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李明 (1982-)
男,河南安陽人,工業(yè)自動化專業(yè),學(xué)士學(xué)位,安陽鋼鐵集團公司第一煉軋廠電氣工程師,從事電氣設(shè)備維護、維修工作。
摘要:本文介紹了安鋼100噸轉(zhuǎn)爐自動控制系統(tǒng)的設(shè)計方案,闡述了一級自動控制系統(tǒng)的配置和功能,并對系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題提出了改進方案。
關(guān)鍵詞:S7-400轉(zhuǎn)爐;自控系統(tǒng)
Abstract: The paper introduces the design scheme of automatic control system of 100t OWF
in AnYang , and explains the configuration and functions of this system in detail.
Furthermore, some improvements of this system have been put forward and implemented.
Key words: S7-400 OWF; Automatic System
1 引言
安鋼第一煉軋廠增建100t轉(zhuǎn)爐煉鋼工程是安鋼三步走戰(zhàn)略的第一步,于2004年3月26日投產(chǎn),年設(shè)計生產(chǎn)能力120萬噸,生產(chǎn)工藝流程為:65t鐵水罐——900t混鐵爐——100t轉(zhuǎn)爐——100tLF爐——板坯連鑄機——中板軋機,主要設(shè)備包括:100t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐、爐外精煉、輔助部分包括上料系統(tǒng)、一次煙氣除塵系統(tǒng)、二次除塵系統(tǒng)等。
系統(tǒng)配備了先進的自動化控制系統(tǒng)(一、二級計算機控制系統(tǒng)),對煉鋼生產(chǎn)進行自動控制和過程控制,同時對冶煉和精煉過程進行檢測,實現(xiàn)各個鋼種的最佳工藝控制。
2 系統(tǒng)組成
轉(zhuǎn)爐自動控制系統(tǒng)基礎(chǔ)自動化采用了以PLC+PC為基礎(chǔ)、儀控電控為一體(即儀表、電氣控制共用PLC和監(jiān)控站)的分散型控制系統(tǒng),主要完成對設(shè)備的控制、計算、聯(lián)鎖等功能,同時在各個控制站設(shè)有人機界面(MMI)顯示器,集中顯示設(shè)備的各種狀態(tài)和鋼水溫度、重量、成分等各種工藝參數(shù)。
主要設(shè)備包括:
(1)轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)由6臺S7-400 PLC組成主干環(huán)網(wǎng),使用CP443-1模板、四臺OSM、光纖與雙絞線等設(shè)備,建立工業(yè)以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò);六臺PLC分別為復(fù)吹、氧槍傾動、汽化系統(tǒng)、上料系統(tǒng)、投料系統(tǒng)和二次除塵系統(tǒng)。
(2)操作員站、工程師站、OPC服務(wù)器等計算機通過以太網(wǎng)卡、CP1613等連接至OSM上,安裝有STEP7、WINCC等軟件。
(3)現(xiàn)場總線為PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò),由PLC Dp口(CPU 416-2 DP)、CP443-5 Ext、圖爾克遠程站模板構(gòu)建;六個系統(tǒng)有各自的DP網(wǎng)絡(luò),遠程站為各現(xiàn)場操作箱、接線箱、變頻器等。遠程站數(shù)目少的為兩處;最多的為氧槍傾動系統(tǒng),有三路PROFIBUS-DP總線,共計三十余處遠程站。
3 自動化系統(tǒng)
3.1 一級自動化主要功能
