中石油西南油氣田分公司川西北氣礦凈化廠座落在四川省江油市,以四川江油中壩氣田雷口坡氣藏天然氣為原料,對天然氣進行凈化加工,日處理量達50萬立方米,是四川省重點企業。主要產品有:硫磺、石油液化氣、天然氣等,生產的化工產品遠銷國內外。西北氣礦凈化廠屬于典型的石油化工行業,設備品種多、價值高、對設備完好率及連續運轉可利用率要求較高。
川西北氣礦凈化廠脫硫分廠有1#、2#兩臺循環水泵,正常運行時“一用一備”,兩臺電機均為直接工頻啟動,啟動電流大,既影響設備壽命又對電網產生較大沖擊。脫硫工藝中,晝夜循環水溫度變化較大,對循環水量要作出相應的調節。但原設備工頻定速運行時,只能靠調節閥門的開度來調節循環水量的大小,通過人為改變管網的阻力,增加管網損耗來調節水量,造成相當大的一部分能量浪費在閥門上,致使電費居高不下。使用閥門調節流量,不僅不能夠經濟運行,而且增加了工人的工作量,調節不及時還會造成管網壓力過高或過低,流量過大或過小,影響生產工藝及設備的安全運行。為了降低脫硫生產經濟成本,提高工藝精度及工作效率,迫切需要對1#、2#循環水泵進行調速節能將耗改造。
經多次調研、考察,綜合比較目前市場上的調速設備,最終決定采用北京利德華福電氣技術有限公司生產的HARSVERT-A直接高-高型變頻器對兩臺循環水泵進行節能改造。
二、工況特點
(一)工藝流程
川西北天然氣凈化廠脫硫循環水系統主要由以下五個部分組成:冷卻塔、中間池、循環水泵、溢流泵、脫硫裝置。自脫硫裝置排出的循環熱水,經冷卻塔冷卻后流入中間池儲存;其中大部分水經循環水泵供脫硫裝置再度利用,多余部分則由溢流管道溢出。簡單工藝流程如下:
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圖1 脫流工藝流程 |
(二)工藝要求
1、進出冷卻塔的溫差恒定
要求溫差范圍恒定(4℃<△t<8℃);如循環水泵閥門開大,水量增大,則冷卻水溫差減小,水量減小則溫差增大。
2、最低壓力鉗位控制
要求變頻器在保證脫硫裝置入口水壓(大于0.45Mpa)前提下,盡可能的節約循環水用水量,找到滿足脫硫工藝生產要求的壓力最低臨界點。
(三)場地狀況:
變頻器室長7200mm,寬3000mm。(場地長度有限,無法并列擺放兩臺HARSVERT-A型變頻器。)
(四)現場儀器儀表狀況
壓力變送器一塊:單路輸出4~20mA電流,負載能力300Ω(兩線制).
溫差變送器一塊:單路輸出4~20mA電流,負載能力300Ω(四線制).
(五)電機及水泵參數
1#、2#電機參數 | 1#、2#循環水泵參數 | ||
電機型號 | Y3556-4/YKK400-4 | 水泵型號 | 14SH-9A |
額定功率 | 315kW | 額定功率 | 315kW |
額定電壓 | 6kV | 額定流量 | 1170m3/h |
額定電流 | 37.7A | 額定揚程 | 65m |
額定轉速 | 1475rpm | 額定轉速 | 1450rpm |
功率因數 | 0.86 |
三、現場調試及問題解決方案:
(一)場地問題
考慮到現場安裝條件有限,現場決定將變頻裝置與手動旁路柜分開擺放:將1#、2#變頻裝置(單臺外型尺寸(mm)(W×H×D): 3300×2574×1200)并排擺放在變頻器室內,而旁路柜則置于循環水泵現場。這樣擺放的結果既解決了場地問題,又方便操作人員在循環水泵現場就能觀察到變頻器送電情況,兩全其美。
(二)壓力臨界點
參考脫硫裝置工藝要求,得出“壓力”是保證脫硫生產的充分條件,即壓力達到0.46Mpa,才能保證脫硫裝置正常運行。泵出口壓力過低則無法克服水的勢能,無法將循環水送至冷卻塔;壓力過高則泵出水量增大,經冷卻循環水的效率不高。因此決定采用“恒壓”閉環控制方法,調整變頻裝置給定頻率,找到工藝所需的壓力最低臨界點,使其即滿足工藝所需壓力又能保證循環水需求量,使進出冷卻塔的溫差△t穩定在4℃~8℃之間。經反復試驗論證,當給定頻率為43Hz時,水泵的壓力(0.51 MPa)滿足工藝要求,溫差4.92℃ ,因此定43Hz為壓力臨界點。
調試參數表格如下:
給定頻率 | 輸入電壓 | 輸入電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 電機轉速 | 反饋壓力 |
20Hz | 6.02 kV | 4.68A | 2.24 V | 8.64 A | 592rpm | 0.15 MPa |
30 Hz | 5.98 kV | 9.6A | 3.48 V | 10.8 A | 888 rpm | 0.25 MPa |
40 Hz | 5.98 kV | 14.4A | 4.74 V | 19.4 A | 1184 rpm | 0.45 MPa |
