摘 要:本文簡(jiǎn)單介紹了變頻器在軋鋼水處理水泵電機(jī)的應(yīng)用,并對(duì)其節(jié)能原理和實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了分析。
1:引言
在鋼鐵生產(chǎn)的過(guò)程中,各種資源和能源的消耗都非常大。為了能夠可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,也為了降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,鋼鐵企業(yè)必須尋求一種節(jié)能降耗的新路子。
隨著變頻器生產(chǎn)技術(shù)的日益成熟,其價(jià)格也逐漸降至用戶(hù)能夠接受的水平。在風(fēng)機(jī)水泵類(lèi)負(fù)載中,變頻器的應(yīng)用可以明顯的起到節(jié)能目的,在較短時(shí)間內(nèi)可以收回投資成本,因此在鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域尤其風(fēng)機(jī)水泵類(lèi)的負(fù)載中,變頻器的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。
2: 系統(tǒng)介紹
2.1工藝及改造方案簡(jiǎn)介
在線材生產(chǎn)過(guò)程中,鋼坯經(jīng)加熱爐及初中精軋之后,為了改善成品線材的材料性能,線材進(jìn)入穿水冷卻工藝流程線。
為了保證各種品種的鋼材都能獲得最佳的冷卻效果,要求從泵站送出的高壓水具有在特定壓力范圍的連續(xù)可調(diào)的特性。
三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司高速線材二廠穿水冷卻變頻穿水系統(tǒng)的改造,是在原生產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,為了更好地完成工藝對(duì)穿水冷卻設(shè)備的要求而進(jìn)行的改造項(xiàng)目。在設(shè)備方面,將1#泵2#泵由工頻MCC控制改造為變頻加工頻旁路的方式。
在自動(dòng)化系統(tǒng)控制方面,在原PLC的基礎(chǔ)上,利用ET-200M站剩余的I/O,電氣商在原控制程序的基礎(chǔ)上,編寫(xiě)新的控制程序以控制新添設(shè)備并與原程序良好連接,同時(shí)添加相應(yīng)的操作畫(huà)面以便操作員的操作。
在電氣設(shè)備方面,增加兩面變頻柜。
2.2主要設(shè)備參數(shù)
電機(jī):型號(hào):Y355M1-6;額定電壓380VAC; 額定電流:342A;額定功率:185KW;額定轉(zhuǎn)速:982r/min。
變頻器:明電舍VT230SE-200H,配套輸入電抗器、輸出電抗器、濾波器、Profibus_DP適配器等。
PLC:SIEMENS的S7 414-3DP
2.3 系統(tǒng)配置
系統(tǒng)配置如圖1
圖1:系統(tǒng)配置圖
PLC通過(guò)Profibus-DP對(duì)變頻器進(jìn)行控制,上位機(jī)采用WINCC系統(tǒng),PLC和上位機(jī)之間采用以太網(wǎng)通訊。
2.4 主回路單線圖
主回路單線圖如圖2:
2#泵與1#泵的回路完全相同。
圖2:主回路單線圖
2.5 控制方式簡(jiǎn)單描述
本變頻系統(tǒng)的控制方式分為:AUTO、MAN、LOCAL。
首先介紹AUTO控制模式:
AUTO模式是最常采用的控制模式。
操作員在WINCC界面上選擇“AUTO”模式,在變頻器柜允許動(dòng)作的前提下(如主空開(kāi)已經(jīng)合上、變頻器柜無(wú)故障等),操作員按動(dòng)相應(yīng)水泵的“起動(dòng)”按鈕,則變頻器即開(kāi)始運(yùn)行。操作員輸入水壓的設(shè)定值,控制系統(tǒng)以泵出口管線的壓力測(cè)量值為反饋進(jìn)行閉環(huán)調(diào)節(jié),并將運(yùn)算的結(jié)果通過(guò)Profibus總線送至變頻器執(zhí)行。
MAN控制模式:
MAN模式也是常用的控制模式。
操作員在WINCC界面上選擇“MAN”模式,在變頻器柜允許動(dòng)作的前提下,操作員按動(dòng)相應(yīng)水泵的“起動(dòng)”按鈕,則變頻器即開(kāi)始運(yùn)行。變頻器的頻率輸出采用開(kāi)環(huán)調(diào)節(jié)模式,由操作員在畫(huà)面上直接對(duì)變頻器頻率進(jìn)行設(shè)置。
LOCAL控制模式:
LOCAL模式用于調(diào)試或檢修時(shí)的操作。
在機(jī)旁操作箱上的選擇開(kāi)關(guān)都位于“機(jī)旁操作”時(shí),在變頻器柜允許動(dòng)作的前提下,操作員按動(dòng)機(jī)旁操作箱的“起動(dòng)”按鈕,則變頻器即開(kāi)始運(yùn)行。變頻器的頻率輸出固定值的方式,該值可以在變頻器的參數(shù)設(shè)定中調(diào)整。
另外,在變頻系統(tǒng)故障時(shí),本系統(tǒng)也支持工頻系統(tǒng)的啟動(dòng)和停止。在二次回路中,工頻回路與變頻回路進(jìn)行聯(lián)鎖,在控制程序中,工頻回路和變頻回路也進(jìn)行聯(lián)鎖。
工頻回路的起動(dòng)和停止無(wú)需PLC進(jìn)行處理,僅通過(guò)二次回路就可以實(shí)現(xiàn),其操作在機(jī)旁操作箱上完成。
2.6 程序?qū)崿F(xiàn)
程序采用STEP 7進(jìn)行編程,語(yǔ)言為STL。
