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案例頻道

基于S7-1200PLC的機(jī)器人自動(dòng)上下料控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
  • 企業(yè):     領(lǐng)域:機(jī)器人    
  • 點(diǎn)擊數(shù):3381     發(fā)布時(shí)間:2022-09-23 00:46:56
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本文以ABB工業(yè)機(jī)器人為研究對(duì)象,以西門子S71200系列PLC為控制核心,分析了工業(yè)機(jī)器人上下料系統(tǒng)的組成和工藝流程,并對(duì)緩存平臺(tái)的結(jié)構(gòu)、抓手結(jié)構(gòu)組成和視覺系統(tǒng)的組成進(jìn)行介紹,給出了硬件網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。通過觸摸屏顯示系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和故障的詳細(xì)信息。青啤工廠運(yùn)行效果顯示,本控制系統(tǒng)操作簡(jiǎn)便,運(yùn)行穩(wěn)定,大大提高了生產(chǎn)效率,具有很好的推廣價(jià)值。

★青島星華智能裝備有限公司謝國(guó)強(qiáng),駱廣兵,王永濤

關(guān)鍵詞:工業(yè)機(jī)器人;PLC;上下料系統(tǒng);自動(dòng)控制

1 引言

當(dāng)前我國(guó)啤酒包裝技術(shù)大多采用德國(guó)的罐裝生產(chǎn)線,但是一些輔助包裝生產(chǎn)水平還比較低,有關(guān)官方研究顯示啤酒包裝仍依靠人工放取物料的方式進(jìn)行上下料操作。操作人員需要站在包裝線前面,要長(zhǎng)時(shí)間放取物料,進(jìn)行單一重復(fù)的動(dòng)作,工作環(huán)境惡劣,噪聲較大,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大、易疲勞,導(dǎo)致生產(chǎn)率較低,且產(chǎn)品不合格率高,造成經(jīng)濟(jì)損失[1]。而且據(jù)相關(guān)報(bào)告顯示,由此引發(fā)的工傷事故及加工廢品給生產(chǎn)工廠造成了較大的損失。隨著技術(shù)的進(jìn)步科技的發(fā)展,工廠急需一種智能化水平好、加工精度高、工作效率高的自動(dòng)化設(shè)備來(lái)替代人工上下料操作。而基于PLC控制的機(jī)器人上下料系統(tǒng)不僅能按照生產(chǎn)工藝的要求對(duì)紙箱進(jìn)行拆剁、剪繩、放料,完成上下料操作,而且能對(duì)加工對(duì)象的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控和記錄,此外還為青啤工廠降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效[2]

2 系統(tǒng)組成

2.1 工藝流程

本文設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)生產(chǎn)線有拆垛機(jī)器人、上料機(jī)器人、對(duì)中移載機(jī)構(gòu)、氣動(dòng)機(jī)構(gòu)和視覺系統(tǒng)。拆垛機(jī)器人是由一個(gè)六軸關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、一個(gè)3D視覺相機(jī)和一個(gè)抓箱抓手組成。上料機(jī)器人是由一個(gè)六軸關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、一個(gè)3D視覺相機(jī)、一個(gè)剪繩抓手和一個(gè)抓箱抓手組成。

2.2 系統(tǒng)組成

(1)拆垛機(jī)器人

拆垛機(jī)器人由型號(hào)IRB6700-150/3.20的ABB六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人、1個(gè)3D視覺相機(jī)和1個(gè)非標(biāo)抓手組成。ABB工業(yè)機(jī)器人是一款高效率、多功能工業(yè)機(jī)器人,有本體、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)和示教器4個(gè)基本部分。非標(biāo)抓手是采用非標(biāo)夾具設(shè)計(jì)機(jī)器人抓手。如圖1所示。抓手由真空吸盤、抱夾機(jī)構(gòu)、伺服電機(jī)、鋁合金框架主體等組成。抓手先用吸盤吸住紙箱,上升到一定高度,再用抱夾機(jī)構(gòu)抱住紙箱,防止在移動(dòng)過程中紙箱偏斜。

image.png 

(2)上料機(jī)器人

上料機(jī)器人由型號(hào)為IRB4600-60/2.05的ABB六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人、1個(gè)3D視覺相機(jī)、1個(gè)剪繩抓手和1個(gè)抓箱抓手組成。ABB工業(yè)機(jī)器人是一款高效率、多功能工業(yè)機(jī)器人,有本體、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)和示教器4個(gè)基本部分。非標(biāo)抓手是采用非標(biāo)夾具設(shè)計(jì)機(jī)器人抓手。剪繩抓手由氣缸、夾繩機(jī)構(gòu)、伺服電機(jī)、剪刀等組成。抓手是先用相機(jī)定位,由伺服電機(jī)調(diào)整兩個(gè)剪刀位置,然后下壓并吹氣,夾子夾繩,上提夾子,剪刀動(dòng)作將繩子剪斷,機(jī)器人用抓手把繩子放到廢物箱。抓箱抓手有兩組上下平板抱夾和兩個(gè)氣缸,等剪繩抓手剪完繩后,切換抓箱抓手,由抱夾夾子,然后送至克朗斯線體。

