原S5系統的構成和改造原因:
原生產線是93年進口的意大利設備,已運行15年。其中機械部分狀態良好,但控制設備已經進入故障高發期。系統安全瓶頸有兩處:一是控制主機PLC部分,二是HMI人機界面部分。
控制主機采用的是西門子S5-115U,控制機配有兩個9槽機架,I/O配置共有數字輸入132點,數字輸出112點,熱電偶64通道,標準信號模入16通道,模出8通道。此外還配有串口通訊卡CP524與HMI進行通訊。由于控制系統的主機是西門子八十年代末的S5系列產品,S5產品正逐步退出市場,模塊備件供應周期很長,價格高、保障性差,某些部件甚至有價無市。為了滿足穩定生產的需要,控制系統由S5升級到S7已經是迫在眉睫。
HMI人機界面是硬件基于PC,軟件基于DOS 6.22的SF(SUPER FLASH)系統,操作單元除了肩負設備的參數設置、選擇、狀態顯示、報警反饋、故障確認等外,還通過C語言程序承擔了大量復雜的計算,計算結果通過通訊下傳給PLC參與控制。因此,HMI的異常將導致系統的崩潰。HMI系統其基礎及原理與目前的主流技術及產品不兼容,相關的硬件通訊卡也沒有備件。HMI系統已經進入高危期,且無法維護和維修。故必須根據生產線系統及工藝原理,為用戶重新開發新系統的HMI。
擠出機的機械部分狀態仍然良好。只是水加熱部分故障率很高,主要原因是水垢嚴重、系統水泄漏、水加熱對保障系統要求高。水加熱部分的不可靠導致設備的正常使用及效能的發揮被嚴重壓制。
改造目的和預期
為恢復控制設備的可維護性、兼容性和可擴展能力,消除設備這些方面的不穩定對正常生產的影響和隱患,需要對現有控制系統進行改造升級。
控制系統的升級更新改造不僅僅著眼于更新,而且要將客戶多年設備的使用和工藝經驗反映到新的控制系統中去。因此,控制系統設備改造時,設計立足于原有系統的工藝和功能,采用西門子先進成熟的主流技術和產品,對原系統中局部進行更合理的國產化改進。以期達到在更合理的功能、更經濟的方式基礎上,穩定地滿足生產的工藝需求。
改造方案
改造重點主要集中在控制主機PLC、HMI和擠出機上。控制柜保留現有柜體和部分器件,只對PLC部分進行拆除,然后用替代的新產品在現場重新安裝、配線成柜。局部升級盡量保留原有柜體和低壓器件等元器件,雖然增加改造施工的工作量,但降低了改造費用和風險。
PLC采用西門子的主流高性價比的S7-300系列產品。根據原有技術要求和狀態選型。保證了設備的可維護性、兼容性和可擴展能力。
原HMI操作終端選用西門子主流高性能產品等效替換。人機界面仍除保留系統原有功能外,界面根據用戶要求實施中文化,同時保留原來熟悉的英文操作界面。系統升級立足于用戶的工藝原理進行程序的重新全面開發。同時提高系統的可靠性,避免HMI的故障導致系統不必要的停機。
擠出機腔體溫控由水加熱改為電加熱,且加熱部分邏輯從主PLC程序里分立出來,由獨立的盤柜進行溫度控制。主PLC通過通訊方式與擠出機腔體的溫控進行數據交換、聯動和安全連鎖。這樣讓系統各分系統有機的獨立和關聯起來,不僅方便了維護和檢修,同時也提高了系統的可靠性和可用性。
為降低改造風險,減少改造對生產的影響,改造實施方案在新S7與舊S5系統之間設立臨時接口,可以實現新舊系統的快速切換,保證在S7系統成功之前,可以隨時滿足生產的需要切換到舊的S5系統里運行。
效果反饋:
控制系統S5升級改造工程于2008年10月完工至今,系統投產一次成功,設備狀態及性能穩定可靠,各項功能指標均達到用戶的工藝要求。系統的穩定性不僅得到徹底的改觀,系統性能也得到提升。設備主人又重新掌控了設備的可用、可靠和可維護性,用戶不再受制于設備的不穩定。昂貴的進口設備又煥發出青春的活力。
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