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案例頻道

125MW機組風(fēng)機電機中壓變頻節(jié)能改造
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     行業(yè):電力     領(lǐng)域:機器人    
  • 點擊數(shù):3900     發(fā)布時間:2003-11-07 14:05:00
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  尹正軍,高本科 宋海青

1 引言
隨著山東電力的高速發(fā)展,電網(wǎng)容量已近兩千萬千瓦以上,十里泉發(fā)電廠的125MW 機組主要承擔(dān)調(diào)峰任務(wù),機組開停機比較頻繁,并且滿負(fù)荷運行時間很少,即引風(fēng)機調(diào)整風(fēng)量的擋風(fēng)板全開的時間很短(一臺機組的兩臺風(fēng)機運行,在夏季滿負(fù)荷時,其擋風(fēng)板也不全部打開)。且電動機均為單速電機,全年平均出力效率(按九九年數(shù)據(jù)統(tǒng)計),引風(fēng)機電機不及60%,并且,機組調(diào)峰頻繁起動,加劇了對電動機的損害。其事故率明顯增大。而采用變頻調(diào)速比擋風(fēng)板調(diào)整具有較好的節(jié)能效果,并能夠減輕機組調(diào)峰對電動機的損害;對于電力系統(tǒng)即將步入競價上網(wǎng)的今天,對廠用輔機進行變頻調(diào)速改造,實現(xiàn)節(jié)能降耗,降低機組的廠用電率,提高電廠競價上網(wǎng)的能力具有較大的積極作用。
該廠125機組共有10臺700kW引風(fēng)機,目前有8臺Y4-73-11-28D風(fēng)機已安裝液力偶合器,實現(xiàn)了機組不同工況下的調(diào)速節(jié)能改造。由于#1爐甲引風(fēng)機位置空間較小,無法安裝液力偶合器,唯一的節(jié)能途徑就是將電機進行變頻調(diào)速改造。
2  變頻調(diào)速的控制理論
交流異步電機的輸出功率為:P=Mz*w,其中,Mz為電動機的負(fù)載轉(zhuǎn)矩,w為電動機的旋轉(zhuǎn)角頻率。而風(fēng)機的負(fù)載特性為:Mz∝Kw2,所以,P∝Kw3
上式表明,對于風(fēng)機一類的負(fù)載而言,電動機的輸出功率正比于電機旋轉(zhuǎn)角頻率的三次方,其中K為比例系數(shù),對于一定的風(fēng)機而言,它為一常數(shù)。因此,電機輸出頻率的控制可以根據(jù)鍋爐某一參數(shù)(如風(fēng)壓)來實現(xiàn)。通過實測的鍋爐參數(shù)轉(zhuǎn)換成的控制量,控制變頻器,就可以準(zhǔn)確地調(diào)節(jié)電動機的電源頻率,改變電機轉(zhuǎn)速,以達(dá)到節(jié)約能源的目的。實現(xiàn)變頻控制原理如圖1所示:
 

