摘要:本文詳細介紹了變頻系統、現場總線和SIEMENS PLC 在三鋼礦山氣燒窯的應用,說明了PLC和變頻DP控制的原理,并分析了在調試過程中碰到的問題。
關鍵詞:變頻器;PLC;PROFIBUS-DP
Abstract: This article introduces the systematical application of the converter, field bus and SIEMENS PLC in the SanGang Mine gas kiln, explains the principles of the PLC and DP control; analyzes some diffcuilt problems encountered in debugging.
key words: Convertor; PLC; PROFIBUS-DP
1 概述
在鋼鐵企業中,石灰窯產出的石灰一般供煉鋼和燒結使用。氣燒石灰窯是用氣體燃料燒制石灰的爐窯,具有能充分利用鋼鐵企業的煤氣資源,減少環境污染,可方便實現窯爐煅燒控制的優點,因此在鋼鐵企業得到廣泛應用。
福建三鋼集團礦山公司在不同時期先后建有氣燒石灰豎窯五座,并同步建有數據采集監控系統,已完成風氣流量數據監控采集。各窯入一次風、二次風風機、爐煤氣加壓機均已采用變頻調速控制,由人工根據窯況手動調節風機速度來調控入爐風量、煤氣量,共有鼓風風機16臺,煤氣加壓風機3臺(供五座爐,兩用一備),均分散在不同區域(煤氣加壓站一處,風機房三處)。由于建設時期不同,各風機變頻器有施耐德ATV68、ABBACS800及明電舍VT210S、VT230S等多種型號和規格。
氣燒生產要求入爐空氣、煤氣穩定,風氣配比視氣源不同保持定值。由于煤氣管網壓力經常波動,爐況也常有變化,因此為保證氣燒窯的生產及石灰的質量,確保入爐空氣、煤氣穩定,必須實時進行流量調節,單純依靠人工手動調控,效果很難保證,同時因機房分處各地,為完成風機起停和調節控制,無形之中還增加了許多崗位定員。為改進調節效果、減少崗位定員,決定在現有軟、硬件的基礎上,增設一套S7-300 PLC風氣自動調節控制系統,運用Profibus現場總線來完成五座窯的風氣流量等數據采集,承擔風機起停控制及主、備用切換,煤氣、空氣流量及配比自動調節控制任務。根據生產工藝要求,操作員站輸入入爐煤氣量,一次、二次風量,系統從控制風機、加壓機運行入手,建立閉環控制系統,分別去控制不同風機變頻器,使入爐空氣與煤氣按指定量與比例配入(風氣流量均采用PID調節)。
2 控制系統組成與功能
(1)控制系統架構
PLC采用S7-300系統,CPU為6ES7 315-2AG10-0AB0,采用Profibus現場總線實行遠距離信號傳送與控制的方式。采用現場總線的綜合考慮是,其適合分散布置,改造施工靈活方便,其防護等級IP67系列產品較適合石灰窯多粉塵的工況,系統運行穩定性高。操作員站采用研華工控機PIV2.66 80GB, Windows NT操作系統。控制系統通過5個獨立的PROFIBUS-DP網絡(其中加壓機房、風機房4處),來分別采集各窯煤氣、空氣流量和實現對中控室設備、1#2#窯風機房設備、3#窯風機房設備、4#5#窯風機房設備、煤氣加壓站設備狀態采集與控制。各個PROFIBUS-DP網絡與主PLC的連接是通過西門子專用的處理器CP342-5來完成的,CP342-5的獨立CPU可以使主PLC的通訊處理量大幅度降低。變頻器的數據采集與指令下達是通過PROFIBUS-DP完成的,通過PROFIBUS-DP和CP312-5,變頻器可以與PLC之間完成讀寫操作與控制。
(2)控制方式
變頻器起停控制通過WinCC人機對話界面實現操作控制;設計各窯流量調節設置總界面,由操作員根據各窯工況設定各參數,通過PLC系統實現流量自動檢測調節與控制。
其中風機速度給定除了自動模式外,還保留了手動模式,其實現比較復雜,分為如下幾種情況:
1:當“總線/硬線”控制選擇為“硬線”,且“電位/電流”選擇為“電位”,此時,變頻器速度給定值取決于“變頻器給定電位器”,由人工旋轉調節電位器來控制風機速度。
2:當“總線/硬線”控制選擇為“硬線”,且“電位/電流”選擇為“電流”,此時,變頻器速度給定值由PLC系統給定AI通道信號的大小來控制,運行頻率直接由操作界面輸入。
3:當“總線/硬線”控制選擇為“總線”此時,變頻器速度給定值取決于總線運算得出的速度設定值。
在第2和第3種情況下,系統又有“自動”和“手動”的分別。
在“手動”情況下,操作員在WinCC畫面上輸入變頻器的設定頻率,則變頻器按照操作員設定的頻率進行速度給定。