(3)對(duì)中移載機(jī)構(gòu)

對(duì)中移載機(jī)構(gòu)由護(hù)板、支架、可調(diào)杯腳、左右定位氣缸、前定位氣缸、頂升氣缸和移載氣缸等組成。本系統(tǒng)有2個(gè)位置,待機(jī)位用于放置拆垛機(jī)器人抓取的紙箱,對(duì)中定位后移到抓取位,上料機(jī)器人剪繩后,把紙箱放置于相應(yīng)的克朗斯線體上。

(4)氣動(dòng)機(jī)構(gòu)

氣動(dòng)機(jī)構(gòu)由調(diào)壓過濾器、氣源電子壓力顯示器、儲(chǔ)氣穩(wěn)壓罐、單向閥、電磁換向閥、噴嘴、氣缸等組成。主氣源通過連接管分為三條氣路,第一條用于對(duì)中移載機(jī)構(gòu),為定位氣缸和頂升氣缸提供動(dòng)力。第二條用于拆垛機(jī)器人夾具,用來(lái)吸紙箱,抱夾氣缸用來(lái)抱住紙箱,防止移動(dòng)過程中,紙箱滑動(dòng)。第三條用于上料機(jī)器人夾具,主要完成抓手的動(dòng)作,用于剪繩、抱夾。此外還用于吹氣吹動(dòng)繩。總之,用于氣缸動(dòng)作來(lái)完成工藝所需[4]

(5)視覺系統(tǒng)

視覺系統(tǒng)采用梅卡曼德3D相機(jī)。視覺系統(tǒng)分拆垛視覺和剪繩視覺;拆垛工位有兩個(gè)垛位,由機(jī)器人進(jìn)行拆垛,每個(gè)垛位每層有4摞紙箱,3D視覺先到達(dá)垛位最高拍照位置,識(shí)別紙箱高度,并將高度發(fā)送給機(jī)器人,機(jī)器人根據(jù)紙箱高度值,調(diào)整相機(jī)到距離紙箱垛1600mm位置處拍照。3D視覺識(shí)別紙箱上扎帶數(shù)量(正常捆綁扎帶2根,若檢測(cè)出1根扎帶給出報(bào)警,人工干預(yù)拿走紙箱),拍照定位紙箱位置和方向,視覺給出抓取點(diǎn),機(jī)器人每次抓取帶有扎帶的一摞紙殼放置到定位剪斷臺(tái)上。當(dāng)層紙箱抓取完成,通過機(jī)器視覺判斷是否有大紙殼隔板,若有隔板,給出隔板位置。機(jī)器人先把隔板取走。剪繩工位由視覺檢測(cè)判斷剪斷臺(tái)上的紙箱折疊是否正確,檢測(cè)扎帶位置是否在指定的范圍區(qū)間(若在范圍區(qū)間,給出抓取點(diǎn)和繩子到抓取點(diǎn)距離;若不在范圍區(qū)間,則報(bào)警),機(jī)器人去剪斷扎繩并抽走,通過機(jī)器視覺拍照進(jìn)行復(fù)檢,如果紙箱上沒有扎帶,機(jī)器人將剪斷后的紙殼放置到流水線上,若兩次復(fù)檢后還有扎帶,視覺給出報(bào)警。

3 控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

本控制系統(tǒng)上位機(jī)為觸摸屏,下位機(jī)控制為PLC,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為工業(yè)機(jī)器人和對(duì)中移載機(jī)構(gòu)。觸摸屏是人機(jī)交互界面,用于手動(dòng)操作,修改一些參數(shù),方便操作設(shè)備和監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),還可以記錄班次的產(chǎn)量和人員工作效率,也可以提供設(shè)備運(yùn)行時(shí)故障發(fā)生記錄,便于查找故障解決問題,保障設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行[3]。PLC是設(shè)備的控制核心,是設(shè)備的大腦,通過輸入輸出信號(hào)經(jīng)數(shù)字運(yùn)算和邏輯控制用于控制電機(jī)、氣缸和機(jī)器人等執(zhí)行機(jī)構(gòu)的運(yùn)行[4]