1:變頻器的起動(dòng)與停止,程序?qū)崿F(xiàn)了不同操作地點(diǎn)對(duì)變頻器的操作及設(shè)備間的相互連鎖,運(yùn)算結(jié)果置入PQW并通過(guò)Profibus送至變頻器:
A(
A "1#SELECT LOCAL"
A "1#CONVERT START"
O
A "1#SELECT REMOTE"
A "1#CONVERT START(WINCC)"
)
A "1#KM1 STATUS"
A "1#KM2 STATUS"
AN "1#KM3 STATUS"
S "MIDDLE DATA 1"
A(
A "1#SELECT LOCAL"
AN "1#CONVERT STOP"
O
A "1#SELECT REMOTE"
A "1#CONVERT STOP(WINCC)"
O "1#CONVERT FAULT"
O "1#Q CONVERT FAULT"
ON "1#SELECT CONVERT"
)
R "MIDDLE DATA 1"
A "MIDDLE DATA 1"
= M 700.2
L MW 700
T PQW 800
2:PID控制部分,本段程序完成了水壓的自動(dòng)閉環(huán)控制,同時(shí)支撐了手動(dòng)控制的功能。鑒于水泵類(lèi)負(fù)載在低頻下無(wú)法進(jìn)行有效工作,程序?qū)ID的輸出進(jìn)行了限幅處理。在PID塊中添加了“死區(qū)”,可以在保證控制精度的基礎(chǔ)上使變頻器的運(yùn)行更加穩(wěn)定。
AN "1#AUTO PID"
= L 0.1
BLD 103
CALL "CONT_C" , "1#PID支撐DB"
COM_RST :=
MAN_ON :=L0.1
PVPER_ON:=
P_SEL :=
I_SEL :=
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=
CYCLE :=
SP_INT :="P-SETPOINT"
PV_IN :=DB33.DBD454
PV_PER :=
MAN :="1#MAN-OUT"
GAIN :=1.000000e-002
TI :=
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=3.000000e+001
LMN_HLM :=5.000000e+001
LMN_LLM :=1.500000e+001
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=MD520
LMN_PER :=
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
NOP 0
3:無(wú)擾切換的處理,本段程序?qū)崿F(xiàn)了自動(dòng)/手動(dòng)之間的無(wú)擾切換,手動(dòng)/自動(dòng)之間的無(wú)擾切換PID自己已經(jīng)支持。
A "1#AUTO PID"
JNB _002
L MD 520
T "1#MAN-OUT"
_002: NOP 0
4:頻率設(shè)定值的變換及傳遞,PID的輸出值無(wú)法直接送至變頻器,首先應(yīng)進(jìn)行REAL/DWOED之間轉(zhuǎn)換,針對(duì)于明電社變頻器來(lái)講,需要對(duì)頻率給定字進(jìn)行前后字節(jié)倒置,置入PQW,然后通過(guò)Profibus將該值送至變頻器。
A(
A(
L MB 552
T MB 557
SET
SAVE
CLR
A BR
)
JNB _008
L MB 553
T MB 556
SET
SAVE
CLR
_008: A BR
)
JNB _009
L MW 556
T PQW 806
_009: NOP 0
3:使用效果分析
1:節(jié)能方面
在改造之前,這兩臺(tái)水泵常用工頻接觸器直接起動(dòng),在正常工作時(shí),通常電流為320A左右,改造之后通過(guò)變頻控制,在滿(mǎn)足工藝要求壓力的前提下,通常輸出頻率為30HZ,輸出電壓通常為230VAC,輸出電流為200A。
兩臺(tái)水泵是一用一備,正在使用的機(jī)子為不間斷運(yùn)行。
改造前日耗電量約為5050KWh,電力費(fèi)用為2500元。改造后日耗電量約為1900 KWh,電力費(fèi)用為950元,日平均節(jié)電1550元。
整個(gè)改造投資約為400000元,這樣就算在9個(gè)月左右僅節(jié)省的電費(fèi)就可以收回整個(gè)改造投資。
2:機(jī)械設(shè)備損耗方面
在改造之前,水泵的機(jī)械備件的磨損非常嚴(yán)重,不僅給維護(hù)工人帶來(lái)了繁多的工作量,機(jī)械備件費(fèi)用的損耗也是一個(gè)驚人的數(shù)字。
在改造后使用一年多的情況來(lái)看,水泵機(jī)械備件的損耗降低了三分之二以上。
3:工藝要求方面
在改造之前,由于水壓是不可控制的,對(duì)線材冷卻的效果不很理想,甚至在個(gè)別軋制規(guī)格下已經(jīng)嚴(yán)重的影響了軋鋼生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
在改造之后,對(duì)于各種軋制規(guī)格的產(chǎn)品,冷卻系統(tǒng)都可以完全滿(mǎn)足工藝生產(chǎn)的要求。
4:結(jié)束語(yǔ)
系統(tǒng)投入運(yùn)行的一年多來(lái),從運(yùn)行效果來(lái)看,被控的水壓能夠良好的跟隨設(shè)定點(diǎn),系統(tǒng)的響應(yīng)速度也能夠完全滿(mǎn)足工藝的要求,同時(shí)節(jié)能效果也非常明顯,并大大延長(zhǎng)了水泵自身的使用壽命。