在“自動”情況下,操作員在WinCC上輸入流量設定值,系統根據實測流量進行PID運算,并最終運算出變頻器的速度給定值,來實現對風機速度的實時調節控制。在“自動”情況下,系統還建立了風機的自動識別,PID的運算對連接至相應管道且處于運行狀態的變頻器有效。
由于煤氣加壓機采用一機對多窯的供氣模式,因此各窯入爐煤氣量還采用單窯煤氣儀表閥來進行輔助控制調節。
(3)PROFUBUS-DP實現
因為在本系統中用到了施耐德、ABB、明電舍等幾種品牌的變頻器,系統能否正常運行,實現準確控制,除控制系統外,很重要一項工作在于各種變頻器的參數設置及調試,在此以ABB變頻器為例說明。
ABB的RPBA-01 PROFIBUS通訊適配器支持下列PROFIBUS 通訊速率 : 9.6 Kbit/s、 19.2 Kbit/s、45.45 Kbit/s、 93.75 Kbit/s、187.5 Kbit/s、 500 Kbit/s、 1.5 Mbit/s、 3Mbit/s、 6 Mbit/s、 12 Mbit/s。
RPBA-01 能自動檢測所使用的通訊速率和PPO 類型。
在STEP7的硬件組態中加入ABB變頻器PROFIBUS通訊適配器的GSD文件,選擇ABB DRIVES RPBA-01設備。
然后進行組態,選擇PPO4(PZD 6 WORDS IN/OUT)通訊類型,如圖1所示。
圖1
定義PROFIBUS地址;
在參數分配中,將操作模式選為PROFIDRIVE,如圖2所示。
圖2
硬件系統配置圖如圖3所示:
圖3
I/O的定義如下:
① CW(16位控制字)
輸入0000 0100 0111 1111(1151)啟動變頻器;
輸入0000 0100 0111 1110(1150)停止變頻器;
輸入0000 0100 1111 1110(1278)復位變頻器。
② SW(16位狀態字)
第4位如果為1則表示有故障;
第8位如果為1則表示有警告;
第10位如果為0則表示變頻器處于本地控制模式。
③ REF(轉速設定)
16進制,0-4000表示0-50Hz,-4000表示-50Hz,反轉信號在此給出。
④ ACT(實際轉速)
16進制,0-4000表示正轉0-50Hz,-4000表示反轉50Hz。
⑤ PZD3—6 IN(16位WORD):
通過在變頻器中的相應設置,可以讀出變頻器的輸出電壓、輸出電流和轉矩等相關參數。
下面列舉部分控制程序,以供大家參考:
① 各變頻速度給定方式判定(程序以1#加壓機為例,其他如一次風、二次風等變頻程序邏輯一致)
② 自動/手動控制判斷條件(程序以1#一次風(即側風)為例,其他類似)
③ 煤氣流量采集及轉換(程序以1#窯煤氣為例,流量數據采集后,要參與運算以及在主畫面顯示,所以必須進行處理)
ACS800變頻與PROFIBUS-DP通訊相關的參數設置見表1:
表1
在參數設置完后,51.27需要REFRESH刷新一下,以保證所設參數以正常寫入,待其變為Done時,則通訊參數設置已完成。
3 調試中遇到的問題及解決方法
調試時遇到許多大大小小的問題,下面列舉兩例,以供參考:
(1) 給定無法實現無擾切換問題
在進行設備投入試驗時,當把1#一次風由電位控制轉為電流控制時,變頻器的速度應該跟隨在電位時的設定值,但實際上變頻器的頻率卻會不停下降,頻率給定沒有跟隨電位時的設定值,檢查程序 “ PID調節器_1_OUT”以及MD498值相等,與MW500比較兩者值不同,問題就出在此處。經檢查發現MD498在多次調用及數據類型轉換發生的問題,把后面兩個MD498更換新的地址后正常。
(2)WinCC畫面顯示頻率和現場顯示值不一致問題
在調試過程中,明電舍的4臺變頻器在操作臺上顯示的頻率值和PLC給出的值始終不同,通過給定不同的值發現有一定的比例關系,經測量PLC輸出模塊到變頻器AI端子的電流值,和給定是完全一致的,這說明是和變頻器輸出時產生了變化。查明電舍VT230SE的AO輸出的參數,發現C組參數C14-0 FM輸出增益值為1.14,原來是在變頻器最初調試時為了使顯示儀表顯示值和實際值相同,所做的調整而引起的。
4 小結
本套系統投入后運行穩定,大大減輕了操作工的工作強度,節約了崗位定員,同時風量和煤氣流量的實時調控保證了生產的穩定高效運行,提高了產品的質量;PROFIBUS-DP通訊模式的應用,使得現場硬線節點大量減少,降低了故障點,增加了系統的穩定性,值得推廣。
參考文獻:
[1] 張燕賓. 變頻調速應用實踐[M]. 北京: 機械工業出版社, 2000.
作者簡介
黃千敏(1972-),現任福建三鋼集團礦山公司設備科科長,先后參加了破碎篩分系統改造,3#氣燒窯建設,主持完成4#、5#氣燒窯項目、巖前普立窯項目的電氣、儀表、自動化的設計工作,雙膛窯項目建設,負責氣燒窯風氣自動調節控制系統項目。