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ACS880-07C
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厚板切頭剪頭尾跟蹤的改進(jìn)
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:電源     行業(yè):電梯    
  • 點(diǎn)擊數(shù):1928     發(fā)布時(shí)間:2007-03-18 10:35:47
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隨著工業(yè)控制系統(tǒng)的不斷發(fā)展,可編程控制器在寶鋼厚板廠切頭剪系統(tǒng)中得到了全新的應(yīng)用。文章介紹了通過(guò)改造檢測(cè)元件和控制程序更好的實(shí)現(xiàn)鋼板頭尾跟蹤的措施。 With the development of industry control system, Programmable Logic Controller (PLC) is widely used in the special equipment of Baosteel Heavy Plate Mill (HPM). This paper mainly presents how to improve head-tail tracking of plate by changing the detection component and modifying the control software.



    苗建新:寶鋼分公司厚板廠

    1 前言
   
    寶鋼5m寬厚板軋機(jī)工程于2005年2月份投產(chǎn),是寶鋼分公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)大口徑輸油氣管線、高強(qiáng)度船板、高強(qiáng)度建筑結(jié)構(gòu)板、壓力容器板等需求的重大舉措。作為我國(guó)第一套特寬幅現(xiàn)代化厚板軋機(jī),它將帶動(dòng)我國(guó)厚板生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,對(duì)提升我國(guó)厚板產(chǎn)品檔次,增強(qiáng)我國(guó)的綜合國(guó)力,將發(fā)揮積極作用。

    2 切頭剪概況

    切頭剪是剪切線的第一道工序,直接對(duì)產(chǎn)品成品負(fù)責(zé),也是決定厚板廠產(chǎn)量的決定因素,因此切頭剪的生產(chǎn)效率直接關(guān)系到我們廠產(chǎn)量的提高,但存在的主要問(wèn)題包括:鋼板頭部板形不好,導(dǎo)致光柵無(wú)法精確定位,剪切出來(lái)的頭部廢料時(shí)常超長(zhǎng),經(jīng)常卡在廢料系統(tǒng)內(nèi),嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

    3 剪切工藝

    鋼板經(jīng)過(guò)之前的軋制、矯直和冷卻之后,進(jìn)入切頭分段剪之前,首先根據(jù)在線UST入口處設(shè)置的板形檢測(cè)儀(PSG)的檢測(cè)結(jié)果,確定鋼板的剪切方式,PSG同時(shí)決定了每塊鋼板能否按計(jì)劃剪切。
若切頭長(zhǎng)度大于設(shè)備允許的最大廢料剪切長(zhǎng)度時(shí),則需要兩次或更多次的剪切,這種情況下在寬度方向上要盡可能避免分切,如圖1所示。

    鋼板經(jīng)過(guò)切頭剪后,切除頭部的“舌形”部分,并視板形情況進(jìn)行分段處理,當(dāng)鋼板出現(xiàn)“鐮刀彎”時(shí)可用此剪機(jī)在適當(dāng)位置進(jìn)行分段,以減少鋼板的切邊量。為后續(xù)的邊部剪切做好準(zhǔn)備,如圖2所示。



  圖2 剪切模型

    L:整個(gè)鋼板長(zhǎng)度,不論什么形狀;D:頭部切邊量

    那么如果0

    使用激光掃描器而不用光柵檢查,就是考慮到軋制出的板形因素,光柵是只能對(duì)一點(diǎn)的檢測(cè),而激光掃描器是對(duì)一個(gè)面的掃描,可以可靠的檢測(cè)到鋼板頭部,而不論鋼板的形狀如何。

    4  改進(jìn)措施

    為了提高切頭剪的定位精確度,就要盡量控制鋼板位置到達(dá)設(shè)定位置的準(zhǔn)確性,如果實(shí)際頭部位置遠(yuǎn)大于設(shè)定位置,那么過(guò)大的廢料可能卡在廢料系統(tǒng)內(nèi),這是不希望發(fā)生的。

    從定位來(lái)講,控制系統(tǒng)以切頭剪下剪刃刃口為零點(diǎn),入口是負(fù)值,出口是正值,把第一個(gè)激光掃描器安裝在-6940mm處(1#),第二個(gè)安裝在+190mm處(2#)。考慮到實(shí)際情況,決定采用以下改進(jìn)方式:

    當(dāng)D小于190mm時(shí),使用1#定位,當(dāng)D大于190mm時(shí),使用2#定位。他的好處在于:小于190mm時(shí)利用1#定位,定位速度快,尺寸小,即使誤差大些,也不會(huì)大到卡住的程度;而使用第二個(gè)缺點(diǎn)是時(shí)間較長(zhǎng),優(yōu)點(diǎn)是定位精度更高,為了防止鋼板頭部出現(xiàn)較大的偏差,所以采用了這種選擇方式,這兩種控制方式都可靠的保證了頭部廢料小于卡鋼的尺寸。頭部尺寸有2級(jí)模型計(jì)算得出。



  圖3 定位速度的改進(jìn)

    如圖3所示,如果選擇了頭部剪切命令,即“選擇開(kāi)關(guān)”信號(hào)為“1”,那么鋼板的運(yùn)動(dòng)按照“頭部速度”進(jìn)行,值為0.06m/s,而“正常速度”是2.0m/s,目的是保證調(diào)整位置的精確性。

    位置的計(jì)算是通過(guò)輥道的脈沖發(fā)生器獲得,位置越遠(yuǎn),誤差越大。第一個(gè)激光掃描器具體剪切位置有6米多,誤差比第二個(gè)大,本體上的精度至少提高了20毫米。圖4就是利用本體激光掃描器進(jìn)行同步調(diào)節(jié)后的程序控制圖。不同的檢測(cè)元件執(zhí)行不同的同步位置操作。



 圖4 同步調(diào)節(jié)

    兩個(gè)激光掃描器之間的切換控制選擇如圖5所示,通過(guò)切換邏輯信號(hào),可以選擇1#或2#脈沖發(fā)生器繼續(xù)位置計(jì)算,但同時(shí)只能有一個(gè)發(fā)揮作用。



    圖5 切換控制

    5  結(jié)語(yǔ)

    改變了定位控制的方式后,定位的精度有了明顯的提高,且不需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行大的改造,主要是通過(guò)控制功能的優(yōu)化就較好了實(shí)現(xiàn)了定位的精確性。

    實(shí)施后,由于定位精度的提高,切頭剪卡鋼的現(xiàn)象大大減少,有原來(lái)的平均5次/月減少到1.5次/月,大大減少了停機(jī)時(shí)間,對(duì)提高整條線的產(chǎn)量起到了一定的作用。

   
其他作者:劉飛(1984-),男,江西樂(lè)安人,助理工程師,學(xué)士,主要研究方向?yàn)闄C(jī)電一體化;方英(1982-),男,上海人,主要研究方向?yàn)楣I(yè)自動(dòng)化。

    參考文獻(xiàn)

    [1] Harald Kleines, Janos Sarkadi, Frank Suxdorf, and Klaus Zwoll,

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