張乃祿 徐竟天 楊彩鴿 王東 黃建平
1 引言
焦?fàn)t集氣管壓力是焦?fàn)t生產(chǎn)中重要的工藝參數(shù),在煤焦化生產(chǎn)過程中,因受多種因素如出焦、裝煤、換向、煤氣發(fā)生量變化、工藝設(shè)備及管道阻力等影響而使得集氣管壓力常常發(fā)生劇烈波動。對焦?fàn)t集氣管壓力進(jìn)行控制,使其穩(wěn)定在生產(chǎn)工藝所需范圍內(nèi),是保證安全生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少環(huán)境污染、延長爐齡的重要技術(shù)措施。采用北京亞控組態(tài)王Kingview和KingACT,運用智能協(xié)調(diào)最優(yōu)控制及變參數(shù)PID控制相結(jié)合的方法,把控制焦?fàn)t集氣管壓力穩(wěn)定在最佳值,使其在整個焦化過程中提高焦碳產(chǎn)量與質(zhì)量,減少能源消耗,增加焦?fàn)t壽命,減少污染物排放。
2 多焦?fàn)t系統(tǒng)簡介
山西靜樂焦化廠焦?fàn)t為兩爐結(jié)構(gòu),其中一座為55孔,另一座為35孔。孔數(shù)不同,集氣管管線長度也不同,阻力分布差異大,風(fēng)機非線性嚴(yán)重,滯后大。壓力大時爐子冒煙,近距離不能看清設(shè)備,壓力小時空氣吸入量大,影響焦?fàn)t壽命和焦?fàn)t煤氣質(zhì)量,易引發(fā)事故。兩座焦?fàn)t共用一套鼓冷系統(tǒng),兩座焦?fàn)t發(fā)生的煤氣首先進(jìn)入各自的集氣管,在集氣管控制蝶閥后匯合進(jìn)入煤氣總管,再經(jīng)初冷器和鼓風(fēng)機將焦?fàn)t煤氣送至后續(xù)工序。因1、2號焦?fàn)t的集氣管并聯(lián),兩臺羅茨風(fēng)機并聯(lián),集氣管與鼓風(fēng)機機組串聯(lián),故相互間存在著嚴(yán)重的耦合關(guān)系。多焦?fàn)t系統(tǒng)工藝流程與系統(tǒng)構(gòu)成如圖1所示。
控制部分主要有三個檢測點:集氣管1壓力檢測、集氣管2壓力檢測、集氣總管壓力檢測;三個控制點:閥門1、閥門2、變頻器1、2。由于兩臺變頻器并聯(lián)運行,為防止兩臺變頻器由于控制信號大小不同而產(chǎn)生回流,因此兩臺變頻器由一個控制信號串聯(lián)進(jìn)行控制。其中,蝶閥通過電動執(zhí)行器進(jìn)行控制,4~20mA電流對應(yīng)閥門0~90o開度;風(fēng)機通過兩臺西門子變頻器進(jìn)行交流變頻調(diào)速,4 ~20mA電流對應(yīng)變頻器0~50Hz輸出。
圖1 多焦?fàn)t系統(tǒng)工藝流程與系統(tǒng)構(gòu)成
3 系統(tǒng)控制方案與策略
以焦?fàn)t壓力為主調(diào),鼓風(fēng)機前吸力為輔調(diào),并以兩個集氣管壓力的平衡調(diào)節(jié)作為重點設(shè)計目標(biāo)。由于集氣管1、2和鼓風(fēng)機前吸力這三個回路控制互相影響、互相制約,因此,在確定控制方案時,既要把每個回路單獨考慮,同時又要考慮到其它參數(shù)和各回路間的影響。采取保證重點、照顧一般的原則,應(yīng)用變參數(shù)PID控制與智能協(xié)調(diào)最優(yōu)控制原理,對整個系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化控制,具體控制方案如下:
(1) 集氣管1和2壓力獨立單回路控制。集氣管1和2壓力能否控制在正常范圍,這是一個重點保證的參數(shù)。系統(tǒng)采用軟件方式實現(xiàn)的變參數(shù)PID控制,通過程序就可以隨時改變PID控制模塊中的給定值、P、I、D參數(shù)值,即可解決正常情況下的壓力波動問題。
(2) 鼓風(fēng)機前吸力最優(yōu)控制是穩(wěn)定集氣管壓力的輔助保證。在調(diào)整集氣管壓力時,一般情況下,不同的吸力都可以保證集氣管壓力控制在工藝指標(biāo)的合格范圍內(nèi)。這主要是各集氣管壓力控制閥位不同。同樣的氣體流量,如果翻板閥位開度大,所需要的鼓風(fēng)機吸力就小;如果翻板閥位開度小,所需要的吸力就大。因此在保證集氣管壓力為正常范圍內(nèi),優(yōu)化條件是集氣管控制翻板是否為最佳開度。程序通過采集當(dāng)前兩蝶閥開度信息,即可按照協(xié)調(diào)控制原則,綜合、協(xié)調(diào)兩閥門開度信息,輸出變頻器的控制信號,使得在滿足控制精度的前提下,變頻器在最低頻率運行,實現(xiàn)最優(yōu)控制。
(3) 重點解決集氣管1和2壓力不平衡問題。根據(jù)焦?fàn)t生產(chǎn)運行的實際情況,由于各種因素的影響,經(jīng)常會出現(xiàn)一個集氣管壓力太高,而另一個集氣管壓力太低的不平衡狀態(tài)。在這種情況下,先將集氣管壓力低的給定值提高,將集氣管壓力高的給定值降低,同時修改兩PID 模塊的P、I、D參數(shù)值,加強控制作用,以使兩個集氣管的壓力趨于平衡,為調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機前吸力創(chuàng)造條件。
