摘要 本文介紹了和利時 LM系列PLC在全自動?;剞D式網版印刷機上的應用。人機界面配合可編程邏輯控制器實現了印刷機的連續和自動運行,保證網版印刷機系統輸紙、送紙、套準、刮膠、排料和收紙經典?;剞D技術的運行。實際運轉效果表明,控制系統實現了紙張定位準和穩,滿足了印刷的精度和速度,整機系統可靠性高。
關鍵詞 網版印刷機; PLC;人機界面
分類號
1 引言
全自動停回轉式網版印刷機采用經典的?;剞D技術,具有紙張定位準、穩,印刷精度高,速度快,噪音低,自動化程度高等優點,適用于陶瓷及玻璃花紙、電子工業(薄膜開關、柔性線路、儀表面板、手機)、廣告、包裝印刷、標牌、紡織轉移、特殊工藝等行業。
近年來,隨著我國自動化技術的提高,工廠自動化也上了一個新臺階。PLC作為一個新興的工業控制器,以其體積小,功能齊全,價格低廉,可靠性高等方面具有獨特的優點,在各個領域獲得了廣泛應用。可編程控制器(PLC)在通訊功能和高速計數以及脈沖輸出功能的日益完善,性能日益提升,使得PLC+伺服+變頻器+觸摸屏組成的整個系統在印刷機上應用成為可能。
2 全自動停回轉式網版印刷機介紹
2.1 設備結構
圖1 設備外形圖
輸紙飛達:對印件厚度適應能力強,確保高速下順暢輸紙;自主選擇單張式或連續式走紙;可采用雙層堆紙方式,提高機械效率。
送紙臺:臺底帶真空吸附,配合臺面上的推紙及壓紙結構,保證各種材料的順暢輸送。
滾筒及套準結構:自動停格式滾筒保證印件前端能準確無誤地送到滾筒叼牙,達到極高的準確度;同時,滾筒叼牙及拉規都裝置電眼,以監察印件的到位情況。
刮膠系統:雙凸輪分別控制膠刮及回墨刀動作;膠刮帶氣動保壓裝置,印件圖像更清晰,墨層更均勻。
網版結構:網版架可以拉出,方便印件套準或送料的調整;滾筒和網版的清潔也更安全、快捷;帶接墨盤,防止油墨滴到滾筒上。
網版架運行的軌道:進口直線導軌及走珠軸承,減少整機在高速運行下的震蕩及噪音,保證印刷的穩定;
排料臺:排料臺可九十度折下,便于調校網版、安裝印刀及清掃和檢查;附帶真空吸附,確保順暢排料。
2.2 設備特點
經典?;剞D機構,自動停格式滾筒保證印件前端能準確無誤地送到滾筒叼牙,達到極高的準確度;同時,滾筒滾筒叼牙及拉規都裝置電眼,以監察印件的到位情況,有效降低印刷廢品率;
雙凸輪、印刷大滾筒之間采用連桿、齒條、齒輪同步機構,整機傳動精度高、傳動可靠、結構緊湊、噪聲低;
紙張負壓輸送結構,輸紙準確穩定;
采用數控電眼對位系統。紙張到達前側規位時,由數控電眼自動對位,微小錯位、跑位,自動停機,保證套印的高準確度,有效的降低印刷廢品率;
主傳動及主要部件自動潤滑,有效延長使用精度和機器壽命;
PLC集中控制整機運轉,觸摸屏/按鈕雙操作系統,操作簡便,自動化程度高;
與轉頁式絲網干燥機、UV光固機或UV&IR組合烘道及全自動收紙機聯機組成全自動絲印生產線(見圖2)。
圖2 全自動絲印生產線
2.3 控制要求
運行:按兩次啟動,第一次警鈴連續鳴叫3S,如有故障,則鳴不同次數,以判定故障類型;無故障,10S內必須再次按下啟動,方可運轉。
啟動后,根據檢測系統的啟動情況,分連續運行(檢測未開)和自動運行(檢測開)
連續運行:主機連續運轉,飛達壓腳有信號時,飛達自動上升補紙;需人工啟動四個氣泵,人工落墨刀,光纖檢測有偏差時,停車
自動運行:主機連續運轉,飛達壓腳有信號時,飛達自動上升補紙;飛達泵及滾筒泵自動啟動,根據走紙情況,人工啟動送紙泵及出紙泵;光纖檢測紙張到位后,自動落墨刀開始印刷,光纖檢測到紙張到位有偏差時,自動離壓抬刀到中位,不停車,等待下一張紙準確到位后,重新落刀,合壓印刷。
編碼器輸出數值給PLC,以判定主電機帶動網架運行時所在的位置,與光纖信號配合,判定紙張有無及到位情況。
3 控制系統介紹
3.1 控制系統方案
控制系統上位機采用和利時HT6600C系列觸摸屏,下位機CPU選用和利時LM3108 PLC控制器,上、下位機之間走RS232串口線通過標準MODBUS協議進行通訊。CPU內部通過邏輯編程處理來自觸摸屏以及按鈕、傳感器、限位開關等信號控制一個主電機(8.0KW通過一個三菱A740-11K變頻器,面板電位器調速)、兩個0.37KW升降電機(工頻控制,飛達臺板電機,墨刀升降電機),四個氣泵(飛達泵、送紙板風機、滾筒泵、出紙板風機),三個三位五通電磁閥(六個輸出控制)。圖3為控制系統配置圖。
圖3 控制系統配置圖
3.2控制系統硬件
3.2.1 可編程邏輯控制器-PLC
本系統采用HOLLiAS LM系列PLC控制,配置1個CPU模塊LM3108、1個16通道數字量輸入模塊LM3212和1個16通道數字量輸出模塊LM3221。
1)CPU模塊:LM3108模塊的額定工作電壓為DC24V,自帶40點I/O,提供24路DC24V輸入/16路晶體管輸出處理。具有兩路20KHz高速輸出,1個RS232和1個RS485通訊接口,支持專有協議(僅RS232)/Modbus RTU協議/自由協議。
2)數字量輸入擴展模塊:LM3212模塊提供16路DC24V數字量輸入處理,數字量輸入信號的額定工作電壓為24V。輸入通道間光電隔離,隔離耐壓1000V DC。
3數字量輸出擴展模塊:LM3221模塊提供16路DC24V晶體管輸出處理,響應時間1ms,輸出額定負載電壓為24VDC。輸出通道間光電隔離,隔離耐壓1000V DC。
下表1為系統I/O分配表。
3.2.2 人機界面-HMI
上位監控部份采用和利時HT6600C系列觸摸屏,配以監控軟件來完成。觸摸屏上可以手動進行基本操作,顯示設備運行狀態和報警信息顯示。圖4-圖7為觸摸屏部分監控畫面。
圖4手動操作畫面
圖5 自動操作畫面
圖6參數設定畫面
圖7 報警畫面
4 結論
采用和利時可編程控制器、觸摸屏,為網版印刷機設備提供了機電一體化的系統控制方案,滿足全自動?;剞D印刷要求。實踐證明,此系統作為印刷機系統解決方案是完全可行的,該方案造價低廉,系統穩定可靠,界面美觀友好,功能齊全,通過觸摸屏的操作即可在生產過程中加減速,以及查看報警,便于維護設備,因而增加了系統的靈活性,該系統開發成功后,受到了客戶的一致好評,具有較大的市場推廣價值。
參 考 文 獻
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