一、系統概述
在原油生產過程中,由于溫度壓力的降低以及輕烴逸出,溶解在原油中的蠟會以晶體形式析出并吸附在油管壁、套管壁、抽油泵,以及其他采油設備上,甚至在油層部位都會形成蠟的沉積。油井結蠟是影響油井高產穩產的突出問題之一,清蠟是油井管理工作中的重要內容。
油井清蠟工作是原油生產中的重要環節,目前采油廠站大都實現了對油井工作效率的監控,采用以監控油井工作效率的方式對清蠟工作進行推測式監控,一方面無法真正掌握采油現場清蠟設備的工作狀況;一方面在出現事故隱患時操作人員難以發現,易造成設備事故。另一方面人員工作懈怠,以各種理由拖延清蠟工作,而造成抽油井工作效率嚴重下降,甚至造成抽油機故障,從而影響正常生產。
利用先進的自動控制技術、GIS技術、RFID技術、計算機技術、通訊技術、移動式監控技術構建的清蠟設備遠程監控管理系統,對清蠟機實施更科學、更規范的監控管理,提高綜合監控能力,具有非常巨大的經濟效益。
二、系統簡介
本系統旨在監測清蠟設備的安全運行,進一步實現遠程控制?;谖锫摼W技術,采用SCADA技術、RFID技術做為數據采集和控制前端,實現清蠟機運行數據監測,提供安全保障。以防止意外的發生,對于臨界狀態,及時發出警報。并提供系統擴展開發接口。
整個熱網遠程監控系統由三部分組成:現場數據采集和設備控制部分、3G/GPRS數據傳輸部分、數據監控中心。采集數據的同時通過3G/GPRS通訊模塊與調度數據中心進行數據交互,通訊模塊實時接收調度室數據中心發送的指令,并將接收到的指令傳送給監控中心,監控中心接收到數據進行處理,顯示各站內清蠟設備的實時運行參數,并根據采集的參數分析完成對各清蠟機的運行狀況分析,與示功圖對比,實現群集式清蠟工作監控。
三、系統組成
1. 系統網絡拓撲圖
2. 觸摸屏畫面
3. 觸摸屏工作參數
4. 觸摸屏操作程序
1) 洗井工藝圖
1、采油樹 2、井口連接器 3、二級除油器 4、一級除油器 5、熱管換熱器 6、燃燒器 7、熱油洗井采氣器8、輸油軟管
2) 編程操作程序
〈1〉、PLC共設2個按鈕:a點火按鈕,b停止按鈕。
〈2〉、啟動點火按鈕,J4(控制風機)吸合。
① 、風機變頻器BR1開始工作,以50HZ工作1分鐘。
② 、1分鐘后頻率自動下降到3HZ。
③ 、降到3HZ瞬間J1(控制點火變壓器)、J2(控制一段火電磁閥)、LK得電工作(一段火點燃);
④ 、10秒后J1停止工作,J3(控制二段火電磁閥)得電工作(二段火點燃);
⑤ 、當爐溫升至150℃時,J3停止工作,既二段火熄滅停止燃燒,頻率自動下降到3HZ,一段火保持燃燒。
⑥ 、當爐溫下降到140℃時,J3重新得電吸合,既二段火燃燒,風機變頻器頻率自動上升到10HZ。
⑦ 、事故后按“停止按鈕”復位,再重新啟動,任務結束時按“停止按鈕”結束工作。
注:二次點火使爐溫升至最高點時,主火熄滅,而配風在幾秒內才降至火種速度,期間因風大使火種熄滅,為此本系統設置了二次點火。
3) 點火燒爐操作程序
①、點火
A)、接好氣管線,開啟集氣器前針芯閥門, 檢查各接頭是否漏氣。
B)、合上電控板上的“交流電源開關”,觸摸屏亮,顯示各參數。
C)、點動風機按鈕,風機啟動以50HZ高速運行,1分鐘后自動將到3HZ,此時PLC自動啟動點火程序,變壓器點火,一段火種電磁閥自動打開,火種燃燒10秒,PLC自動關斷點火變壓器,同時打開主火電磁閥,主火燃燒。
注:爐溫設置140℃,偏差10℃,當爐溫升至150℃,PLC將主火電磁閥關斷,主火熄滅;當爐溫降至140℃,PLC將主火電磁閥打開,主火燃燒,往復正常工作。
D) 報警
①、點火時,10秒中沒有點燃將發生報警。
②、工作中火熄滅有二次點火功能,10秒內沒有自動點燃火將發生報警。
③、工作溫度超過180℃時,將發生報警。
④、爐管溫度超過250℃時,將發生報警。
注:這些報警屬于事故性報警,報警同時火種、主火電磁閥自動關斷。
⑤、兩臺變頻器報警,屬于設備故障報警,將不關斷電磁閥。
⑥故障后要重新點火,按下“停止按鈕”,PLC控制環節復位,要重新點動風機“啟動按鈕”,點火程序將自動啟動。
⑦、工作結束時按下“停止按鈕”,火焰自動熄滅,關斷總電源則工作結束。
5. 物聯網七大工作內容
㈠、預置設備相關內容
設備編號、型號、出廠日期、使用年限、投入運行時間、廠商相關信息;
㈡、 設備保養制度
到保養時段時報警,并在觸摸屏上顯示保養內容
1、柱塞泵
⑴、每累計工作900小時更換機油、密封圈、水封、油封、單流閥。⑵每累計工作3600小時柱塞泵進行大修。
2、專用管線
每累計工作3600小時,DN40、DN20管線換新。
3、控制系統
⑴每累計工作300小時保養組合接線板。⑵每累計工作300小時電磁閥進行保養。⑶每累計工作600小時交流接觸器、時間繼電器、中間繼電器、漏電保護器保養。⑷每累計工作300小時變頻器進行清灰除塵保養。
4、燃燒器系統
⑴每累計工作1800小時燃燒器全面清洗保養。⑵每工作300小時火焰檢測儀、火焰檢查棒進行保養,每工作3600小時換新。⑶每工作300小時點火槍、點火變壓器進行保養。
5、爐體
⑴每累計工作3600小時整個爐腔進行大維護。⑵每累計工作7200小時對熱管進行一次小排空。
㈢、設備現場定位
內置GPS模塊,實現清蠟裝備現場位置信息,在設備觸摸屏和管理中心、各科室電腦實現地圖顯示;
㈣、操作人員、被洗井號信息采集儲存
內置RFID讀卡器,實現操作人員和被洗井號刷卡識別、記錄并儲存該井次熱洗的整個操作時間和各項技術參數,上傳控制中心、平板電腦顯示,隨時可查詢每井次的熱洗參數記錄;
㈤、自我感知
通過內置各種傳感器,采集與清蠟相關的各種動態技術參數,并實現智能化分析和判斷,按熱洗井次(每洗一井次約8—10小時)進行儲存,并通過GPS模塊以無線方式上傳管理中心或各科室電腦;
㈥、設備控制
通過內置在終端內的控制器,實現自動燃燒控制 ,安全控制、安全報警停車。
㈦、清蠟效果分析
預設示功采集接口,通過集成示功并采集至觸摸屏進行顯示并儲存,供操作人員分析比較清蠟效果用,上傳控制中心。
四、系統建設的意義
符合國家節能減排政策,整套系統運用科技手段,結合先進的計算機技術、網絡通信技術、自動化控制技術,可以提高工作效率、降低成本,為油井清蠟工作提供保障手段,為供管理提供可靠數據依據。
整個控制系統內存量超過半年,可隨時調出任一天任意井參數。