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案例頻道

機器人自動測溫取樣系統(tǒng)
應用于LF爐的新型機器人自動測溫取樣系統(tǒng)。提升裝置采用鏈式結(jié)構(gòu),利用機器人外部軸控制槍桿的下降和提升,精度高,控制方便。行走機構(gòu)采取水平結(jié)構(gòu),利用機器人外部軸控制機器人的位置,從而使機器人抓取槍頭及裝卸槍頭更加精確。液面檢測裝置利用高性能的傳感器,給不同鋼水液面進行準確定位。彈倉結(jié)構(gòu)簡單,方便人工裝取槍頭。整個系統(tǒng)維護方便,擴展性高。

    摘要:應用于LF爐的新型機器人自動測溫取樣系統(tǒng)。提升裝置采用鏈式結(jié)構(gòu),利用機器人外部軸控制槍桿的下降和提升,精度高,控制方便。行走機構(gòu)采取水平結(jié)構(gòu),利用機器人外部軸控制機器人的位置,從而使機器人抓取槍頭及裝卸槍頭更加精確。液面檢測裝置利用高性能的傳感器,給不同鋼水液面進行準確定位。彈倉結(jié)構(gòu)簡單,方便人工裝取槍頭。整個系統(tǒng)維護方便,擴展性高。

    關(guān)鍵詞:機器人;LF;測溫取樣;激光檢測

    Abstract: LLF refining furnace adopts the new robot automatic thermometric 
sampling system. Hoisting device employs the chain structure, using the robot external axes to control the gun davit up and down, which is in high accuracy and easy to control. The slider employs the horizontal structure, using the robot external axes to control the robot position so that the robot can pick and unload the gun much more precisely. Liquid level detection device uses the high-performance sensor to exactly locate different liquid steel. The structure of the gun storage is simple and convenient for manually picking and loading. The whole system is easy to operate, of convenient maintenance, and of high scalability.

    Key words: Robot; LF; Thermometric Sampling; Laser Detection

    隨著社會的飛速發(fā)展和科技的進步 ,機器人已經(jīng)得到了廣泛的應用,而工業(yè)機器人更是機器人大家族中的重要一員。工業(yè)機器人集機械、電子、計算機等許多先進技術(shù)于一體,自1962年第一臺機器人在美國投入使用以來,已經(jīng)廣泛應用于制造行業(yè)的各個領(lǐng)域,大大提高了勞動生產(chǎn)率,降低工人的勞動強度,提高產(chǎn)品質(zhì)量。與此同時,隨著工業(yè)機器人向更廣更深的方向發(fā)展,以及智能化水平的提高,工業(yè)機器人已經(jīng)從傳統(tǒng)制造業(yè)推廣到其他的各個行業(yè)。

    LF爐(LADLE FURNACE)即鋼包精煉爐,是鋼鐵生產(chǎn)中主要的爐外精煉設備。在首鋼莫托曼開發(fā)的機器人自動測溫取樣系統(tǒng)投入使用之前,LF爐的測溫取樣全部由人工完成,人工裝卸槍頭,人工啟動下槍桿。由于每爐的液面高度不同,下槍的相對位置不同,導致測量的結(jié)果不穩(wěn)定,不利于煉鋼過程的質(zhì)量監(jiān)督控制,同時人工控制在生產(chǎn)的效率方面也有明顯的不足。基于上述缺陷,設計了機器人自動測溫采樣系統(tǒng)。系統(tǒng)三維總體布置圖如圖1所示。
                

                                      圖1 總體布置圖
    整個系統(tǒng)采用雙工位布置,分別應用于兩個LF煉鋼爐,通過激光測距設備把提升裝置的基準點到液面的距離計算出,待遠程給出測溫、取樣及定氧信號,機器人自動抓取槍頭,通過行走機構(gòu)把槍頭轉(zhuǎn)載到提升裝置上,再根據(jù)機器人控制提升裝置外部軸,使槍頭下降到測距設備測出的位置,進行測溫、取樣及定氧,通過信號控制,提升裝置上升,機器人開始抓取廢槍,放在廢槍排除槽內(nèi),依次循環(huán)。

    1 系統(tǒng)布置
           
                        圖2 系統(tǒng)布置圖

       1、MH50機器人 2、廢槍排除裝置 3、提升裝置 4、彈倉 5、機器人控制柜DX100
       6、行走設備  7、液面高度檢測裝置  8、 安全欄等防護裝置 9、現(xiàn)場設備 
    本系統(tǒng)采用雙工位布置,應用于兩個爐位(見圖2)。主要由2臺MOTOMAN-MH50機器人、2套行走機構(gòu)、2套提升裝置、2套抓手、2套液面高度檢測裝置、2套廢槍排除裝置、2套彈倉和安全欄、1臺工控機及1套電控系統(tǒng)構(gòu)成。
MH50機器人是日本MOTOMAN最新研制的特別適合于搬運的新型機器人(見圖3)。它的動作速度、精度及可靠性體現(xiàn)了搬運機器人的先進水平。
                    
