西門子全集成驅動系統(tǒng)醫(yī)治上汽“心病”
西門子全集成驅動系統(tǒng),這一全球首個真正針對整個驅動鏈提供的“一站式”解決方案,2011年5月,上海汽輪機廠超速動平衡試驗室驅動系統(tǒng)技術改造成功,便實現(xiàn)了93%的節(jié)能效果,幫助工廠實現(xiàn)節(jié)能減排任務。西門子全集成驅動系統(tǒng)助上汽動平衡裝備動力能耗成本降低93%
上海汽輪機廠被譽為“中國汽輪機搖籃”,成立于1953年,是中國第一家設計與制造汽輪機的企業(yè),以設計、制造火電汽輪機、核電汽輪機和重型燃氣輪機為主。在上個世紀80年代后,開始快速發(fā)展,現(xiàn)在汽輪機產量世界第一,年產量超過36000萬千瓦,銷售額100億人民幣。超速動平衡試驗臺每年需要試車200根左右的轉子,支持600 MW、1000 MW、1200 MW轉子試車,可試車超超臨界機組,轉子最大重量200噸。
改造前上海汽輪機廠的試驗平臺是國內自主研發(fā)設計的第一套高速動平衡試驗裝置,迄今有近40年歷史。40年來超速動平衡試車系統(tǒng)一直是上汽廠引以為豪的核心裝備,一度是華東地區(qū)唯一能承擔大型轉子動平衡試車的專用裝備,幾十年來為汽輪機廠也為國家裝備制造業(yè)做出過重大的貢獻。它由測量系統(tǒng),真空系統(tǒng)和驅動系統(tǒng)三部分組成;其中驅動系統(tǒng)用8MW凝汽式汽輪機,由三臺20噸/小時的蒸汽鍋爐提供蒸汽來驅動汽輪機。每根轉子的試車的驅動能源成本遠遠高于行業(yè)的平均水平。由于系統(tǒng)龐大,成本高企,污染嚴重,漸漸成為拖累企業(yè)發(fā)展的一樁“心病”。
高速動平衡試驗是汽輪機質量的保證,是每個汽輪機轉子必須經過的生產過程。驅動系統(tǒng)是平衡試驗臺的核心,為試驗臺提供動力。其穩(wěn)定運行是關鍵。驅動系統(tǒng)改造是一個復雜的工程,不僅涉及到供電系統(tǒng),冷卻水循環(huán)系統(tǒng),電機,高速齒輪箱等系統(tǒng),還包括基礎設施的改造;未知因素多。由于技術風險極高,如果沒有十分把握,不敢貿然行動,因而長期拖延。
加之每年只有3月至5月這個期間,上海汽輪機廠的大部分轉子在加工途中,測試任務少,能否在這個期間內完成動力系統(tǒng)的升級改造,是上汽動平衡選擇方案的關鍵因素。
企業(yè)當時面臨兩難選擇:改造超速動平衡試驗室的動力驅動裝置,一旦驅動裝置不穩(wěn)定,或者工期拖延有可能影響企業(yè)的全年生產任務,影響經濟效益。不改造,能源成本過高,同時影響企業(yè)十二五的節(jié)能減排指標的完成。蒸汽鍋爐還存在污染嚴重,噪音擾民等嚴重影響企業(yè)社會聲譽的問題。
當西門子把《動平衡測試平臺驅動系統(tǒng)改造方案》提交到上海汽輪機廠領導面前,上汽廠終于下定了改造的決心。該解決方案中大型傳動系統(tǒng)選擇了2臺5MW SINAMICS GM150變頻調速裝置和2臺4MW H-Compact PLUS高壓電機。齒輪箱選擇了1臺9MW 1:2.5具有調節(jié)裝置的定制弗蘭德齒輪箱。還有3臺定制的高性能絕緣聯(lián)軸器,1臺定制的輔助齒輪箱。自動控制系統(tǒng)使用了SIMATIC S7-300 PLC和WinCC系統(tǒng)。整個方案全部采用西門子產品,使用通用的軟件,標準的服務,設計、運行在統(tǒng)一的環(huán)境,完美支持整個產品生命周期管理,特別是對設計和運行階段的完善支持。不必為不同系統(tǒng)的接口不匹配做額外的工作,從而簡化參數(shù)設置、調試和診斷操作,最終大大縮短組態(tài)時間,完全可以保障驅動升級在規(guī)定時間內完成。
