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案例頻道

PLC和TD200文本顯示器在沖壓機(jī)進(jìn)料系統(tǒng)中的應(yīng)用
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:PLC /PAC/PCC/RTU     行業(yè):倉儲    
  • 點(diǎn)擊數(shù):905     發(fā)布時(shí)間:2008-03-12 22:45:40
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  簡介:本文介紹了可編程控制器(PLC)S7-200和文本顯示器TD200在篩板沖孔加工中的應(yīng)用。此系統(tǒng)降低了勞動強(qiáng)度,操作簡單方便。通過TD200組態(tài)以及PLC控制程序?qū)_床進(jìn)料系統(tǒng)進(jìn)行控制,構(gòu)成一個(gè)高效的經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)電一體化裝置。
  
  關(guān)鍵字:PLC,TD200,文本顯示器,沖壓機(jī),進(jìn)料系統(tǒng)
  
  1. 篩板沖孔裝置及其控制系統(tǒng)
  
    礦用振動篩篩板(沖孔板)在沖孔加工時(shí),大都是操作工先在鋼板上標(biāo)出孔的位置,然后再由人工進(jìn)料用沖床沖出。這種加工方式勞動強(qiáng)度大、工作效率低、加工精度難以保證。為此我們研制了自動沖孔系統(tǒng)。 篩板沖孔裝置由沖床、 橫向工作臺、縱向工作臺、接近開關(guān),交流接觸器,中間繼電器,S7-200,TD200等。產(chǎn)品制造流程是:手工上料,按自動運(yùn)行按鈕,橫向步進(jìn)電機(jī)和縱向步進(jìn)電機(jī)分別啟動完成工件的橫、縱向進(jìn)給,從而沖床完成工件的加工,最后橫向工作臺和縱向工作臺回到原始位置。除了具有自動完成橫、縱向進(jìn)給,此裝置還具有點(diǎn)動進(jìn)給功能。 此裝置以德國西門子(SIEMENS)公司S7-200系列PLC對沖壓機(jī)進(jìn)料系統(tǒng)中的兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)橫向和縱向的自動進(jìn)給。并使用TD200對工藝參數(shù)進(jìn)行設(shè)定和顯示。為降低成本,本系統(tǒng)使用了一個(gè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器來驅(qū)動兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)。TD200是專門為S7-200系列PLC配備的操作員界面,它是一種連接簡單,操作方便,功能強(qiáng)大的實(shí)用性人機(jī)界面解決方案,它通過一根TD/CPU電纜和PLC實(shí)現(xiàn)互連,它具有如下功能:
  
    (1) 顯示從S7-200CPU中讀取的信息;
  
    (2) 可以調(diào)整選定的程序變量;
  
    (3) 提供為具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘的CPU設(shè)置時(shí)間和日期的能力;
  
    (4) 提供強(qiáng)制、非強(qiáng)制I/O點(diǎn)的能力;
  
    (5) 提供八個(gè)可供用戶定義的設(shè)定和顯示功能。
  
    TD200在系統(tǒng)中的使用使PLC功能更豐富,PLC與用戶的接口界面更友好,PLC的可操作性大大提高。
  
  2. 系統(tǒng)控制工作原理
  
    本系統(tǒng)控制原理如圖1所示。各部分的功能分別介紹如下:
  
  

  

  
  圖1.系統(tǒng)控制原理圖
  
  Fig.1 system control principle
  
    1)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器控制原理
  
    驅(qū)動器的控制功能主要通過四個(gè)輸入點(diǎn)完成。
  
    (1)公共端接地。
  
    (2)脈沖信號輸出:每來一個(gè)脈沖,驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行一個(gè)步距角。
  
    (3)方向信號輸入:控制步進(jìn)電機(jī)的兩個(gè)轉(zhuǎn)向,高電平正轉(zhuǎn),低電平反轉(zhuǎn)。
  
    (4)脫機(jī)信號輸入:該端接受PLC控制信號,低電平時(shí),步進(jìn)電機(jī)相電流被切斷,轉(zhuǎn)子處于自由狀態(tài)(脫機(jī)狀態(tài))。高電平或懸空時(shí),轉(zhuǎn)子處于鎖定狀態(tài)。
  
    2)步進(jìn)電機(jī)DJ1、DJ2的功能:DJ1用于縱向進(jìn)料控制,DJ2用于橫向進(jìn)料控制。
  
    3)其他部件的功能
  
    (1)接近開關(guān)JJK1用于安全措施,它確保在沖床的沖頭提起回到原位后進(jìn)料臺才送料,以免原料將沖頭卡住。接近開關(guān)JJK2,JJK3分別是縱向工作臺和橫向工作臺的限位開關(guān)。
  
    (2)B1是自動運(yùn)行按鈕;SB2是手動工作臺前行按鈕;SB3是手動工作臺后行按鈕;SB4是手動工作臺左行按鈕;SB5是手動工作臺右行按鈕;SB6是系統(tǒng)停止按鈕。
  
  3. PLC控制程序
  
    PLC控制程序用梯形圖進(jìn)行編程,完成自動和手動兩種運(yùn)行方式的控制。此PLC控制程序由一個(gè)主程序和兩個(gè)子程序組成,一個(gè)子程序完成自動運(yùn)行,一個(gè)子程序完成手動運(yùn)行。其控制程序(部分)如圖2所示:
  

  

  
  圖2. 控制程序圖
  
  Fig.2 control program
  
    在自動方式下,橫向步進(jìn)電機(jī)首先運(yùn)行完成第一行孔的加工,然后,縱向步進(jìn)電機(jī)使原料縱向進(jìn)給;橫向步進(jìn)電機(jī)再次完成第二行孔的加工。按此順序完成整個(gè)篩板的沖孔加工。最后工作臺回原點(diǎn),以準(zhǔn)備下一個(gè)篩板的加工。在手動方式下,可以分別完成工作臺前進(jìn)、后退、左行、右行的操作。
  
  4. 結(jié)束語
  
    基于PLC控制的沖床進(jìn)料系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)所要求的技術(shù)性能,利用TD200可以改變選定的程序變量并且可以顯示過程值。此系統(tǒng)已經(jīng)投入運(yùn)行,而且運(yùn)行狀態(tài)良好,為操作人員對篩板沖孔的操作和實(shí)時(shí)監(jiān)控帶來了極大的便利,達(dá)到了預(yù)期的控制要求。
  

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