前言:包鋼煉鐵廠綜合料場皮帶傳送系統采用132KW兩臺電機(一主一從)進行傳動。原有系統采用接觸器啟動。傳送皮帶長度大約在500米左右。正常情況下直接啟動對系統沒有影響,但是當發生送料過程中有意外故障而造成停機時,系統檢修結束后要求再啟動時,就會出現啟動非常困難,造成接觸器過熱燒毀甚至發生因過電流造成相間短路的現象。若采用一般常用的降壓軟啟動方式,由于啟動力矩與電壓的平方成正比,因此根本無法實現重載啟動。為此,我們采用艾默生公司的EV3000系列高轉矩、高精度變頻器作為電機控制核心,配合EC20系列PLC實現兩臺變頻器的主從控制,實現兩臺電機同頻率或負荷平衡運轉。
1、變頻控制系統
1.1系統參數:
皮帶電機為132KW,電流245A,四極,轉速1480 R/MIN
設計采用EV3000-4T132G(高性能)系列變頻器。 配合EC20系列PLC及模擬量組合模塊5AM(四模入、一模出),通過PLC作PID閉環控制。其中主變頻器的給定采用數字量設定或模擬量設定均可,將主變頻器的輸出頻率作為PID的給定量,將從變頻器的輸出頻率作為PID反饋環節,PID輸出量作為從變頻器的給定值,從而實現主、從變頻器的頻率一致運行。具體原理參見附圖一至五
1.2變頻參數設置
主變頻:
F0.02=4 V/F控制 F0.03=0 數字設定,由面板給出
F0.04=50 主機給定 F0.05=1 端子控制
F0.10=60S 加速時間 F0.11=20 減速時間
由于現場不具備電機調諧運行(接手無法打開),因此控制方式采用V/F控制,電機參數F1.00-1.08按電機實際參數設置。
F2.09=1 停機方式為自由停車
F6.08=0 AO1輸出信號為實際運行頻率
F6.09=3 AO2輸出信號為實際運行電流
F6.12=20% AO2信號輸出偏置為20%
具體原因是:由于AO2信號送入樓上控制站計算機室,控制站PLC要求信號為4-20MA。因此,當變頻器輸出電流信號為4MA時,對應實際電流為0;即將4MA/20MA=20% ,輸出偏置即位20%。
從變頻:
F0.02=4 V/F控制 F0.03=5 模擬設定,由PLC給出
F0.05=1 端子控制
F0.10=60S 加速時間 F0.11=20 減速時間
F2.09=1 停機方式為自由停車
F6.08=0 AO1輸出信號為實際運行頻率
F6.09=3 AO2輸出信號為實際運行電流
F6.12=20% AO2信號輸出偏置為20%
2、PLC控制系統
2.1 PLC硬件配置
由主機EC20-1410BRA、模擬量組合EC20-5AM (四入一出)構成。其中輸入的一通道為主變頻器的實際運行頻率;二通道為從變頻器的實際運行頻率,輸入信號均為4-20MA;輸出為從變頻器的給定值,信號為0-10V。
2.2變頻控制PID程序
LD SM1
TO 0 400 16#1 1 5AM模塊初始化
LD SM1
TO 0 600 16#3311 1 輸入1、2通道為電流信號3、4通道關閉。
LD SM1
TO 0 650 16#0 1 輸出通道為0-10V信號
LD SM1
TO 0 500 16#1 1 通道設置更改允許
LD SM1
TO 0 800 16#1 1 輸入通道設置更改確認
LD SM1
TO 0 801 16#1 1 輸出通道設置更改確認
LD SM0
FROM 0 100 D100 1 讀通道1數值(主變頻運行頻率)
LD SM0
FROM 0 101 D101 1 讀通道2數值(從變頻運行頻率)
LD SM0
MOV D101 D21 通道2數值作為PID反饋值。
LD SM0
TO 0 0 D22 1 PID輸出信號從輸出通道輸出(作為從變頻給定)
LD SM0
CALL PID_EXE 調用PID執行程序
LD SM0
CALL PID_SET 調用PID設置程序
PID子程序
LD SM0
PID D20 D21 D0 D22 //子程序的PID指令生成公式PID S1 S2 S3 D
LD SM0
MOV D100 D20 //設定目標值
MOV 10 D0 //采樣時間(Ts) 范圍為1~32767(ms)但比運算周期短的時間數值無法執行
MOV 33 D1 //動作方向
MOV 0 D2 //濾波時間常數
MOV 1000 D3 //比例增益(Kp) MOV 1 D4 //積分時間TI MS
MOV 0 D5 //微分增益(KD) MOV 0 D6 //微分時間
MOV 0 D15 //輸入變化量MOV 0 D16 //輸入變化量
MOV 2000 D17 //輸出上限設MOV 0 D18 //輸出下限設
2.3實際參數調整設置
最后經多次修改和調試,確定比例系數為10,積分時間為100毫秒,微分時間為零。經過運行發現能夠滿足現場的生產工藝,主、從皮帶平穩啟動。
3、連鎖控制
連鎖控制主要實現如下功能:
一、啟動時主、從變頻器一起啟動,一起停止。
二、任何一臺變頻器故障,則另外一臺變頻器立即停止。
連鎖控制的實現通過中間繼電器(設計院設計,可以通過PLC實現)
4、實際運行情況:
經過2個月左右的運行發現,系統能夠運行非常穩定,皮帶啟動電流為120A左右,主、從變頻器啟動頻率完全一致,啟動電流主變頻器略大于從變頻器,啟動平穩可靠,完全能夠滿足生產要求。 EV3000變頻器設置面板具有中文顯示功能,而且參數設置非常簡單,便于現場的維護;該系列變頻器在過載能力方面非常的強。由于變頻器在初期調試時,皮帶電機的抱閘沒有打開,且減速機的油泵電機沒有啟動,當時的過載電流幾乎達到450A,在大電流限幅下運行了十幾秒,變頻器沒有發生任何故障。
參考文獻
①艾默生公司EV3000系列通用變頻器 艾默生網絡能源有限公司
②新型PID控制及其應用 機械工業出版社 陶永華
③EC20系統手冊 艾默生網絡能源有限公司
④通用變頻器及其應用 機械工業出版社 韓安榮
⑤電機拖動與控制 西安電子科技大學出版社 劉保錄
⑦EC20-5AM使用說明 艾默生網絡能源有限公司