周 洪,方彥軍,賀劍鋒
1 概述
目前,大部分火電廠氨的加藥控制方式采用手動采集給水樣本,進(jìn)行pH值分析測定后,人工啟停加藥泵進(jìn)行加藥,屬人工間歇控制。二甲基酮肟加藥控制方式與氨的加藥控制方式大致相同。磷酸鹽的加藥控制方式采用人工式協(xié)調(diào)pH-磷酸鹽的工藝方式,即采用人工取樣測定爐水磷酸根離子濃度、pH值及水樣溫度,通過查圖得出對應(yīng)的比值R,從而決定是否加藥。
電廠原來使用的聯(lián)氨加藥系統(tǒng)為人工模擬加藥,即定時通過人工分析系統(tǒng)聯(lián)氨含量,然后調(diào)節(jié)加藥泵沖程,從而改變加藥量的大小。這樣隨鍋爐運行工況及操作條件的變化,鍋爐系統(tǒng)中聯(lián)氨的濃度偏離最佳值較大。從而會造成不必要的浪費,且聯(lián)氨為有毒致癌物質(zhì),易導(dǎo)致環(huán)境污染;聯(lián)氨濃度偏小,除氧效果差,達(dá)不到防止鍋爐熱力系統(tǒng)腐蝕與結(jié)垢的目的,影響發(fā)電廠的安全經(jīng)濟(jì)運行。
在加藥控制方面,手工間歇控制的整個過程時間長、工作量大、且存在眾多人為因素,若不實現(xiàn)連續(xù)控制,不可避免地造成爐內(nèi)汽、水的pH值、磷酸根離子濃度及給水溶解氧濃度不合格,時高時低,在一個相當(dāng)大的范圍內(nèi)波動,致使鍋爐結(jié)垢和腐蝕,影響生產(chǎn)。
2 現(xiàn)場化學(xué)儀表的完善
為了配合水汽質(zhì)量計算機監(jiān)測系統(tǒng)及交流變頻加藥控制系統(tǒng)的實施,現(xiàn)場化學(xué)儀表需做一些完善工作。
? 磷酸根離子濃度測定儀
國產(chǎn)的磷酸根離子濃度測定儀目前的主要問題是維護(hù)量比較大,防腐問題也相對突出。因此在維護(hù)不理想的情況下,使用壽命一般都不長(1-2年),有待完善。進(jìn)口的磷酸根離子測定儀,目前使用較多的是美國、德國、瑞士等國生產(chǎn)的,這些進(jìn)口儀表具有精度高、維護(hù)量小的特點,但價格都比較貴。
? 聯(lián)氨自動分析儀
采用聯(lián)氨自動分析儀連續(xù)監(jiān)測鍋爐系統(tǒng)中的聯(lián)氨含量,取代定時人工取樣化驗工作。由聯(lián)氨自動分析儀輸出的電信號作為自動加藥控制單元的調(diào)節(jié)信號,從而改變電動機的電源頻率,調(diào)節(jié)電動機的轉(zhuǎn)速,使鍋爐系統(tǒng)中聯(lián)氨的加藥量保持在最佳濃度。
3 交流變頻自動加藥控制系統(tǒng)的基本原理
火力發(fā)電廠向給水中加入適量的氨和適量的化學(xué)除氧劑(如聯(lián)氨、二甲基酮肟),向爐水中加入適量的磷酸鹽;除鹽系統(tǒng)中中和池排入廢水時pH值的控制;水凈化預(yù)處理工藝中混凝劑加入量的控制等,均涉及到加藥量的自動調(diào)節(jié)問題。60-70年代設(shè)計制造了以直流調(diào)節(jié)技術(shù)為基礎(chǔ)的閉環(huán)自動加藥系統(tǒng)。其調(diào)速性能較好,所以在交流變頻技術(shù)成熟前,在不少場合都有應(yīng)用,但是存在幾個不可避免的缺點:
? 直流電機比交流電機復(fù)雜得多,它有兩個繞線組,需兩個直流電源供電,特別是裝在轉(zhuǎn)子上的繞組,其電流在運轉(zhuǎn)中必須換向,為此,借助于在轉(zhuǎn)子上的許多換向片和固定在定子上的碳電刷滑接觸來完成,更增加了其復(fù)雜性,因此制造困難,價格也比相同功率的三相異步電機高5~6倍;
? 換向片和電刷在轉(zhuǎn)動過程中互相摩擦損耗,或者因電刷安裝位置欠佳(不在中性點上)換向片與電刷接觸不良,銅片受化學(xué)腐蝕,誘發(fā)電火花產(chǎn)生等,加速了換向片和電刷的損壞,直至電機不能工作。而更換和修復(fù)損壞的換向片十分困難,不僅增加了維護(hù)量,而且降低了直流調(diào)速系統(tǒng)的可靠性和使用壽命。
? 用于自動加藥調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的直流電機,其負(fù)載為恒轉(zhuǎn)矩,在低轉(zhuǎn)速下電樞電流不僅沒有減少,反而增大兩倍左右。在恒轉(zhuǎn)矩、低轉(zhuǎn)速情況下,電樞電流隨著轉(zhuǎn)速的降低而迅速增加,電機發(fā)熱量也迅速增加。考慮到此時裝在電機轉(zhuǎn)子上的風(fēng)扇與電機轉(zhuǎn)速相同,風(fēng)冷效果差,則加快了電機及電機繞組的升溫速度,使繞組電阻增加,發(fā)熱增加,如此造成惡性循環(huán),直至燒壞電機。
