苯酚丙酮裝置生產(chǎn)具有高溫、易爆、易燃等特點,為了確保裝置安全穩(wěn)定運行,在生產(chǎn)過程中,可以通過采用緊急停車系統(tǒng)(ESD:Emergency Shut Down)確保在生產(chǎn)過程發(fā)生異常時使裝置的生產(chǎn)過程回到安全狀態(tài)。所謂緊急停車系統(tǒng)(ESD),是對生產(chǎn)裝置可能發(fā)生的危險或不采取措施將繼續(xù)惡化的狀態(tài)進(jìn)行響應(yīng)和保護(hù),使生產(chǎn)裝置進(jìn)入一個預(yù)定的安全停車工況,從而使危險降低到最低程度,以保證人員、設(shè)備、生產(chǎn)和裝置或工廠周邊社區(qū)安全的系統(tǒng)。FSC是Fail Safe Control故障安全控制系統(tǒng)的縮寫,是美國HONEYWELL公司推出的ESD系統(tǒng)。該系統(tǒng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)DIN V 19250 AK1-6級和IEC 61508 SIL1-3級。其主要特點是:采用雙重冗余技術(shù),FSC系統(tǒng)的雙重冗余不同于一般的DCS系統(tǒng),它的兩個CP是同時獨立工作的,只相互監(jiān)視運行狀態(tài)不進(jìn)行數(shù)據(jù)交換;在過程安全時間間隔內(nèi)進(jìn)行邏輯回路故障診斷和系統(tǒng)自診斷。作為安全生產(chǎn)的最后一道防線,其I/O掃描率較高(一般為幾十毫秒),可靠性安全性更高,主要處理開關(guān)量信號,進(jìn)行邏輯運算。系統(tǒng)根據(jù)采自生產(chǎn)過程的工藝參數(shù),判斷生產(chǎn)過程的運行狀態(tài),當(dāng)生產(chǎn)過程發(fā)生異常或故障時,其以比DCS快幾十倍的速度自動進(jìn)行處理,避免事故的發(fā)生或把事故異常造成的損失控制在最小限度。FSC是基于高度自診斷的、微處理器技術(shù)的硬件容錯系統(tǒng),該系統(tǒng)連續(xù)監(jiān)測其硬件,通過自診斷程序能診斷出系統(tǒng)內(nèi)部部件的故障,并消除潛在的隱患,使系統(tǒng)可靠性增強。FSC支持在線監(jiān)視、程序在線修改。具有安全控制、串行通訊、系統(tǒng)診斷、故障報警、實時記錄和歷史記錄查詢等功能。其高度的自診斷功能確保FSC能在過程安全時間內(nèi)發(fā)揮作用,由于FSC系統(tǒng)具有上述特點,2003年苯酚裝置擴建,采用了此系統(tǒng)作為聯(lián)鎖停車保護(hù)系統(tǒng),自投用以來,F(xiàn)SC系統(tǒng)確保了苯酚丙酮裝置的安全生產(chǎn)。
二、FSC系統(tǒng)構(gòu)成及工作原理
苯酚裝置FSC系統(tǒng)硬件主要由PC機和FSC機柜組成,核心部分是FSC控制站。PC機提供軟、硬件組態(tài)和SOE事件的實時記錄和歷史記錄查詢等功能;FSC控制站則進(jìn)行安全控制、串行通訊、系統(tǒng)診斷和故障報警等。系統(tǒng)配置如圖1所示。
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圖1
PC機選用1臺DELL計算機作為該裝置的工程師站、SOE(Sequence of Event)站兼作FIX操作站,采用串行口與FSC機柜中的COM卡進(jìn)行通訊。
工程師站運行的NAVIGATER在線邏輯監(jiān)控軟件主要通過通訊來完成FSC系統(tǒng)的硬件、數(shù)據(jù)庫、控制邏輯等組態(tài)、下裝、在線修改、在線檢測、離線測試及系統(tǒng)維護(hù)等功能。在線狀態(tài)監(jiān)測和輸入輸出強制功能使維護(hù)更加方便直觀。FSC系統(tǒng)的連續(xù)自診斷功能使其對自身軟硬件及現(xiàn)場設(shè)備做出診斷,以獲得有效信息,確保工廠安全連續(xù)生產(chǎn)。同時將這些診斷信息通過FSC瀏覽器提供給顯示畫面。通過診斷,F(xiàn)SC系統(tǒng)使維護(hù)工程師能夠有效迅速地定位并解決故障,減少故障率,降低對工廠產(chǎn)生的危害。NAVIGATER軟件允許用戶將FSC系統(tǒng)中的控制程序與FSC用戶工作站中的應(yīng)用數(shù)據(jù)庫做比較。這種特性將保證FSC運行程序與FSC用戶工作站的程序一致。