      MH50機器人配合以MOTOMAN在2010年全新推出的DX100新型機器人控制柜,實現(xiàn)了同級別的最快動作,大大降低了各種應用的生產(chǎn)周期,提高了生產(chǎn)率。尤以慣性矩大的特點,拓展到了搬運領(lǐng)域的應用。同時其超大的工作半徑(2061mm)也保證了在單個爐位三個操作工位均有最佳的姿態(tài)。

    由于現(xiàn)場處在高溫、高粉塵及電磁干擾環(huán)境下,現(xiàn)場原有的測溫取樣系統(tǒng),存在人為裝槍困難,測量不準確,勞動力強度大等問題。鋼水在精煉過程中,不同部位的溫度有差異,人工測溫取樣,存在一定不穩(wěn)定性,操作上很難實現(xiàn)精確定點取樣,最終得到的鋼水溫度不可避免存在偏差。為提高精煉設備的自動化和精細化程度,滿足高質(zhì)量品種生產(chǎn)的需要。本系統(tǒng)利用先進的機器人替代人為的動作,同時通過機器人控制系統(tǒng)對液面高度進行檢測,使整個系統(tǒng)得到了有效控制。

    此外,針對現(xiàn)場的環(huán)境,對機器人、控制柜及外部軸進行了冷卻,使整個系統(tǒng)處于安全的操作環(huán)境,提高了系統(tǒng)的安全性。

    2 提升裝置的結(jié)構(gòu)

    本系統(tǒng)設計的專用提升裝置如圖4所示。
                       
                                  圖4   提升裝置
    采用兩個回轉(zhuǎn)軸,使機器人對兩個槍桿可以分別控制。測溫和取樣頭也可以準確地到達液面下相應位置。
提升裝置有以下特點:
·2個回轉(zhuǎn)軸均由機器人外部軸電機驅(qū)動,定位精度高,滿足機器人協(xié)調(diào)動作需要;
·工字鋼設計節(jié)省了空間,有利于雙槍桿布置;
·手輪的設計,節(jié)省了維護時間;
·鉸鏈結(jié)構(gòu)使系統(tǒng)更靈活;
·兩個槍桿為空心結(jié)構(gòu),便于聯(lián)接導線及氮氣冷卻;
·槍桿結(jié)構(gòu)為等直徑圓鋼管結(jié)構(gòu),便于下槍精確定位。

    3 行走機構(gòu)

    本系統(tǒng)采用了水平行走機構(gòu),這種布置可以實現(xiàn)機器人在三個操作位置的協(xié)調(diào)動作。由于采用了機器人外部軸伺服驅(qū)動,可以精確控制槍頭的抓取和裝卸的角度。

    針對現(xiàn)場的特殊環(huán)境,對行走機構(gòu)的滑塊和導軌進行了有效防護,免于金屬粉塵落在導軌面上,有效地避免了滑塊損壞。

    4 液面高度檢測裝置

    液面高度檢測裝置的設計要點:
采用專門應用于冶金行業(yè)的激光測距傳感器,實現(xiàn)鋼水液面高度的測量,根據(jù)不同的鋼包液面高度,機器人精確控制提升裝置下槍的深度,提高了測溫取樣的精度。

    測量溫度達到1600℃,測量距離達到20m,測量精度可以達到±10mm。
            
                                圖5  激光測距傳感器
    液面高度檢測裝置的主要特點是:在鋼包到位前先測量鋼水液面的高度,然后精確地控制測溫取樣裝置的位置,保證了溫度取樣數(shù)據(jù)的合理性。

    5 彈倉

    系統(tǒng)中的彈倉利用機器人變量功能進行編程。槍桿間距利用鋼包蓋的內(nèi)徑尺寸和提升裝置兩個槍桿之間的間距尺寸確定。因為該系統(tǒng)可以實現(xiàn)三個功能,所以彈倉采取分離式結(jié)構(gòu),便于機器人抓取槍頭的示教和在彈倉的首端利用傳感器對槍頭進行檢測。

    6 結(jié)論

    自動測溫取樣系統(tǒng)是在鋼鐵冶煉行業(yè)的第一次應用,也是在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)第一次采用機器人進行自動測溫取樣,根據(jù)客戶反饋不僅使用效果良好,而且價格低于引進的國外同類型設備,使測量結(jié)果可靠穩(wěn)定。

    本文介紹了一種用于冶金行業(yè)的機器人自動測溫取樣系統(tǒng),著重對系統(tǒng)的布置形式、結(jié)構(gòu)特點、可靠性進行了說明。此系統(tǒng)開辟了機器人在該領(lǐng)域應用的國內(nèi)先河,在煉鋼自動化領(lǐng)域的突破,標志著在精煉設備自動化、管理精細化上邁出了新的步伐,對提高鋼水溫度控制精度、提高冶煉質(zhì)量、降低原材料消耗和職工勞動強度等方面具有重要意義。
    摘自《自動化博覽》2010年第十二期 

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