至2月中旬,巴陵石化公司環己酮事業部新建成投產、技術為國際首創的固堿回收裝置已平穩運行50多天。這套環保裝置在近三年內經過十多次試驗、技術摸索改進和一個多月施工后,于1月2日一次開車成功,順利生產出首批合格的碳酸鈉。
該事業部皂化廢堿焚燒裝置自2000年12月建成投產后,每年大量含“金”的碳酸鈉白白排放到污水溝里,既造成資源浪費、效益流失,還產生了堿性污染。對此,該事業部與中國科學院合作,成立了攻關小組,進行詳細的技術論證和推導,在國際上首創性地提出用氣動霧化制粉進行碳酸鈉回收,填補了空白。科研人員經過反復試驗,在完成了設備設計制造和試驗調優等一系列改造后,于去年5月份在4.5萬噸/年皂化廢堿焚燒裝置連續安全運行四天,試驗取得實質性突破。
這一環保裝置的建成投產,解決了皂化廢堿焚燒裝置多年來堿性綠液直接排放明溝,最終流入長江所造成的污染問題。同時消除了裝置安全隱患,成功回收碳酸鈉產品,既減少了排污費用,每年還可為企業增效140多萬元,經濟效益與環保效益良好。
信息來源:石油科技網