易新梅
0 引言
玻璃生產(chǎn)企業(yè)中,每日所需的原料通常以百噸計算,其稱量要求準確度高,輸送和混合的任務非常重,且連續(xù)性強,勞動強度大,非常適合采用自動配料系統(tǒng)進行“自動稱量-自動混合-自動輸送”作業(yè)。近年來,國產(chǎn)電子秤自動配料系統(tǒng)已逐漸應用于醫(yī)藥、化工、建材等各行業(yè)的生產(chǎn)制造中,下文介紹的是西門子S7-200/S7-300型PLC(可編程序邏輯控制器)在玻璃自動配料系統(tǒng)中的應用。
1 配料工藝介紹
玻璃原料分好多種,主要成分是硅砂,另外還包括起各種輔助作用的原料,如起助熔作用的純堿,起澄清作用的芒硝,還有白云石、石灰石、鉀長石等等,這些原料經(jīng)破碎篩分后提升至原料倉等待配料。
配料時先根據(jù)配方以及原料的成分、含水量等折算,計算出準確的稱量數(shù)量,然后經(jīng)電子秤稱量后進混合機加水混合,再與一定比例的碎玻璃相搭配,最后由提升機和皮帶輸送機等提升、輸送并分布到熔化工段窯頭料倉待用。
考慮到成本和稱量精度,我們公司在稱量硅砂、碎玻璃等用量大的原料時各用一臺大量程的電子稱,而在稱量其他小料時采用的是多種原料共用一臺小量程的電子秤,亦即加量法。 如下圖所示:
2 系統(tǒng)硬件部分
我們公司原是中山市玻璃建材集團公司下設的子公司,后因轉(zhuǎn)制、搬遷并增資擴建 而成,所以在進行系統(tǒng)硬件設備選型的時候,我們還要考慮與原有的比利時配料系統(tǒng)的備品備件的通用性等問題。
在仔細分析了國內(nèi)的設備狀況,調(diào)研了國產(chǎn)化后的稱量傳感器、顯示控制器、可調(diào)速振動喂料機等價格、性能及可靠性以后,我們揚長避短,在多年應用、摸索和維修比利時配料系統(tǒng)的良好基礎上,恰當?shù)貫槲覀儑a(chǎn)化的自動化稱量系統(tǒng)進行設備選型。我們選用了常州產(chǎn)的TS型稱重傳感器與帶 PROFIBUS 總線的PANTHER稱重顯示儀作稱量及顯示部分;選用了DMA型仿托立多振動給料機及所配套的可調(diào)速可控硅控制器來控制加料及排料;選用DELL計算機做上位機來完成數(shù)據(jù)處理和人機對話等。核心工藝流程控制部分,我們選用了西門子S7-200/S7-300型PLC(可編程序控制器),組成了以一個S7-300作主站,三個S7-200作從站的綜合控制系統(tǒng)來完成本系統(tǒng)的控制信號采集及邏輯控制,這樣系統(tǒng)柜間接線非常簡潔,控制關系一目了然,運行可靠,維護方便。
附控制系統(tǒng)圖:
3 系統(tǒng)軟件部分
軟件部分鑒于原比利時系統(tǒng)是英文操作界面,且受源文件和密碼狗等多方面的版權(quán)限制,我們棄之不用,代之以用VB編寫的全中文界面的主畫面和操作員登陸、管理員登陸、原料成分輸入及配方計算、報警查詢、數(shù)據(jù)查詢、系統(tǒng)設定、設備監(jiān)控、修改密碼以及自診斷等畫面。
核心工藝流程控制部分我們使用西門子PLC專配的SIMATIC MANAGER編程軟件編寫,用梯形圖邏輯控制語言來實現(xiàn)系統(tǒng)的全自動,半自動和手動功能,而且無論在何種方式下,都含有一種強制功能,用以立即啟動或停止某種操作來應付一些突發(fā)事件的發(fā)生,使系統(tǒng)具有更強的應變能力。
下面是信號地址及數(shù)據(jù)類型分配表:
接下來是部分梯形圖程序:
4 結(jié)語
這樣,系統(tǒng)就具備了和比利時稱量系統(tǒng)一樣的配方預設及原料成分自動換算,自動 稱量,自動加料排料,自動加水混合,自動傳送及布料等多方面的功能,且成本投入非常低廉,性價比非常高。
[參考文獻]
1. Microsoft Visual Basic 6.0 1987-1988
2.SIMATIC S7 S7-300,S7-400語句表編程參考手冊. 西門子公司. 1999
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