0 生產線概述
萊鋼中型型鋼廠是一個具備九十年代國際先進水平的現代化軋鋼廠,該廠型鋼生產線是全國第一條連鑄→熱送→熱裝→連軋短流程生產線,可生產以經濟斷面型鋼-H型鋼為主的多種規格的產品。粗軋機負責坯料的開坯工作,矩形坯或方坯在粗軋區往復軋制7~13道次后,經切頭鋸切頭,進入精軋機組。主要設備有一架兩輥式可逆軋機、壓下裝置、換輥裝置及十一組輥道等。
1控制系統概述
粗軋自動控制系統由兩級計算機系統構成,即基礎級(一級)和過程級(二級)。基礎自動化級采用日本東芝公司的T3H PLC,T3H具有豐富的I/O模塊,其"編碼器信號處理模塊"與"脈沖輸入模塊"可實現高頻、精密位置信息處理。該系統通過專用的TOSLINE通訊模塊和光纜與加熱爐、精軋、精軋輔助1、精軋輔助2、公用PLC共同構成軋線基礎級控制網。T3H、過程計算機通過以太網通訊模塊和同軸電纜構成過程級控制網。軋線網絡配置和粗軋T3H主機架配置如圖1所示。
圖1 系統配置圖
PS361:電源模塊。
PU326:CPU模塊,作為中央處理器用來處理T3H內部程序,消耗電流2500mA,采用直流 24V工作電壓。
EN311:與一級、二級操作站之間的通訊模塊,消耗電流800mA。
SN322:與傳動、T3H之間的通訊模塊,消耗電流700mA。
AB33N:絕對值編碼器轉換模塊,被用來和多圈型絕對值編碼器共同把檢測到的位置數據轉換成能被T3H識別的數字數據。
PI312:脈沖輸入模塊,2路輸入,最大計數16,777,215,最大頻率50kHz,消耗電流 800mA,采用直流24V工作電壓。
DI334:開關量輸入模塊,32路開關量,消耗電流100mA,采用直流24V電壓。
DO334:開關量輸出模塊,32路開關量,消耗電流210mA,采用直流24V電壓。
2操作站
操作站采用日本東芝公司的工控機FA3100作為監控計算機, 操作系統為Windows NT workstation(V 4.0),監控畫面采用美國Intellution公司的FIX DMACS軟件(6.15版)編制,包括工藝流程畫面、數據管理畫面、故障報警畫面等。
工藝流程畫面實時顯示粗軋主要設備準備及運轉狀態,包括粗軋機、各組輥道、切頭鋸等的運轉狀態;顯示HMD(熱金屬探測器)、接近開關等檢測元件的信號以及粗軋機電機速度給定值、實際值等重要參數。數據管理畫面是為工程技術人員調整粗軋重要工藝參數而設置的,如粗軋機每一道次的各種參數。故障報警畫面顯示影響粗軋連續生產的關鍵設備故障報警,包括電源故障、電機故障、T3H故障、編碼器故障等。
3控制功能
(1)APC(自動位置控制)
APC功能在本系統中廣泛使用,它典型應用于粗軋機壓下裝置,粗軋機每一道次輥縫各異,因此采用APC功能,其壓下裝置可準確、快速地調節輥縫,以提高軋件質量、加快生產節奏。現以粗軋機壓下裝置為例,簡述APC控制原理。設目標位置、當前位置分別為X0、X,以X0為坐標原點,則壓下裝置速度曲線如圖2所示。
圖2 壓下裝置速度曲線
Li、Vi(i=0,…,4)可在經驗值的基礎上根據實際情況調整,直到獲得滿意的位置逼近曲線。現給出我們應用的 具體數值以供參考:
L0=0.2mm(控制精度),L1=2.5mm, L2=5mm, L3=15mm, L4=27mm;
V0=3%V額定,V1=9%V額定,V2=25%V額定,V3=58%V額定,V4=100%V額定
(2)道次管理
粗軋機為二輥可逆式軋機,每一道次均需一批相應的工藝參數,如:軋制速度、擠壓與拉伸補償系數、工作輥直徑、輥縫、孔型、翻鋼模式、前后推床位置、鋼坯高度與寬度等。當需要軋制某一種產品時,通過監控畫面上的"數據請求"按鈕,可將過程計算機預先設定的該鋼種的工藝參數,以道次分組,成批存于粗軋T3H緩沖寄存器中。道次變化以粗軋機負載繼電器信號為依據,相應設備(如:推床、翻鋼鉤、壓下裝置、粗軋電機、前后輥道等)根據本道次提供的數據動作。
(3)自動翻鋼
粗軋機自動翻鋼功能通過WS(工作側)推床、DS(傳動側)推床以及附著于DS推床前的翻鋼鉤三者協調動作實現,推床與翻鋼鉤的位置由編碼器精確檢測。翻鋼前,根據鋼坯寬度、高度、位置,推床自動確定起始位置,使兩側推床間距為W+T+α(W:鋼坯寬度,T:鋼坯高度,α=50mm),然后執行翻鋼動作。翻鋼又分三種情況(①T-W≤100mm,②T-W>100mm且W≥200mm,③T-W>100mm且W<200mm。),每種情況動作不同。與手動翻鋼相比,自動翻鋼一次成功率高,速度快。
(4)軋件跟蹤
軋件跟蹤技術以HMD或負載繼電器信號作為觸發條件,以掃描時間(或脈沖發生器所發脈沖個數)和輥道反饋速度(或每個脈沖對應的軋件運行距離)為依據,計算軋件位置或長度。
(5)鋼坯自動擺動
鋼坯進入加熱爐出口輥道后,該輥道前方的HMD獲得信號時,鋼坯暫停,T3H判斷是否滿足前進條件。若5秒內,條件滿足,鋼坯自動進入粗軋機進料輥道。否則,鋼坯以0.2m/s的速度,以加熱爐出口輥道前后兩個HMD信號作為往返標志,在該輥道上來回擺動,直到操作人員確認條件滿足后按下"擺動復位"按扭。因熱鋼坯與冷輥道長時間靜止接觸,將導致鋼坯實際接觸的小片區域冷卻過快,形成所謂的"黑印"現象,不僅影響軋件質量,而且可能造成后面的HMD錯誤檢測,鋼坯自動擺動功能很好的克服了此問題。
3結束語
從目前的生產運行情況看,該控制系統穩定,符合工藝要求,控制功能強大,人機界面友好,操作靈活方便,設備運轉良好,全自動運行率超過99%,產品的各項指標均達到或超過設計要求。