摘要:文中介紹了液化氣分離裝置的工藝過程及控制原理;同時介紹了HOLLiAS-MACS系統(tǒng)的特點,組態(tài)步驟及應用中遇到的問題及解決方法。
關鍵詞:液化氣分離;丙烯;DCS;組態(tài)
Abstract:The process characteristic and control schemes of LPG separation plant are introduced.It also describes the characteristic, trouble case and solution of HOLLiAS-MACS.
Key words:LPG separation; propylene; DCS; configration
1 前言
HOLLiAS-MACS系統(tǒng)是天津中油大港石化公司使用的繼HS2000系統(tǒng)后第二套北京和利時系統(tǒng)工程股份有限公司的DCS系統(tǒng)。HOLLiAS-MACS系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)設計上較上一代產(chǎn)品有質(zhì)的變化。采用了Profibus-DP現(xiàn)場總線,作為I/O模塊或其他智能現(xiàn)場設備與主控單元的通信網(wǎng)絡,真正做到了“危險分散,控制分散,集中監(jiān)控”;采用了“域”的概念,將整個系統(tǒng)劃分為若干個功能完整、相對獨立、又能共享管理和操作數(shù)據(jù)的分系統(tǒng)。具有開放的體系結(jié)構(gòu),可以提供多層的開放數(shù)據(jù)接口;靈活方便的組態(tài)軟件;強大的數(shù)據(jù)處理能力;系統(tǒng)的冗余、容錯、自診斷功能使系統(tǒng)具有極高的可靠性。具有 Web Server 功能的控制系統(tǒng)可提供 INTERNET 訪問、 遠程瀏覽工廠生產(chǎn)過程、遠程生產(chǎn)報警和遠程故障診斷。
2 工藝過程簡介
現(xiàn)代石化工業(yè)發(fā)展推動了丙烯需求的不斷增長,近年其增長幅度甚至超過了乙烯需求的增速。該公司液化氣分離裝置年處理20萬噸液化氣,年連續(xù)操作8 400小時,裝置年運轉(zhuǎn)率95.89%,采用一條線連續(xù)運轉(zhuǎn),同時副產(chǎn)貧丙烯液化石油氣產(chǎn)品。裝置采用蒸餾方法將原料液化石油氣進行分離,采用了首創(chuàng)的先脫乙烷的二塔流程,在丙烯精餾塔中實現(xiàn)丙烯與丙烷及以上餾分的分離。原料液化石油氣經(jīng)脫乙烷、脫丙烷及以上餾分后得到丙烯產(chǎn)品。乙烷及乙烯和丙烷及以上餾分混合后,得到貧丙烯液化石油氣副產(chǎn)品。
3 系統(tǒng)概述
整個系統(tǒng)包括I/O總點數(shù)為94點,其中模擬輸入61點,模擬輸出16點,數(shù)字輸入8點,數(shù)字輸出9點。HOLLiAS-MACS控制系統(tǒng)基本配置為:1臺I/O控制站、2臺操作員站(其中1臺兼工程師站)、25個I/O模塊。
? I/O控制站由主控單元、智能I/O單元、電源單元和專用機柜四部分組成,完成現(xiàn)場信號采集、工程單位變換、通過系統(tǒng)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)和診斷結(jié)果傳送到操作員。
? 操作員站是最重要的人機交互界面,由高檔工業(yè)級計算機、專用工業(yè)鍵盤組成。進行生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)視和管理。
? HOLLiAS-MACS系統(tǒng)的網(wǎng)絡由上至下分為系統(tǒng)網(wǎng)絡和控制網(wǎng)絡兩個層次,系統(tǒng)網(wǎng)絡實現(xiàn)現(xiàn)場控制站與系統(tǒng)操作員站的互連,控制網(wǎng)絡實現(xiàn)現(xiàn)場控制站與智能I/O單元的通訊。
4 工藝流程簡述
(1) 脫乙烷工序
首先,經(jīng)流調(diào)節(jié)以使流量穩(wěn)定在2 378kg/h左右,原料液化石油氣進入脫乙烷塔(C-101)。塔釜再沸量通過調(diào)節(jié)進C-101塔塔底再沸器(E-101)的低壓蒸汽流量來控制,而低壓蒸汽流量通過脫乙烷塔的敏感溫度控制。塔頂氣體離開脫乙烷塔進入C-101的塔塔頂冷凝器(E-102),用冷卻水冷卻。冷卻到41的塔頂回流泵(P-101)加壓,回流至脫乙烷塔。未冷凝氣體進入回流罐D(zhuǎn)-101出口冷凝器(E-103),經(jīng)循環(huán)冷卻水冷卻,冷凝液流回D-101,不凝的氣體通過壓力控制閥后與貧丙烯液化石油氣混合。
(2) 丙烯精餾工序
