1 前言
隨著我國電解鋁、陶瓷、醫(yī)藥、電子、機械等行業(yè)的快速發(fā)展,市場上對氧化鋁的需求量大幅劇增,從而將推動氧化鋁產(chǎn)量不斷地增長。而在生產(chǎn)的流程中,關(guān)于泵類負(fù)載的運用,通常使用的是以直接工頻啟動的方式來滿足工藝生產(chǎn)的需要。如果想進(jìn)行調(diào)速則無法滿足需求,而電機在工頻狀態(tài)下頻繁啟停時,不僅可能會縮短電機的使用壽命,而且也有可能會把多余的動能通過機械能轉(zhuǎn)化成熱能帶走。這樣從生產(chǎn)維護(hù)上和能源使用上都不經(jīng)濟,而結(jié)合高壓變頻器技術(shù),可為節(jié)能工作提供很好的解決方案。采用變頻調(diào)節(jié)控制技術(shù),替代原來的直接工頻啟動電機的方式,從而降低生產(chǎn)中的資源及能源消耗,響應(yīng)國家節(jié)能減排的號召。
2 現(xiàn)場設(shè)備及工藝的介紹
貴州華飛化學(xué)工業(yè)有限公司系上海華飛投資集團股份有限公司投資的以生產(chǎn)氫氧化鋁為主的科技型民營企業(yè)。該公司成立于2006年3月,注冊資金8000萬元人民幣,廠區(qū)占地面積25萬平方米。已經(jīng)投產(chǎn)的二期建設(shè)總投資近7億多元人民幣,生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)25萬噸氫氧化鋁。
貴州華飛化學(xué)工業(yè)有限公司經(jīng)過近幾年的發(fā)展,已成為以生產(chǎn)氫氧化鋁、氫氧化鋁干粉、氧化鋁等為一體的生產(chǎn)型民營企業(yè)?,F(xiàn)有多個品種產(chǎn)品并廣泛應(yīng)用于冶金、化工、建筑、科研、交通、運輸、電子、輕工、醫(yī)藥、生活日用品等領(lǐng)域。
公司在2014年的電氣節(jié)能改造工作中,對其中一臺355KW的熔鹽泵進(jìn)行的變頻器改造,經(jīng)過多家產(chǎn)品對比,決定選用希望森蘭科技股份有限公司生產(chǎn)的SBH-100-400型的高壓變頻器。正常使用情況下,該熔鹽泵在變頻改造前為工頻運行,改造后,為變頻運行,其中變頻運行可通過現(xiàn)場控制箱對使用變頻運行的熔鹽泵進(jìn)行實時的啟動、停止,切換工頻及速度調(diào)節(jié)控制,從而達(dá)到方便、節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟效益的目的。
現(xiàn)場設(shè)備熔鹽泵的電機參數(shù)見表1,熔鹽泵參數(shù)見表2。
表1 現(xiàn)場設(shè)備熔鹽泵的電機參數(shù)
表2 熔鹽泵參數(shù)
氧化鋁生產(chǎn)工藝流程如圖1所示:
圖1 氧化鋁生產(chǎn)工藝流程
這里主要介紹氧化鋁工藝中的四大流程:
(1)磨:氧化鋁廠原料車間的研磨機,它是把從均化庫送來的鋁礦石進(jìn)行研磨細(xì)化,然后送往溶出車間。
(2)溶:(此過程略具危險性)主要功用是將礦石粉送到化學(xué)容內(nèi),配以適當(dāng)?shù)母邷馗邏赫羝ù蟾攀菐资踔辽习賯€大氣壓,450度)和堿發(fā)生化學(xué)發(fā)應(yīng),生成溶于水的鋁酸化合物,從而把礦石粉中的鋁跟其他雜質(zhì)分離,生產(chǎn)出來的溶液包含有鋁酸化合物等成分,送往下一個工藝車間沉降車間。其中主要的設(shè)備包含有熔鹽泵、高壓容器、閃蒸槽等。
(3)解:氧化鋁廠分解,把鋁酸化合物分解,得到氫氧化鋁,送往焙燒車間。主要設(shè)備為分解槽。
(4)燒:此為氧化鋁的焙燒,氫氧化鋁經(jīng)煤氣1200度的高溫焙燒后,制成粉狀純氧化鋁。其中,部分氧化鋁送電解鋁廠,另一部分直接銷售。主要設(shè)備有焙燒爐。
3 變頻器與工頻運行的比較(見表3)
表3 變頻器與工頻運行比較
4 變頻改造的一次回路圖及原理
圖2 變頻改造一次回路圖
熔鹽泵采用的是自動一拖一運行方式,配置自動旁路柜。
在旁路柜中,共有3個真空接觸器,2個隔離開關(guān),真空接觸器KM2與KM3采用電磁互鎖操動機構(gòu),為了確保不向變頻器輸出端反送電。當(dāng)KM1、QS1、QS2、KM2閉合,KM3斷開時,電機變頻運行;當(dāng)KM1、QS1、QS2、KM2斷開,KM3閉合時電機工頻運行,此時變頻器通過KM1、QS1、QS2、KM2的雙重分?jǐn)啾Wo(hù)從高壓中隔離出來,便于檢修、維護(hù)和調(diào)試。
旁路柜必須與上級高壓斷路器QF連鎖,QF合閘時,絕對不允許打開旁路柜以及操作旁路柜中的隔離開關(guān),以防止出現(xiàn)安全問題和拉弧現(xiàn)象,確保操作人員和設(shè)備的安全。
5 節(jié)能效果分析
圖3 熔鹽泵高壓變頻運行圖
(1)變頻改造前的消耗 E1=√3×U1×I1×cosΦ1=√3×10×25.5×0.86=379.8kW
U1——電機額定電壓 I1——電機工頻運行電流
cosΦ1——電機功率因數(shù) E1——電機工頻運行功率
(2)變頻改造后的消耗
根據(jù)現(xiàn)場變頻器所得功率因素cosΦ=0.95
E2=√3×U2×I2×cosΦ2=√3×10×12×0.95=197.5kW
U2——電機額定電壓 I2——電機變頻運行電流
cosΦ2——變頻器功率因數(shù) E2——變頻運行功率
(3)節(jié)能效果計算熔鹽泵平均每年運行時間T=24×(365-12×2)=8184(h)每年節(jié)約的電量:E=(E1-E2)×T=(379.8-197.5)
×8184=1491943.2(kWh)
電網(wǎng)價格:0.5元/kWh
每年節(jié)能帶來的經(jīng)濟效益:E×0.5=1491943.2×0.5=74.6(萬元)
6 結(jié)束語
通過上述對熔鹽泵節(jié)能效果的計算分析,可知變頻改造后的節(jié)電效果非常明顯,每年節(jié)能帶來的經(jīng)濟效益也是相當(dāng)可觀的。
總之,在對泵類負(fù)載進(jìn)行高壓變頻節(jié)能改造后,不管從操作、運行維護(hù),還是節(jié)能方面都取得了較好的效果。而其各個方面的性能,完全可以滿足生產(chǎn)工藝的要求,不僅如此,還具有良好的節(jié)能效果和提高系統(tǒng)的運行效率。
而變頻器的使用將大大提高系統(tǒng)的自動化控制水平,使整套設(shè)備的控制系統(tǒng)變得更加安全可靠,從而保證了生產(chǎn)的高效和穩(wěn)定。
摘自《自動化博覽》2020年3月刊