圖1  變頻調(diào)速控制原理圖

3  引風(fēng)機變頻改造方案
3.1  中壓變頻調(diào)速可供選擇的三種實施方案
3.1.1  Y-△變換
該種方法是通過降壓變壓器將6000V的電壓降低到一定的電壓等級,要求異步電動機必須采用△連接,在保證輸出功率不變的情況下,該種連接方式雖能滿足電壓和電流的要求,但它對dv/dt和共模電壓的承受能力較差,容易形成環(huán)流,增加電機損耗。由于電廠一般風(fēng)機電機的溫升為115°C左右,絕緣等級為F級,接線方式為Y形,若選用此方案的變頻器,電機定子線圈接線要由Y形改變?yōu)椤鳎€圈截面保持不變,有可能會由于電流增加而導(dǎo)致電機的溫度急劇上升,以至損壞電機。
3.1.2  高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)
此種調(diào)速控制方案是將高壓通過降壓變壓器,使變頻器的輸入電壓降低,這樣可以采用各大
公司一般的交流變頻器,然后,將變頻器的輸出電壓通過升壓變頻變壓器將輸出電壓再提高到6kV,以滿足交流電動機的電壓要求。但據(jù)資料介紹此方案存在著以下問題:
(1)  此高-低-高變頻系統(tǒng)需要用兩個變壓器,從而降低了節(jié)能效率,且降壓、升壓變壓器不能互換,升壓變壓器需要特制,以減弱高次諧波的影響。
(2)  高-低-高調(diào)速系統(tǒng)輸出波形畸變較大,高次諧波含量比較高,對電機的絕緣要求很高。
(3)  高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)中的變頻器整流部分普遍采用可控硅橋式整流電路,相應(yīng)變頻器的功率因數(shù)比較低(0.2~0.92)。由于引風(fēng)機經(jīng)常工作在低轉(zhuǎn)速狀態(tài),可控硅的導(dǎo)通角較小,使系統(tǒng)的功度因數(shù)很小,系統(tǒng)需消耗大量的無功功率,致使6kV母線電壓下降。為使系統(tǒng)穩(wěn)定需加裝一套自動無功補償裝置。同時可控硅整流在送風(fēng)機低速運行時,導(dǎo)通角很小,波形畸變很大,逆變部分大多采用6脈沖或12脈沖,輸出波形失真較大,有大量高次諧波存在(對周圍設(shè)施造成電磁干擾,并且影響電源電壓電流波形),使之不能維持穩(wěn)定正弦波,為解決諧波影響,必須加裝諧波濾波器。
高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)的變頻器整流部分采用可控硅橋式整流,逆變部分采用可控硅橋式逆變,較先進的采用IGBT橋式逆變,需要二套控制部分進行控制,系統(tǒng)比較復(fù)雜,而且可控硅元件存在容易失控的問題。
高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)中的變頻器工作在低電壓狀態(tài),為滿足功率輸出的要求,工作電流會很大,往往要求變頻器元件進行并聯(lián)運行,為此必須進行元件配對,加均流措施,檢修要求比較高。
該系統(tǒng)需要2臺變壓器,變壓器需要裝設(shè)相應(yīng)的保護,成本會有所上升,由于設(shè)備環(huán)節(jié)比較多,使用高-低-高變頻系統(tǒng)占地面積比較大,不適合#1爐甲引風(fēng)機的改造。
3.1.3  直接高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)
直接高壓變頻系統(tǒng)(簡稱高-高)是90年代針對高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)缺陷研制成功的新一代變頻調(diào)速系統(tǒng)。該系統(tǒng)從根本上解決了高-低-高變頻調(diào)速系統(tǒng)存在的問題,是一種性能優(yōu)越的變頻調(diào)速設(shè)備。它的優(yōu)勢在:
(1)  普遍采用了橋式整流電路,GTO或SGCT管橋式逆變電路。此系統(tǒng)一般使用一臺變壓器與電網(wǎng)隔離,變頻器輸出直接到電機。由于采用了橋式整流電路,在整個調(diào)速過程中功率因數(shù)很高,cosj»0.85,不需要裝設(shè)無功補償裝置;又因為高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)采用多重化脈寬控制,通過模塊輸出串聯(lián)迭加消除高次諧波的影響,不需要再裝諧波濾波器。最新型的高-高變頻器更采用直接轉(zhuǎn)矩控制使調(diào)速精度有進一步提高。
(2)  簡化了主電路和控制電路的結(jié)構(gòu),變頻器在中間處理器調(diào)節(jié)器控制下,調(diào)整整流及逆變部分的控制量,通過調(diào)節(jié)逆變器的脈沖寬度和輸出電壓頻率,既實現(xiàn)調(diào)壓,又實現(xiàn)調(diào)頻,在處理器中集成了新精度的電機理論模型,高速采集變頻器和電機的狀態(tài)參數(shù),進行優(yōu)化處理,調(diào)節(jié)器進行無偏差的前饋控制,使控制誤差降到了最小,從而使裝置的體積小,重量輕,造價低,可靠性高,占地面積小。
(3)  改善了系統(tǒng)的動態(tài)特性,變頻器中逆變器的輸出頻率和電壓,都在逆變器內(nèi)控制和調(diào)節(jié),因此,調(diào)節(jié)速度快,調(diào)節(jié)過程中頻率和電壓的配合好,系統(tǒng)的動態(tài)性能好。
(4)  高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)有很好的對負(fù)載供電的波形。變頻器的逆變器輸出電壓和電流波形接近正弦波,從而解決了由于以矩形波供電引起的電機發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩降低問題,改善了電動機的運行性能,高-高變頻系統(tǒng)適用于常規(guī)電機和電纜的絕緣要求,現(xiàn)有的引風(fēng)機電機、電纜可以繼續(xù)使用。
(5)  高-高變頻調(diào)速系統(tǒng)變頻器工作在高壓狀態(tài),功率模塊均封裝在絕緣板箱使拆裝方便,用戶可以安全方便的對每個單元進行診斷和查找故障,系統(tǒng)的檢查和調(diào)正可以在變頻器運行中進行,操作人員可以在線調(diào)整參數(shù)。
(6)  采用高精度、高速度和光纖數(shù)字通訊控制技術(shù),保證了低壓控制電源部分和高壓電機部分可靠電壓隔離。
3.2選用方案分析
上述三種風(fēng)機變頻節(jié)能的實施方案,歸納起來是要確定變頻器主回路和主控回路是選用“高-低-高”方式,還是選用“高-高”方式。選用“高-低-高”方式工作的變頻器需要增加變壓器、無功補償器、諧波濾波器,變頻實現(xiàn)控制復(fù)雜,可靠性較低,檢修比較困難,價格比較低廉。但由于所選用的設(shè)備較多,設(shè)備占地面積和體積較大,系統(tǒng)的整體節(jié)能效果較差,設(shè)備的維護費用和故障均會相應(yīng)提高,不適合#1爐甲引風(fēng)機的改造。
美國AB-ROCKWELL POWERFLEX7000中壓變頻器(簡稱7000系列)系采用高-高變頻調(diào)速方式,具有90年代先進的技術(shù),如光纖數(shù)字控制模塊化設(shè)計、電腦自動監(jiān)測及故障報警、四象限運行功能、人機接口采用漢化軟件、專利性通風(fēng)設(shè)計、占地面積小和維護簡單等特點,是高-低-高變頻調(diào)速的更新?lián)Q代產(chǎn)品,具有較高的科技含量,有極高的可靠性,是變頻調(diào)速的發(fā)展方向。

