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濟鋼中板廠粗軋機電動壓下APC控制
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     行業(yè):鐵路    
  • 點擊數(shù):2845     發(fā)布時間:2006-08-09 19:35:01
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本文對采用impact變頻器實現(xiàn)軋機電動壓下APC控制的難點、控制思想、改進方法和實現(xiàn)方案進行了分析,給出了APC系統(tǒng)的程序控制框圖,指出了系統(tǒng)設(shè)計多種操作方式對提高系統(tǒng)可用性的重要性,文中給出的多項改進措施對于采用交流傳動完成軋機壓下系統(tǒng)控制任務(wù)具有指導(dǎo)意義。

 

一、系統(tǒng)簡介:

為了進一步提高生產(chǎn)能力,減少設(shè)備故障率,優(yōu)化原生產(chǎn)線的工藝設(shè)備配置,濟鋼集團總公司決定于200411月將濟鋼中板廠原三輥勞特式軋機改為四輥軋機,并在該軋機系統(tǒng)中實現(xiàn)全交流化傳動,經(jīng)過一系列的方案論證工作,軋機主傳動采用了siemens公司的交交變頻系統(tǒng),輔傳動中最重要的四輥電動壓下系統(tǒng)采用了AB公司的impact變頻器,為了提高傳動性能,當(dāng)壓下操作側(cè)和傳動側(cè)聯(lián)動時,采用了主從控制方式,為了提高系統(tǒng)的自動化水平,要求實現(xiàn)電動APC功能。

二、控制思想:

    電動APC控制是實現(xiàn)軋機自動軋制過程的基礎(chǔ),一般作為精軋機系統(tǒng)中AGC控制的內(nèi)環(huán),但當(dāng)AGC系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,電動APC的定位精度應(yīng)當(dāng)能夠保證壓下系統(tǒng)的基本定位要求,滿足部分產(chǎn)品規(guī)格的厚度精度要求。

電動APCautomatic position control)系統(tǒng)可以盡量迅速地將壓下絲杠的位置自動地調(diào)節(jié)到預(yù)先由過程機或HMI給出的目標(biāo)值上,使調(diào)節(jié)后的實際位置與目標(biāo)值之差保持在允許的誤差范圍內(nèi),粗軋壓下APC定位精度要求為±1mm。

傳統(tǒng)的定位控制系統(tǒng)一般都是采用位置環(huán)、速度環(huán)、電流環(huán)三環(huán)控制,但這種控制方式對系統(tǒng)的線性性要求很高,否則當(dāng)系統(tǒng)接近目標(biāo)值時,由于速度環(huán)的給定已經(jīng)很小,如果傳動設(shè)備不是大力矩的伺服電機,此時傳動系統(tǒng)的輸出轉(zhuǎn)矩就會很小,甚至產(chǎn)生力矩波動,最終導(dǎo)致系統(tǒng)在接近目標(biāo)值時發(fā)生振蕩。

對于實際的電動壓下位置控制系統(tǒng),上述問題更為突出,因為一般的軋機壓下系統(tǒng)的傳動力矩要求都大于2000NM,而制造出具有這樣大的輸出力矩的伺服電機還不現(xiàn)實,實際上根據(jù)工藝要求和工程實踐,壓下系統(tǒng)都是采用直流傳動以滿足定位迅速準(zhǔn)確的要求。

隨著交流傳動技術(shù)的發(fā)展,尤其是交流電動機矢量控制方式的應(yīng)用,使得交流電動機在很多傳動性能方面如速度響應(yīng)、電流響應(yīng)、過載能力、轉(zhuǎn)矩波動等都達到了可與直流傳動相媲美的功能,但一個不可否認(rèn)的事實是由于矢量控制的核心思想是通過對驅(qū)動電源的控制使電機內(nèi)部產(chǎn)生的磁場矢量和轉(zhuǎn)矩電流矢量正交,以便能夠象直流電動機一樣使輸入電機的電流能夠最有效的產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩,而事實上由于電機內(nèi)部電樞反應(yīng)的影響和磁路的飽和、非線性等因素,都會影響到矢量控制的實際效果,尤其是低速時,作為矢量控制方式指揮棒的磁通觀測模型都采用的是電流模型,而電流模型對電機的參數(shù)依賴性較大,而且多數(shù)系統(tǒng)為了簡化啟動環(huán)節(jié),在電流模型中都應(yīng)用的是電流的給定值而不是實際值,這些都會造成低速時磁通觀測的不準(zhǔn)確,在實際的電機中,由于電機漏電抗的影響,尤其是當(dāng)傳動裝置輸出加入電抗器時,使得交流電動機在低頻時的實際轉(zhuǎn)矩輸出能力也下降,就如同實際的變壓器相當(dāng)于一個帶通濾波器,傳輸?shù)皖l信號會發(fā)生衰減一樣,這些因素使得即使是采用矢量控制的交流傳動,其低速時的轉(zhuǎn)矩輸出能力和可控性都無法與直流傳動相媲美,而在大功率的位置定位系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的控制模式對傳動系統(tǒng)的低速性能恰恰是要求較高的,另外,當(dāng)采用鼠籠式異步電動機做為傳動設(shè)備時,由于鼠籠式異步電動機屬于單饋電,當(dāng)電機啟動時若要及時產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩還需要一個磁通的建立過程,而這個過程通常要比轉(zhuǎn)矩電流的建立時間長,對于處于頻繁啟動/停止操作的壓下系統(tǒng)來講,就會影響系統(tǒng)的快速性。

在該軋機壓下系統(tǒng)中我們采用了impact變頻器做交流傳動,根據(jù)impact變頻器采用force磁場定向技術(shù)的應(yīng)用特點和具備多種停車制動方式和加強制動效果的選項等優(yōu)點,我們采取了以下措施來提高采用交流傳動方式時APC系統(tǒng)的性能:

