■應(yīng)用要求
在鋼絲繩制造加工中,常用的倒絲機(jī)如右圖所示,該機(jī)械主要由三部分組成,即驅(qū)動放線部分、張力檢測部分、驅(qū)動收線部分。機(jī)械系統(tǒng)要求在金屬線材倒絲過程中,倒絲的線速度恒定,倒絲的張力恒定,同時,要求收線的中心卷繞控制,金屬線材緊密排列在收卷工字輪的表面,不允許夾絲,這就對排線的控制精度提出了非常高的要求。
■ CHV100變頻器的應(yīng)用
在倒絲機(jī)的整個電氣控制系統(tǒng)中,變頻器承擔(dān)著收、放卷的傳動控制,其中,放卷部分的控制由PLC來完成,PLC根據(jù)卷徑的變化與給定放線線速度,實時計算變頻器的匹配頻率,從而實現(xiàn)放卷線速度的相對恒定,由于其放卷調(diào)速精度及響應(yīng)速度要求不是很高,所以,系統(tǒng)變頻器選型為CHF100型7.5KW,該變頻器只做調(diào)速使用,接受PLC給過來的頻率信號;收卷部分完全由變頻器自身實現(xiàn)控制,要求在啟動加速過程、正常高速運(yùn)行過程及停車減速過程線速度同步,張力汽缸擺臂擺動幅度小,因此,對收線系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)及低速啟動能力提出了很高的要求,因此,電氣系統(tǒng)中變頻器選型為CHV100型4KW,采用主、輔頻率疊加的頻率給定方式,即主頻率由AI2給定,輔助頻率由PID產(chǎn)生。簡易電氣控制示意圖如下:
倒絲機(jī)的電氣控制示意圖
■參數(shù)設(shè)置
(一) CHV100變頻器的參數(shù)設(shè)置
1、 P0.01=1,端子指令通道;
2、 P0.02=2,UP/DOWN無效;
3、 P0.03=6,PID控制設(shè)定;
4、 P0.04=0,AI2設(shè)定;
5、 P0.06=2,A+B;
6、 P0.07=60Hz,最大頻率為60Hz;
7、 P0.08=60Hz,頻率上限為60Hz;
8、 P0.11=0.1s,加速時間;
9、 P0.12=0.1s,減速時間;
10、P5.02=1,正轉(zhuǎn)啟動;
11、P5.03=7,故障復(fù)位;
12、P5.04=6,自由停車;
13、P5.15=3.25V,汽缸擺臂低點電壓(PID反饋);
14、P5.17=7.50V,汽缸擺臂高點電壓(PID反饋);
15、P5.19=0.05V,濾波時間;
16、P6.04=3,故障輸出;
17、P6.05=6,頻率檢測FDT輸出(控制排線);
18、P8.25=2Hz,啟動排線頻率點;
19、P8.26=0.0%,無滯后檢測;
20、P9.01=50.0%,PID給定;
21、P9.04=0.30,比例系數(shù);
22、P9.05=5.00,積分系數(shù);
23、P9.07=0.10s,采用周期;
(二)CHF100變頻器的參數(shù)設(shè)置
1、P0.03=1,端子指令通道;
2、P0.04=60Hz,最大頻率為60Hz;
3、P0.05=60Hz,頻率上限為60Hz;
4、P0.07=20s,加速時間;
5、P0.08=50s,減速時間;
6、P3.01=1,模擬量AI1設(shè)定;
7、P5.01=1,正轉(zhuǎn)啟動;
8、P5.02=7,故障復(fù)位;
9、P5.03=6,自由停車;
10、P6.02=4,故障輸出;
■ 調(diào)試技巧
該倒絲機(jī)控制系統(tǒng),最為核心的調(diào)試是在CHV100所控制的恒線速度收線部分,為保證在啟動的時候,不能因為PID調(diào)節(jié)過弱,造成鋼絲松弛,同時,也不能因為PID調(diào)節(jié)過強(qiáng)造成鋼絲斷線,因此,尋找合適的PID系數(shù),是調(diào)試該系統(tǒng)的關(guān)鍵。系統(tǒng)在開機(jī)運(yùn)行前,汽缸擺臂一般處于最低位置,這樣,就造成在啟動的瞬間,PID的反饋為最小,由于擺臂存絲較多緣故,在啟動瞬間擺臂很快拉起,高于中心位置,再加上放卷的響應(yīng),汽缸擺臂輕微震蕩幾下就趨于了平穩(wěn),這里可以看出主頻率的作用,使的PID的調(diào)節(jié)只是做了一個補(bǔ)充,為系統(tǒng)的快速趨于平穩(wěn)起到重要的作用,同時,還要注意空卷啟動與滿卷啟動的一些差異,可以通過調(diào)節(jié)放線變頻器的加、減速時間來滿足控制要求。