FSC系統(tǒng)的事件順序記錄功能由PC機上的SOE軟件實現(xiàn)。FSC系統(tǒng)自身具有事件順序記錄(SER)功能,可以將最近發(fā)生的200個事件順序記錄到自身的緩存中,而SOE事件記錄軟件通過與FSC系統(tǒng)的通訊把緩存中的事件記錄讀入計算機并允許用戶查閱、檢索等。SOE事件記錄軟件通過對事件發(fā)生的歷史順序進(jìn)行記錄,時間精度高,事件記錄以FSC程序運行周期為準(zhǔn),分辨率在300Ms左右,完全可以滿足需要。一旦程序開始執(zhí)行,F(xiàn)SC系統(tǒng)檢查所有定義的過程變量的狀態(tài),一旦任何過程變量發(fā)生變化,系統(tǒng)的時間緩沖區(qū)就會記錄下此事件,這些事件對分析聯(lián)鎖停車事故及為有利,可以快速地分析出引起故障的原因,最大限度地減少停車事件,提高生產(chǎn)效益。
操作員站安裝的是FIX監(jiān)控軟件,利用此軟件進(jìn)行聯(lián)鎖流程畫面繪制、數(shù)據(jù)庫、報警點等的組態(tài),通過MODBUS協(xié)議與FSC系統(tǒng)進(jìn)行通訊。作為操作站工藝員可以對流程畫面進(jìn)行實時監(jiān)控。
輔操臺在操作室操作站旁是系統(tǒng)的輔操臺,上面安裝著一些硬手操開關(guān)。開關(guān)主要有三類:停機開關(guān)、允許啟動開關(guān)、置位開關(guān)。
停機開關(guān)式是兩位式開關(guān),允許開關(guān)和置位開關(guān)是復(fù)合式開關(guān),即將開關(guān)打到“置位”或“允許啟動”的位置后松開,它會自動彈回。要啟動一些帶聯(lián)鎖的設(shè)備必須置開關(guān)于“開”位置,設(shè)備開啟之后如因工藝條件造成聯(lián)鎖停車,只有當(dāng)工藝條件具備并將必須置位的開關(guān)打到允許設(shè)備開的位置才能正常開車。
苯酚FSC系統(tǒng)機柜采用FSC-1002D配置。即冗余的中央控制器、部分冗余,部分單個的I/O模塊配置方式。結(jié)構(gòu)如下圖2所示
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圖2
CP(中央控制器部分)是模塊化的微處理器系統(tǒng),是FSC系統(tǒng)的核心部分。每個CP都由CPU、通訊口(COM)、WATCHDOG 和I/O通信接口等組成。每個CP上都有一個VBD和一條V-Bus,用于控制所有I/O模件。一個VBD可以控制10個I/Orack,即I/O卡籠。每個I/O卡籠由HBD控制H-BUS通訊。CP從現(xiàn)場讀入數(shù)據(jù),按照邏輯圖中組態(tài)的控制程序執(zhí)行,并將執(zhí)行結(jié)果傳輸?shù)捷敵瞿K,并且對FSC硬件做連續(xù)的測試,確保系統(tǒng)安全可靠。冗余的CP之間通過專門的通訊線路保持同步,并將兩個CP的輸出結(jié)果進(jìn)行內(nèi)部校驗,以保證邏輯關(guān)系的正確性。當(dāng)其中一套CP發(fā)生故障時,不會影響到另一套,自動切換到另一套CP,切換過程實現(xiàn)0延時切換,也就不會影響生產(chǎn)過程。同時雙CP結(jié)構(gòu)在對組態(tài)進(jìn)行修改時,分別在一套CP 上進(jìn)行,不會影響裝置的運行。
三、FSC系統(tǒng)的通訊端口設(shè)置:
FSC系統(tǒng)具有強大的通訊功能,可以支持冗余CP之間的通訊,F(xiàn)SC與FSC之間的通訊;與組態(tài)維護(hù)PC之間的通訊及與TPS系統(tǒng)的通訊等。
每個CP最多可容納4個通訊模塊,卡的序號由左向右排放。每塊卡上有兩個通訊端口,可根據(jù)用戶需要配備RS485,RS422,RS232等不同接口。8條通訊線路,可以單獨運行,也可以通過通訊線路與具有標(biāo)準(zhǔn)通訊接口的系統(tǒng)/設(shè)備通訊。在苯酚裝置FSC系統(tǒng)中,共設(shè)置了三塊通訊卡COM1、COM2、COM3,每塊卡上有A、B兩個通訊口。