1、為了提高系統(tǒng)的快速性,系統(tǒng)停車時啟用了impact變頻器內(nèi)置的“flux up”功能,使得當(dāng)壓下系統(tǒng)處于頻繁得啟/停狀態(tài)時,電機磁通基本上不丟失,這樣系統(tǒng)只需要建立轉(zhuǎn)矩電流就可以產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩,模擬了在直流電機中所發(fā)生的過程。

2、修改控制模式,當(dāng)壓下絲杠接近目標(biāo)值時采用脈沖沖動控制,避免電機在低速時運行,使系統(tǒng)快速進入目標(biāo)區(qū)域。

3、采用電流限幅制動停車方式,并通過停車時加入“flux up”功能,提高電機的制動能力,使得電機從較高的轉(zhuǎn)速停車時制動的距離盡量短。

4、為了提高壓下系統(tǒng)的快速性,使系統(tǒng)按照最大的輸出力矩加速和減速,即電機的速度給定遵從以下規(guī)律:

V =  (2amΔs)1/2

其中:    am為允許的電動壓下加速度。

                  Δs為與目標(biāo)值的偏差。

速度給定曲線如下圖:

  


    在PLC程序中具體實現(xiàn)時,采用了分段線形化的方法來實現(xiàn)以上控制思想,如下圖所示:

 

Δs

V

 

抬起

壓下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5.到位檢查

APC控制方式下,當(dāng)位置偏差進入精度區(qū)內(nèi)時就發(fā)出停車信號,但是不能以一次到位就鎖定壓下系統(tǒng),要防止反向滑過精度區(qū),為此程序中設(shè)計了必須連續(xù)三個周期檢測均到位才認(rèn)為APC到位,以確保定位的可靠性,同時這種方法也提高系統(tǒng)適應(yīng)停車制動距離變化的魯棒性。

6、為了防止帶鋼壓下,以保護傳動機構(gòu)和設(shè)備,當(dāng)系統(tǒng)檢測三次到位后即鎖定壓下系統(tǒng),直到本道次軋制結(jié)束或人工干預(yù)強制復(fù)位。

7、為了提高APC系統(tǒng)適應(yīng)不同設(shè)備條件的能力,系統(tǒng)中設(shè)計了多種操作方式:

 

在自動方式下分為:

Ÿ         操作側(cè)和傳動側(cè)聯(lián)動:自動時的正常生產(chǎn)方式,此時操作側(cè)和傳動側(cè)通過離合器聯(lián)軸,系統(tǒng)中只有操作側(cè)一個APC通道工作,傳動側(cè)以從方式做為操作側(cè)傳動速度環(huán)的內(nèi)環(huán)工作,以操作側(cè)的設(shè)定輥縫到位作為控制目標(biāo)。

Ÿ         操作側(cè)和傳動側(cè)不聯(lián)動:當(dāng)因系統(tǒng)中離合器損壞或因其他原因操作側(cè)和傳動側(cè)無法聯(lián)軸時的應(yīng)急生產(chǎn)方式,此時系統(tǒng)中有操作側(cè)和傳動側(cè)兩個APC通道獨立工作,并以各自的輥縫設(shè)定值作為控制目標(biāo),同時系統(tǒng)中可以通過修正操作側(cè)的輥縫設(shè)定值實現(xiàn)軌跡糾偏功能。

在手動方式下分為:(此時APC系統(tǒng)不工作)

Ÿ         操作側(cè)單動:操作主令時傳動側(cè)不動,用于操作側(cè)輥縫的單獨調(diào)整。

Ÿ         傳動側(cè)單動:操作主令時操作側(cè)不動,用于傳動側(cè)輥縫的單獨調(diào)整。

Ÿ         操作側(cè)和傳動側(cè)聯(lián)動:手動時的正常生產(chǎn)方式,此時傳動側(cè)以從方式做為操作側(cè)傳動速度環(huán)的內(nèi)環(huán)工作,啟動和停止信號與操作側(cè)完全相同。


三、系統(tǒng)控制框圖:

以下為壓下系統(tǒng)APC程序控制框圖,程序中假設(shè)當(dāng)速度給定為負(fù)值時執(zhí)行壓下操作,該系統(tǒng)實現(xiàn)了自動擺輥縫和利用拋鋼信號自動更換道次的功能,除了軋制規(guī)程的自動生成外基本上實現(xiàn)了自動軋制。


  

 

 

 

               

四、結(jié)論:

   當(dāng)系統(tǒng)在手動方式下工作正常穩(wěn)定后,我們對自動方式下的電動APC功能進行了調(diào)試,系統(tǒng)的定位精度一般小于2mm,由于最終道次的壓下量一般小于20mm,此時的定位精度小于1mm,滿足了粗軋機的壓下系統(tǒng)定位要求。

  實踐證明當(dāng)軋機壓下系統(tǒng)采用交流傳動時,采用停車時不滅磁,小偏差時的脈沖沖動控制和采用變頻器的附加制動方式選項提高傳動系統(tǒng)的停車制動能力等措施,對于實現(xiàn)電動APC系統(tǒng)的快速性和提高定位精度是有利的。

 

參考文獻:

[1] 《交流調(diào)速系統(tǒng)》 陳伯時   陳敏遜    機械工業(yè)出版社

[2] 《大功率交交變頻矢量控制》馬小亮    機械工業(yè)出版社

[3] “可逆軋機速度控制及壓下APC控制實踐”    彭敬紅,鄒正錚

     《電氣傳動自動化》  2004  6

     

 

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