變頻調速作為新一代的高科技產品及先進的無級調速裝置,具有廣闊的應用領域,而且在不同的應用領域都面臨新的挑戰。我公司SAJ系列變頻器在焦化領域得到了成功運用。期間經多次接觸考察該公司的工藝工況情況,制定出自動控制方案,于2006年9月、2007年1月先后在該公司焦爐煤氣輸送系統的風機及粗苯冷卻系統上安裝了變頻調速器,通過PID閉環控制,實現了自動控制。實踐證明,該系統變頻器的應用,不僅滿足了生產工藝要求,更重要的是節約了電能電耗,提高了運轉率,使設備壽命延長,節省了備品備件的消耗,不失為一個理想的控制系統。
一﹑系統分析
1. 煤氣輸送系統
該公司擁有兩座焦爐, 型號分別為70型2-18孔和66-4型2-25孔各一座, 兩座焦爐共用一臺羅茨風
機,配套電機型號為js127-6 380v 185kw,為保證生產的連續性,該公司并備用一套同型號的風機電機。由于兩座焦爐產生的煤氣需由爐上正壓及風機的負壓控制,所配風機的富裕量較大,所以在工頻運行的條件下,須由操作工不斷調節閥門來控制爐內壓力的穩定。 由于30%的煤氣富裕量需打回流重新回到 風機,所打回流煤氣溫度較高,還需水循環冷卻,為此造成了很大浪費。
2. 粗苯溫度控制冷卻系統
粗苯是從焦油中通過高溫蒸發出來,再降至適宜的溫度而提煉出的一種化工副產品,成品苯的溫度是由一臺1.5kw的冷卻泵通過人工不斷調整其流量來實現成品溫度的控制,為此造成粗苯產品由于溫度變化較大,使產量、質量都不穩定,并且增加了工人的勞動強度。
二﹑PID閉環控制系統
根據以上兩種工藝工況情況,我公司通過變頻調速對其進行了以下技術改造:
1. 煤氣輸送風機系統
(1) 由2臺三晶SAJ--8000變頻器內置PID閉環控制代替2臺降壓啟動;
(2) 配用壓力變送器使之與變頻器有機的結合,根據壓力的變化而自動調節電機的 轉速,實現了自動
化控制。
2﹑粗苯溫度控制冷卻系統
(1) 由一臺三晶SAJ--8000變頻器內置PID閉環對分工協作臺降壓啟動;
(2) 配用溫度變頻器使之與變頻器有機結合,根據溫度的變化來調節電機的轉速,實現了粗苯溫度的
自動化控制。
三﹑效果分析
自2007年1月安裝變頻器后,節能效果十分顯著:
1. 輸送煤氣的風機電機電流由原來的160-180a降至80-100a,電耗由原1900-2000kwh/日降到了1500-1600kwh/日,月節電1.2萬kwh左右,節約電費6000元左右。而且,由于兩座爐的工況穩定,產量由原來的1.2萬t/月提高到1.6-1.8萬t/日,并且節省了30%的煤氣回流以及冷卻設備及電耗,降低了工人勞動強度。
2. 粗苯通過變頻器PID閉環控制調節溫度,改變了工人頻繁調整時造成的溫度誤差大等因素,使粗苯的溫度穩定,產品產量增加,質量更加穩定,同時減輕了工人的勞動強度,避免了苯化學品對工人身體健康的損害。
兩種工況系統通過變頻調速的改造,能圓滿完成工藝及工況的要求,提高了功效并節省大量的電能電耗,使電機、風機及泵的壽命顯著提高,降低備品備件的損耗,直接和間接效益顯著。