蘭州石化公司煉油廠依靠科技創新,傾力打造技術優勢,自去年8月開始應用余熱鍋爐新型聲波除灰技術后,到目前為止,共創效2188萬元。
蘭州石化煉油廠年300萬噸重催CO余熱鍋爐是催化裂化再生煙氣、生產蒸汽的龍頭裝置,由于余熱鍋爐煙道尾部受熱面(省煤段)管束設計過密,投產后,爐管表面催化劑積灰嚴重,余熱鍋爐熱效率較低,傳熱效果差,威脅著裝置主風機組汽輪機的正常運行,成為制約裝置整體技術水平的“瓶頸”問題。為了有效解決鍋爐除灰這一技術難題,煉油廠積極展開技術攻關,對鍋爐除灰技術進行了全面細致的考察,反復對比論證了國內現有的各種除灰技術,最后選用了“HS型高聲強中頻聲波除灰系統”。
該技術自去年8月份實施以來,余熱鍋爐各項操作指標得到顯著改善和優化,排煙溫度由原來的380攝氏度降到了250攝氏度,單臺每小時增產次高壓蒸汽約30噸,每小時多發電約4800千瓦,不僅使鍋爐長期穩定、安全、高效的運行得到了保證,同時也降低了裝置能耗、物耗,提高了裝置的經濟效益。
信息來源:石油科技網