3.1 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

(1)PLC的選型

主控PLC選用西門子CPU1214C,2個(gè)16點(diǎn)輸入模塊選用6ES7221-1BH32-0XB0,2個(gè)輸入輸出模塊選用6ES7221-1BH32-0XB0,1個(gè)DP模塊6GK7243-5DX30-0XE0,1個(gè)DP/DPCOUPLER模塊6ES7158-0AD01-0XA0,1個(gè)模擬量輸入模塊選用6ES7231-4HD32-0XB0。本控制系統(tǒng)PLC主要用于控制夾具和對(duì)中移載機(jī)構(gòu),并和AGV、機(jī)器人進(jìn)行邏輯信號(hào)交互。

(2)檢測(cè)元件的選型

用于檢測(cè)克朗斯線體上紙箱的距離,選用德國(guó)SICK的激光測(cè)距傳感器,型號(hào)為DT35-B15251;用于料臺(tái)檢測(cè)的鏡反射光電,選用德國(guó)SICK的型號(hào)為GL6-P1211,漫反射光電采用SICK的GLB6-P1441S46,接近開關(guān)選用SICK的型號(hào)為IME12-08NPSZC0S。氣缸上的磁性開關(guān)選用亞德客的型號(hào)為CMSG-020,用于檢測(cè)反饋氣缸動(dòng)作的完成情況。

(3)執(zhí)行元件的選型

用于控制氣缸動(dòng)作和吹掃的電磁閥,均采用亞德客公司生產(chǎn)的五口三位電磁閥型號(hào)為4V230C06B,三口兩位電磁閥型號(hào)為3V21008NCB,抓手伺服電機(jī)為西門子的訂貨號(hào)為1FL60342AF211MA1,驅(qū)動(dòng)器為西門子訂貨號(hào)6SL32105FB104UF1。

(4)其他元件的選型

工業(yè)交換機(jī)采用天津吉諾的型號(hào)為GIE3008-8T,安全繼電器采用OMRON的型號(hào)為G7SA-5A1B,隔離變壓器采用正泰的型號(hào)為JBK5-1600VA輸入AC380,雙輸出AC220V1500VA和AC240V100VA。開關(guān)電源采用施耐德的型號(hào)為ABL2REM24100H。安全門開關(guān)選用OMRON的型號(hào)為D4NS-1CF。

3.2  I/O變量定義

本控制系統(tǒng)有開關(guān)量50個(gè)輸入點(diǎn),29個(gè)輸出點(diǎn)。模擬量輸入有3個(gè)激光測(cè)距的輸入點(diǎn)[5]。由于輸入輸出點(diǎn)比較多,如表2所示,只顯示部分點(diǎn)位。

表2 主控PLC輸入輸出點(diǎn)

image.png 

3.3 硬件網(wǎng)絡(luò)組成

觸摸屏人機(jī)界面HMI和主控PLC之間現(xiàn)場(chǎng)總線PROFINET通訊,主控PLC和拆垛機(jī)器人、上料機(jī)器人之間是PROFINET通訊,主控PLC和伺服1、伺服2驅(qū)動(dòng)之間用PROFIBUD-DP通訊。ABB拆垛機(jī)器人和MECH-MIND3D相機(jī)之間用以太網(wǎng)TCP/IP通訊,ABB上料機(jī)器人和MECH-MIND3D相機(jī)之間用以太網(wǎng)

CP/IP通訊[6]。如圖2所示。

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圖2 硬件網(wǎng)絡(luò)圖

4 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

4.1 功能設(shè)計(jì)

本文的控制系統(tǒng)可分為主控PLC控制程序、觸摸屏程序、拆垛機(jī)器人程序和上料機(jī)器人程序。主控PLC程序可分為報(bào)警信息程序、對(duì)中平臺(tái)控制、機(jī)器人間信息交互、模擬量處理、伺服控制程序、與AGV交互程序、與線體交互程序等[7]。觸摸屏畫面有主控畫面、伺服參數(shù)畫面、信號(hào)監(jiān)控畫面、報(bào)警畫面和機(jī)器人交互畫面等。機(jī)器人程序可分為初始化程序、主程序、抓手程序、SOCKET程序、DATA數(shù)據(jù)程序等[8]