圖2  PowerFlex7000中壓變頻器的基本工作原理圖

7000系列中壓變頻器對高次諧波和dv/dt以及共模電壓有很強的抑制作用,滿足IEEE519及GB/T14549-93標(biāo)準(zhǔn),能更好的保證電源質(zhì)量。它可驅(qū)動任何三相鼠籠式異步電動機,對于一些舊型號的電機可以直接使用,無需進行改造。并且可以根據(jù)用戶要求配置內(nèi)部電路,實現(xiàn)最優(yōu)化控制,提供各種不同的輸入輸出控制量,可以和外圍電路實現(xiàn)極佳的配合,具有很大的靈活性,適合對老設(shè)備進行配套改造。因此,選用高-高變頻調(diào)速方式較為合適。
4  POWERFLEX7000系列變頻器工作原理
 

圖3  引風(fēng)機變頻改造后一次接線圖

7000系列變頻器的基本原理如圖2所示。6kV高壓電源,通過18脈沖隔離變壓器,送入變頻器,經(jīng)由18個可控硅(SCR)組成的整流回路,將進線3相6000V交流變換為直流,再經(jīng)直流電抗器到達(dá)逆變回路,逆變回路由6組對稱門極轉(zhuǎn)換晶閘管(SGCT)大功率元件組成,以脈寬調(diào)制方式,將幾乎完美的正弦電流電壓波形送給電機,根據(jù)負(fù)荷、速度給定的大小,來調(diào)整電壓及頻率,實現(xiàn)節(jié)能的目的。變頻器由微處理器(計算機)控制,通過光纖把控制信號送到高壓元件驅(qū)動回路。
5  #1爐甲引風(fēng)機變頻改造的施工方案及調(diào)試
(1)  主接線(圖3)
(2)  主要組成
系統(tǒng)由電源斷路器、隔離變壓器、變頻器裝置、輸出接觸器和三相異步電動機組成。
(3)  改造后保護及控制回路
如圖4所示,虛框內(nèi)為增加設(shè)備,5LJ、4LJ型號為DL-11/10A,其定值為7.5A(二次值,按躲過隔離變的勵磁涌流計算4Ie)。ZJ外引一對常開接點、6kV開關(guān)外引一對常開輔助接點至變頻器。事故按鈕改接至保護出口繼電器;集控室跳閘按鈕引出一對常閉接點至變頻器。
(4)  變頻裝置的安裝
由于#1爐廠房內(nèi)設(shè)備較多,老廠改造可利用空間狹小,且環(huán)境較差,為了滿足變頻器運行條件,我們選用青島四海公司提供的型箱式變電站。該箱站為可移動式、分體組裝模式,由底座、骨架、裝飾面、上蓋及冷卻系統(tǒng)等部分組成,設(shè)計結(jié)構(gòu)合理,占地面積小,可防水、防潮、防塵、防輻射,同時針對變頻器的通風(fēng)要求設(shè)計了獨特的風(fēng)道。隔離變及變頻器柜直接焊接在箱站內(nèi)的鋼板上,電纜孔已經(jīng)在箱站底板預(yù)制,配置起來非常靈活。
 

