一、 概述
今年煉鋼廠對(duì)1#、2#轉(zhuǎn)爐進(jìn)行了轉(zhuǎn)爐自動(dòng)化改造,由于調(diào)試過程中各種條件所限,只實(shí)現(xiàn)了部分設(shè)備的自動(dòng)控制,而在生產(chǎn)過程中又要求不斷增加自動(dòng)控制的內(nèi)容,以實(shí)現(xiàn)真正意義上的轉(zhuǎn)爐自動(dòng)化。因此,我們對(duì)部分系統(tǒng)進(jìn)行了修改。本文主要講述了公用系統(tǒng)自動(dòng)控制的原理及改進(jìn)措施等。
二、 公用系統(tǒng)自動(dòng)控制概況
此次轉(zhuǎn)爐自動(dòng)化改造基礎(chǔ)自動(dòng)化部分分為幾個(gè)系統(tǒng):復(fù)吹系統(tǒng)、上料系統(tǒng)、公用系統(tǒng)、汽化系統(tǒng)、鐵合金系統(tǒng)、一、二次除塵系統(tǒng)等。公用系統(tǒng)主要包括軟水站、除氧器、蓄熱器三個(gè)部分。
1.工藝流程
從電廠來的軟水經(jīng)電動(dòng)給水閥進(jìn)入2個(gè)軟水箱中,當(dāng)軟水箱中的水位低于1.45米時(shí),PLC控制電動(dòng)給水閥自動(dòng)打開,高于1.70米時(shí)此閥自動(dòng)關(guān)閉。軟水站有3個(gè)軟水泵,當(dāng)除氧器中的水位低時(shí),由主控室的操作工在工作站畫面上啟動(dòng)一臺(tái)軟水泵,將軟水打到31米的2個(gè)除氧器中,除氧器的給水閥是氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,由PLC進(jìn)行PID調(diào)節(jié)。進(jìn)水的同時(shí),除氧器上的蒸汽調(diào)節(jié)閥也進(jìn)行PID調(diào)節(jié),將蒸汽通入除氧頭中進(jìn)行除氧。當(dāng)除氧器的水位達(dá)到一定高度時(shí),操作工再手動(dòng)停軟水泵,給水泵將除氧器的水供給3個(gè)轉(zhuǎn)爐的汽包使用。蓄熱器站有兩臺(tái)100m3和兩臺(tái)42 m3的蓄熱器,用來存貯轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)生的蒸汽,通過高壓、低壓管網(wǎng)向外部輸送蒸汽,每個(gè)蓄熱器有一個(gè)蒸汽調(diào)節(jié)閥,自動(dòng)調(diào)節(jié)到蒸汽管網(wǎng)中的蒸汽壓力。
2.PLC配置
公用系統(tǒng)硬件配置如圖一所示。操作控制由工作站計(jì)算機(jī)來完成,基礎(chǔ)自動(dòng)化由一臺(tái)PLC及其遠(yuǎn)程站完成。
公用系統(tǒng)PLC采用的是德國(guó)西門子公司S7系列產(chǎn)品,CPU為414-2 DP,以位運(yùn)算為主,具有邏輯、順序、定時(shí)、計(jì)數(shù)和算術(shù)運(yùn)算、PID控制、協(xié)調(diào)和通訊、操作和監(jiān)視等功能。它的基本性能為:主內(nèi)存128KB、內(nèi)部RAM為8KB、具有8192個(gè)中間存儲(chǔ)位、256個(gè)定時(shí)器、256個(gè)計(jì)數(shù)器,可使用各種智能模板插件。
公用系統(tǒng)主PLC帶有3個(gè)遠(yuǎn)程站。站地址為7、8的遠(yuǎn)程站位于11.9米電氣室內(nèi),主要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)除氧器部分的控制。站地址為4的遠(yuǎn)程站位于零米軟水泵站,主要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)軟水箱和軟水泵的控制。站地址為5、6的遠(yuǎn)程站位于零米蓄熱器站,主要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)蓄熱器的控制。其中(7)、(8)、(4)通過CPU上的DP接口用PRIFIBUS電纜連接,(5)、(6)通過接口模板CP443-5 EXT與主CPU相連。
工作站分別位于1#爐、2#爐的主控室內(nèi),為了保證一級(jí)過程控制系統(tǒng)能穩(wěn)定可靠的運(yùn)行,系統(tǒng)中對(duì)幾臺(tái)工作站計(jì)算機(jī)采用了互為熱備的方式工作。任何一臺(tái)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),其它機(jī)器均能正常工作,這樣就在很大程度上降低了對(duì)生產(chǎn)造成的影響。
圖一 公用系統(tǒng)硬件配置圖
3.系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊
轉(zhuǎn)爐自動(dòng)化控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通訊分為兩級(jí):各系統(tǒng)PLC之間及PLC與工作站之間的通訊;各系統(tǒng)PLC與各自遠(yuǎn)程站之間的通訊。PLC之間以及PLC與工作站之間的通訊是通過工業(yè)以太網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)的,PLC通過主機(jī)架上的通訊模板CP443-1接入以太網(wǎng),工作站計(jì)算機(jī)通過網(wǎng)卡接入以太網(wǎng),PLC與遠(yuǎn)程站之間的通訊是通過SINEC L2-DP網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)的。
各個(gè)系統(tǒng)的PLC及各工作站計(jì)算機(jī)都接入OSM上,3臺(tái)轉(zhuǎn)爐共用9個(gè)OSM,每個(gè)OSM上有6個(gè)插入口,OSM之間用光纜連接,并實(shí)現(xiàn)了環(huán)網(wǎng)連接,以降低鏈路上的故障率。網(wǎng)絡(luò)配置如圖二。
三、 存在的問題與改進(jìn)方案
1.由于軟水泵目前是操作工手動(dòng)啟動(dòng),在吹煉過程中,操作工在監(jiān)視主吹煉畫面的同時(shí),需要不斷地翻看軟水泵的畫面來查看除氧器的水位是否保持在規(guī)定的范圍內(nèi),不但影響操作工的正常工作,而且由于是手動(dòng)上水,經(jīng)常將除氧器內(nèi)的水上得過多,造成溢流,也容易產(chǎn)生誤操作,造成生產(chǎn)事故。
基于以上原因,經(jīng)過調(diào)研,我們決定將軟水泵至除氧器上水控制改為自動(dòng)控制,在PLC上實(shí)現(xiàn)以下功能:1)三臺(tái)軟水泵的狀態(tài)選擇為:只有一臺(tái)選取“工作”方式,其它兩臺(tái)選取“備用”方式。2)當(dāng)兩臺(tái)除氧器中的任一個(gè)水位低于1.4米時(shí)“工作”泵自動(dòng)啟動(dòng),開始上水,當(dāng)兩臺(tái)除氧器的水位都大于1.75米時(shí),“工作”泵自動(dòng)停止, 如果“工作”泵有故障,則“備用”泵將會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)。
2.除氧器的給水閥原設(shè)計(jì)采用的是氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,執(zhí)行PLC控制的PID調(diào)節(jié)程序,屬于連續(xù)的調(diào)節(jié)方式,通過實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn),軟水泵無再循環(huán)系統(tǒng),當(dāng)除氧器水位達(dá)到設(shè)定高度時(shí),調(diào)節(jié)閥要運(yùn)行到“關(guān)閉”位置,這時(shí),軟水泵將出現(xiàn)堵壓現(xiàn)象,將會(huì)造成輸出管路破裂,或
者造成軟水泵電機(jī)因過載而燒毀。根據(jù)除氧器的工藝要求,水位不需要保持在某一固定值,當(dāng)除氧器水位達(dá)到上限值時(shí),循環(huán)泵將停止運(yùn)行,待水位下降至下限值時(shí)再重新啟動(dòng)軟水泵給除氧器上水。
根據(jù)上述原理,按工藝要求和實(shí)際控制需要,我們將兩臺(tái)除氧器水位調(diào)節(jié)閥程序改為分段式調(diào)節(jié),即當(dāng)除氧器水位在1.4-1.6米之間時(shí),調(diào)節(jié)閥開度設(shè)定為50%,保證供水流量為45t/h;在1.6-1.7米之間時(shí), 調(diào)節(jié)閥開度設(shè)定為40%,保證供水流量為30 t/h;在水位大于1.7米時(shí),調(diào)節(jié)閥開度設(shè)定為30%,保證供水流量為25t/h。實(shí)現(xiàn)除氧器水位分段控制,不但能分別控制兩臺(tái)除氧器的水位平衡,流速平穩(wěn),也能使軟水泵達(dá)到最佳的工作狀態(tài),保證設(shè)備安全正常運(yùn)行。
四、結(jié)束語
通過對(duì)轉(zhuǎn)爐進(jìn)行自動(dòng)化改造,大大降低了煉鋼成本,縮短了煉鋼時(shí)間,提高了鋼水的質(zhì)量,為我廠實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化煉鋼奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí),轉(zhuǎn)爐自動(dòng)化改造也是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,還需要不斷地去完善各種控制功能,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)真正意義上的轉(zhuǎn)爐煉鋼自動(dòng)化。