安鋼1#(360m2)燒結(jié)機(jī)投人運行后,前期運行操作控制水平較低,且波動較大,遠(yuǎn)不能滿足2200m3高爐冶煉對燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的要求,為此進(jìn)行了提高燒結(jié)操作水平工藝技術(shù)研究,解決了機(jī)頭除塵灰的穩(wěn)定配加和生石灰配消器皮重校驗等技術(shù)難題,使燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量大幅度改善。轉(zhuǎn)鼓指數(shù)達(dá)到80%以上,最高達(dá)到83.89%,滿足了大高爐冶煉對燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的要求。
1、機(jī)頭除塵灰的穩(wěn)定配加
提高燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量的措施首先要穩(wěn)定配料,燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量的高低一般由燒結(jié)礦的礦物組成、粘結(jié)相的性質(zhì)、粘結(jié)相的數(shù)量及浸潤性、礦物組織結(jié)構(gòu)(包括宏觀結(jié)構(gòu)和微觀結(jié)構(gòu))、礦物結(jié)晶狀況等因素決定。而這些因素與燒結(jié)料的原料結(jié)構(gòu)、燒結(jié)礦堿度的控制水平、混合料的水、碳控制、熔劑和固體燃料的性質(zhì)、燒結(jié)工藝及其參數(shù)的控制等密切相關(guān)。
1.1現(xiàn)狀及存在問題
安鋼1#燒結(jié)機(jī)配料室未設(shè)計專門的除塵灰倉,除塵灰不能夠按照配比參與配料,而是直接放在皮帶上,影響配料精度的控制。具體存在以下問題:
(1)采用分時段集中放灰的作業(yè)制度。造成放灰的間斷性明顯,放灰時間集中,放灰量大且流量不均勻,加水潤濕困難,而且容易造成部分卸灰閥內(nèi)除塵灰積留,造成閥體堵塞結(jié)塊。
(2)除塵灰本身細(xì)粒級含量較高,加之本身不易潤濕,粘結(jié)性差,造球效果不明顯。在分時段集中放灰的作業(yè)制度下,短時間內(nèi)部分混合料內(nèi)除塵灰含量過大,在燒結(jié)過程中造成局部料層透氣性嚴(yán)重變差,過濕帶加厚,爐條糊死。更嚴(yán)重的是,局部透氣性差,風(fēng)量不足,燃燒不充分,造成在環(huán)冷機(jī)冷卻階段二次燃燒,排礦溫度過高而損壞設(shè)備。
1.2解決辦法
為解決上述難題,技術(shù)人員在提高放灰操作的均勻性上進(jìn)行了多種探索,仔細(xì)研究了現(xiàn)場卸灰閥的分布情況,對每一個卸灰閥的灰量大小、輸送距離長短進(jìn)行統(tǒng)計和整理。針對其特點,對機(jī)頭24個卸灰閥每次開啟兩個,其中A區(qū)和B區(qū)各一個,并考慮輸送距離長短搭配,灰量大的一電場搭配灰量小的三電場,二電場與二電場搭配的辦法,使全部卸灰閥放完一遍的時間為30min。實現(xiàn)了24h連續(xù)不間斷放灰,達(dá)到了均勻連續(xù)放灰的效果。采用了循環(huán)均勻放灰的作業(yè)制度以后,很大程度上降低了由于放灰給燒結(jié)生產(chǎn)過程中帶來的不利影響,生產(chǎn)過程趨于穩(wěn)定,同時燒結(jié)礦的各項指標(biāo)也得到了提升。
實施循環(huán)放灰制度前后燒結(jié)礦的質(zhì)量和理化性能見表1、表2。
表1:循環(huán)放灰前、后燒結(jié)礦質(zhì)量水平(月平均)
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