45 Hz | 5.98 kV | 22.6A | 5.40 V | 25.92 A | 1332 rpm | 0.55 MPa |
50 Hz | 5.94 kV | 27.8A | 5.82 V | 31.2 A | 1480 rpm | 0.72 MPa |
43 Hz | 5.98 kV | 19.3 A | 4.84 V | 23.74 A | 1272.8 rpm | 0.51 MPa |
42.5 Hz | 5.98 kV | 17.5 A | 4.76 V | 22.32 A | 1258 rpm | 0.48 MPa |
42 Hz | 5.94 kV | 17.1 A | 4.72 V | 22.2 A | 1243.2 rpm | 0.46 MPa |
(三)變送器負載能力
由于現場只有一塊單路輸出的壓力變送器,且帶載能力只有300Ω,而變頻器內置S7-200型PLC的模擬量輸入模塊EM235的輸入電阻為250Ω;如將兩臺變頻器的模擬輸入回路串聯,兩個EM235的輸入電阻即為500Ω,單臺壓力變送器無法帶動兩個EM235模塊,此方案不可行。因此現場將壓力變送器接入單臺變頻裝置的EM235模塊,利用S7-200的模擬量輸出模塊EM232實時輸出一路現場壓力,用此輸出信號作為另一臺變頻器EM235的模擬輸入。原理框圖如圖2:
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圖2 |
此方法在不增加投入成本(硬件)的情況下,通過改寫PLC程序,使1#變頻器PLC的EM232模塊實時輸入一路壓力反饋信號,解決了壓力變送器負載能力不夠的問題,實現了單臺壓力變送器拖動兩臺變頻器的“閉環”控制。
四、節能計算
(一)水泵變頻調速的節能原理
根據流體力學原理:
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圖3 |
圖3為擋板調節流量和變頻調節水量的能量比較圖,H2-B-C-H3組成的區域為變頻較擋板調節水量節省的功率。
當采用變頻調速時,可以按需要升降電機轉速,改變水量的性能曲線,使水泵的額定參數滿足工藝要求,根據水泵的相似定律,變速前后水量、水壓、功率與轉速之間關系為:
Q1/Q2=n1/n2
H1/H2=(n1/n2)2
P1/P2=(n1/n2)3
P=H×Q
Q1 、H1、P1—風機在n1轉速時的水量、水壓、功率;
Q2、H2、P2—風機在n2轉速時相似工況條件下的水量、水壓、功率。
假如轉速降低一半,即:n2/n1=1/2,則P2/P1=1/8,可見降低轉速能大大降低軸功率達到節能的目的。
水泵功率為315KW,年運行時間8000小時,水泵流量Q和壓力H在采用閥門調節流量時近似滿足如下關系:H=A-(A-1)Q2,其中A為水泵出口封閉時的出口壓力,約為140%。
(二)HARSVERT-A高壓變頻調速節能分析及計算
改造前電機及水泵參數 | 改造后電機及水泵參數(43Hz) | ||
電機輸入電壓 | 6000V | 電機輸入電壓 | 4880V |
電機輸入電流 | 28A | 電機輸入電流 | 23.76A |
功率因數 | 0.86 | 功率因數 | 0.96 |
閥門開度 | 75%~90% | 閥門開度 | 100% |
水量 | 約950 m3 /h | 水量 | - |
水壓 | 0.6MPa | 水壓 | 0.5MPa |
采用閥門調節流量時,功耗等于流量Q和壓力H的乘積。各種流量的功耗計算如下:
P70%=315×0.75×(1.4-0.4×0.75×0.75)=277.6KW
采用變頻調速時所消耗功率
P變頻=1.732×4880×23.76×0.96=192.8 kW
節電率為(277.6-192.8)/277.6=30.5%
按循環水泵年運行時間為8000小時,電費0.70元/度,單臺循環水泵年節電費為(277.6-192.8)×8000×0.70=47.5萬元。
五、節水方面
由于脫硫工藝的特殊要求,冷卻塔出入口溫差的大小決定了循環水量的多少:變頻改造前,冬天出入冷卻塔溫差較大,需水量較小,多余的循環水從溢流泵排出,造成了水量的浪費;變頻改造后通過調節給定頻率,即減小了循環水量又能保證脫硫工藝對水溫的要求,水泵工作在高效區,溢流損失得到很好的控制。
六、結束語
實踐證明:HARSVERT-A06/040型高壓變頻器在川西北循環水泵上的應用是成功的。使用變頻器后,節能效果明顯;出入口閥門全開,減少了閥門能耗損失;實現了電機的軟啟動,延長了電機的使用壽命;內置PLC通過采集現場的水壓數據(4~20mA信號),根據其設定值和實際值的變化情況,自動調節變頻器輸出頻率,控制水泵轉速,實現恒壓供水,大大提高了脫硫工藝的自動化水平,具有良好的使用價值。