔板檢測差壓,經差壓變送器轉換成標準信號(4~20mA)進PLC。入爐煤氣、空氣的壓力從管路取壓口取壓與大氣壓力比較所得差壓信號,經差壓變送器轉換成標準信號進PLC。爐子的爐溫(S型)、換熱器處溫度(K型)由熱電偶檢測進PLC。所有信號經PLC分別計算轉換后,參與控制,并可在操作站顯示。
圖1 系統配置圖
(2) 加熱爐壓力控制
為保證助燃空氣與煤氣壓力保持穩定,使爐內燃燒順利進行,煤氣和空氣的壓力必須進行控制。加熱爐爐內壓力過高,過低都不恰當,過高會使爐門噴火并損傷爐子設備,過低會使加熱爐吸入冷空氣,影響加熱爐燃燒質量及效果,爐內壓力的控制也很重要。
① 助燃空氣壓力控制
助燃空氣壓力的大小,是保證噴嘴正常工作的重要條件。助燃空氣壓力調節是PID調節。如果設定值與反饋值存在偏差,PID調節開始進行,盡可能在短時間內使偏差最小。當反饋值大于設定值,經PID運算后向閥門輸出控制信號,使閥門關小,于是壓力下降,當反饋值小于設定值,經PID運算向閥門輸出信號,使閥門開大,壓力升高。
② 煤氣壓力控制
煤氣壓力控制閥主要起安全保護作用,煤氣和空氣若是出現低壓,將會出現事故。所以在煤氣和空氣主管道上,分別裝有兩個低壓開關,在換熱器前后也各裝有一個。任意一個低壓開關動作,將會使煤氣主關斷閥都會自動關閉,停爐,保護加熱爐。
③ 加熱爐爐內壓力控制
爐內壓力一般要求保持微正壓控制。爐壓滯后大,時間常數小,因此采用前饋-負反饋調節。系統調節方塊圖如圖2所示。
(3) 換熱器保護