1 引言
變頻調(diào)速在過程控制中具有廣泛的應(yīng)用前景。由于變頻調(diào)速的調(diào)速范圍寬、動態(tài)響應(yīng)快、并且具有較高的控制精度,故在生產(chǎn)過程閉環(huán)控制中,已經(jīng)被普遍采用。尤其是以往控制回路中采用調(diào)節(jié)元件如調(diào)節(jié)閥作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)時,大都可以被“變頻器+電機(jī)+泵”取代。這樣做的好處:
(1)大大節(jié)省電能
(2)避免了調(diào)節(jié)閥維護(hù)和更換費用
(3)使控制指標(biāo)更加穩(wěn)定和精確。
在變頻器的選型設(shè)計中,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場的具體工藝情況和工程特點,選擇合適的變頻器及其相關(guān)的附件,這樣做不僅合理地控制投資,而且更能夠滿足生產(chǎn)工藝的需求。
2. 工程背景簡介
某選礦廠在進(jìn)行自動化系統(tǒng)改造前,其22臺焙燒礦石的豎爐(煤氣加熱爐)的進(jìn)風(fēng)口鼓風(fēng)機(jī)的電機(jī)沒有調(diào)速裝置,電機(jī)(其功率基本為45KW)處于工頻運行狀態(tài)。煤氣燃燒狀態(tài)只靠手調(diào)加熱煤氣量來保證;7個系列磨機(jī)的電振給礦機(jī)的給料量的控制是通過調(diào)節(jié)其振動頻率來保證的(下料量很不穩(wěn)定);7個系列旋流器給礦壓力的控制是通過調(diào)節(jié)旋流器給礦泵(其拖動電機(jī)功率基本為75KW)出口管路上的閥門開度大小來控制的;5臺濃縮機(jī)底流管路內(nèi)礦漿度的控制是通過調(diào)節(jié)其底流泵(其拖動電機(jī)基本為115KW)出口管路上的閥門開度大小來實現(xiàn)的。
由于沒有自動化系統(tǒng),在控制方式上只能靠手動調(diào)節(jié)。這不僅影響到生產(chǎn)工藝指標(biāo)的實現(xiàn),而且由于采用“電機(jī)+風(fēng)機(jī)/泵+調(diào)節(jié)閥”調(diào)節(jié)方式,造成浪費電能并且調(diào)節(jié)閥維護(hù)、更換費用較大。總之,以往的調(diào)節(jié)方式使得生產(chǎn)工藝指標(biāo)很不穩(wěn)定,生產(chǎn)運行方式很不經(jīng)濟(jì)。
3. 變頻調(diào)節(jié)控制方案說明
我們在對該選礦廠進(jìn)行自動化系統(tǒng)改造后,通過采用“變頻器+電機(jī)+風(fēng)機(jī)/泵”方案,不僅能夠穩(wěn)定控制住生產(chǎn)工藝指標(biāo),而且節(jié)能效果明顯。
本選礦自動化系統(tǒng)中,共使用變頻器50臺。其中用于豎爐鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)節(jié)的變頻器22臺,用于磨機(jī)給礦機(jī)給礦量調(diào)節(jié)的變頻器16臺(給礦機(jī)改為皮帶給礦機(jī),其電動滾筒功率為2.2KW),用于旋流器給礦壓力調(diào)節(jié)的變頻器7臺,用于濃縮機(jī)底流濃度調(diào)節(jié)的變頻器5臺。控制方案說明如下:
1)通過使用變頻器對鼓風(fēng)機(jī)拖動電機(jī)的調(diào)速,完成22臺豎爐進(jìn)風(fēng)量的調(diào)節(jié),進(jìn)而完成空/燃比控制。
2)通過使用變頻器對給礦機(jī)電動滾筒的調(diào)速,完成磨機(jī)給礦量的恒定閉環(huán)控制。
3)通過使用變頻器對旋流器給礦泵池泵拖動電機(jī)的調(diào)速,實現(xiàn)旋流器給礦壓力的閉環(huán)控制。
4)通過使用變頻器對濃縮機(jī)底流泵拖動電機(jī)的調(diào)速完成濃縮機(jī)底流礦漿濃度的閉環(huán)控制。
4. 變頻器系統(tǒng)選型配置與設(shè)計方案
