8月27日,記者從有限公司湛江分公司了解到,勘探人員目前正在緊鑼密鼓地對東方13-2氣田開展精細評價工作。作為首個測試單井日產超過百萬立方米的高壓氣田,其成功評價,將徹底改變鶯歌海盆地勘探開發局限于淺層氣藏的局面,并為向中深層高溫高壓氣藏進軍打下堅實的基礎。
該氣田目的層位于高溫高壓層系黃流組,探井東方13-2-1井完鉆井深3168米,測試井口溫度超過102攝氏度,地層壓力系數達到1.81(常壓油氣田壓力系數為1),烴類氣體含量超過此前發現的東方13-1氣田,達到90%以上,儲層物性也優于東方13-1氣田。
據了解,東方13-2氣田發現之際,該地區正面臨著天然氣后備儲量短缺問題。自上世紀末到2010年,鶯歌海盆地的淺層氣藏勘探工作一直處于低谷,最窘迫的時候甚至連提交一個井位都很難。如果再不有所突破,鶯歌海盆地天然氣開發工作將面臨“無米下鍋”的風險。
為了盡快打開局面,湛江分公司決定將勘探工作的重心從以往的淺層氣藏轉向中深層高溫高壓氣藏。不過,其中的風險有多大,每個人的心里都很清楚。
1991年,東方1-1-1井在鉆探的過程中首次鉆遇高溫高壓氣層,受當時技術條件所限,首戰落敗。此后近十年間,再鉆的中深層探井也都“折戟沉沙”。
根據權威理論,當壓力系數大于1.5后,油氣儲層便會發生形變,原生孔隙及裂縫就會閉合,地層滲透率將大大降低。加之中深層內部壓力梯度過小,天然氣運移能力會被極大削弱,因此,業界普遍認為高溫高壓條件下天然氣無法成藏。
面對權威的論斷,湛江分公司只有在中深層找到大型優質氣藏,才能徹底推翻高溫高壓條件下天然氣難以成藏的觀點,真正挺進中深層。于是,湛江分公司啟動了高溫高壓氣藏勘探開發相關理論及技術攻關。
湛江分公司總經理謝玉洪掛帥,對鶯歌海盆地層序地層和天然氣成藏模式進行了剖析。此外,公司還借助國家天然氣重大專項,開展了高溫高壓溶解模擬實驗和生烴動力學等一系列有關高溫高壓成藏機理的研究。
最終,研究證明了鶯歌海盆地在高溫高壓條件下,烴類氣在地層水中溶解度較小,梅山、三亞組烴源巖具備充足的生烴潛力,在溫壓下降時能夠析出成藏,打消了中深層高溫高壓氣藏勘探的疑慮。與此同時,優質儲層精細評價技術、測井評價及處理技術等五項關鍵技術也獲突破。
2010年,東方1-1-14高溫高壓探井開鉆,首次獲得日產63.69萬立方米的優質高產超壓氣層。順藤摸瓜,通過精細研究,勘探人員成功評價了東方13-1氣田,獲得探明地質儲量上百億立方米。今年4月20日,在距離東方13-1十幾公里處,又鉆探發現了更優質的大型氣藏東方13-2。高溫高壓條件下天然氣難以成藏的觀點被徹底顛覆,鶯歌海盆地的天然氣勘探從此走進一個新時代。