1、FSC系統(tǒng)內(nèi)部通訊
RS-422通訊口 通訊卡1(COM1)A通訊口,作為冗余CP間的通訊端口(冗余CP間通訊必須用RS-422通訊口,且為第一塊卡第一個口)保持冗余CP間同步,并將兩個CP的輸出結(jié)果進(jìn)行內(nèi)部校驗,以保證邏輯關(guān)系的正確性。
2、FSC系統(tǒng)與PC機之間的通訊
這臺PC機上有上三個COM口分別對應(yīng)如下通訊口,進(jìn)而建立了工程師站、FIX站、SOE站與FSC控制柜之間的通訊。
RS-232通訊口 通訊卡1(COM1)B通訊口
RS-485通訊口 通訊卡2(COM2)A通訊口
RS-232通訊口 通訊卡2(COM2)B通訊口
3、與HONEYWELL TPS系統(tǒng)之間的通訊
FSC系統(tǒng)可以通過通訊卡SMM掛在UCN網(wǎng)上,成為UCN網(wǎng)上的節(jié)點,也可以RS-233/485通訊方式通過HPM上的SM卡(串行通訊卡)將數(shù)據(jù)傳送到TPS系統(tǒng)中。
在本系統(tǒng)中通過10008/2/通訊卡(COM3)利用UCN電纜與HONEYWELL TPS系統(tǒng)建立起通訊。如圖3所示:
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圖3
四、應(yīng)用
1、氧化塔聯(lián)鎖的實現(xiàn)
氧化工段是苯酚丙酮生產(chǎn)中的一個很重要的環(huán)節(jié)。氧化反應(yīng)的目的是以一個合適的速度和最高的效率來合成CHP(異丙苯),而異丙苯的氧化是典型的鏈?zhǔn)剑源呋磻?yīng),產(chǎn)品過氧化氫異丙苯是其引發(fā)劑,它的存在使反應(yīng)在一定條件下產(chǎn)生加快的趨勢,而過快的反應(yīng)會帶來安全隱患,其中最大的威脅就是氧化塔的溫度過高將引起爆炸,因此工藝要求每個氧化塔都設(shè)有四級溫度報警聯(lián)鎖。一級報警提醒操作人員注意。當(dāng)溫度進(jìn)入二級報警時聯(lián)鎖系統(tǒng)啟動,將自動關(guān)閉循環(huán)冷卻器旁路調(diào)節(jié)閥和加熱蒸汽調(diào)節(jié)閥,使系統(tǒng)有足夠的冷循環(huán)物料進(jìn)入氧化塔以降低氧化塔的溫度,使其回到正常溫度。當(dāng)溫度進(jìn)入三級報警時,聯(lián)鎖系統(tǒng)將自動關(guān)閉進(jìn)料控制閥,停止異丙苯、空氣進(jìn)料;如果溫度繼續(xù)上升達(dá)到氧化塔四級聯(lián)鎖溫度,氧化塔將自動泄壓,同時將事故激冷水直接注入氧化塔,阻止氧化的繼續(xù)進(jìn)行,并使氧化塔的溫度迅速降低到65度以下,從而達(dá)到裝置的安全聯(lián)鎖停車。
氧化單元溫度工藝參數(shù)如表3所示 :
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表3
氧化塔PT-1的聯(lián)鎖:TT3105A、TT3106A、TT3107A分別是氧化塔PT-1的上部、中部、下部的三個溫度,當(dāng)其中任一溫度超過106℃時,氧化塔PT-1就產(chǎn)生溫度高報警。
TT3101、TT3102、TT3103是氧化塔PT-1的上部、中部、下部的三個溫度,TY3104B是一個高選器,TSHH3104是二級溫度聯(lián)鎖設(shè)定值。TV3104是氧化塔PT-1的冷卻器旁路調(diào)節(jié)閥,故障關(guān)(FC),即聯(lián)鎖時此閥關(guān)閉;FV3110是氧化塔PT-1循環(huán)至冷卻器調(diào)節(jié)閥,故障開(FO),即聯(lián)鎖時此閥打開;XV3110是氧化塔PT-1冷卻器蒸汽切斷閥,故障關(guān)(FC),即聯(lián)鎖時此閥關(guān)閉。三個溫度點通過高選器輸出其中最高的溫度值。正常條件下,三個溫度都應(yīng)低于二級溫度聯(lián)鎖設(shè)定值110℃,此時,TSHH3104輸出為1。當(dāng)三個溫度中有任一個高于設(shè)定值110℃時,通過高選器輸出后在與設(shè)定值比較輸出0,這時閥開始動作:TV3104關(guān)閉、FV3110打開、XV3110關(guān)閉。切斷蒸汽加熱,達(dá)到使溫度降低的目的。