(1)氧槍傾動系統(tǒng)。爐體傾動功能完成,是由PLC控制四臺變頻器驅(qū)動四臺75kw交流籠型電機,通過減速機,使轉(zhuǎn)爐可以360度旋轉(zhuǎn);電動機端部均裝有測速編碼器,反饋轉(zhuǎn)速給變頻器,構(gòu)成閉環(huán)控制;為保證四臺電機轉(zhuǎn)矩同步,四臺變頻器組成SIMOLINK環(huán),由一號或二號為主;四臺電機平時全部投用,但允許使用三臺工作,這樣當一臺設(shè)備有故障時,生產(chǎn)不受影響;四臺抱閘液壓推桿裝置由變頻器控制打開,保證制動功能可靠;轉(zhuǎn)爐耳軸處裝有角度編碼器,實時給出爐體角度,其值可通過0度機械限位來校正,編碼器使用圖爾克的終端設(shè)備,作為一個遠程站在DP網(wǎng)上。
氧槍有橫移和升降運動功能;氧槍的高度檢測與控制是轉(zhuǎn)爐設(shè)備的核心,有三套裝置:編碼器、凸輪開關(guān)和機械限位;凸輪開關(guān)使用不便,每次換繩都需調(diào)整,而調(diào)整過程又比較繁雜,所以通常使用編碼器控制,它不僅可靠、使用方便,還能給出連續(xù)量變化的高度值;氧槍編碼器使用圖爾克的終端設(shè)備,作為一個遠程站在DP網(wǎng)上,在STEP7程序中設(shè)計,可使用機械限位對其進行校正;氧槍升降電機為一臺75kw交流電機,由一臺西門子變頻器驅(qū)動,同樣裝有測速編碼器;氧槍升降電機的抱閘控制更嚴格,必須給出預(yù)轉(zhuǎn)矩后才能打開。
電氣連鎖,首先是爐體傾動與氧槍高度的連鎖,氧槍在爐內(nèi)絕對是禁止搖爐的;同樣爐體是否垂直也限制氧槍是否可以下降。氧槍下降至開氧點,氧氣閥門即自動打開,選擇濺渣模式時氧槍到達開氮點,氮氣閥門就自動打開;當生產(chǎn)條件不滿足時,氧槍不能下降。條件包括電氣條件和工藝條件:電氣條件是設(shè)備本身是否上電是否正常等;工藝條件就比較多,如氣體壓力、流量,煙道、氧槍的冷卻水是否正常,鋼絲繩是否正常,煙氣風機等;在冶煉過程中如果出現(xiàn)異常情況,PLC程序內(nèi)有緊急提槍功能,保證人身及設(shè)備安全。
(2)頂?shù)讖?fù)吹系統(tǒng)。此系統(tǒng)PLC(遠程站)有大量模擬量模板,檢測各氣體、液體流量壓力等,給出正常信號;收到傾動PLC給出的生產(chǎn)指令后,打開相應(yīng)閥門。頂吹即氧槍的氣體閥門、水閥門等的控制,底吹是指爐底接有六個支管,吹出氬氣或氮氣保證冶煉時充分攪拌。
(3)汽化系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)。轉(zhuǎn)爐冶煉時產(chǎn)生大量煙氣,由汽化除塵系統(tǒng)設(shè)備除去。有一文、二文、汽包、除氧器,電氣主要是六臺供水泵和循環(huán)泵使用有兩臺西門子變頻器、四臺軟啟動設(shè)備,其它為眾多閥門如等處閥門,閥門使用常規(guī)電氣控制;終端為6kv一次風機兩臺一用一備。二次除塵系統(tǒng)與汽化系統(tǒng)不同的是,它主要除去來自上料、投料、爐口等處的灰塵,沒有有害氣體,有一臺2000kw風機,有布袋除塵器設(shè)備。
3.2 網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建
交換機使用西門子產(chǎn)品OSM TP62,可以連接六個以太網(wǎng)口,兩個光纖口,光纖連接可達3000米,多個OSM最遠距離150公里,可以監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)并可輸出報警。根據(jù)技術(shù)資料,含有50個OSM的以太環(huán)網(wǎng),當冗余管理器檢測到兩側(cè)網(wǎng)絡(luò)斷線時,它重建網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的時間不大于0.3秒;使用交換機的port7和port8兩個光纖口,連接成環(huán)網(wǎng),同時把某一個OSM設(shè)置為冗余管理器,實現(xiàn)了冗余控制。
PLC機架上使用CP443-1模板。CP443-1模板是siemens s7-400 PLC 連接工業(yè)以太網(wǎng)的模板,支持多種協(xié)議的通訊,工作穩(wěn)定可靠,根據(jù)技術(shù)資料可最多連接48個s7連接或最多64個TCP連接等。
