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基于MCGS組態(tài)軟件的CAN總線監(jiān)控
  • 企業(yè):控制網(wǎng)    
  • 點擊數(shù):2448     發(fā)布時間:2006-09-08 03:01:35
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為實現(xiàn)生產(chǎn)過程中各工藝參數(shù)和設(shè)備運行情況的實時監(jiān)控,本文建立了一種基于MCGS組態(tài)軟件的CAN總線監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),針對該監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)存在的干擾問題,研究了軟、硬件抗干擾措施。
1.引言
       隨著市場競爭性的加劇和市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高,對生產(chǎn)過程中各工藝參數(shù)和設(shè)備運行情況的監(jiān)控力度與技術(shù)要求越來越高,使生產(chǎn)過程工藝參數(shù)的全程實時監(jiān)控成為了企業(yè)提高管理水平、確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要措施與方法,生產(chǎn)工藝過程參數(shù)自動監(jiān)測技術(shù)與監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的研究與應(yīng)用成為了一項重要的內(nèi)容。但是,不同生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備和環(huán)境各不相同,如我國大型炭素生產(chǎn)企業(yè),除了導(dǎo)電灰塵無處不在這種復(fù)雜環(huán)境外,擁有很多大功率等級的各類用電設(shè)備,這些設(shè)備的運行與頻繁起停,對計算機監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)形成了電磁干擾,嚴重影響監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運行,如干擾引起傳輸信號的改變、造成數(shù)據(jù)丟失等。因此,必須對干擾的產(chǎn)生和抗干擾措施加以詳細研究,以便采用有效的抗干擾措施。
       本文針對某炭素企業(yè)的生產(chǎn)過程工藝參數(shù)自動監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)進行了較深入的研究與分析,分別在軟件和硬件兩方面采取了多種抗干擾措施。系統(tǒng)的實際運行結(jié)果證實了本文方法的有效性和合理性。
2. 監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的組成
       某炭素公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為高功率圓柱型電極,主要生產(chǎn)流程包括中碎配料、糊料生產(chǎn)、擠壓成型、電極石墨化、高壓浸漬、環(huán)式爐或倒焰爐煅燒和成品機加等七道工序,另外還有一個煤氣站用于給整個生產(chǎn)流程提供加熱控制用熱源。這些流程都有一臺工控機或配備了具有RS485通訊接口和通訊功能的無紙記錄儀。公司為了提高管理水平,確保電極質(zhì)量,建立了一個基于CAN總線的全廠工藝參數(shù)自動監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)以各流程處工控機和無紙記錄儀為終端站,采集各流程的實時工藝參數(shù),執(zhí)行相應(yīng)工藝過程控制;由中央監(jiān)控機收集、存貯和集中顯示各站點數(shù)據(jù),建立全廠工藝參數(shù)數(shù)據(jù)庫,完成工藝過程質(zhì)量分析、統(tǒng)計、報表、打印等監(jiān)測功能。