來自脫乙烷塔的液化石油氣進入1#丙烯精餾塔(C-102)中部。塔釜再沸量通過調(diào)節(jié)進C-102塔塔底再沸器(E-104)的低壓蒸汽流量來控制,而低壓蒸汽流量通過1#丙烯精餾塔的敏感溫度控制。塔頂氣體物料離開1#丙烯精餾塔進入2#丙烯精餾塔(C-103)底部。1#丙烯精餾塔塔底物料通過液位調(diào)節(jié)閥控制進入產(chǎn)品LPG冷卻器(E-108),利用循環(huán)冷卻水冷卻到40與D-101罐出口冷凝器不凝氣混合后作為LPG產(chǎn)品送到原液化氣罐區(qū)的產(chǎn)品液化氣球罐中。2#丙烯精餾塔底部物料通過C-103塔塔底泵(P-105)加壓后,作為回流進入1#丙烯精餾塔上部。塔頂氣體離開2#丙烯精餾塔進入C-103塔塔頂冷凝器(E-105),用冷卻水冷卻。冷卻到44的塔頂冷凝液,進入C-103塔塔頂回流罐(D-102)。液體通過C-103塔塔頂回流泵(P-103)加壓,全部返回至2#丙烯精餾塔。丙烯產(chǎn)品從2#丙烯精餾塔上部側(cè)線抽出,在丙烯產(chǎn)品冷卻器(E-106)中,利用循環(huán)冷卻水將丙烯產(chǎn)品冷卻到40后,通過管道送到丙烯罐區(qū)的丙烯球罐。
圖1 工藝流程圖
5 主要控制方案
5.1 脫乙烷塔、1#丙烯精餾塔壓力聯(lián)鎖保護
塔釜再沸量通過調(diào)節(jié)進C-101塔塔底再沸器(E-101)的低壓蒸汽流量來控制,當脫乙烷塔底PIA102壓力超過正常操作壓力2.9MPa時,PIA102報警顯示框變紅,超過3.1MPa觸發(fā)高高報警顯示變紅并閃爍,提醒操作人員注意,當壓力超過3.3MPa時通過DO點觸發(fā)FVS101電磁閥切斷進C-101塔塔底再沸器(E-101)的低壓蒸汽的氣動調(diào)節(jié)閥的氣源,強制切斷低壓蒸汽控制C-101塔釜再沸量,保證裝置的安全。為了使控制可靠,選擇了ConMaker 軟件ST結(jié)構(gòu)化文本語言編寫控制條件,使控制條件在FM811控制站內(nèi)運行。1#丙烯精餾塔壓力聯(lián)鎖保護方案同上。
圖2 壓力聯(lián)鎖保護
5.2 串級控制
脫乙烷塔、1#丙烯精餾塔的塔釜再沸量、LPG流量記錄控制、塔頂回流流量記錄控制、塔釜液位指示控制、2#丙烯精餾塔塔頂回流流量控制、D-101、D-102液位控制等都采用串級調(diào)節(jié),保證了乙烯裝置的平衡運行。
6 組態(tài)步驟
HOLLiAS-MACS系統(tǒng)組態(tài)軟件分為:
? ConMaker 控制器軟件
負責系統(tǒng)控制站的運行與維護;
? FacView 人機界面軟件
負責系統(tǒng)的在線監(jiān)視、操作、控制、調(diào)試、維護;
組態(tài)軟件平臺為中文WinNT 4.0。
(1) 前期準備工作
確定系統(tǒng)硬件配置、數(shù)據(jù)點清單、控制運算方案;詳細的整體規(guī)劃,將為組態(tài)工作節(jié)省了大量的時間。
(2) 控制器組態(tài)
HOLLiAS-MACS系統(tǒng)在算法組態(tài)方面提供了多種途徑;能滿足復雜控制系統(tǒng)的要求。ConMaker 軟件具有六種控制編程語言:① 結(jié)構(gòu)化文本語言;② 指令表語言;③ 順序流程;④ 梯形圖;⑤ 功能塊圖;⑥ 連續(xù)功能圖。
? 執(zhí)行ConMaker建立相應工程,定義工程名,設定工程屬性。定義系統(tǒng)硬件配置及相應屬性。
? 按照模板格式用OFFICE-EXECEL編寫數(shù)據(jù)點,用導入工具Macsdbload生成相關數(shù)據(jù)庫,啟動ConMaker, 選擇ConMaker的菜單項:“工程”(或“project”)|“導入…”(或“Import…”)。
? 組態(tài)控制算法。首先定義相關局部變量和全局變量,選擇相應的算法組態(tài)工具編制控制運算程序。
? 編譯工程,下裝控制站。
(3) 上位機組態(tài)
? 配置Facview軟件;
? 添加數(shù)據(jù)庫點;
? 建立圖形、報表及軟硬點報警組態(tài)項目;
? 編譯下裝。
7 總結(jié)
HOLLiAS-MACS系統(tǒng)具有開放的體系結(jié)構(gòu),可以提供多層的開放數(shù)據(jù)接口;支持多種現(xiàn)場總線標準,適應未來的擴展需要;系統(tǒng)具備強大的處理功能,并提供了方便的組態(tài)復雜控制系統(tǒng)的能力;系統(tǒng)冗余、容錯、自診斷能力較強,可靠性高。技術支持能力強大,售后服務及時。在經(jīng)濟效益上,比同類型產(chǎn)品價格少,備品備件有保障。2003年7月液化氣分離裝置正式投運以來,系統(tǒng)一直安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn),界面友好,操作方便,降低了操作人員的勞動強度,提高了整體控制、操作管理水平,為裝置的長期可靠運行提供了有力保障。