在各個Profibus-DP網(wǎng)絡(luò),PLC為主站,從站為遠程IO站操作箱、變頻器、編碼器等。設(shè)計原則是充分利用分布式現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)靈活、方便、節(jié)約資金的優(yōu)點,同時盡量避免其缺點,那就是在網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)通訊故障易導(dǎo)致相當多一部分設(shè)備不能工作。
3.3 MMI(人機界面)系統(tǒng)與OPC服務(wù)器
一級自動化級的MMI為五臺工業(yè)PC機,工控機上使用CP1613或普通以太網(wǎng)卡,安裝WINCC監(jiān)控軟件。操作人員通過畫面輸入有關(guān)工藝操作數(shù)據(jù),向PLC下達控制命令。另外,MMI通過PLC可采集生產(chǎn)過程中的各種檢測數(shù)據(jù),并以數(shù)據(jù)文件或生產(chǎn)流程圖等形式在CRT上顯示,用于監(jiān)視生產(chǎn)過程和設(shè)備運行狀態(tài),還可對生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)進行報表打印和事故報警打印,存儲主要工藝參數(shù)的歷史趨勢圖等功能。
Opc服務(wù)器安裝simatic net軟件,通過網(wǎng)絡(luò)讀取PLC中變量信息,再用VC做成第三方軟件實現(xiàn)監(jiān)控和報表功能的功能,完成物流跟蹤。可同時安裝另一塊網(wǎng)卡連接辦公網(wǎng),實現(xiàn)生產(chǎn)信息的發(fā)布與交換。
4 系統(tǒng)改進
安鋼100噸轉(zhuǎn)爐自控系統(tǒng)技術(shù)先進,達到了國際90年代先進水平,但有部分設(shè)計不合理,運行不平穩(wěn),電氣設(shè)備故障時有發(fā)生。為此經(jīng)過摸索實踐,進行了改進。主要有:
(1)現(xiàn)場總線通訊系統(tǒng)改造。由于現(xiàn)場環(huán)境惡劣,而設(shè)計現(xiàn)場總線過長,容易造成現(xiàn)場總線系統(tǒng)的通訊故障。通過增加CP443-5模板,優(yōu)化、分散所帶通訊節(jié)點,或把關(guān)鍵站點如搖爐操作臺、傾動變頻器、編碼器等單獨列出,以達到保證關(guān)鍵設(shè)備可靠使用的目的;對個別操作箱由于設(shè)計安裝位置不合理,環(huán)境溫度高,粉塵大,容易造成圖爾克模板損壞的問題,根據(jù)實際情況進行了移位整改。改造完成以后,現(xiàn)場總線減少了長度,布局也更合理,同時加強了線路的防護,大大減少了故障率。
(2)完善張力控制功能,改造提升系統(tǒng)抱閘。
當氧槍運行時,如鋼絲繩張力≥4.2噸或張力≤0.8噸時,氧槍自動停止,檢查氧槍系統(tǒng)沒有問題并且進行復(fù)位后,氧槍才能操作運行。但復(fù)位后如果張力仍未恢復(fù)正常,只能運行10秒時間;而且張力異常時,我們采取的是自動封鎖氧槍變頻器輸出而不是斷電保護。
轉(zhuǎn)爐氧槍提升系統(tǒng)抱閘原設(shè)計為單個液壓抱閘,在使用過程中易出現(xiàn)因液壓抱閘磨損或調(diào)整不到位等因素而發(fā)生下滑溜槍現(xiàn)象,改造方案是增加一套液壓抱閘,但控制系統(tǒng)仍由原來一套控制系統(tǒng)完成,這樣可以動作同步并且安全可靠。
(3)其他。經(jīng)過一段時間運行,根據(jù)需要,我們對系統(tǒng)監(jiān)控畫面主要是WINCC項目進行了完善,增加了一些監(jiān)控畫面和趨勢畫面,方便了生產(chǎn)和維護人員;另外根據(jù)生產(chǎn)管理的需要,進行了氧槍吹煉耗氧、耗氮、底吹氬、散裝料等的計量功能完善,為目標成本管理提供了準確的數(shù)據(jù)。
5 結(jié)束語
該自動控制系統(tǒng)投運以后,提高了生產(chǎn)效率,大大降低了工人勞動強度,提高了產(chǎn)品實物質(zhì)量,特別是我們針對其運行中的缺陷進行改造以后,更加提高了設(shè)備作業(yè)率,降低了熱停時間,為年產(chǎn)150萬噸奠定了良好的設(shè)備基礎(chǔ)。
其它作者:
王嵐瀟(1975-),安陽鋼鐵集團公司第一煉軋廠電氣工程師,從事電氣設(shè)備維護、維修工作。