二級溫度聯(lián)鎖FLD圖如圖4所示:
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圖4
相對于二級溫度聯(lián)鎖,氧化塔的三級溫度聯(lián)鎖相對復(fù)雜,且只要有一個塔的一個溫度超過各自的三級溫度聯(lián)鎖設(shè)定值,整個氧化塔就停車(PT-1、PT-2、PT-3、PT-4都停)。其FLD圖如圖5所示:
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圖5
TT3105A、TT3106A、TT3107A分別是氧化塔PT-1的上、中、下三個溫度,TT3205A、TT3206A、TT3207A分別是氧化塔PT-2上、中、下三個溫度,每個溫度點都要與設(shè)定值進(jìn)行比較,正常條件下,每個設(shè)定值比較器輸出值都是1,經(jīng)過與門(AND)輸出1。FV303是氧化塔PT-3進(jìn)料調(diào)節(jié)閥,氣開閥;LV3400是氧化塔PT-4液位調(diào)節(jié)閥,氣開閥;LV3100是氧化塔PT-1液位調(diào)節(jié)閥,氣開閥;LV3200是氧化塔PT-4液位調(diào)節(jié)閥,氣開閥;XV3102是氧化塔PT-1進(jìn)料切斷閥,氣開閥; XV3202是氧化塔PT-2進(jìn)料切斷閥,氣開閥; XV3302是氧化塔PT-3進(jìn)料切斷閥,氣開閥; XV3402是氧化塔PT-1進(jìn)料切斷閥,氣開閥;XV3000是氧化進(jìn)料加熱器蒸汽切斷閥,氣開閥。當(dāng)有任一溫度高于設(shè)定值時,經(jīng)過比較器輸出0,聯(lián)鎖,F(xiàn)V303、LV3400、LV3100、LV3200、XV3102、XV3203、XV3302、XV3402、XV3000關(guān)閉,整個氧化單元停車。
氧化塔PT-3、PT-4三級溫度聯(lián)鎖設(shè)定值與PT-1、PT-2不同,分別是109℃、107℃。
氧化塔如果達(dá)到四級聯(lián)鎖溫度,氧化塔就要注入激冷水,使其溫度迅速降下來。
以氧化塔PT-1來說,TT3105B、TT3106B、TT3107B分別是氧化塔PT-1的上、中、下三個溫度點,當(dāng)有任一溫度值超過四級溫度聯(lián)所設(shè)定值116℃時,氧化塔PT-1的塔頂激冷水切斷閥XV3103自動打開,向塔內(nèi)注入激冷水使其溫度迅速降低確保安全,避免氧化塔發(fā)生惡性事故。
2、氧化塔循環(huán)泵聯(lián)鎖的實現(xiàn)
以氧化塔循環(huán)泵聯(lián)鎖系統(tǒng)為例(聯(lián)鎖關(guān)系見附圖),當(dāng)氧化塔循環(huán)流量低時會導(dǎo)致循環(huán)泵停泵,反之,當(dāng)循環(huán)泵停泵時也會導(dǎo)致氧化塔循環(huán)流量低,兩個條件互為因果,互相影響。這樣,當(dāng)系統(tǒng)聯(lián)鎖發(fā)生時,判斷分析出哪一個條件是導(dǎo)致聯(lián)鎖產(chǎn)生的原因就是十分重要的。
如:2004年3月3日1點25分,PP-9E泵停止運轉(zhuǎn),工藝人員現(xiàn)場啟動PP-9F泵,但無法啟動,最終導(dǎo)致氧化系統(tǒng)聯(lián)鎖停車。
PP-9E,PP-9F泵聯(lián)鎖停條件如下:
a、FT3310,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B三個流量中有兩個低于90m3/h。(當(dāng)FT3310,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B三個流量中有兩個低于90m3/h后10分鐘,氧化停車)
b、XV3301開度小于90%(ZSO3301為0)。
c、TT3310,TT3311高于116℃。