變頻器系統(tǒng)選型配置與設(shè)計總的原則為:在保證生產(chǎn)工藝要求并保證生產(chǎn)安全、穩(wěn)定的前提下,盡量節(jié)省投資。
1)變頻器類型的選擇
考慮到該選礦生產(chǎn)過程使用的變頻器都用于對生產(chǎn)工藝過程的回路控制,在生產(chǎn)工藝制上最終控制指標(biāo)為:溫度、給礦量、壓力、濃度、生產(chǎn)指標(biāo)。該過程控制對變頻器的質(zhì)量、可靠性要求較高,但對變頻器本身的性能指標(biāo)要求不高。變頻器具有普通的U/f控制等功能即可以滿足生產(chǎn)要求,并不需要使用磁場定向矢量控制高性能型變頻器。故在變頻器選型設(shè)計上,選擇了ROCKWELL 1336PLUSⅡ變頻器(該種變頻器為全數(shù)字、交-直-交電壓型、具有組網(wǎng)通訊功能,在控制方式上具有V/F控制和無傳感器矢量控制兩種控制模式),而沒有選用ROCKWELL 1336IMPACT、 1336FORCE磁場定向控制高性能型變頻器。
2)變頻器容量的選擇
變頻器容量的選擇首先考慮了電機(jī)功率、電機(jī)在正常工頻運行情況下的實際電流大小以及電機(jī)的負(fù)載類型(皮帶給礦機(jī)為恒轉(zhuǎn)距類型負(fù)載,該鼓風(fēng)機(jī)、泥漿泵為風(fēng)機(jī)/泵類型負(fù)載),來作為選擇變頻器的容量的主要依據(jù)。
同時綜合考慮了變頻器安裝地理位置的海拔高度(該選礦廠海拔1600M),及安裝場所(電磁站內(nèi))的環(huán)境溫度,以及變頻器為封閉式且采用柜內(nèi)安裝等因素來適當(dāng)放大變頻器的額定容量。
3)變頻器電網(wǎng)側(cè)元件的選擇
由于變頻器的整流側(cè)使用的可控硅功率器件,故在變頻器的進(jìn)線側(cè)選擇快速熔斷器進(jìn)行短路保護(hù)。另外,根據(jù)工程現(xiàn)場的供配電情況,在變頻器的進(jìn)線側(cè)都選用了進(jìn)線電抗器。
4)變頻器負(fù)載側(cè)元件的選擇
工業(yè)現(xiàn)場中,變頻器安裝地點一般遠(yuǎn)離電機(jī),即變頻器的出線動力電纜長度較長。本工程中使用的變頻器出線電纜長度大多在100米以上。以豎爐鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)為例,其變頻器和電機(jī)之間連接的動力電纜長度見表一:
由于由變頻器給電機(jī)供電時,線電壓為方波而非正弦波,該電壓波形在電動機(jī)終端處疊迭加,稱為反射波現(xiàn)象。該現(xiàn)象在變頻器到電機(jī)之間動力電纜較長時將發(fā)生。反射波現(xiàn)象會降低電機(jī)的絕緣壽命。ROCKWELL變頻器使用外加輸出電抗器或電機(jī)終結(jié)器(Terminiter)電器元件來將反射波電壓限制在電機(jī)絕緣允許的范圍之內(nèi)。對于變頻器出線電纜特別長的情況,可以選用ROCKWELL的長線驅(qū)動器(LLD),其可以允許使變頻器出線電纜長度在1000米之內(nèi)。
在實際的選型設(shè)計中,綜合考慮了變頻器出線電纜長度、非鎧裝電纜、電機(jī)的絕緣等級等因素,在大多數(shù)變頻器的出線端接入了輸出電抗器,少量變頻器的出線端接入了電機(jī)終接器1204―TFB2。對于變頻器出線電纜特長的情況(如207米),選用了LLD產(chǎn)品。
5)變頻器一對二電機(jī)傳動方案的設(shè)計