因此上海汽輪機廠做出了現(xiàn)在看來非常正確,而當初意味著必須承受很大壓力的兩條決定,一是甘冒風險,采用當今最先進的高壓交流變頻調速技術;二是由于國內沒有可以參考的項目,所以改造技術整體解決方案只能依靠企業(yè)與西門子協(xié)作解決,這需要對西門子解決方案擁有十二分的信心。
在工程的實施過程,上汽動平衡更加體會到了西門子方案的優(yōu)越性,由于所有方案都是西門子一家提供的,在實施過程中,出現(xiàn)的所有技術問題,西門子挺身而出,毫不推托,解決問題效率高。避免了以前多家企業(yè)參與的方案中,各家企業(yè)推卸責任的問題,大大提高了安裝,調試的速度。
橫向驅動總成,能效提高
超速動平衡試驗室要求驅動系統(tǒng)在低轉速下有較大的啟動扭矩,可快速啟動,制動。在通過轉子臨界轉速時具有高扭矩功能,能使轉子快速經過其臨界轉速。驅動與增速齒輪箱聯(lián)接,將轉速升速到轉子試驗要求轉速。
驅動系統(tǒng)中,電機是動力源,提供驅動力;通過增速齒輪箱提高轉速;增速齒輪箱的輸出與中間軸連接,中間軸裝置作為大氣環(huán)境與真空環(huán)境的過渡裝置,將扭矩傳遞給試驗轉子,并帶動轉子高速旋轉,起到軸向連接的作用;同時具有調節(jié)軸向位移的功能(可軸向±40mm移動),便于與試驗轉子的聯(lián)接,起到調節(jié)作用;配有盤車電機,具有盤車功能;配有軸向止推軸承,可承受試驗轉子的軸向推力;設有動密封裝置,減少由大氣側泄露到真空艙內的空氣量等。
該方案全部采用西門子的整體驅動系統(tǒng),包括電機、齒輪箱、聯(lián)軸器等連接到驅動總線的所有產品。機械傳動部分,設計統(tǒng)一、接口通用、標準一致,因而功能集成簡單,機械標準一致,采用通用性產品,即可達到機械傳動效率最優(yōu),能源效率高,節(jié)能效果更好。
上汽動平衡動力系統(tǒng)改進后,每根轉子的平均驅動能源成本大幅下降,節(jié)約成本達93%。以每年試車180根轉子,每年為企業(yè)節(jié)約資金1000萬元。使用西門子驅動方案后,在節(jié)能技術方面,達到了國際領先水平。
縱向數(shù)據(jù)總線,性能提升
超速動平衡驅動系統(tǒng)在升速、穩(wěn)速、反向制動等一系列技術性能方面,要求轉速平穩(wěn),控制精準。在3000轉/分鐘時,誤差不超過2轉,誤差率小于千分之一。并可穩(wěn)速升至最高轉速4350轉/分鐘。
經過調研,目前動平衡驅動系統(tǒng)中,直流調速電機是主流,但直流調速系統(tǒng)存在兩個很大的弱點,一是系統(tǒng)龐大復雜,傳動鏈長;二是系統(tǒng)的故障率高、維修成本高。而最先進的高壓交流變頻技術,裝置體積小,效率高,還可以更容易地實現(xiàn)各種功能復雜但在結構上簡單控制方案。同時可轉速自調整,抗干擾能力強等優(yōu)點。但交流電機國內外沒有可參考案例,技術風險高。
西門子方案工程組態(tài),驅動總成,PLC控制器等全部基于西門子的全集成自動化TIA,系統(tǒng)基于統(tǒng)一的協(xié)議,通用性好,沒有接口不匹配的風險,信息可以方便的在驅動總成和控制器之間傳輸。高壓交流變頻調速技術要求控制效果精益求精,使用整體性驅動系統(tǒng),可以使用簡單的控制方案,輕松地利用PLC控制器實現(xiàn)復雜的功能。