4 控制系統(tǒng)的實現(xiàn)
采用Kingview 6.5和軟邏輯控制軟件kingACT 1.5,編程實現(xiàn)對非線性、多耦合、強擾動的多變量時變系統(tǒng)焦?fàn)t集氣管煤氣壓力的精確控制。采用智能協(xié)調(diào)控制及變參數(shù)PID控制相結(jié)合的思想,將現(xiàn)場集氣管壓力控制在最佳工藝要求的70Pa?0Pa值。
4.1 硬件實現(xiàn)
硬件采用研華公司智能模塊ADAM5000/485,它是一種通過多通道I/O模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測等功能的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。它可以通過雙絞線、多站點RS-485網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)主機相連。每個系統(tǒng)由兩部分組成:基座(主單元ADAM5000)和I/O模塊(ADAM5017、ADAM5024等)。每個基座可以安裝4個I/O模塊(最多64個I/O點)。ADAM5000/485系統(tǒng)模擬量輸入模塊可以配置為電壓、電流、熱電偶、熱電阻等不同類型的輸入。計數(shù)器/頻率模塊還可以設(shè)置為加/減計數(shù)、雙向和頻率模式。除了節(jié)點地址外,所有其它參數(shù)(包括通信速度、高低限報警和校準(zhǔn)等)均可通過遠(yuǎn)程進(jìn)行程序設(shè)定。ADAM的靈活設(shè)計擺脫了傳統(tǒng)機械式設(shè)置的操作方式,避免了由于采用固定量程而需要購置大量模塊的負(fù)擔(dān)。硬件模塊示意圖如圖2所示。
圖2 硬件模塊示意圖
ADAM5017是插在ADAM5000/485上的8路通用模擬量輸入模塊,有效分辨率為16位。有效輸入范圍為:±150mV,±500mV,±1V,±5V,±10V,±20mA。
ADAM5024是插在ADAM5000/485上的4路通用模擬量輸出模塊,有效分辨率為12位。有效輸出范圍為:0~10V,0~20 mA,4~20mA。
ADAM5050是插在ADAM5000/485上的16路通用數(shù)字量I/O模塊,每路是數(shù)字輸入還是輸出可通過DIP開關(guān)進(jìn)行設(shè)定。
4.2 軟件實現(xiàn)
KingACT 1.5基于PC機上建立的實時軟邏輯控制軟件,它內(nèi)含各種標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控制算法圖形模塊,只需要賦予特定參數(shù),調(diào)用各種算法模塊即可實現(xiàn)常見的各種工業(yè)控制。它以Windows中文全系列操作系統(tǒng)作為其操作平臺,提供符合IEC1131-3標(biāo)準(zhǔn)的2種PLC編程語言,包括梯形圖(LD)、功能塊(FBD)。
通過組合組態(tài)王和KingACT,可以發(fā)揮各自優(yōu)勢。利用組態(tài)王界面功能及圖庫來開發(fā)顯示界面;利用其通訊能力和良好的開放性,組態(tài)王可以與一些常用I/O設(shè)備直接進(jìn)行通訊;利用其靈活的語法和函數(shù)庫編寫協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)。利用KingACT軟邏輯控制功能完成變參數(shù)PID控制,采集監(jiān)測信號,并直接輸出控制信號到I/O硬件。軟件模塊結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 軟件模塊結(jié)構(gòu)圖
其中,為了實現(xiàn)快速實時控制,使用KingACT通過COM1口實現(xiàn)三個監(jiān)測點及兩個控制點(蝶閥的變參數(shù)PID控制)的I/O處理。其他參數(shù)由組態(tài)王通過COM2口采集、輸出,如變頻器電流、電壓、輸出頻率及兩個蝶閥當(dāng)前位置等其他參數(shù),變頻器控制信號由程序計算后由組態(tài)王經(jīng)COM2口輸出。同時組態(tài)王與KingACT之間通過IEC1131-3標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行通信,讀取、設(shè)置KingACT中的各種參數(shù)。例如,可以讀取、設(shè)置PID模塊的P、I、D當(dāng)前值及PID模塊涉及到的其他參數(shù),如位置型或增量型輸出選擇、正反向作用選擇、是否進(jìn)行積分分離、輸出高限設(shè)定、輸出低限設(shè)定等其他重要參數(shù)。
5 結(jié)語
本系統(tǒng)于2004年3月在山西靜樂焦化廠投入運行。實際運行表明,該系統(tǒng)工作可靠、性能穩(wěn)定、功能齊全、操作方便、控制精度高。對壓力的最大擾動能在幾秒內(nèi)快速調(diào)節(jié)到最佳值,確保壓力穩(wěn)定在工藝要求值±10Pa范圍以內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益顯著,在國內(nèi)焦化行業(yè)具有廣泛的推廣應(yīng)用價值。