另外,在可控硅電源中,為抑制電源電壓的脈動,必須接入一個電抗器,當(dāng)選用的電抗器容量不夠大時,在上述情況下電抗器也可能燒毀。據(jù)調(diào)查,許多電廠因燒壞電抗器而導(dǎo)致加藥系統(tǒng)癱瘓的故障時有發(fā)生。更換電機或電抗器不僅增加了維護(hù)量和維護(hù)費用,還影響了正常生產(chǎn)。
? 直流調(diào)速系統(tǒng)中,電抗器、電機換向片和電刷等部位均有電阻,因而直流電機的效率低,在低轉(zhuǎn)速時尤為明顯。
由上述可見,采用直流調(diào)速自動加藥系統(tǒng),電機造價高、可靠性差、壽命短、維護(hù)困難、工作量大、能耗大。
交流變頻調(diào)速自動加藥調(diào)節(jié)系統(tǒng)由檢測器、調(diào)節(jié)器、交流變頻器、操作盤、交流電機(如普通的三相異步電機)和加藥泵組成。與直流調(diào)速自動加藥調(diào)節(jié)系統(tǒng)的組成相比,后者用交流變頻器,交流電機和相應(yīng)的操作盤來代替其勵磁電源、電樞電源、直流電壓調(diào)整器、直流電機和相應(yīng)的操作盤。交流變頻器是新穎的變壓變頻裝置(即交―直―交),它采用最新大功率晶體管變送器和微機控制的正弦波脈寬調(diào)節(jié)控制技術(shù),其性能優(yōu)于以往任何一種調(diào)速方式。
交流變頻器的主要作用是將頻率為50Hz,電壓為單相220V或三相380V的電源變成直流電源,然后在微處理機控制下變?yōu)轭l率、電壓可調(diào)的單相或三相正弦波電源,用來驅(qū)動單相或三相電機。性能優(yōu)良的變頻器,其頻率可變范圍為0.5~400Hz,電壓為0~額定值(220~380V),輸出的電壓-頻率關(guān)系曲線多達(dá)幾十種,供用戶電機在不同的負(fù)載特性下使用。在調(diào)節(jié)器輸出的信號作用下,交流變頻器的輸出電壓和頻率跟蹤著調(diào)節(jié)信號變化,交流電機轉(zhuǎn)速也隨著變化,改變了自動加藥速度,也就使加藥濃度穩(wěn)定在設(shè)定值上或允許的范圍內(nèi)。該系統(tǒng)還具有許多優(yōu)異的功能。例如:電機軟啟動、制動功能;電機升速、減速速率選擇預(yù)置,上下限頻率、回避頻率設(shè)定;恒轉(zhuǎn)矩與恒功率調(diào)速特性選擇,低頻運行時轉(zhuǎn)矩補償;欠壓、過壓、過流、過載、短路、過熱、失速防止等保護(hù)功能。交流變頻調(diào)速自動加藥調(diào)節(jié)系統(tǒng)的突出優(yōu)點:
? 任何鼠籠交流電機均能適用本系統(tǒng),這些電機結(jié)構(gòu)簡單、造價低、使用壽命長、極少維護(hù)、可靠性高。
? 交流電機在電機低轉(zhuǎn)速下工作,其轉(zhuǎn)矩可以得到補償,可滿足恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,且交流電機的工作電流隨著轉(zhuǎn)速的下降而減少,不僅節(jié)省了電能,而且大大提高了可靠性。
? 節(jié)能效率高達(dá)30‰~55。
4 系統(tǒng)組成
? 氨自動加藥調(diào)節(jié)系統(tǒng)如圖1所示。其中 為加藥柱塞泵
; 為三相異步電動機;測量控制點為給水的pH值;電機和泵采用一備二冗余方式;備用電機和泵的啟用及閥門的切換由人工手動進(jìn)行。1#(2#)自動框圖中的結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。
圖1 氨自動加藥調(diào)節(jié)系統(tǒng)框圖
圖2 變頻調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)原理圖
在本系統(tǒng)中設(shè)置了PID調(diào)節(jié)并設(shè)計成為可切換。即當(dāng)系統(tǒng)需要較高精度的調(diào)節(jié)時,可切換投入PID調(diào)節(jié),以達(dá)到最佳控制的目的。為了使本系統(tǒng)的檢測信號能夠得到保存以便作出分析、判斷,同時設(shè)計了RS-485接口(配有相應(yīng)的軟件),實現(xiàn)了與PC機的連接,使本系統(tǒng)能很好地與上位機保持通訊。