PP-9E,PP-9F泵可以啟動條件如下:
a、 XV3301開度大于90%(ZSO3301為1)。
b、手動復(fù)位HS-3311。
c、復(fù)位30秒內(nèi),啟動泵,使FT3310,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B三個流量中至少有兩個高于90m3/h。(如果在30秒后,F(xiàn)T3310,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B三個流量中不能有兩個高于90m3/h,則啟動失敗。)
經(jīng)事后分析檢查FSC系統(tǒng)的SOE事件記錄和FIX的報警事件記錄發(fā)現(xiàn):1點25分FT3110,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B流量分別降至87.94m3/h,71.54m3/h,70.20m3/h,低于FT3310,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B的聯(lián)鎖設(shè)定值90m3/h,經(jīng)聯(lián)鎖邏輯延時20秒后,產(chǎn)生報警FALL-3311信號,同時送往電氣的停泵信號SPP-9E,SPP-9F聯(lián)鎖停泵。10分鐘后,1點35分氧化聯(lián)鎖停車。1點44分,送往電氣的停泵信號SPP-9E,SPP-9F恢復(fù),判斷是因為工藝人員手動復(fù)位HS-3311。30秒后, 由于FT3310,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B的流量并未恢復(fù),送往電氣的停泵信號SPP-9E,SPP-9F再次聯(lián)鎖停泵。1點45分,SPP-9E,SPP-9F再次恢復(fù),判斷是因為工藝人員再次手動復(fù)位HS-3311。30秒后, FT3310,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B的流量仍未恢復(fù),送往電氣的停泵信號SPP-9E,SPP-9F再次聯(lián)鎖停泵。1點47分,SPP-9E,SPP-9F再次復(fù)位,26秒后,F(xiàn)T3110,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B流量分別提升至278.71m3/h,289.97m3/h,295.50m3/h,報警信號FALL-3311恢復(fù)正常。此后,系統(tǒng)恢復(fù)正常。在此期間,ZSO3301,TT3310,TT3311信號均無異常變化的記錄。
由以上記錄分析,1點25分FT3110,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B流量下降低于聯(lián)鎖值90m3/h,因而送往電氣的停泵信號SPP-9E,SPP-9F聯(lián)鎖,導(dǎo)致工藝人員現(xiàn)場無法啟動PP-9F泵。雖然工藝人員后來兩次手動復(fù)位啟動泵,但由于FT3110,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B流量都未能及時達(dá)到聯(lián)鎖要求,使啟動失敗,直到第三次復(fù)位啟動才成功。因此,此次聯(lián)鎖發(fā)生原因是由于FT3110,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B流量低于聯(lián)鎖值造成的,因為FT3110,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B測量的是同一點的流量,且為三選二邏輯,并且由于后來FT3110,F(xiàn)T3311A,F(xiàn)T3311B流量又都能夠恢復(fù)正常值,故可以認(rèn)為現(xiàn)場測量儀表沒有故障,1點25分循環(huán)流量下降的原因是由于工藝條件不具備造成的。
通過這一事例可見,通過對SOE事件記錄等歷史記錄的分析對于判斷這種有互鎖關(guān)系的邏輯事件發(fā)生的原因是極有幫助。
