高爐料車卷揚機是用來把爐料運送到高爐爐頂,給高爐加料的重要設備。我國的中小高爐基本上都是采用料車卷揚機作為標準上料設備。高爐料車卷揚機應滿足下列要求:
1、有足夠的運送能力,既上料速度能滿足高爐生產的要求。
2、運行可靠,耐用,保證高爐連續生產。
3、能夠實現上料自動化。
4、結構簡單,維護方便。
高爐料車卷揚機的工作特點是:啟動速度慢,轉矩大,加速平滑,停車平穩、準確。傳統的調速方法是:采用繞線轉子異步電動機,通過集電環和碳刷在轉子回路中串入若干段電阻,由接觸器控制接入電阻的多少來控制轉速。這種調速的缺點是:能耗高,低速機械特性軟。因為轉速的降低是通過轉子外接電阻消耗能量來實現的,并且轉速越低,機械特性越軟,消耗在電阻中能量比例越大,極不經濟,電網電壓的高低對速度影響很大。
山西省某鋼鐵有限公司1#高爐原設計是采用傳統的調速方式。在運行中發現,高爐料車卷揚機大馬拉小車,所用73KW ,8極電機啟動速度太快,沒有低速過程,經常出現落道故障。如果加大串入轉子的電阻值,雖然可以使速度降一些,但轉矩又太小,重車將不能啟動。針對這種情況,他們多方考察咨詢后,采用湖南省岳陽麗友商貿有限公司節能推廣部,提出的變頻調速改造方案。選用安邦信G9 ―093T3通用變頻器,僅用一天時間就完成了變頻器的安裝、調試和原控制電路的改造。
改造方案
1、拆開繞線轉子和外接電阻的連接,將接線端子短路(有機會將碳刷永遠抬起,直接把轉子繞組的三根出線短路,避免將來因碳刷和集電環接觸不好出現故障)。
2、將料車抱閘線與電機分開,單用一接觸器控制,電源取自變頻器輸入端,要求抱閘和電機同時通電。
3、為保證絕對可靠,保留原料車正反轉控制接觸器,用接觸器的輔助常開點做變頻器外接端子正反轉控制。
4、原調速控制電路已無保留必要,拆除三個接觸器,三個時間繼電器,一個中間繼電器,控制電路更加簡潔。
5、操作臺安裝一個故障復位按紐,一個蜂鳴器作為變頻器故障報警指示。
6、LK4主令控制器調出一個高速點,操作臺安裝一個試車開關,斷開時料車一直在低速運行。低速設20HZ,高速設38HZ。
改造后的料車卷揚機,啟動平穩,轉矩大,加減速平滑,停車位置準確,重車、空車停車位置基本一致。至今運行十個月,在沒有發生料車落道事故,料車卷揚機鋼絲繩的使用壽命也明顯延長。
比較改造前電費,料車在運行中節電40%;并且能在電網電壓較低時正常啟動,運行平穩。山西省立恒鋼鐵有限公司的領導和職工經常看著平穩運行的料車說:“裝上這個東西(安邦信變頻器)就是好。”
有了1#高爐料車卷揚機變頻調速的成功經驗,山西省立恒鋼鐵有限公司的決策者在2#高爐上馬時,決定再次使用安邦信變頻器控制料車卷揚機。2#高爐的電機也是73KW,8極繞線轉子異步電動機,所選變頻器為安邦信G11― 075T3通用變頻器。其控制電路和1#高爐完全一樣,運行中發現,料車卷揚機在減速時經常出現過電壓故障報警,經測試出現故障時直流母線電壓高達697V。為了解決這個問題,給G11― 075T3變頻器安裝了制動單元和配套的制動電阻,至今平穩運行一個多月,再沒有出現過電壓故障報警。
通過山西立亨鋼鐵有限公司1#、2#高爐料車卷揚機變頻調速的應用,可以看出,高爐料車卷揚機采用安邦信變頻器調速控制是一種簡單、可靠性高、節能、高效,保護功能齊全(過電流,過電壓,欠電壓,接地,過熱,短路),便于自動控制的最佳方案,完全可以替代傳統的控制模式,具有非常高的推廣價值。