同時,為了便于管理人員實時了解與掌握全廠生產(chǎn)和工藝變化情況,在主要管理員辦公室配置了相應(yīng)PC機終端,這類終端與中央監(jiān)控機通訊,可實時顯示各站點數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)組成示意如圖1,各工控機和PC機通過CAN卡上網(wǎng),無紙記錄儀通過485/CAN智能轉(zhuǎn)換卡上網(wǎng)。中央機和各站點工控機、PC機采用MCGS組態(tài)軟件作為開發(fā)平臺,開發(fā)相應(yīng)的用戶程序,通過OPC服務(wù)器軟件實現(xiàn)CAN總線數(shù)據(jù)傳輸通訊。根據(jù)設(shè)備分布情況,該系統(tǒng)由三條CAN總線構(gòu)成。


圖1    監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)總體結(jié)構(gòu)
3.網(wǎng)絡(luò)的干擾分析
       圖1所示監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)中,各工控機、PC機和記錄儀分布于企業(yè)各個生產(chǎn)車間,到中央監(jiān)控機的傳輸距離相差很大,短距離約為50m,最長距離超過1000m,且利用了部分原有網(wǎng)線,這些線存在多處焊接頭和往返布線,穿越該廠石墨化爐車間、大型行車車間和多臺破碎機工位。當(dāng)石墨化生產(chǎn)、行車運行和破碎機工作時,產(chǎn)生大電流(數(shù)千安培)、電弧火花和強噪音。由大電流和電弧等形成的雜散電磁場通過感應(yīng)或輻射方式干擾信道,使各處設(shè)備外殼和通信線屏蔽層上存在很強的靜電。CAN卡和CAN/485智能轉(zhuǎn)換模塊的輸入阻抗相差很大,其中CAN/485轉(zhuǎn)換模塊輸入阻抗大于等于35KΩ,CAN卡輸入阻抗不到200Ω,使網(wǎng)絡(luò)的阻抗匹配相當(dāng)困難,在信號傳輸過程中產(chǎn)生較大的衰減和反射干擾。當(dāng)一次傳輸數(shù)據(jù)量較大,如PC和監(jiān)控機之間采用87幀×11Bit為一個數(shù)據(jù)包進行傳送時,誤碼率高,常發(fā)生不能接收完一包數(shù)據(jù)的現(xiàn)象,即產(chǎn)生了數(shù)據(jù)丟幀,導(dǎo)致系統(tǒng)可靠性低。另外,該廠位于高雷擊區(qū),有多個傳感器安置于室外管道用于監(jiān)測管道氣體溫度和壓力。雷擊感應(yīng)多次經(jīng)傳感器串入燒毀該處無紙記錄儀終端。
4. 抗干擾措施
       針對上述網(wǎng)絡(luò)的干擾分析結(jié)論,為了降低誤碼率,提高信號傳輸性能和系統(tǒng)的可靠性,本系統(tǒng)設(shè)計與調(diào)試過程中,采取了有效的軟、硬件抗干擾措施。
(1)硬件抗干擾措施
① 合理布線及屏蔽以減少電磁場的干擾
       為了抑制電磁感應(yīng)和靜電感應(yīng)干擾,選用屏蔽電纜作為傳輸線,并將屏蔽層作相應(yīng)接地處理。在架設(shè)屏蔽電纜線時,信號傳輸線與強電線路間留一定距離且盡量采取不平行架設(shè)。抗干擾能力很強,而且頻帶很寬,特性阻抗也比較低,傳輸衰減較小。
② 合理的接地措施
       在實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)中,接地是抑制干擾的重要方法之一。本系統(tǒng)基于各終端分布范圍很寬,且各終端均有獨立接地的特點,采用了如下措施:三條傳輸線屏蔽層在中央監(jiān)控機處焊接后單點接地,在各終端處通過零歐姆電阻與終端接地相連,消除接地電流的影響,使系統(tǒng)具有同一的基準電位。
③ 光電隔離
       選用帶光電隔離的CAN接口卡、CAN/485轉(zhuǎn)換模塊、CAN中繼器,將網(wǎng)絡(luò)各終端設(shè)備隔離,防止因終端設(shè)備參考地電位不同對其它終端設(shè)備產(chǎn)生影響。光電耦合的共模抑制比相當(dāng)高,抗干擾能力強。采用光電耦合也可防止傳輸線感應(yīng)的強干擾脈沖進入各終端設(shè)備,如雷擊感應(yīng)。
④ 用CAN中繼器抑制信道衰減
