郝英杰,許衛華
1 引言
隨著我國石油工業發展和油田開發的需要,為了提高油田采油速度和最終采收率,應用機械采油方法,是整個油田開發過程中一個重要步驟。潛油電泵作為一種比較新的機械采油設備,近十年來在我國已得到廣泛的應用,并得到不斷完善和發展。
潛油電泵是井下工作的多級離心泵,同油管一起下入井內,地面電源通過變壓器、控制屏和潛油電纜將電能輸送給井下潛油電機,使電機帶動多級離心泵旋轉,將電能轉換為機械能,把油井中的井液舉升到地面。
由于潛油電泵的機組與泵是在地面以下兩千多米的井底工作,環境惡劣(高溫、強腐蝕等),傳統的供電方式――全壓、工頻使它故障頻繁,運行成本大增。潛油電泵損壞后提到地面上來修理,僅工程費一項就達5萬元,價值10萬元的電纜平均提上放下5次就必須更換,潛油電泵平均每10個月就需維修一次,維修費用約8萬元。傳統的供電方式危害甚多。例如:
① 潛油電泵全速運轉,當井下液量不富余時,容易抽空,甚至造成死井,一旦死井,則損失慘重。
② 油田供電電壓常有波動,使電機欠勵磁或過勵磁,電機被燒時有發生。
③ 兩千米的井下電纜帶來了150伏左右的線路損耗,由于這部分損耗無法補償,從而影響了電機的正常工作。
2 潛油電泵專用變頻器的應用
潛油電泵在工頻啟動時,啟動電流大,電機電纜的壓降較大,使得電機電纜在起動過程中的反壓較高,絕緣性能降低,每次開機都會使電泵壽命大打折扣。潛油電泵在正常工作時,普遍存在著電機負載率較低的情況,“大馬拉小車”現象嚴重。潛油電泵的功率因數都較低,無功損耗較大,耗電量多。根據油田開發方案的要求,潛油電泵應根據地質情況的變化,調節抽油量。傳統的調節方式是靠更換油嘴來調節產量。這樣既造成能量損失又不能精確地控制。有時使得電機與泵長期在高油壓狀態下運行;有時使得油井出沙嚴重,使設備壽命縮短,不能符合開發方案的要求。解決以上問題,只有采用變頻控制系統,通過調節頻率來調節油壓和產量。我們對勝利油田的二十多口電泵井進行了變頻運行改造,起到了良好的效果。
潛油電泵專用變頻器有以下特點:
① 可實現電泵軟起動、停車,延長電泵的使用壽命,保護電機、電纜,節約維修費用。
② 提高電泵系統的功率因數,節電效果明顯。
③ 提高管網的品質,可實現電泵系統的閉環控制,增加電泵系統的工作安全性。
④ 可靠性高,操作方便,可以實現輸出電壓、電流的連續調節,以達到輸出功率連續可調的目的,使電泵采油系統處于最佳工作狀態。
⑤ 提高生產效率,便于整體管理及調度,可實現電泵系統的集散控制。
3 改造與應用
潛油電泵專用變頻器的基本結構是交―直―交變頻器,它是先將工頻交流電通過整流器變成直流電,再經過逆變器將直流變成可控頻率的交流電,因此又稱為中間直流環節的變頻裝置。在進行電機調速時,在改變頻率的同時,控制變頻器的輸出電壓,使電機磁通保持一定。通過保持U/f恒定使電動機獲得所需的轉矩特性。潛油電泵變頻改造系統流程如圖1所示。
圖1 潛油電泵變頻改造系統流程圖
根據東萃科技有限公司生產的潛油電泵專用變頻器ZDBP-75/1140在勝利油田純梁采油廠L23-P1#上的應用情況進行舉例說明。
設備主要技術指標有:
輸入:三相、50Hz、線電壓1140V(+15%~-20%);容量:75kW;輸出:頻率2~50Hz連續可調,額定電壓1140V;保護功能:過壓、欠壓、過載、短路、缺相、溫升、失速。
該油井供液能力較差,為了保證連續生產,安裝完畢后,去掉油井油嘴,頻率調至40Hz運行。電流由原工頻時的52A降為28A。經該廠能源檢測站采用DJYC-95型電機經濟運行測試儀(電壓、電流0.5級,功率1.0級)對設備進行現場測試,結果如下:
① 系統功率因數由0.671提高到0.759。
② 有功功率降低幅度較大,有功節電率達到了22.49%,無功節電率為39.85%,綜合節電率為23.04%,節電效果較好(見表1)。
表1 變頻改造前后測試數據表
③ 實現了電泵軟起動、停車,有效保護電機、電纜,延長了電泵的使用壽命。
4 變頻改造應注意的事項
油田的地質結構很復雜,各個采油區塊、各油井的生產情況都不盡相同。油井井深不同,地面電壓從600~2500伏不等,因此在使用變頻器時應注意電泵井的電壓等級;充分了解了井況,針對不同的井還要注意使用的方法。這樣才能起到良好的效果(見表2)。
采油技術涉及多學科領域,目前的潛油電泵用變頻器已從原先的高―低―高方式轉變為直接高―高變頻,體積更小、操作更加方便。但為了提高油田采油的自動化水平,在應用時還有待解決以下問題:① 使變頻器與井底溫度傳感器、壓力傳感器構成閉環控制系統。② 使變頻控制系統具有運行參數無線傳輸功能,可隨時監測油井的運行情況。
表2