選礦廠使用的旋流器給礦泵每個生產(chǎn)系列為二泵互備使用生產(chǎn)方式(共7個系列),每臺濃縮機(jī)底流泵亦為二泵互備使用生產(chǎn)方式(共5臺濃縮機(jī))。考慮到旋流器給礦泵、濃縮機(jī)底流泵功率較大,其拖動電機(jī)單機(jī)功率分別為75KW、115KW。如果對每臺電機(jī)都配置一臺變頻器,則一次性投資較大。另外,從生產(chǎn)工藝上看,這種變頻器與電機(jī)一對一配置方式也不十分必要。故在電機(jī)傳動方案上采用了一臺變頻器分時控制兩臺互備電機(jī)的方案,這里稱“變頻器一對二電機(jī)傳動方案”。 針對本工程,使用此方案可以節(jié)省投資100多萬元。該方案的電氣主回路原理如圖一。從圖中可以看出該方案將電器元件安裝到一個電氣柜中,這里稱“變頻切換柜”,變頻器和電抗器裝到變頻器柜中。在該方案的電氣二次回路設(shè)計上,通過安裝在現(xiàn)場操作箱上的轉(zhuǎn)換開關(guān)實現(xiàn)接觸器KM1-KM5的開閉選擇,實現(xiàn)四種電機(jī)控制方式選擇:停機(jī)、非變頻手動控制、變頻手動控制、PLC控制模式。其中電機(jī)非變頻運行控制模式(工頻運行)在手動和PLC控制模式下都可以實現(xiàn),從而保證在變頻器故障的情況下,電機(jī)能夠繼續(xù)運行。
使用該方案應(yīng)注意以下幾點:兩臺互備電機(jī)應(yīng)功率相同或接近;生產(chǎn)工藝上應(yīng)允許變頻切換柜短時停電檢修;在通過PLC或手動控制變頻器時,應(yīng)避免帶負(fù)荷分?jǐn)嘧冾l器出線側(cè)的接觸器,這可以延長該接觸器和變頻器的使用壽命。
6) 變頻器與控制器之間的通訊方案的設(shè)計
由于該選礦廠自動化系統(tǒng)中使用的變頻器較多,并且都是參與生產(chǎn)過程控制閉環(huán)調(diào)節(jié)的。變頻器的運行狀態(tài)及起停命令及其頻率給定都是通過其所屬的各個控制站(PLC)來下達(dá)的。但由于變頻器安裝的物理位置比較分散(共分散在7個電磁站內(nèi)),并且變頻器安裝位置到與其相關(guān)的控制器(PLC)的安裝位置距離較遠(yuǎn)。如果通過硬線(最長電纜長度在300米左右)完成變頻器與控制器之間的信號聯(lián)系將有很多缺點和不足:需要大量的施工材料并加大施工的工程量;控制站獲得的信息量小,對變頻器的狀態(tài)監(jiān)視能力減弱;在信號的長距離傳輸時,惡劣的工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境會對信號產(chǎn)生干擾,進(jìn)而會影響到變頻器的穩(wěn)定、準(zhǔn)確、可靠運行。
考慮到以上幾種因素,在控制器與變頻器之間的信號聯(lián)系上,采用ROCKWELL公司的設(shè)備網(wǎng)通訊方案完成。該方案不僅節(jié)省了模擬量、數(shù)字量信號電纜,并且實現(xiàn)了全數(shù)字通訊,充分發(fā)揮了控制系統(tǒng)的優(yōu)勢,最終實現(xiàn)了對控制站對變頻器的智能化監(jiān)控。變頻器系統(tǒng)通訊方案框圖如二:
該選礦自動化系統(tǒng)控制器采用的是ROCKWELL公司的Controllogix系統(tǒng)。變頻器1336PLUSⅡ與之組網(wǎng)通訊有多種辦法,其中典型的有: ControlNet通訊、DeviceNet通訊、RS232/RS422/RS485通訊。在本設(shè)計中根據(jù)實際情況,采用了 DeviceNet通訊方案。DeviceNet設(shè)備網(wǎng)是采用CAN總線協(xié)議的典型的設(shè)備級網(wǎng)絡(luò),其一個網(wǎng)段的通訊距離為500米。其具體實現(xiàn)如下:在相關(guān)的Controllogix控制站機(jī)架的插槽上加入一塊1756-DNB通訊模塊,在每臺變頻器上都加入一塊1336-GM5通訊模塊。通過通訊電纜1485-P1-A500將相關(guān)的變頻器1336-GM5通訊模塊串接在一起,最終接到相關(guān)控制器的1756-DNB通訊模塊上。通過Controllogix系統(tǒng)對變頻器進(jìn)行組態(tài)和通訊,完成控制器與變頻器之間的通訊。
5. 變頻器在選礦廠的應(yīng)用效果
經(jīng)過一年多來的工業(yè)運行表明,該選礦廠自動化系統(tǒng)中變頻器選型配置合理,運行穩(wěn)定可靠。即滿足了生產(chǎn)工藝的要求,又有效控制節(jié)省了投資。
1)回路控制效果