圖4  改造后保護及控制回路圖

(5)  變頻器的調(diào)試
①  靜態(tài)調(diào)試
靜態(tài)調(diào)試項目包括裝置外觀檢查、插件檢查及調(diào)整、SCR和SGCT檢查測試、驅(qū)動電路檢查測試,弱電上電試驗、裝置絕緣檢查及耐壓試驗、電源斷路器、隔離變、電機檢查,高壓上電、聯(lián)鎖傳動試驗,變頻器參數(shù)整定等。變頻器參數(shù)參見表1。

表1

 

②  空載試驗
解除風(fēng)機靠背輪,變頻器帶電機空載運行。在就地、集控室控制變頻器啟動電機,同時試驗儀器記錄電機啟動電流、電壓波形。電機啟動時,零速上升,沖擊較小,轉(zhuǎn)速上升平穩(wěn),電壓波形平滑,6kV母線電壓無降壓。在就地、集控室調(diào)整轉(zhuǎn)速升降正常。
③  帶負(fù)荷試驗
帶風(fēng)機運行。由運行人員在集控室控制變頻器輸出頻率,改變風(fēng)機轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)風(fēng)量,檢查
控制、保護、信號功能良好,測試最低頻率6Hz,最大頻率50Hz。測試啟動時間最長20秒,最高轉(zhuǎn)速745r/min。
6  改造后的運行情況及效益分析
(1)  經(jīng)濟效益
#1爐引風(fēng)機變頻器2001年7月25日投運后,一直運行正常,其產(chǎn)生的諧波對廠用電系統(tǒng)正常運行無影響,儀表、保護特性無明顯變化。
改造后,根據(jù)現(xiàn)場運行資料,對2000年和2001年9\10兩個月十里泉發(fā)電廠#1爐引風(fēng)機的耗電情況進行了對比分析,參見表2(兩年的9\10月份都是單引風(fēng)機運行,具有可比性)。

表2

    2000年#1機組全年發(fā)電量:584777700kWh
根據(jù)兩個月的統(tǒng)計表,以2000年#1機組全年發(fā)電量為基數(shù),可計算出一年的節(jié)電量約為:
584777700×(1.04%-0.9%+1.04%-0.92%)÷2=
760211( kWh)
2001年7月25日正式投運至11月15日共正常運行112天,按0.35元/ kWh計算,節(jié)支:
760211×112÷365×0.35=81644(元)
由于#1爐乙吸已加裝了液力耦合器,其具有一定的節(jié)能效果,運行資料證明其節(jié)能約為8%,因此,節(jié)電量應(yīng)為760211+584777700×1.04%×8%=
1246746(kWh),年節(jié)約費用43.6萬元。
(2)  延長電動機壽命
一般電機啟動時,啟動電流為額定電流的6~8倍,電機繞組承受的沖擊轉(zhuǎn)距很大,嚴(yán)重影響電機的機械壽命(該廠7臺機組每年燒毀高壓電機2~3臺,修復(fù)直接費用幾十萬元),變頻調(diào)速可以實現(xiàn)輕啟動,電機從零轉(zhuǎn)速緩慢升到起始轉(zhuǎn)速,然后通過變頻器輸出頻率的變化來改變電機轉(zhuǎn)速,避免了啟動時對電機的機械沖擊,延長電機使用壽命。
(3)  減少對設(shè)備的磨損
由于空氣中含有粉塵,對高速轉(zhuǎn)動中的風(fēng)機及檔板磨損很大,按以往檢修記錄。每年檢修及維護費用需十幾萬元,改變頻調(diào)速后,電機轉(zhuǎn)速一般比較低,負(fù)荷75MW以下兩臺風(fēng)機運行,檔板全開,甲吸轉(zhuǎn)速在400轉(zhuǎn)以下,磨損大大減小,延長了使用年限,降低了檢修費用,通過改變頻調(diào)速,每年可以節(jié)約設(shè)備磨損及設(shè)備檢修費用10萬元。
(4)  提高了機組的自動化水平
變頻調(diào)速裝置配有計算機接口,可以很方便的與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通訊系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)和其它系統(tǒng)聯(lián)接,極大的提高了機組的自動控制水平。
(5)  減輕操作人員的勞動強度
機組負(fù)荷發(fā)生變化,改變引風(fēng)機擋板來調(diào)節(jié)風(fēng)量,控制比較困難,而變頻調(diào)速可以直接通過增減頻率來調(diào)整,操作非常簡單、靈活。
高-高中壓變頻調(diào)速裝置調(diào)速范圍大、效率高,占地面積小,節(jié)能效果顯著,適合老廠鍋爐風(fēng)機節(jié)能改造。AB-POWERFLEX7000中壓變頻器性能優(yōu)良,使用型箱式變電站安裝簡單、施工量小,調(diào)試簡便、維護量少。

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