在動力系統(tǒng)改造過程中,項目組充分體會到了該方案的優(yōu)點。在系統(tǒng)調試階段,在3600轉/分鐘,4320轉/分鐘等關鍵轉速點上,系統(tǒng)出現(xiàn)了劇烈的震動現(xiàn)象。西門子方案具有變量跟蹤、系統(tǒng)診斷功能,對系統(tǒng)驅動總成和控制器所有狀態(tài)進行直觀的診斷。可以不用編程,顯示基本信息和實時信息,大大提高調試效率。在遇到問題后,借助工具,僅花幾天時間,便找到問題原因,排除了困難,有效保證了系統(tǒng)的性能。
采用雙電機串軸方案,可以在測試小轉子的時候使用任意一臺電機,另一臺電機無需啟動,提高了驅動系統(tǒng)的效率;更重要的是當一套變頻器或是電機故障時,即使測試大轉子,也可以通過臨時調低某些參數(shù)繼續(xù)保障整個系統(tǒng)的正常運行。從而大大提高了系統(tǒng)的可靠性。這些切換功能在調試中均一一試驗,客戶操作員只需要在屏幕上簡單操作即可完成各種測試模式的轉換。
西門子驅動上汽進入新境界
自從西門子正式進場的第一天起,分分秒秒都在與時間賽跑。由于準備充分,加上各路人馬每天12個小時以上的立體交錯作業(yè),動平衡改造進展創(chuàng)造了速度上的奇跡,一個個紀錄在大家的合力拼搏下誕生。拆除原有汽輪機驅動系統(tǒng)龐大的裝備,僅用兩天時間;將兩臺4000千瓦高壓電機、精密齒輪箱、變頻控制系統(tǒng)等大型設備安裝就位,只花一星期;全部完成所有設備的基礎改造、澆筑、固定和調整,僅用一個月時間;油系統(tǒng)管路、水系統(tǒng)管路、電路、信號系統(tǒng)排管布線全部穿插進行,沒有耽擱一天時間,現(xiàn)場安裝工作節(jié)奏之快,效率之高,令人贊嘆!
因為全套系統(tǒng)使用單一的供應商,可以避免出現(xiàn)故障后供應商“扯皮”現(xiàn)象,提升服務水平,有效提高故障解決速度。依托于西門子全集成環(huán)境,降低了服務門檻,有效提升服務水平。
就此,上海汽輪機廠2011年3月-5月利用西門子方案,快速實現(xiàn)了超速動平衡試驗室驅動系統(tǒng)的升級改造。通過了200轉/分的升速、穩(wěn)速和反向制動等一系列技術性能考驗,轉速平穩(wěn),控制精準等技術考驗,達到國際領先的技術水平。轉速3000轉/分鐘時,控制誤差從±10轉降低到±1轉,達到誤差低于千分之一,實現(xiàn)了超高的控制精度,同時提高了調速穩(wěn)定性,避免了燃氣輪機轉子裂紋的產生。上汽總動力師李斌先生說:“這是我們上汽廠自主設計建設的國內首臺大容量,高水平交流變頻驅動超速動平衡試驗裝備,技術裝備性能達到國際先進水平,得益于西門子先進可靠的驅動技術。”
系統(tǒng)改造前,每根轉子測試前的啟動時間便要2天,而現(xiàn)在整根轉子的全部測試僅需0.5天即可完成。同時升速、制動速度大大提高,85噸轉子制動時間由原來的2.5小時降低到0.5小時,轉速提升到3000轉/分鐘所花費的時間從40分鐘降低到僅需10分鐘,并且實現(xiàn)轉速連續(xù)可調,率先達到了轉子測試完全定制,參數(shù)隨時輸入的國內首創(chuàng)測試水準,大大提高了生產效率。
改造為上汽廠帶來了實實在在的經濟效益,每個轉子的試車成本顯著大幅降低。改造完成后,關閉蒸汽鍋爐以及冷卻水系統(tǒng),節(jié)約20余個勞動力,經濟效益可觀。上汽李總坦言:“改造之后能耗降低了93%,每年可節(jié)約成本1000余萬元。”
西門子的全集成驅動系統(tǒng),使上海汽輪機廠獲得的不僅僅只是驅動產品,而是一個真正涵蓋整個驅動鏈的“一站式”解決方案,能夠提供實實在在的價值增值,助力上汽躍升進入了節(jié)能工廠的新境界。