此外, SOE事件記錄軟件記錄的是開關(guān)量輸入輸出點的變化,利用NAVIGATER軟件的在線邏輯實時監(jiān)控功能和FIX軟件歷史數(shù)據(jù)可以完成對一些中間變量和模擬量的變化的監(jiān)控分析。
3、苯酚裝置I-3聯(lián)鎖事故過程
7月26日23時55分,苯酚裝置氧化溫度超高觸發(fā)I-3聯(lián)鎖;造成聯(lián)鎖的事故過程和事故分析如下:
一.事故過程
2007年7月26日23時55分,苯酚裝置I-3聯(lián)鎖被觸發(fā),造成氧化、提濃和分解工段停車;經(jīng)儀表值班人員檢查SOE記錄和聯(lián)鎖邏輯,發(fā)現(xiàn)氧化三塔TT3307A氧化塔底下部溫度超過109度三級聯(lián)鎖值造成系統(tǒng)I-3聯(lián)鎖觸發(fā)。
二.處理經(jīng)過及分析
從DCS流程畫面上看該點溫度顯示為-2.8度。其它溫度點包括一點兩取的溫度點TT3307B均在94度左右。去現(xiàn)場對溫度TT3307A/B一點兩取的熱電偶(T型)進(jìn)行端子檢查,無松動和進(jìn)水生銹的情況。并且對其雙只熱電偶進(jìn)行毫伏值測量,均為2.82mv,對應(yīng)溫度值為94度左右。拆除信號線,在信號線上加載4~20mA電流信號,室內(nèi)FSC及DCS上溫度顯示均在0~150度間對應(yīng)變化。現(xiàn)懷疑溫度變送器存在問題。拆除溫度變送器,從車間庫房取得一個新的溫度變送器,進(jìn)行調(diào)校,并且安裝。溫度指示正常其值為94.41度。
對下線的溫變進(jìn)行檢查,在溫變上加載一只熱電偶并用275進(jìn)行通訊,275通訊顯示無任何故障。串進(jìn)電流表,其電流值指示也正常。在DCS的歷史局勢畫面上看,在26日23點58分有一個向上的跳變的過程,其峰值將近103度左右,已經(jīng)達(dá)到報警值,但歷史局勢沒有記錄到觸發(fā)聯(lián)鎖值109度的溫度值,(在瞬間DCS沒有采集到這個峰值)隨即下落到-2.8度。直到更換一個新溫變之后溫度值恢復(fù)正常。
對原TT3307A溫變經(jīng)過三天的試驗測試觀察,捕捉到一個突然向上的峰值。所以本次事故的主要原因,終于塵埃落定。解除了FSC系統(tǒng)存在隱患的顧慮。
五、應(yīng)用體會
1、SOE軟件要打開,SOE事件記錄要定期導(dǎo)出,也可以在SOE中設(shè)置每個星期自動導(dǎo)出,如果不導(dǎo)出,事件過多就會淹沒以前的事件不便于查詢。
2、若出現(xiàn)聯(lián)鎖停車事故,SOE記錄所有引起FSC系統(tǒng)參數(shù)的改變,可以通過SOE事件記錄、FIX操作站參數(shù)歷史趨勢結(jié)合FSC聯(lián)鎖邏輯圖很容易分析出引起系統(tǒng)停車的原因,根次采取相應(yīng)措施處理故障以及避免類似情況的發(fā)生。
3、在FSC系統(tǒng)運行期間盡量不要把CP中強制鎖打到強制擋,如果需要進(jìn)行強制要及時解除如沒有及時解除在機柜門在做好標(biāo)識,以免有人誤操作把強制鎖打到不強制位置而解除了強制,這將有可能造成聯(lián)鎖停車事故。
4、每日巡檢要進(jìn)行自診斷以便及時發(fā)現(xiàn)存在的隱患。
六、總結(jié)
FSC系統(tǒng)自使用以來,大大提高了聯(lián)鎖安全系統(tǒng)的可靠性,通過各種在線通訊軟件的使用,對生產(chǎn)裝置中的聯(lián)鎖量信息進(jìn)行實時采集和記錄,在PC機上顯示,實現(xiàn)了把過程控制與信息管理有機的結(jié)合起來,有利于工藝人員對整個生產(chǎn)流程的控制操作,方便了儀表維修人員對聯(lián)鎖故障的分析處理,提高了對聯(lián)鎖故障處理的效率。從而可以及時解決出現(xiàn)的問題,降低安全設(shè)備的安裝成本,減少為符合安全標(biāo)準(zhǔn)的所需成本,提供更具生產(chǎn)效率的工具,改進(jìn)工廠的生產(chǎn)效率。整套安全管理方案可大大降低故障率,減少或避免非故障停車,增加生產(chǎn)線的運作時間。幫助工廠實現(xiàn)安全管理,降低安全維護(hù)費用,提高工廠的生產(chǎn)效率及利潤。