4.2 工藝自動(dòng)化流程

圖3為拆垛機(jī)器人程序流程,機(jī)器人開始運(yùn)行后,需人工選擇拆垛垛位,1號(hào)門對(duì)應(yīng)1號(hào)垛位,2號(hào)門對(duì)應(yīng)2號(hào)垛位,當(dāng)人工選擇完畢后,機(jī)器人需進(jìn)行人工二次確認(rèn),確認(rèn)無(wú)誤后,機(jī)器人需要人工判斷夾具上是否有料,如果有料,請(qǐng)人工取走,沒料,則機(jī)器人將進(jìn)行初始化,并回原點(diǎn)。初始化結(jié)束后,機(jī)器人進(jìn)行拆垛放料循環(huán),在初始拍照點(diǎn)獲取機(jī)器人與垛位最上層紙箱距離,機(jī)器人運(yùn)行至相機(jī)距離紙箱1.7米左右的高度后進(jìn)行二次拍照。二次拍照是為了獲取抓取位置點(diǎn),機(jī)器人根據(jù)收到的狀態(tài)碼判斷當(dāng)前狀態(tài)是否符合抓取要求。

image.png 

圖3 拆垛機(jī)器人程序流程圖

狀態(tài)碼:

0——機(jī)器人抓取紙箱;

2——相機(jī)錯(cuò)誤,需人工干預(yù);

3——相機(jī)識(shí)別出最上層是隔板,機(jī)器人將抓取隔板;

4——機(jī)器人換垛;

5——相機(jī)識(shí)別到有扎帶異常的情況,存在沒有扎帶,或者單根扎帶。

機(jī)器人抓取完整垛料以后,根據(jù)相機(jī)反饋狀態(tài)碼4進(jìn)行換垛,并呼叫AGV取走空托盤,補(bǔ)上新料,完成循環(huán)。

圖4為上料機(jī)器人程序流程,機(jī)器人開始接收上位機(jī)發(fā)來(lái)的物料類型,然后將物料類型發(fā)給相機(jī),相機(jī)拍照獲取扎帶位置,視覺系統(tǒng)判斷扎帶是否正常,不正常則報(bào)警由人工處理;正常就讓機(jī)器人抓手開始剪繩,剪完繩后抓手把繩子扔進(jìn)廢料箱,然后視覺系統(tǒng)再拍照判斷是否剪繩成功,不成功就報(bào)警由人工處理,成功則抓取物料放到克朗斯線體上,然后回到原位。

image.png 

圖4 上料機(jī)器人程序流程圖

5 結(jié)束語(yǔ)

該控制系統(tǒng)采用ABB的6軸工業(yè)關(guān)節(jié)機(jī)器人模仿人的手臂,按照設(shè)定的工藝路徑等參數(shù)進(jìn)行物料的識(shí)別、抓取及搬運(yùn)等動(dòng)作,是目前工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)中常用的設(shè)備之一。本系統(tǒng)研究的工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)上下料控制系統(tǒng)是應(yīng)用在啤酒罐裝包裝生產(chǎn)線中,通過PLC來(lái)控制工業(yè)機(jī)器人的動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)機(jī)器人協(xié)作的自動(dòng)上下料作業(yè)流程,由于此項(xiàng)操作重復(fù)性強(qiáng)并且工作強(qiáng)度高,而且手工操作已經(jīng)不能滿足大批量生產(chǎn)的實(shí)際需求,而工業(yè)機(jī)器人可以快速準(zhǔn)確地高精度重復(fù)定位,工作時(shí)間長(zhǎng),環(huán)境適應(yīng)性好,可以極大地提高生產(chǎn)效率。可見,工業(yè)機(jī)器人可以用高精度智能化的操作代替人力,所以對(duì)工業(yè)機(jī)器人的柔性控制系統(tǒng)進(jìn)行研究,并將其應(yīng)用到工廠實(shí)際生產(chǎn)中很有必要[9]

基于PLC的工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)上下料生產(chǎn)線已經(jīng)在生產(chǎn)車間安裝完成并正常運(yùn)行半年。這套控制系統(tǒng)的生產(chǎn)線安全平穩(wěn)運(yùn)行,具有高度的自動(dòng)化水平,可以大大減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高加工效率。

作者簡(jiǎn)介:

謝國(guó)強(qiáng) (1979-),男,山東青島人,工程師,碩士,現(xiàn)就職于青島星華智能裝備有限公司,研究方向?yàn)樯陷o機(jī)、小料稱量、雙復(fù)合等橡膠設(shè)備,線體、堆垛機(jī)、RGV等物流設(shè)備,自動(dòng)包裝設(shè)備。

駱廣兵 (1987-),男,山東濟(jì)寧人,工程師,學(xué)士,現(xiàn)就職于青島星華智能裝備有限公司,研究方向?yàn)橹悄芪锪鱾}(cāng)儲(chǔ)類裝備、機(jī)器人系統(tǒng)集成等。

王永濤 (1979-),男,山東青島人,工程師,學(xué)士,現(xiàn)就職于青島星華智能裝備有限公司,研究方向?yàn)闄C(jī)器人、龍門桁架、AGV等。

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摘自《自動(dòng)化博覽》2022年7月刊

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