       本網(wǎng)絡(luò)根據(jù)終端位置的分布,合理分配各條CAN總線上的所接終端設(shè)備(如圖1所示)。CAN總線2上全部終端設(shè)備都是無紙記錄儀,這類終端僅有485接口,故使用CAN/485智能轉(zhuǎn)換模塊接入總線,CAN/485轉(zhuǎn)換模塊的輸入阻抗很高(≥35kΩ),使該總線匹配簡單,采用120Ω匹配電阻就可保證線路反射和衰減小,通信成功率高,故不用CAN中繼器。但CAN1和CAN3兩條總線均配置了多臺工控機或PC機,通過CAN卡接入網(wǎng)絡(luò),因CAN卡輸入阻抗遠小于CAN/485模塊,使相應(yīng)總線匹配困難,且CAN1總線線路上有多處接頭,采用120Ω匹配電阻的線路反射和衰減大,盡管這兩條總線長度都比CAN2總線長度短,但它們的通訊誤碼率和丟幀現(xiàn)象嚴重,故采用CAN中繼器進行信號放大,抑制信道衰減,有效地提高了傳輸性能。
⑤ 信號隔離模塊
       對室外傳感器加裝信號隔離模塊,有效地消除了傳感器線路引入的干擾,提高了抗雷擊能力。
(2)軟件抗干擾措施
       網(wǎng)絡(luò)的實際運行證明,采用以上硬件抗干擾措施后,網(wǎng)絡(luò)的性能有了極大的改善。但是,仍然存在干擾使信號失真,出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟幀或出錯。特別是無紙記錄儀已有的485通訊格式不可更改,每次僅能發(fā)送當(dāng)前采集的數(shù)據(jù),每次發(fā)送數(shù)據(jù)包長也不可更改,無法對數(shù)據(jù)庫中前一時刻的數(shù)據(jù)進行重發(fā),且沒有生產(chǎn)設(shè)備停機和開機指示信息,所采集的參數(shù)中,有些參數(shù)既使在生產(chǎn)設(shè)備停機過程中也存在數(shù)據(jù),有些參數(shù)則為零或很小(如電流、電壓、流量),使監(jiān)控機不能判斷該終端(只要此終端未斷開電源)數(shù)據(jù)是否為生產(chǎn)過程的實際數(shù)據(jù),更不能簡單地將傳輸收到的零數(shù)據(jù)判斷為干擾結(jié)果(因為存在生產(chǎn)設(shè)備停機時,某些參數(shù)突然變?yōu)榱氵@種現(xiàn)象)。因此,必須采取相應(yīng)的軟件抗干擾措施,以剔除錯誤信息。
① 數(shù)據(jù)分類濾波
       在電極生產(chǎn)工藝過程中,每道工序均存在緩變參數(shù)和變化較大的參數(shù),停機后為零或很小的參數(shù)和不為零的參數(shù)。因此,軟件設(shè)計時,將數(shù)據(jù)分類,根據(jù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)采用不同的濾波算法進行抗干擾,并判斷終端生產(chǎn)設(shè)備是否停機或正常運行。
由于網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控機僅收集各工藝終端采集的實時數(shù)據(jù),在監(jiān)控機中建立相應(yīng)數(shù)據(jù)庫和進行各種處理,管理員PC機僅從監(jiān)控機獲取各終端的當(dāng)前數(shù)據(jù),均不需對數(shù)據(jù)進行復(fù)雜的處理和運算,只需剔除傳輸中因干擾引起的數(shù)據(jù)丟失或畸變。故監(jiān)控機和PC機在接收數(shù)據(jù)時僅需根據(jù)數(shù)據(jù)的性質(zhì),采用不同的幅度變化進行閾值濾波。
       對于緩變參數(shù),取小的變化閾值;對于變化較大的參數(shù),取大的閾值。若本次數(shù)據(jù)與前次數(shù)據(jù)的絕對差小于或等于給定的閾值,則認定該數(shù)據(jù)未被干擾;若大于給定的閾值,則認定該數(shù)據(jù)被干擾,用前次數(shù)據(jù)替代,形成平滑濾波,以反映該參數(shù)的變化規(guī)律。
