一、前言:
乙烯廠裂解裝置急冷油具有粘稠、含雜質,常溫冷凝的特性,因此對急冷油的測量是各地乙烯廠的難題之一。原來流量儀表設計采用的是4臺雙法蘭差壓式流量計測量相關的幾股流量,為了防止急冷油冷凝堵塞導壓管,一般在導壓管入口加入洗油稀釋急冷油,導壓管加保溫防護,正常時沖洗油壓力大于急冷油,但是實際使用中經常因為工藝波動使急冷油倒灌、冷凝、沉積,嚴重的急冷油凝結在沖洗油的管線里,無法疏通,不能正常使用;每臺表需要經常打開排污閥排放,現場油污嚴重污染環境,影響生產,并且熱油排放時也不安全,如何解決這個難題是我們重要任務。
二、方案研究:
圍繞著裂解急冷油具有粘稠、含雜質,常溫冷凝、堵塞導壓管等的特性分析,首先想到使用不需要排污、抗粘稠的幾種非差壓式儀表的可行性;
1、如果采用質量流量計,效果肯定好;但是儀表價格昂貴,而且從法蘭取壓方式改成質量流量計,需要改造工藝管線,質量流量計一般要求安裝支撐架,但是實際現場管線密集而懸空,空間有限,施工難度大,施工周期長,通常裂解裝置很少長期停工檢修,所以即使不考慮價格問題,幾個月內根本沒有機會解決問題。
2、用電磁流量計,因為急冷油的介電常數低,也無法測量;
3、改用渦街流量計因為介質粘稠,有雜質,怕振動,沒有可靠的依據,也同樣存在需要改造工藝管線,空間有限,施工難度大,施工周期長等問題,再三考慮后放棄;
4、經過分析決定還要從短期內能夠可行的方法考慮,經過現場分析和研究我們注意到,原來沖洗油安裝在導壓管一次閥前,法蘭前導壓管采用傳統向下45度角取壓方式,當沖洗排污時,急冷油無法隔離,所以沖洗效果不好;
三、改造措施:
1、將導壓管由原來的傳統向下45度角取壓方式,改成水平取壓方式,減少在取壓法蘭面的沉積影響;
2、將工藝沖洗油入口由一次閥前,改到一次閥後和取壓法蘭之間,在沖洗排污時關閉一次閥,再打開排污閥,排污後關閉排污閥,再打開一次閥,有效地控制排污,建立隔離液,防止急冷油沉積;
3、在沖洗油管線導壓管側增加止回閥,防止急冷油倒灌入沖洗油管線,堵塞沖洗油管線。
以上方案只需要限流孔板、止回閥等普通材料,在不久后裂解裝置的臨時檢修中,經過工藝吹掃相應管線,拆下急冷油流量儀表的取壓法蘭,按水平安裝導壓管的要求重新裝回,現場焊接沖洗油管線入口在一次閥后,再保溫等,用很短的時間完成了改造施工,及時解決了存在難題,入圖所示。
四、效果評價:
1、自從2000年12月檢修投用以來,很少需要排污,減少了環境污染,使用效果良好,提高了儀表測量的準確性。
2、使用了少量材料和施工,在短時間內解決問題,滿足生產需要;對比質量流量計節省設備費用20余萬元,節省施工材料費3萬元,效果顯著。