工業(yè)運行證明,ROCKWELL1336PLUSⅡ變頻器的動態(tài)性能、精度和啟動力矩等特性完全可以滿足選礦生產(chǎn)自動化過程控制的要求,達(dá)到預(yù)期的控制效果。圖三給出了5#濃縮機(jī)底流濃度控制曲線。從中可以看到較好的控制效果。
2)節(jié)能效果
在選礦進(jìn)行自動化改造前,采用“電機(jī)+泵+調(diào)節(jié)閥”方案進(jìn)行對旋流器給礦壓力、濃縮機(jī)底流濃度的調(diào)節(jié),在調(diào)節(jié)過程中由于電機(jī)的轉(zhuǎn)速是不可變的,因此很多能量都消耗到閥門上,造成電能的浪費。閥門的開度越小,浪費的電能越多。采用“變頻器+電機(jī)+泵”方案后,電動機(jī)的速度由原來的不可變變?yōu)榭烧{(diào),電動機(jī)根據(jù)控制調(diào)節(jié)的要求實時地調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,加之泵類負(fù)載電動機(jī)的軸輸出功率P與電動機(jī)轉(zhuǎn)速n的立方成正比,因此節(jié)能效果比較明顯。經(jīng)過長期的工業(yè)運行證明了這一點。
如該選礦廠某濃縮機(jī)底流礦漿管路濃度采用“電機(jī)+泵+調(diào)節(jié)閥”調(diào)節(jié)時,電機(jī)原工頻運行時輸入功率在98KW左右,其泵管路上的閥門開度在30%左右。采用“變頻器+電機(jī)+泵”調(diào)節(jié),將礦漿管路閥門全開,并保證同樣礦漿濃度的前提下,變頻器輸出功率在68KW左右。僅此一臺設(shè)備全年就可節(jié)省電20多萬度。
3)節(jié)省了調(diào)節(jié)閥的維護(hù)和更換費用
選礦廠使用的調(diào)節(jié)閥都安裝在礦漿管路上。礦漿在管路內(nèi)快速流動時,較高濃度的顆粒狀礦漿流體,會對調(diào)節(jié)閥有較大的磨損。即使使用耐磨性強(qiáng)的材質(zhì)的調(diào)節(jié)閥,也不可避免地需要經(jīng)常維修和更換,造成較大的維護(hù)費用和維修工作量。選用“變頻器+電機(jī)+泵”對礦漿流量進(jìn)行調(diào)節(jié)時,可以不用調(diào)節(jié)閥,即可以節(jié)省維護(hù)費用,又能保證生產(chǎn)穩(wěn)定。
6. 結(jié)束語
隨著變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及其相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量性能的不斷提高,在生產(chǎn)流程行業(yè)大量使用的籠型感應(yīng)電機(jī),有了較為理想并可以完全信賴的調(diào)速設(shè)備――變頻器。以往在流程行業(yè)廣泛使用的“電機(jī)+泵+調(diào)節(jié)閥”生產(chǎn)過程調(diào)節(jié)方式,大多被“變頻器+電機(jī)+泵”調(diào)節(jié)方式所取代,這已經(jīng)和正在給企業(yè)帶來了巨大的效益。這種效益不完全體現(xiàn)在節(jié)能降耗上,而且表現(xiàn)在對生產(chǎn)工藝指標(biāo)的控制更易實現(xiàn)、生產(chǎn)更加穩(wěn)定、運行維護(hù)費用降低和操作更加方便等諸多方面。
值得注意的是,目前國內(nèi)使用變頻調(diào)速的電機(jī)大多并非變頻專用電機(jī),在工藝設(shè)計中如果缺乏各個專業(yè)之間的溝通,會出現(xiàn)電機(jī)功率選擇不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象。這會表現(xiàn)在生產(chǎn)過程中電機(jī)運行頻率(平衡點)偏低,結(jié)果會使電機(jī)過熱(對于負(fù)載為恒轉(zhuǎn)距類的電機(jī)尤為嚴(yán)重)進(jìn)而影響了電機(jī)的使用壽命。
建議在使用變頻調(diào)速時,在電機(jī)的功率選擇上要慎重考慮,盡量選用變頻專用電機(jī).