對于停機后變?yōu)榱慊蚝苄〉膮?shù),在停機和開機時刻,該類參數(shù)將出現(xiàn)很大的跳變。顯然,簡單地采用前后兩次數(shù)據(jù)幅度變化閾值將產(chǎn)生錯誤的結(jié)果,如出現(xiàn)停機后數(shù)據(jù)不變,開機后數(shù)據(jù)總是零這類錯誤數(shù)據(jù)記錄。因此,對于這類數(shù)據(jù),在幅值變化閾值基礎(chǔ)上增加次數(shù)計數(shù)器或進行多次閾值比較。例如,某參數(shù)的本次數(shù)據(jù)為零或很小,與前次數(shù)據(jù)的絕對差大于給定閾值,因不能簡單判斷是停機后的數(shù)據(jù)還是干擾產(chǎn)生的,故將計數(shù)器加/減1,用前次數(shù)據(jù)替代本次數(shù)據(jù)形成平滑濾波,下次通訊時,若該參數(shù)的數(shù)據(jù)仍然為零或很小,且與前次數(shù)據(jù)的絕對差超出給定閾值,則計數(shù)器加/減1,并判斷計數(shù)次數(shù),若計數(shù)次數(shù)超過給定值,可判斷該參數(shù)數(shù)據(jù)為停機后的真實結(jié)果,將該參數(shù)數(shù)據(jù)置為零。若計數(shù)值未達到給定值時,數(shù)據(jù)又恢復(fù)到閾值范圍內(nèi),則可判斷前幾次數(shù)據(jù)是干擾產(chǎn)生的,本次數(shù)據(jù)為真實數(shù)據(jù);若某參數(shù)的數(shù)據(jù)原為零或很小,而某次數(shù)據(jù)突然大于給定的閾值1,不能簡單地判斷為開機數(shù)據(jù)或由加性干擾產(chǎn)生,則將該數(shù)據(jù)暫存。下次通訊時,若數(shù)據(jù)大于給定閾值1,將該數(shù)據(jù)與前次暫存數(shù)據(jù)進行閾值2比較,計數(shù)器加/減1,若計數(shù)次數(shù)未超過給定值,且位于閾值2范圍內(nèi),則將新數(shù)據(jù)暫存,否則暫存數(shù)據(jù)不變;若計數(shù)次數(shù)達到給定值,可判斷為開機后的該參數(shù)真實數(shù)據(jù),若計數(shù)次數(shù)未達到給定值,且數(shù)據(jù)與前次暫存數(shù)據(jù)之差超過閾值2范圍,或數(shù)據(jù)為零或很小,可判斷前幾次均為干擾。在做出判斷后,復(fù)位計數(shù)器。顯然,上述方法可有效地識別生產(chǎn)設(shè)備的開機與停機狀態(tài),僅使參數(shù)存在有限個(給定計數(shù)值)非真實的數(shù)據(jù),但這并不影響生產(chǎn)過程和企業(yè)對工藝質(zhì)量的分析。
② 小包數(shù)據(jù)傳送
       在本監(jiān)控系統(tǒng)中,由于終端設(shè)備的不同,數(shù)據(jù)傳輸存在兩種機制。每臺無紙記錄儀傳送數(shù)據(jù)的長度是不可更改的,僅負責(zé)該站點的數(shù)據(jù)采集和傳輸當(dāng)前采集值(其中16通道最多傳輸5幀×11Bit,8通道最多傳輸3幀×11Bit),故與監(jiān)控機的一次通訊數(shù)據(jù)量小,出錯率低。PC機從監(jiān)控機中獲得所有終端站的實時數(shù)據(jù)。因PC機和監(jiān)控機之間的數(shù)據(jù)傳輸長度可以在MCGS通訊策略組態(tài)時進行設(shè)置,為了提高系統(tǒng)的實時性,可以設(shè)置為所有數(shù)據(jù)組成一包進行一次傳輸,此時,數(shù)據(jù)包長度為87幀×11Bit。顯然,傳輸數(shù)據(jù)量遠大于記錄儀一次傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量、受干擾的概率高,易出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失與出錯。基于上述現(xiàn)象,對PC機和監(jiān)控機之間的數(shù)據(jù)傳輸采用小包方式,即由監(jiān)控機按各站點參數(shù)打包,分站點分包向PC機傳輸,一次傳輸數(shù)據(jù)量比大包數(shù)據(jù)量小很多,既使某分包數(shù)據(jù)傳送受干擾,不會影響其它分包的傳送,從而提高了PC機和監(jiān)控機之間的可靠性。
四、結(jié)論
       通過對監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的干擾分析,合理采用抗干擾措施,如數(shù)據(jù)分類濾波和小包數(shù)據(jù)傳送技術(shù),有效地消除了網(wǎng)絡(luò)的干擾,提高了系統(tǒng)的可靠性。該網(wǎng)絡(luò)在某炭素公司近半年的運行驗證了本文方法的有效性。
 
 
參考文獻
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